【摘 ?要】本文從筆者實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)出發(fā),主要通過(guò)對(duì)某地區(qū)電網(wǎng)110千伏變電站10千伏電壓互感器故障的事故處理進(jìn)行描述,進(jìn)行分析判斷,提出具體的防范及改進(jìn)措施,為今后出現(xiàn)類(lèi)似故障,調(diào)度和運(yùn)行人員的判斷和事故處理提供參考依據(jù),使調(diào)度和運(yùn)行人員正確的處理此類(lèi)故障。
【關(guān)鍵詞】電壓互感器故障;分析判斷;防范措施
1、引言
在小電流接地系統(tǒng)中,電壓互感器由于產(chǎn)品質(zhì)量原因、二次過(guò)載,間歇性弧光接地過(guò)電壓,電感設(shè)備鐵心的磁路飽和作用激發(fā)產(chǎn)生的鐵磁諧振過(guò)電壓,經(jīng)常導(dǎo)致電壓互感器燒毀或使高壓熔絲熔斷。因此,本文對(duì)某地區(qū)電網(wǎng)110千伏變電站發(fā)生的10千伏電壓互感器的故障現(xiàn)象及調(diào)度處理方法為例進(jìn)行分析,通過(guò)總結(jié)故障規(guī)律、調(diào)度事故處理方法,并對(duì)故障情況進(jìn)行了分析,為調(diào)度和運(yùn)行值班人員快速判別處理類(lèi)似故障提供依據(jù)。
2、故障前變電站運(yùn)行方式
110千伏乙站為擴(kuò)大內(nèi)橋接線(xiàn)方式。事故前,110千伏甲乙Ⅰ線(xiàn)運(yùn)行帶1號(hào)主變,110千伏甲乙Ⅱ線(xiàn)運(yùn)行帶2號(hào)、3號(hào)主變負(fù)荷,1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)主變低壓側(cè)分列運(yùn)行,2號(hào)主變備自投、500母聯(lián)備自投、500A母聯(lián)備自投在投;乙站10千伏WL1線(xiàn)路與丙站10千伏ZL1線(xiàn)路互為雙電源線(xiàn)路,聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)處冷備用。
3、故障現(xiàn)象及原因分析
3.1 事故現(xiàn)象及判斷
2017年3月19日 12:57當(dāng)值調(diào)度員發(fā)現(xiàn)乙站10千伏Ⅰ母電壓遙測(cè)值為Ua=5.29kV、Ub=0.14kV、Uc=5.93kV、3U0=22.7V,隨即通知運(yùn)維人員到乙站檢查設(shè)備。運(yùn)維人員到乙站后檢查發(fā)現(xiàn)10千伏Ⅰ母電壓互感器B相高壓保險(xiǎn)熔斷,并根據(jù)調(diào)令更換10kVⅠ母電壓互感器一次保險(xiǎn);在將10千伏Ⅰ母電壓互感器由檢修轉(zhuǎn)運(yùn)行的操作過(guò)程中,運(yùn)維人員遙控執(zhí)行分500母聯(lián)開(kāi)關(guān)成功后,10kVⅠ母三相電壓為Ua=5.69kV,Ub=6.10kV,Uc=6.11kV,3U0= 7.3V,運(yùn)維人員將10千伏Ⅰ母電壓互感器再次轉(zhuǎn)檢修;更換A相高壓保險(xiǎn)后,繼續(xù)執(zhí)行10千伏Ⅰ母電壓互感器由檢修轉(zhuǎn)運(yùn)行的過(guò)程中,監(jiān)控機(jī)乙站發(fā)10kVⅠ母接地告警,Ⅰ母母線(xiàn)相電壓遙測(cè)值為Ua=11.99kV、Ub=10.93kV、Uc=9.84kV、3U0 =104.2V。
當(dāng)值調(diào)度員判斷乙站10千伏Ⅰ母有諧振現(xiàn)象,立即通知現(xiàn)場(chǎng)暫停操作。當(dāng)值調(diào)度員正在采取措施來(lái)消除諧振的同時(shí),乙站1號(hào)主變后備保護(hù)動(dòng)作,501開(kāi)關(guān)跳閘,10kVⅠ母失壓。隨后運(yùn)維人員檢查發(fā)現(xiàn)10千伏Ⅰ母電壓互感器柜內(nèi)有焦糊味,將其隔離后,根據(jù)調(diào)令恢復(fù)10kVⅠ母及各出線(xiàn)正常供電。
3.2 ?乙站1號(hào)主變低后備保護(hù)動(dòng)作分析
