燕小芬
摘 要 本文主要對煙氣余熱和循環(huán)水余熱利用進行技術(shù)和經(jīng)濟論證。推薦設(shè)置兩級低溫省煤器,煙氣余熱加熱凝結(jié)水,回收了煙氣的余熱,節(jié)約了脫硫的耗水量,降低汽機熱耗,提高機組效率。因此,本文主要針對采用煙氣余熱利用作具體分析。
關(guān)鍵詞 火力發(fā)電廠;低溫省煤器;應(yīng)用
1低溫省煤器系統(tǒng)概述
低溫省煤器主要是加熱凝結(jié)水、采暖水,原煤干燥、直接或利用水媒介加熱預(yù)熱器進風(fēng)等。凝結(jié)水在低溫省煤器內(nèi)吸收排煙熱量,降低排煙溫度,自身被加熱、升高溫度后再返回汽輪機低壓加熱器系統(tǒng),代替部分低壓加熱器的作用,是汽輪機熱力系統(tǒng)的一個組成部分。低溫省煤器將節(jié)省部分汽輪機的回?zé)岢槠?,在汽輪機進汽量不變的情況下,節(jié)省的抽汽在汽輪機繼續(xù)膨脹做功,因此,在發(fā)電量不變的情況下,可節(jié)約機組的能耗。
2余熱利用的主要方式
在當今全球范圍內(nèi),能源的供需矛盾日益突出,環(huán)境污染已經(jīng)威脅人類的生存,倡導(dǎo)環(huán)境、能源、經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展成為當前迫在眉睫的戰(zhàn)略問題,世界各國都日益重視可再生能源和余熱的開發(fā)與利用。
火力發(fā)電廠大致有以下方法提高全廠的熱效率。首先,提高蒸汽參數(shù),目前國內(nèi)外主機制造廠都在研究700℃超超臨界機組材料,尤其是材料的熱強性能、抗蒸汽氧化和抗煙氣腐蝕性能、冷熱加工性能等。其次,采用再熱系統(tǒng)和增加再熱級數(shù)都是提高循環(huán)熱效率的主要手段,對機組熱力系統(tǒng)的優(yōu)化和廠用電率的降低。再次,降低汽輪機的排汽參數(shù)。由于受電廠所處地理位置和氣候條件的限制,循環(huán)冷卻水溫是在一定的范圍內(nèi)變化的,因此汽輪機的排汽參數(shù)下降的幅度是有限的。最后,降低鍋爐煙氣的排放熱損失。排煙熱損失是鍋爐各項熱損失中最大的一項,電站鍋爐的排煙溫度通常為120~150℃,相應(yīng)的熱損失相當于燃料熱量的5%~12%。
3低溫省煤器設(shè)置方案
3.1 方案分析
煙氣系統(tǒng)加裝低溫省煤器吸收排煙余熱,可以提高機組的經(jīng)濟性,節(jié)約能源。常規(guī)的設(shè)置方案如下:
方案1:低溫省煤器布置在空預(yù)器出口與除塵器入口之間的煙道上。
方案2:低溫省煤器布置在除塵器出口與引風(fēng)機入口之間的煙道上。
方案3:低溫省煤器布置在引風(fēng)機出口與脫硫吸收塔入口之間的煙道上。
方案4:設(shè)置兩級低溫省煤器。
3.2 低溫省煤器設(shè)置方案的特征
方案1,雖然起到提高電除塵器的除塵效率,有效去除煙氣攜帶的SO3粉塵,使下游煙氣露點大幅度下降的作用。但煙溫只能降到90~110℃,不能達到脫硫吸收塔深度節(jié)水的作用。
方案2,既不能提高電除塵器除塵效率,又沒有在除塵器內(nèi)大量去除煙氣攜帶的SO3粉塵,降低煙溫后可能導(dǎo)致引風(fēng)機的低溫腐蝕,方案最不可取。
方案3,雖然起到了脫硫吸收塔深度節(jié)水的作用,但沒有起到減少除塵器的除塵面積、減少除塵器的占地面積和用材、提高電除塵器的除塵效率,以及降低下游煙氣露點的作用。
方案4,可起到減少除塵器的除塵面積、減少除塵器的占地面積和用材、提高電除塵器的除塵效率,以及有效去除煙氣攜帶的SO3粉塵,使下游煙氣露點大幅度下降,同時引風(fēng)機的軸功率減少、廠用電減少的作用。
