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降低芳烴抽余油中庚烷含量的模擬優(yōu)化

2019-09-16 03:36:34梁江華
云南化工 2019年7期
關鍵詞:己烷處理量烷烴

梁江華

(中國石化廣州分公司,廣東 廣州 510000)

某企業(yè)芳烴單元為滿足生產(chǎn)98#汽油的要求,需要降低芳烴抽余油中的庚烷含量,從而提高其調(diào)和辛烷值。由于抽余油餾C7含量和苯含量偏高的問題,需要對芳烴裝置脫己烷塔T601 和苯抽提塔T701 進行模擬核算、優(yōu)化操作。在確保T601塔底油中苯含量小于1%同時,盡可能降低塔頂抽出中庚烷含量,并且通過調(diào)整抽提塔的負荷優(yōu)化調(diào)整將抽余油的苯含量控制在1%以內(nèi)。見圖1。

為降低抽余油中烷烴C7的含量裝置采用軟件模擬與生產(chǎn)實操優(yōu)化相結合的策略。利用Aspen模型模擬實際生產(chǎn)情況并根據(jù)質(zhì)量要求進行優(yōu)化求解,以模擬優(yōu)化建議為指導對實際生產(chǎn)中的操作進行優(yōu)化,兩者相互結合,相輔相成。

圖1 芳烴單元流程示意圖

1 Aspen 模型優(yōu)化

1.1 脫己烷塔T601 的核算

T601 塔的高度、直徑:DN2600/DN3000×50650;塔盤直徑、開孔率:DN2600,13.40%;T601 塔板數(shù):70 層;塔盤間距:600mm;浮閥類型:F1(V1);降液管高度、溢流匽高度:550mm,50mm。利用模型進行優(yōu)化測算,分別對回流量、回流溫度、塔底溫度、塔頂壓力四個參數(shù)進行調(diào)整,以得出最佳的操作參數(shù),提高T601 分離效果,降低塔頂C7含量。

1)回流量,提高回流比,有利于裝置降低塔頂C7含量。經(jīng)模型模擬回流量最大可提高10t/h,可以將塔頂C7含量減少4.02%,見表1。塔底苯含量會增加0.02%。因此,該措施可以優(yōu)先實施。

2)塔底溫度 降低塔底重沸器溫度可以降低塔頂C7含量,但同時也會增加塔底油中的苯含量。因此,降溫操作必須在塔底苯含量的指標范圍內(nèi),否則不但使苯含量流失過大造成效益損失,而且容易造成汽油調(diào)合苯含量超標。經(jīng)模型模擬T601 底的溫度,在目前159.9℃的基礎上,最大降幅只能再降2℃,否則容易造成塔底的苯含量超標,見表2。

表1 回流比影響

表2 塔底溫度影響

4)塔頂壓力,從表3 可知,因受T601 塔頂工藝指標 (不超0.12MPa) 影響,模型將塔頂壓力提高25kPa 之后,塔頂C7含量下降,其中塔頂C7含量比基準降低1.13%。因此,提高壓力有利于降低塔頂C7含量,建議優(yōu)化考慮。

表3 塔頂壓力影響

1.2 模型優(yōu)化建議

通過Aspen 模型模擬結果得出優(yōu)化建議如下:

1)從T601 的四個因素的單獨調(diào)整可以看出,提高回流量與降低塔底溫度的效果明顯,但也最容易使塔底的苯含量超標,因此在實際操作時,應根據(jù)實際情況進行調(diào)整。以目前的條件,最大可使T601 頂?shù)腃7含量降7 個百分點。

2)T601 底溫度按1℃的降幅梯度進行穩(wěn)定操作,在匹配回流量和回流溫度的時候,以T601靈敏板溫度的變化為參照,不低于109℃。

3)提高回流量時需要注意,進料量與回流量之和不應超過162t/h,以免引起塔液泛。以目前超負荷的情況,操作彈性較小。

4)T601 的提壓過程也按照梯度進行,按提高10kpa/次進行,同時調(diào)整塔頂回流量。

2 優(yōu)化調(diào)整措施及情況

脫己烷塔T601 設計進料量為101.75t/h,設計回流量為31.65t/h。目前T601 進料量根據(jù)重整單元負荷變化在110t/h 至116t/h 范圍內(nèi)波動。在高負荷的情況下,為提高分離效果,降低塔頂烷烴C7組分的含量,裝置通過降低塔底溫度、增加塔頂回流量、提高塔頂操作壓力、降低回流溫度等措施進行優(yōu)化。