1號(hào)主變低后備保護(hù)裝置動(dòng)作報(bào)文分析:13時(shí)00分09秒454毫秒 1號(hào)主變低后備復(fù)壓閉鎖開(kāi)出,Uab=62.7、Ubc=76.89V、Uac=16.39V;13時(shí)00分22秒772毫秒 ?10千伏Ⅰ母線(xiàn)TV斷線(xiàn)告警,13時(shí)05分58秒814毫秒 1號(hào)主變低后備ABC相復(fù)壓過(guò)流Ⅱ段1時(shí)限保護(hù)動(dòng)作Ia=30.66A、Ib=31.46A、Ic=30.56A;13時(shí)05分59秒014 毫秒 1號(hào)主變低后備ABC相復(fù)壓過(guò)流Ⅱ段2時(shí)限保護(hù)動(dòng)作Ia=30.66A、Ib=31.46A、Ic=30.56A;1號(hào)主變501開(kāi)關(guān)、500母聯(lián)開(kāi)關(guān)均在分。經(jīng)與1號(hào)主變低后備保護(hù)定值單(1號(hào)主變低后備保護(hù)復(fù)壓過(guò)流Ⅱ段2時(shí)限定值為13.9A,2時(shí)限定值為0.8S,故障電流為30.66A,換算到一次側(cè),短路電流為18396A)比對(duì),乙站1號(hào)主變低后備保護(hù)裝置正確動(dòng)作。
3.3 電壓互感器故障試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
檢修人員對(duì)事故電壓互感器小車(chē)進(jìn)行診斷性試驗(yàn)。外觀(guān)檢查發(fā)現(xiàn)電壓互感器本體有放電痕跡,避雷器外觀(guān)完整,導(dǎo)電桿與電壓互感器連接導(dǎo)線(xiàn)正常,電壓互感器二次繞組引線(xiàn)正常;隨后,檢修人員對(duì)電壓互感器進(jìn)行一二次繞組絕緣電阻測(cè)試。
該電壓互感器一二次繞組直流電阻數(shù)據(jù)合格,一次對(duì)二次及地絕緣電阻小于1000MΩ,二次對(duì)一次及地絕緣電阻小于1000MΩ,二次繞組之間絕緣電阻為零,判斷電壓互感器一次繞組絕緣電阻降低,二次繞組絕緣擊穿。
經(jīng)過(guò)分析得出,造成本次事故的原因?yàn)椋哼\(yùn)維人員最后一次將乙站500母聯(lián)開(kāi)關(guān)分閘后,系統(tǒng)報(bào)接地,電壓互感器鐵芯快速達(dá)到飽和,產(chǎn)生鐵磁諧振,從而引發(fā)諧振過(guò)電壓;這時(shí),電壓互感器勵(lì)磁電流劇增,B相高壓熔斷器在遇到大電流沖擊時(shí)產(chǎn)生弧光放電,并發(fā)展為三相弧光短路故障,引起電壓互感器柜內(nèi)ABC三相短路,造成1號(hào)主變低后備保護(hù)動(dòng)作。
4、防范措施及結(jié)論
1)守好電壓互感器的質(zhì)量檢測(cè)這一關(guān),禁止不合格產(chǎn)品進(jìn)入電網(wǎng),影響電網(wǎng)運(yùn)行。
2)選用勵(lì)磁特性好的電壓互感器,并可考慮在電壓互感器一次繞組的中性點(diǎn)上安裝消諧裝置,用于抑制或者消除因電壓互感器飽和所引起的鐵磁諧振。
3)盡量縮短供電線(xiàn)路長(zhǎng)度,對(duì)較長(zhǎng)的供電線(xiàn)路,可以考慮將該線(xiàn)路部分負(fù)荷轉(zhuǎn)移至其他線(xiàn)路或其他變電站供電,或在當(dāng)?shù)匦陆ㄗ冸娬?,這樣可以減少發(fā)生接地故障時(shí)線(xiàn)路的容性電流對(duì)系統(tǒng)的沖擊。
4)調(diào)控人員及運(yùn)維人員應(yīng)提高業(yè)務(wù)技能,加強(qiáng)此類(lèi)故障的反事故演習(xí),防止因故障處置不當(dāng)造成事故擴(kuò)大等不良后果。
在電力系統(tǒng)中,電力一次設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行能大大提高系統(tǒng)供電的可靠性和穩(wěn)定性。本文針對(duì)某地區(qū)電網(wǎng) 10 千伏電壓互感器故障引發(fā)的母線(xiàn)失壓,討論了各種隔離故障后恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行的處理方法,從中選出比較適合的送電方案,并提出了相關(guān)的防范措施,為調(diào)度員及運(yùn)維人員判斷故障及處理該類(lèi)故障提供了一定的方法和根據(jù)。
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作者簡(jiǎn)介:
吳雙泉(1987-),男,工程師,大學(xué),從事于電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行工作。
(作者單位:國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司中衛(wèi)供電公司)