陳志剛,王 放,鄒 賢,周 斌
(1.金劍銅業(yè)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 赤峰 024000;2.金隆銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244021)
金劍銅業(yè)熔煉系統(tǒng)工藝為 “奧爐熔煉~轉(zhuǎn)爐吹煉~反射爐陽極精煉”,工藝流程見圖1。
圖1 金劍銅業(yè)工藝流程圖
在整個熔煉系統(tǒng)中:
(1)奧爐產(chǎn)生冰銅和爐渣的混合熔體進(jìn)入電爐沉積、貧化,冰銅和爐渣分離。冰銅進(jìn)入下一步工序;爐渣水淬,水淬渣外售。
(2)轉(zhuǎn)爐渣浮選,浮選產(chǎn)物是自選銅粉和尾鐵礦。自選銅粉作為奧爐原料,尾鐵礦外售。
(3)煙氣凈化后進(jìn)入制酸系統(tǒng),回收的煙塵作為奧爐原料。
自選銅粉和回收的煙塵均為閉路循環(huán)。而尾鐵礦含銅低于0.25%,銅損失少,因此,水淬渣含銅損失是工藝中最大的開路損失。
考察歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2016年6月份~12月份金劍銅業(yè)平均每月水淬渣含銅呈上升趨勢(表1),個別時間甚至達(dá)到0.97%和1.0%。
表1 2016年7-12月份金劍銅業(yè)月均水淬渣銅含量(%)
本文通過生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析影響水淬渣含銅的因素,并提出了相應(yīng)的措施,降低了水淬渣含銅,提高了銅回收率。
一般水淬渣銅損失主要有兩種途徑:一是機(jī)械夾帶損失;二是化學(xué)溶解損失。其中機(jī)械損失中銅的主要以微小的銅锍液滴形式夾雜在渣中;化學(xué)溶解損失中銅主要以氧化銅(Cu2O)和銅的硫化物(Cu2S)溶解于電爐渣中[1]。
影響水淬渣含銅的因素很多,主要有渣成分(渣型)、爐內(nèi)氣氛、溫度、作業(yè)面控制等。本文將結(jié)合生產(chǎn)數(shù)據(jù)從上述幾方面分別討論對渣含銅的影響,并找到最優(yōu)操作參數(shù)。
考察了水淬渣含銅與渣成分(渣型)、爐內(nèi)氣氛、溫度、作業(yè)面控制等因素之間的關(guān)系,為排除相關(guān)因素的影響必須固定其他參數(shù)。
3.1.1 最優(yōu)SiO2含量、Fe/ SiO2技術(shù)研究
將渣含銅和對應(yīng)渣中SiO2含量做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖2。由圖2可得,當(dāng)SiO2含量在29%~31.5%之間時,渣含銅隨SiO2含量增加逐漸降低;當(dāng)SiO2含量在31.5%~34%之間時,渣含銅穩(wěn)定在較低的范圍;當(dāng)水淬渣中SiO2含量超過34%時,渣含銅又呈上升趨勢,因此水淬渣中SiO2含量控制在31.5%~34%之間為宜。
將渣含銅和對應(yīng)渣Fe/ SiO2做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖3。由圖3可得,當(dāng)Fe/ SiO2在1.05~1.15之間時,渣含銅隨Fe/SiO2增加而逐漸降低;當(dāng)Fe/ SiO2在1.15~1.25之間時,渣含銅穩(wěn)定在較低的范圍;當(dāng)水淬渣Fe/ SiO2大于1.25時,渣含銅又呈上升趨勢。同時,生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)當(dāng)Fe/ SiO2超過1.4容易造成噴槍燒損,電爐電極打弧嚴(yán)重,因此Fe/ SiO2控制在1.15~1.25之間為宜。
圖2 水淬渣中銅含量與水淬渣中SiO2的關(guān)系
圖3 水淬渣中銅含量與水淬渣中Fe/SiO2含量的關(guān)系
3.1.2 最優(yōu)CaO含量技術(shù)研究
在滿足已研究項(xiàng)目的最佳工藝條件下,考察渣中CaO含量對渣含銅的影響。
