袁學(xué)偉
摘要:目前我國大部分110KV、35KV變電站均已實(shí)現(xiàn)智能化變電站改造,很多地區(qū),這類變電站都已完全實(shí)現(xiàn)無人值班,統(tǒng)一由操作隊(duì)集控。而城區(qū)配網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)則是這類變電站的主要供電區(qū),因此這類變電站都有一個(gè)共同特點(diǎn),那就是出線多、輸電線路老舊,大部分正是城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)改造的工作重點(diǎn),也因此造成了這類線路用戶多,操作多,故障多的“三多現(xiàn)象”。
關(guān)鍵詞:變電站、配網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)、故障、跳閘。
一、事件概述
根據(jù)調(diào)規(guī)關(guān)于事故處理的相關(guān)規(guī)定,35KV或10KV線路跳閘后,必須由操作隊(duì)到站檢查開關(guān)情況是否正常,退出開關(guān)重合閘后,由輸電部或鄉(xiāng)所報(bào)巡線結(jié)果。待故障處理完畢,線路試送正常后,方可投入重合閘。因此,故障處理除去部分全光纜線路和直供用戶不投重合閘的特殊線路外,其他均涉及重合閘操作。而正常操作中,在正常倒方式中大部分也涉及重合閘操作,還有一部分是35KV、10KV線路帶電作業(yè)需要短時(shí)退出重合閘。
二、原因分析
這就造成了一個(gè)問題,在線路出現(xiàn)故障后,操作隊(duì)在檢查完開關(guān),退出重合閘后,需要等待巡線結(jié)果。這個(gè)時(shí)間可長可短,可能需要操作隊(duì)人員兩次以上往返。故障線路所在的35KV變電站距離不一樣,最遠(yuǎn)的距離有40多公里,來回往返需要大量時(shí)間。帶電作業(yè)也涉及這個(gè)問題,但目前我局還未組織帶電作業(yè)。
對(duì)上半年線路跳閘投退重合閘時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),1月—6月一共跳閘60多次,平均計(jì)算下來,每次重合閘的操作時(shí)間都在1個(gè)小時(shí)左右,增加了操作隊(duì)的工作量,延長了線路送電時(shí)間,變相增加了電網(wǎng)不安全運(yùn)行的時(shí)間。
三、解決問題思路和方法
自動(dòng)重合閘裝置是將因故障跳開后的開關(guān),按需要自動(dòng)投入的一種裝置。自動(dòng)重合閘作為一種運(yùn)行中經(jīng)常使用的快速、自我恢復(fù)供電的方法,普遍應(yīng)用于電力系統(tǒng)。特別是線路重合閘,已經(jīng)作為一種快速恢復(fù)供電,提高供電可靠性的重要手段。
重合閘的啟動(dòng)方式有:
1.斷路器控制開關(guān)位置與斷路器位置不對(duì)應(yīng)啟動(dòng)方式。其優(yōu)點(diǎn)是簡單可靠,還可糾正斷路器誤碰或偷跳,可提高供電可靠性,在各級(jí)電網(wǎng)中具有良好的運(yùn)行效果,是所有重合閘的基本啟動(dòng)方式。其缺點(diǎn)是,當(dāng)斷路器輔助接點(diǎn)接觸不良時(shí),不對(duì)應(yīng)啟動(dòng)方式將失效。
2.保護(hù)啟動(dòng)方式,是對(duì)不對(duì)應(yīng)啟動(dòng)方式的補(bǔ)充,需要一個(gè)由保護(hù)啟動(dòng)的重合閘啟動(dòng)元件,缺點(diǎn)是不能糾正斷路器的誤動(dòng)。
按重合閘的動(dòng)作次數(shù)可分為一次重合閘和二次重合閘,在一般情況下都選用一次重合閘。
重合閘的主要作用是:
1、瞬時(shí)性故障時(shí)可迅速恢復(fù)供電,提高供電可靠性。
2、糾正斷路器偷跳、保護(hù)誤動(dòng)、人為誤碰引起的誤跳閘。
線路跳閘情況一般分為兩種,一種是瞬時(shí)性故障,主要括絕緣子表面閃絡(luò)(雷電)、短時(shí)碰線(大風(fēng))和鳥類或樹枝放電等;另一種是永久性故障,主要包括倒桿、斷線、絕緣子擊穿等。經(jīng)調(diào)查在線路故障中,瞬時(shí)性故障占90%以上,而永久性故障所占比例不足10%。因此,大部分情況下,是可以通過重合閘的正確動(dòng)作快速恢復(fù)線路供電。如果能遠(yuǎn)程投退重合閘裝置,就能減少電網(wǎng)不安全運(yùn)行時(shí)間及減少操作隊(duì)的工作量。
四、解決問題的實(shí)踐過程描述
很多公司也存在這樣問題,為解決這個(gè)長期存在的問題,很多公司專門組織了生技、變檢、調(diào)度等部門人員,開展項(xiàng)目攻關(guān),并與魯能繼電保護(hù)自動(dòng)化廠家技術(shù)人員配合,攻克了這一難題。在保證安全的前提下,對(duì)110KV、35KV變電站的出線保護(hù)裝置增加了遠(yuǎn)方投退重合閘軟壓板的功能,經(jīng)多次實(shí)踐努力,重合閘遠(yuǎn)程投退調(diào)試正常,最終實(shí)現(xiàn)了重合閘遠(yuǎn)方投退的功能。目前,我局正大力推廣市公司的先進(jìn)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn),對(duì)所轄變電站內(nèi)重合閘裝置實(shí)行遠(yuǎn)程投退進(jìn)行整改。
重合閘遠(yuǎn)程投退具體邏輯功能是需要投重合閘的線路在平時(shí)狀況下,重合閘的軟壓板和硬壓板都在投。重合閘的硬壓板需要到變電站內(nèi)進(jìn)行操作,而通過對(duì)廠家保護(hù)裝置進(jìn)行相應(yīng)功能和接口的改造后,我們將重合閘的軟壓板功能實(shí)現(xiàn)的接口連接到監(jiān)控中心,可以在監(jiān)控中心實(shí)現(xiàn)軟壓板的投退。
五、效果評(píng)價(jià)
本著對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)的思想,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決問題,確保了電網(wǎng)安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。實(shí)行重合閘遠(yuǎn)程投退后,就大大減少了操作隊(duì)的出車率。在線路故障后,操作隊(duì)在檢查完開關(guān)狀態(tài)后,就可以返回監(jiān)控中心,投退重合閘的操作均由監(jiān)控中心來執(zhí)行。這樣,重合閘的操作時(shí)間由原來的平均1小時(shí)減少到現(xiàn)在1分鐘之內(nèi),節(jié)省了大量的人力、物力,也提升了電網(wǎng)的供電可靠性。為公司節(jié)省了經(jīng)費(fèi),通過不能對(duì)重合閘遠(yuǎn)程投退前,對(duì)操作隊(duì)在出車次數(shù)與實(shí)現(xiàn)自動(dòng)投退后數(shù)據(jù)的對(duì)比,重合閘實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程投退之后,操作隊(duì)的出車率比以前下降了很多,為公司節(jié)省了大量經(jīng)費(fèi),真正響應(yīng)了河南省公司提出的扭虧增盈號(hào)召。
(作者單位:國網(wǎng)河南省電力公司淅川縣供電公司)