2.1 降低脫己烷塔T601 塔底溫度

T601 塔底溫度對C7組分含量的影響見表4。

表4 塔底溫度對降低抽余油中烷烴C7 組分含量影響

由表4 可見,11 月21 日至24 日分析數(shù)據(jù)為優(yōu)化前T601 的操作參數(shù)及分析結果,抽余油中烷烴C7含量均值為24.92%。根據(jù)RSIM 模型優(yōu)化建議在確保塔底苯含量不超標,脫己烷塔進料、塔壓、回流量基本不變的前提下,對T601塔底進行了降溫操作,根據(jù)生產(chǎn)實際情況為避免苯含量超標對汽油產(chǎn)品質(zhì)量造成影響每次調(diào)整降溫0.5℃。將塔底溫度由原來159℃降至155℃后抽余油中烷烴C7含量最低降低至11.81%,塔底苯含量由0.25%升高至1.47%。當?shù)诇氐陀?56℃時,塔底苯含量高于1%的質(zhì)量指標,所以13.85%為抽余油C7烷烴含量最低的極限值。降低底溫對降低抽余油C7烷烴含量效果明顯,由調(diào)整前均值24.92%降低至調(diào)整后均值16.05%。

抽余油中C7含量隨著T601 塔底溫度升高而增加,T601 塔底苯含量隨塔底溫度升高而降低,在保證塔底苯含量小于1%的前提下能最大幅度降低抽余油C7烷烴含量的塔底操作溫度為156℃。所以裝置將T601 塔底溫度由優(yōu)化前159℃改控為156±0.5℃,根據(jù)塔底苯含量分析結果上下調(diào)整幅度為0.5℃。

2.2 增加脫己烷塔T601 塔頂回流量

T601 塔頂回流量對C7組分含量的影響見表5。

表5 增加T601 回流對降低塔頂C7 組分含量影響

由表5 可見,在處理量不變,底溫控制在156℃,塔壓0.090MPa 至0.092 MPa 的情況下,通過加大回流量降低塔頂C7組分的含量,回流由優(yōu)化調(diào)整前40t/h 提高至46 t/h 后塔頂回流C7含量由17.9%下降至6.75%,但是增加回流至46t/h 后塔底苯含量1.24%,超出控制指標,所以在降低塔頂C7含量又確保塔底苯含量不超標的最佳回流量為44.5t/h~45t/h。

2.3 提高脫己烷塔(T601)塔壓

T601 塔壓對C7組分含量的影響見表6 所示。

表6 提高T601 塔壓對降低塔頂烷烴C7 組分含量的影響

由表6 可見,在處理量不變,底溫控制在156℃,回流44.5t/h 的情況下,通過提高塔壓來降低C7含量,當塔壓由0.089MPa 提高至0.10MPa 時,塔頂C7含量下降趨勢不明顯,主要原因是T601 負荷偏高,塔頂壓力工藝卡片上限為0.12MPa,在塔底苯含量比較卡邊的情況下塔壓調(diào)整余量不多。所以調(diào)整塔壓對降低C7烷烴含量效果不明顯,根據(jù)優(yōu)化過的底溫及回流量作為參考較為適宜壓力為0.095MPa。

3 結論

1)在脫己烷塔高負荷運行,不采取降處理量來提高分離效果的前提下,通過脫己烷塔操作參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,將T601 塔底溫度控制在156±0.5℃,回流量44.5t/h~45t/h,塔壓0.095MPa,可確降低抽余油中C7烷烴含量約10 個百分點,優(yōu)化效果明顯,C7含量可穩(wěn)定控制在14.85%左右。

2)在保證抽余油苯含量<1%控制指標的要求下,T701 處理量必須降低至19t/h 以下,貧溶劑溫度控制在87~89℃之間可以保持抽余油苯含量穩(wěn)定在0.65%左右。

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