武秀偉
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)
山西焦化股份有限公司200kt/a甲醇生產(chǎn)裝置中合成塔是甲醇生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。合成塔觸媒于2014年3月裝填第3爐,到2017年11月累計(jì)運(yùn)行44個月。合成塔觸媒活性下降壽命到期,需停車更換,此次新觸媒采用大連瑞克科技有限公司制造的型號為RK-05的催化劑,體積60m3,合計(jì)72t。
山西焦化股份有限公司200kt/a甲醇合成塔采用成都通用工程技術(shù)公司專利設(shè)備——螺旋管-直管復(fù)合串聯(lián)水冷式甲醇合成塔,該塔分為上、下兩段,上段為一列管固定床層器,管內(nèi)填滿甲醇合成觸媒,殼側(cè)充滿水,反應(yīng)氣體由上向下流經(jīng)管內(nèi)床層進(jìn)行反應(yīng),冷卻介質(zhì)(沸騰水)自下而上流經(jīng)管間移走反應(yīng)熱從而副產(chǎn)蒸汽;下段為螺旋管水冷式觸媒床層,螺旋管外充滿甲醇合成觸媒,管內(nèi)為沸騰水,反應(yīng)氣體由上向下流經(jīng)管間床層進(jìn)行反應(yīng),冷卻介質(zhì)(沸騰水)自下而上流經(jīng)管內(nèi)移走反應(yīng)熱從而副產(chǎn)蒸汽。
甲醇合成塔是甲醇生產(chǎn)裝置的關(guān)鍵核心設(shè)備,粗甲醇的生成是在塔內(nèi)反應(yīng)進(jìn)行的,催化劑的活性直接影響產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量,在生產(chǎn)系統(tǒng)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
因?yàn)樾沦徍铣捎|媒的主要成分為CuO,沒有催化活性,必須還原為單質(zhì)銅后才具有活性,因此使用前必須進(jìn)行還原。
在低溫條件下,主要是氧化銅被還原,氧化銅的還原反應(yīng)是放熱反應(yīng),其反應(yīng)方程式為式(1)、式(2)。
2.3.1 載體(氮?dú)猓?/p>
φ(N2)≥99.5%,φ(O2)≤0.2%,φ(CO)≤10×10-6,φ(CO2)≤10%,w(總硫)≤0.1×10-6
2.3.2 還原氣
采用經(jīng)脫硫、轉(zhuǎn)化后的焦?fàn)t氣,φ(H2)≥50%,φ(O2)≤0.2%,φ(NH3)≤10×10-6,w(總 氯)≤0.01×10-6,不含油霧、不飽和烴、氯化物和重金屬等有害物質(zhì)。
1)加盲板:在合成鈍化儀表空氣閥前、0#低壓機(jī)三出至合成氣壓縮機(jī)一段入口轉(zhuǎn)化氣管道上的閥前加盲板;在0#低壓機(jī)三出至聯(lián)合壓縮機(jī)三出吹掃管道閥前加盲板。
2)合成系統(tǒng)催化劑裝填、吹掃完畢。
3)儀表空氣、氮?dú)?、開工蒸汽、冷卻水、鍋爐給水合格備用。
4)轉(zhuǎn)化氣已合格,且已送至一段入口轉(zhuǎn)化氣閥前。
5)儀表測溫點(diǎn)、測壓點(diǎn)及調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)試合格并投用。
6)水桶、計(jì)量秤、膠管、防毒及勞保用品、消防器材備用。
7)合成塔1#、2#汽包加鍋爐水至50%液位。
8)脫鹽水預(yù)熱器投用;開甲醇水冷器上、下水。
9)甲醇分離器兩路液位自調(diào)閥閥組、第一分離器液位自調(diào)閥閥組、粗甲醇冷卻器調(diào)壓閥組、低溫及高溫冷激氣閥組應(yīng)關(guān)閉。
11)燃燒氣管網(wǎng)具備接收閃蒸氣條件。
1)按表1數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。
表1 升溫還原操作步驟
2)合格氮?dú)庵脫Q合成塔后,緩慢關(guān)閉二回一、三回三防喘振旁路進(jìn)行升壓,升至三出壓力為0.5MPa,保證入塔氣流量>60 000m3/h。
3)系統(tǒng)升壓完成后,開循環(huán)熱水泵2臺使合成塔下段水路開始循環(huán),此時打開開工蒸汽閥,投運(yùn)上、下段開工噴射器,調(diào)整蒸汽量,按指標(biāo)要求的升溫速率對催化劑進(jìn)行升溫。升溫還原操作嚴(yán)格按指標(biāo)進(jìn)行。還原前轉(zhuǎn)化氣應(yīng)送至一段入口轉(zhuǎn)化氣閥前,用補(bǔ)轉(zhuǎn)化氣閥調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化氣量補(bǔ)入系統(tǒng)。視各段升溫還原情況,用開工蒸汽緩慢進(jìn)行調(diào)節(jié)催化劑層溫度。