在考慮到本工程煤質(zhì)含硫量不高的前提下,我們推薦采用方案4(設(shè)置兩級低溫省煤器)的設(shè)置。
3.3 煙氣溫降以及低溫省煤器材料的選取
(1)第一級低溫省煤器(布置在空預(yù)器出口與除塵器入口之間)煙氣溫降及材料的選取考慮到煙溫在90~110℃時煙氣攜帶的SO3粉塵可被電除塵器有效去除(去除率達95%),使下游煙氣露點大幅度下降等因素,建議第一級低溫省煤器將空預(yù)器出口的煙溫由126℃降到100℃。
對于金屬材料,一般只要保證低溫換熱面金屬壁溫高出煙氣酸露點溫度10℃左右就能避免產(chǎn)生低溫腐蝕。據(jù)《火電廠煙氣深度冷卻器設(shè)計技術(shù)方案技術(shù)總結(jié)報告》介紹:最大露點腐蝕率并不是發(fā)生在露點溫度,而是發(fā)生在露點溫度以下10℃~30℃和水露點溫度以下。為充分利用煙氣余熱,考慮按酸露點溫度較低的設(shè)計煤種選取煙氣溫降。設(shè)計煤種煙氣的酸露點溫度為93.33℃,最大露點腐蝕率溫度在63~83℃。因此ND鋼第一級低溫省煤器出口溫度可取100℃。
(2)第二級低溫省煤器(布置在引風(fēng)機出口與脫硫吸收塔入口之間)煙氣溫降及材料的選取第一級低溫省煤器將空預(yù)器出口的煙溫由126℃降到100℃后,煙氣經(jīng)過電除塵的漏風(fēng)溫降和引風(fēng)機的溫升后,引風(fēng)機出口的煙溫可取107℃。如果不考慮電除塵器對煙氣攜帶的SO3粉塵的有效去除,脫硫島吸收塔(FGD)入口的煙氣露點溫度為:設(shè)計煤種為87.48℃,校核煤種為97.15℃。85℃的煙溫不在設(shè)計煤種的最大腐蝕率區(qū),但處于校核煤種的最大腐蝕率區(qū),低溫省煤器材料可選用氟塑料或者ND鋼。
3.4 低溫省煤器進口水溫的選取
低溫省煤器進口水溫的確定應(yīng)綜合考慮傳熱經(jīng)濟性及腐蝕對設(shè)備壽命的影響,如選取較低的進口水溫,雖然能增大傳熱溫差,提高換熱效率,但將加劇管壁的腐蝕,如選取較高的進口水溫,則將因換熱溫差小而降低其換熱效率。
對于ND鋼管低溫省煤器,煙氣與凝結(jié)水換熱時,管壁溫度主要決定于凝結(jié)水的水溫。因此,低溫省煤器進口凝結(jié)水水溫不能太低,應(yīng)控制在水露點以上20℃,也就是低溫省煤器進口凝結(jié)水水溫不能低于63℃。
低溫省煤器進水和煙氣的溫度端差不能太小,太小會導(dǎo)致低溫省煤器的換熱面積很大,初投資過大。至少應(yīng)保證10℃以上的端差,同時又必須保證水溫不低于63℃。所以可以采用兩點取水進行調(diào)溫的措施。
低溫省煤器的冷卻水取自主機凝結(jié)水系統(tǒng),取出點兩個,將8號低加出口的凝結(jié)水與9號低加出口的凝結(jié)水進行混溫調(diào)節(jié)至64℃進入兩級低溫省煤器加熱到102℃后回到主機凝結(jié)水7號低加出口,排擠了主汽輪機7、8、9段抽汽,減少機組熱耗約60kJ/kWh,相應(yīng)節(jié)約機組發(fā)電標煤耗2.19 g/kW.h。
4結(jié)束語
本工程考慮到煤質(zhì)含硫量不高,推薦采用加裝兩級ND鋼管低溫省煤器方案,第一級布置在空預(yù)器出口至除塵器入口之間的煙道上,第二級布置在引風(fēng)機出口至脫硫島入口之間的煙道上。低溫省煤器的冷卻水取自主機凝結(jié)水系統(tǒng),取出點兩個,將8號低加出口的凝結(jié)水與9號低加出口的凝結(jié)水進行混溫調(diào)節(jié)至64℃進入兩級低溫省煤器加熱到102℃后回到主機凝結(jié)水7號低加出口,減少機組熱耗約60kJ/kWh,相應(yīng)節(jié)約機組發(fā)電標煤耗2.19 g/kW.h。同時節(jié)約脫硫島用水量為45 t/h。