將渣含銅和對應(yīng)的渣CaO含量做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖4。由圖4可得渣中CaO含量在2.0%~4.5%之間,渣含銅隨CaO含量的增加逐漸降低。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)記載,奧爐渣典型成分中CaO含量為7.4%[2]。金劍銅業(yè)在冶煉過程中不另外補(bǔ)充CaO,渣中CaO含量主要通過調(diào)整銅精礦使用比例加以控制。因此渣中CaO含量維持現(xiàn)有狀況在2%~4%為宜。
圖4 水淬渣中銅含量與水淬渣中CaO含量的關(guān)系
3.1.3 最優(yōu)MgO和Al2O3含量技術(shù)研究
在滿足已研究項(xiàng)目的最佳工藝條件下,考察渣中MgO和Al2O3含量對渣含銅的影響。
將渣含銅和對應(yīng)的渣中MgO和Al2O3含量做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖5和圖6。由圖可見,渣含銅隨著MgO和Al2O3含量的升高呈上升趨勢,因此為保證渣含銅達(dá)到0.6%以下,渣中MgO含量控制在2%以下、Al2O3含量控制在4%以下為宜。
圖5 水淬渣中銅含量與水淬渣中MgO含量的關(guān)系
圖6 水淬渣中銅含量與水淬渣中Al2O3含量的關(guān)系
爐內(nèi)氣氛性質(zhì)是氧化性還是還原性,直觀表現(xiàn)在渣中Fe3O4含量和冰銅品位上。本項(xiàng)研究就從這兩個方面著手。
3.2.1 降低Fe3O4含量技術(shù)研究
(1) 確定最佳 Fe3O4含量 :
在滿足已研究項(xiàng)目的最佳工藝條件下,考察渣中Fe3O4含量對渣含銅的影響。
將渣含銅和對應(yīng)的渣中Fe3O4含量做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖7。由圖可見,渣含銅隨著Fe3O4含量的升高呈上升趨勢,為了使渣含銅控制在0.6%以下,渣中Fe3O4含量控制在6%以下為宜。
圖7 水淬渣中銅含量與水淬渣中Fe3O4含量的關(guān)系
(2)降低Fe3O4含量技術(shù)研究:
渣中Fe3O4主要有兩種來源:
一種是銅精礦高溫分解產(chǎn)物FeS被氧化生成FeO,但由于爐內(nèi)氧化氣氛強(qiáng),部分FeO未來得及造渣就被迅速氧化成Fe3O4;
另一種是返回奧爐處理的轉(zhuǎn)爐渣浮選銅精礦,含有較多的Fe3O4。FeS對Fe3O4具有還原作用,但如果爐內(nèi)氧化氣氛強(qiáng),F(xiàn)eS被氧化,則Fe3O4很難被還原。
因此,要降低Fe3O4含量,歸根結(jié)底就是要弱化爐內(nèi)氧化性氣氛。
為了弱化爐內(nèi)氧化性氣氛,就需要適當(dāng)補(bǔ)充還原性氣氛,主要補(bǔ)充源有兩個:
(1)來源于銅精礦中的硫:
銅精礦在爐內(nèi)熔煉過程中,首先高溫分解,產(chǎn)生大量硫化物[3],硫化物具有較強(qiáng)的還原性,會弱化氧化性氣氛。因此,要使用具有合適硫銅比的銅精礦[3]。
將渣中Fe3O4含量與相應(yīng)的入爐精礦硫銅比做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖8,從圖8可見隨入爐精礦硫銅比增加渣中Fe3O4含量顯著降低。
但配料過程中硫銅比不是越高越好,過高的硫銅比造成熔體溫度過高,加大爐襯損耗,且入爐物料含硫較高會增大硫酸生產(chǎn)負(fù)荷且入爐物料含銅低會降低礦銅產(chǎn)量,因此控制配料中硫銅比控制在1.15~1.2之間為宜。
圖8 水淬渣中Fe3O4含量與配料硫銅比的關(guān)系
(2)來源于添加的煤粉:
煤粉具有較強(qiáng)的還原性,會弱化氧化性氣氛,同時還會還原渣中Fe3O4。
將渣中Fe3O4含量與相應(yīng)的煤粉加入量做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖9,從圖9可見隨煤粉加入量增加渣中Fe3O4含量顯著降低。為了使渣含銅控制在0.6%以下,在配料過程中煤比例控制在5%~8%。
圖9 渣中Fe3O4含量與配料中煤的比例的關(guān)系
3.2.2 最優(yōu)冰銅品位技術(shù)研究
將水淬渣含銅和冰銅品位含量做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖10,從圖10可見水淬渣含銅隨冰銅品位的增加而降低,主要是因?yàn)檫^高的冰銅品位是由爐內(nèi)強(qiáng)氧化性氣氛引起的,而強(qiáng)氧化性氣氛又會導(dǎo)致渣中Fe3O4含量增高,銅的機(jī)械損失增大。實(shí)踐表明,冰銅品位控制在46%~49%較佳。
