付啟萬
摘要:介紹了在鍍鋅機組搭接焊機焊接高強鋼焊縫杯凸不合格改進方案,電磁加熱器應(yīng)用及改進方案。
關(guān)鍵詞:電磁加熱;焊縫;杯凸;
一、引言
汽車商為降低成本,降低油耗,汽車向輕量化發(fā)展,為保證安全性能汽車商追求高強基板,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)都向著高強鋼方向發(fā)展。
二、現(xiàn)狀
目前國內(nèi)馬鋼合肥板材鍍鋅機組采用搭接焊接工藝對帶鋼頭尾焊接,焊接DP780、 DP980、22MnB5鋼種時杯凸試驗焊縫不合格,嚴(yán)重制約生產(chǎn),為了維持高強鋼生產(chǎn)采用火焰加熱焊縫,,浪費人力資源,效率低下,安全形勢十分嚴(yán)峻。
三、焊縫杯凸不合格誘因原因分析
窄搭接電阻焊機的焊接原理是將兩塊帶鋼材料搭接,通以合適的電流,電流流過R(電阻)做功發(fā)熱,當(dāng)熱量不斷積聚致使焊點局部的金屬熔融結(jié)合,而焊接起來。根據(jù)焦耳定律,焊接接頭產(chǎn)生的熱量用公式表示如:Q=0.24I2Rt=0.24VIt
式中:Q—發(fā)熱量;I—電流;R—焊接區(qū)電阻;t—通電時間;V—電極間的電壓
在焊接過程中,I、R、t均為可調(diào)參數(shù),I的大小可直接在焊接控制器中設(shè)置(改變可控硅的導(dǎo)通角即可實現(xiàn)),并有電流補償功能;改變電極壓力即可改變R的阻值(壓力加大則R減小;壓力減小則R增大)。
杯凸焊縫不合格主要原因有:
1.設(shè)備本體剛度不夠,設(shè)備精度下降,電流、壓力、時間(速度)能力可調(diào)節(jié)范圍不足;
2.焊接時的電流、壓力、時間設(shè)置不合理,及時修正參數(shù)可解決杯凸不合格現(xiàn)象;
3.材料的焊接屬性決定的,含量碳和合金鋼含量越高,焊接后淬硬性越強,熱影響區(qū)小,杯凸會出現(xiàn)不合格現(xiàn)象,通過加熱退火軟化,改善塑性和韌性,可通過杯凸試驗機測試;
三、電磁加熱感應(yīng)原理及優(yōu)點
利用交變的電流產(chǎn)生交變的磁場,使其中的金屬導(dǎo)體內(nèi)部產(chǎn)生渦流,從而使金屬工件迅速發(fā)熱,有頻率,電流,磁場共同決定。即是通過把電能轉(zhuǎn)化為磁能,使被加熱鋼體感應(yīng)到磁能而發(fā)熱的一種加熱
方式。
圖1 電磁加熱原理
四、電磁加熱感應(yīng)應(yīng)用及現(xiàn)象
合肥板材鍍鋅機組采用電磁感應(yīng)布置,主要主要有加熱器、固態(tài)高頻電源、控制臺、水冷系統(tǒng)等,電磁感應(yīng)布置簡圖如下:
圖2 電磁感應(yīng)布置
1上蓋板;2帶鋼;3感應(yīng)器;4固態(tài)高頻電源;5-上蓋板提升/下降氣缸;6感應(yīng)器上升/下降氣缸;7框架;
對加熱器進行初步測試如下:
感應(yīng)加熱器:參數(shù)——輸入:? 380 v,50Hz, 180kVA
輸出:? 300A, max.100kHz,max.150 kW
測試條件: 材料:焊接后的冷軋板(22MnB5)厚度:1.06-1.8mm
測量工具:測溫——手持式紅外線測溫儀 測時——秒表 鋼卷尺
對焊縫退火裝置使用過程進行測試,總的來說厚度1.36mm以下,退火效果還可以,厚度1.40 mm以上效果不佳,未達到理想狀態(tài),雖然加熱溫度可達950℃,但是加熱寬度為32-35mm,致使熱影響區(qū)較小,造成厚板加熱后焊縫仍會出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,帶鋼未能滿足生產(chǎn)放行條件,主要是磁鐵排布不合理,局部受熱不均,加熱寬度小。
圖3 加熱現(xiàn)象:磁鐵排布不合理,局部受熱不均
五、解決措施
前面提到了加熱有三個方面影響因素電流、頻率、磁場,圖3表現(xiàn)很明顯采用條形磁鐵排布不合理,磁阻較大,影響加熱效能。需要定制E導(dǎo)磁材料---減少磁阻,增大磁鐵截面積,提高加熱效率。
圖4 三種磁鐵磁場分布對比
從同樣條件下看條型磁鐵N級和S級之間的磁場密度很明顯小于U型,U型磁場密度又小于E型,所有在同等功率下,E型加熱能量最大,可加熱面積最大,熱影響區(qū)最大,通過改變磁鐵分布目前實際加熱區(qū)域可達60mm.
其次要加熱過程要模擬退火工藝,分段式加熱即先用大功率一次加熱到目標(biāo)溫度,再用小功率工作使其保溫一段時間,最后使加熱部位自然冷卻。
六.結(jié)論
總之,加熱效果未能達到預(yù)期,可從電流、頻率、磁場三個方面下手進行改進,使用電磁感應(yīng)加熱上蓋板使用的材料同樣重要,不可導(dǎo)磁與傳遞熱量且需要耐高溫,不脫落,否則影響帶鋼質(zhì)量且加熱效率低下。