4)當(dāng)合成塔任何一段出口溫度≥60℃時,關(guān)注出水情況,此后每半小時放水一次,放水位置有兩處,分別位于第一分離器與甲醇分離器液相出口,放水時同時進(jìn)行,并用水桶計(jì)量,做好記錄。當(dāng)溫度升至80℃時,觸媒將開始逐漸釋放CO2,根據(jù)分析結(jié)果,在保證塔壓的前提下,采取連排連補(bǔ)的方式,使系統(tǒng)CO2保持在3%以下(此時,CO2越低越好),脫除催化劑的物理水。當(dāng)合成塔上段出口溫度≥170℃時,開合成氣壓縮機(jī)一段入口補(bǔ)轉(zhuǎn)化氣閥進(jìn)行還原操作(還原后期視情況可開一段入口轉(zhuǎn)化氣閥)。還原開始后,應(yīng)適當(dāng)打開甲醇分離器出口放空閥,維持系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。
5)還原前在補(bǔ)轉(zhuǎn)化氣閥下掛一圓盤,將閥門手輪均分為36份,每份開度為10度,每次補(bǔ)轉(zhuǎn)化氣時,由主控人員根據(jù)還原時的出水情況,通知現(xiàn)場操作人員控制閥門開度,每次開10度。
6)還原時在入塔氣預(yù)熱器合成氣入口前取樣分析,主控人員根據(jù)系統(tǒng)氣體成份與出水量,通知現(xiàn)場人員調(diào)節(jié)補(bǔ)轉(zhuǎn)化氣閥開度,控制H2含量為0.5%。
7)還原后期,實(shí)際出水總量與理論出水總量相近、入塔氣與出塔氣中氫氣含量相等時認(rèn)為升溫還原工作結(jié)束。
1)三低:低溫出水、低點(diǎn)還原、還原后有一個低負(fù)荷生產(chǎn)期。
具有很好的防水性能,這是保障路面不會受到路表或外界環(huán)境中的水的影響而造成路面整體性、強(qiáng)度和剛度下降的主要因素。
2)三穩(wěn):提溫穩(wěn)、補(bǔ)氫穩(wěn)、出口穩(wěn)。
3)三不準(zhǔn):不準(zhǔn)提氫提溫同時進(jìn)行、不準(zhǔn)水分帶入塔內(nèi)、不準(zhǔn)長時間高溫出水。
4)三控制:控制補(bǔ)氫速度、控制CO2濃度、控制好每小時出水量。
1)當(dāng)反應(yīng)器出口氣體中(CO+H2)的濃度經(jīng)多次分析和進(jìn)口濃度一致時,即觸媒不再消耗CO和H2,分離器液位不再增高,可認(rèn)為觸媒還原已至終點(diǎn)。
2)在220℃恒溫,提高進(jìn)塔氫濃度,觸媒床層無溫升,認(rèn)為還原結(jié)束。
還原氣不含CO,只含 H2時,理論出水量見表2。
表2 合成塔觸媒出水量
若還原氣中含有CO和H2時,因CO、H2與CuO、ZnO反應(yīng)生成CO2,理論出水量小于12.64t。
升溫階段:12月5日11:50啟動1#聯(lián)合壓縮機(jī),21:30合成塔壓力升至0.55MPa、熱點(diǎn)溫度54℃,開始蒸汽升溫,控制升溫速率為10℃/h,23:30熱點(diǎn)溫度升至63℃,12月6日3:00開始有4.5kg出水量,15:00塔熱點(diǎn)溫度171℃,恒溫2h,累計(jì)出水量326kg。
加氫還原階段:12月6日17:00合成觸媒開始配氫還原,控制塔內(nèi)溫度170℃~190℃,進(jìn)塔氣中φ(H2)=0.39%,φ(CO)=0.46%,φ(CO2)=8.45%,出塔氣成份φ(CO2)=7.37%,出水量開始增大,在調(diào)節(jié)補(bǔ)轉(zhuǎn)化氣閥過程中,12月6日4:00由于補(bǔ)轉(zhuǎn)化氣閥門開度過大,熱點(diǎn)溫度升至185℃,為確保塔內(nèi)溫度不超,5:40將閥門關(guān)死,隨后開啟繼續(xù)還原;當(dāng)18:00合成塔熱點(diǎn)溫度221℃,17:00分析進(jìn)塔氣成份φ(H2)=17.88%,φ(CO)=2.65%,φ(CO2)=6.87%,出塔氣成份φ(H2)=17.48%,φ(CO)=2.51%,φ(CO2)=2.65%,累計(jì)總出 水 量6 625.5kg,18:00合成催化劑升溫還原結(jié)束。統(tǒng)計(jì)成折線圖如圖1所示。
圖1 合成塔催化劑實(shí)際升溫還原曲線與理論依據(jù)比較
從圖1中可以看出,合成塔觸媒升溫還原過程中觸媒熱點(diǎn)溫度控制基本與理論相一致。
圖2為合成塔催化劑實(shí)際出水量。
結(jié)合圖1和圖2可以看出,12月6日8:30合成塔熱點(diǎn)溫度為125℃時開始物理出水,當(dāng)物理水量排完后,配轉(zhuǎn)化氣開始升溫還原。12月7日3:00因配轉(zhuǎn)化氣閥門開度操作增大,塔熱點(diǎn)溫度驟然升高至185℃,水量突然增多,出水量控制不夠平穩(wěn)。隨即減小補(bǔ)轉(zhuǎn)化氣閥門開度,待溫度下降至170℃,繼續(xù)升溫還原,12月8日7:00當(dāng)合成塔熱點(diǎn)溫度184℃時,出水量明顯減少,繼續(xù)升溫至220℃,還原結(jié)束后低負(fù)荷生產(chǎn)過渡。
圖2 合成塔催化劑實(shí)際出水量
此次升溫還原過程基本按原計(jì)劃進(jìn)行,還原的關(guān)鍵是控制好還原速度與還原溫度以及轉(zhuǎn)化氣濃度,操作過程要求平穩(wěn),出水均勻,但在實(shí)際操作過程中還是控制得不夠平穩(wěn),只有不斷累計(jì)經(jīng)驗(yàn)逐步提高操作水平。觸媒更換后,甲醇的合成反應(yīng)增強(qiáng),轉(zhuǎn)化率由53.5%提高到了72.2%,產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善。