圖10 水淬渣中銅含量與冰銅品位的關(guān)系
冶煉過程中,溫度過高會加快爐襯損耗,降低爐壽命,且增加能耗。溫度過低,反應(yīng)不完全,同時熔體粘度變大,渣含銅損失增加。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及設(shè)計(jì)要求,控制熔煉爐熔體溫度1200℃±20℃左右、冰銅溫度為1130℃±20℃左右、電爐渣溫度為1230℃±20℃左右為宜。
在滿足已研究項(xiàng)目的最佳工藝條件下,考察冰銅面和渣面高度對渣含銅的影響。
將渣含銅和對應(yīng)的冰銅面和渣面高度分別做成散點(diǎn)圖,通過曲線擬合得到圖11和圖12。由圖11可見,渣含銅隨著冰銅面升高而增加,且冰銅面過低會造成放冰銅帶渣,不利于轉(zhuǎn)爐操作,因此為保證渣含銅達(dá)到0.6%以下,冰銅面控制在100 mm~450 mm之間;由圖12可見,渣含銅隨著渣面降低而增加,當(dāng)渣面過高可能發(fā)生渣從觀察孔流出引發(fā)危險(xiǎn),因此為保證渣含銅達(dá)到0.6%以下,渣面控制在1400 mm~1700 mm之間。
圖11 水淬渣中銅含量與冰銅面的關(guān)系
圖12 水淬渣中銅含量與渣面的關(guān)系
(1)車間提前做好3個月預(yù)配料。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行銅精礦分倉堆放管理制度;精確掌握各種物料庫存情況,避免精礦長期堆放發(fā)生氧化結(jié)塊。
(3)在配料中保證硫銅比在1.15~1.25之間,煤用量在5%~8%之間。
(4)工序之間加強(qiáng)溝通,實(shí)時掌握原料成分變化,保證入爐物料成分穩(wěn)定;入爐物料混合均勻,混捏粒度達(dá)標(biāo)。
(5)銅精礦含水在8%左右,北方地區(qū)冬季氣溫較低,經(jīng)常出現(xiàn)精礦凍結(jié)成塊現(xiàn)象,在皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)處及原料倉頂安裝篩網(wǎng),防止凍結(jié)精礦塊入爐,凍結(jié)精礦塊粉碎處理后入爐。
熔煉爐冰銅品位、渣型、爐溫等指標(biāo)控制在最佳工藝參數(shù)范圍內(nèi),具體見表2。
表2 最佳工藝控制參數(shù)
4.3.1 加強(qiáng)放銅排渣作業(yè)管理
(1)冰銅面控制在100 mm~450 mm范圍內(nèi),渣面控制在1400 mm~1700 mm范圍內(nèi)。
(2)排渣期間密切關(guān)注電極行程,電極行程在450mm~500mm范圍內(nèi)排渣操作,電極行程在100 mm~150 mm范圍內(nèi)停止排渣;排渣前10分鐘提起三根電極,保持渣面靜止。
(3)加強(qiáng)工序之間的協(xié)調(diào)配合,及時放渣、放銅。冰銅面過高時,先放銅后放渣。
4.3.2 加強(qiáng)沉降池溫度控制
根據(jù)熔煉爐出料情況合理使用電極,控制熔煉爐熔體溫度1200℃±20℃左右、冰銅溫度為1130℃±20℃左右、電爐渣溫度為1230℃±20℃左右。
通過開展技術(shù)培訓(xùn),提高職工操作水平;通過加強(qiáng)考核,開展勞動競賽等形式,提高職工的責(zé)任心,主控手及時調(diào)整熔煉爐爐況,爐前工嚴(yán)格執(zhí)行放銅排渣制度,合理使用電極。
通過考察水淬渣銅含量與各影響因素之間的關(guān)系,確定最佳工藝控制參數(shù),同時對操作實(shí)踐進(jìn)行優(yōu)化,摸索出一套降低水淬渣含銅的管理方法。2018年1月至2019年3月實(shí)施后,取得了顯著成績,具體數(shù)據(jù)見表3。
表3 2018年1月至2019年3月份月均水淬渣銅含量(%)
金劍銅業(yè)水淬渣含銅目標(biāo)值為0.6%,依此為基準(zhǔn),2018年1月至2019年3月,金劍銅業(yè)多回收金屬銅65.75t,為公司創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益,同時提高了銅資源綜合利用率。