張飛
【摘 要】某電廠660MW機組自投產(chǎn)以來,由于#1鍋爐再熱汽溫兩側(cè)偏差大,機側(cè)再熱汽溫達不到設(shè)計值600℃,且#1鍋爐運行中還存在如下問題:總的送風量偏大,省煤器出口氧量偏差較大;磨煤機出力達不到設(shè)計值;一次風管風速不均勻,一次風速高;空氣預熱器積灰及低溫腐蝕嚴重,阻力較大;高負荷鍋爐易結(jié)焦;鍋爐排煙溫度偏高;高溫再熱器低溫段壁溫易超限;再熱器減溫水量較大;鍋爐轉(zhuǎn)機電耗率高等一系列影響機組正常運性的安全經(jīng)濟性的問題?;诖诉M行專題性的燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗研究。
【關(guān)鍵詞】燃燒調(diào)整、減溫水、氧量;分離器轉(zhuǎn)速;一次風速;排煙溫度
1 設(shè)備概況
某電廠鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的660MW超超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,四角切向燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態(tài)排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架的π型直流爐。鍋爐燃燒系統(tǒng)按中速磨冷一次風直吹式制粉系統(tǒng)設(shè)計。24只直流式燃燒器分6層布置于爐膛下部四角,煤粉和空氣從四角送入,在爐膛中呈切圓方式燃燒。
過熱汽溫通過煤水比調(diào)節(jié)和三級減溫水來控制。再熱汽溫采用煙氣擋板、燃燒器擺動和過量空氣系數(shù)變化調(diào)節(jié),兩級再熱器之間連接管道上設(shè)置事故噴水。
2 影響燃燒的因素
2.1 燃料的影響
燃煤的發(fā)熱量、水分、揮發(fā)分、灰分、硫分等變化較大,對燃燒的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性均將產(chǎn)生直接的影響。煤的發(fā)熱量大小是影響燃燒穩(wěn)定性的重要因素。燃煤發(fā)熱量的降低將導致爐內(nèi)溫度水平降低,這對著火和燃盡都會帶來不利影響。煤種水分對燃燒過程的影響主要表現(xiàn)在水分多的煤引燃著火困難,且會延長燃燒過程,降低燃燒室溫度,增加不完全燃燒及排煙熱損失?;曳州^大、硫分高導致空預器積灰較多,煙塵含量超標,空預器低溫腐蝕,二氧化硫超標等。
2.2 煤粉細度的影響
煤粉越細,加熱時溫升越快,揮發(fā)分的析出、著火及化學反應(yīng)速度也就越快,因而越容易著火,燃燒也就越完全。但煤粉過細會增加制粉系統(tǒng)電耗,甚至導致磨煤機出力不足,負荷適應(yīng)能力下降。煤粉太粗,鍋爐著火推遲、飛灰大渣含碳量增大、引起燃燒不穩(wěn)等。
3 燃燒調(diào)整的內(nèi)容
3.1 一次風的調(diào)整
(1)一次風量的標定。磨入口一次風量過大,使得煤粉管內(nèi)風速增加,煤粉著火推遲,鍋爐飛灰可燃物含量增加,同時一次風機電耗和鍋爐排煙溫度都會增加,嚴重時造成煤粉著火困難,燃燒不穩(wěn)定,影響鍋爐的運行安全。磨入口一次風量過小,可能造成粉管內(nèi)積煤自燃,同時會使煤粉著火提前,燒損燃燒器。為了保證鍋爐燃燒的安全穩(wěn)定,磨煤機入口一次風量的控制顯得尤為重要。為此對#1鍋爐進行了一次風量標定試驗,經(jīng)過標定后一次風機電流下降約15A。
(2)一次風速的調(diào)整。運行中部分磨煤機出口粉管一次風速高于設(shè)計值(27 m/s),一次風率升高會造成一次風粉著火熱增加,著火推遲,火焰中心上移;再熱器減溫水量增大,發(fā)電汽耗增大;爐膛出口煙氣溫度升高,高溫受熱面壁溫升高,壽命下降;另外一次風率升高,二次風率降低,會減弱爐內(nèi)水冷壁面形成“風包粉”氣氛的程度,水冷壁積灰結(jié)焦性增大,水冷壁吸熱降低,鍋爐吹灰頻次增加;一次風速增大,噴燃器噴口磨損速度加快,一次風壓偏大,一次風壓與空氣預熱器之間的壓差升高,空氣預熱器的漏風增大。試驗中將#1爐一次風母管壓力進行優(yōu)化,根據(jù)單臺磨最大給煤量控制在7.0~9.5 kPa;通過調(diào)節(jié)磨煤機出口粉管可調(diào)縮孔,將部分磨出口粉管的一次風速從36 m/s左右降到28 m/s左右,一次風管和噴燃器口磨損的速度明顯減輕,受熱面超溫次數(shù)減少,詳見表2。
3.2 二次風的調(diào)整
鍋爐采用的是復合式空氣分級低氮燃燒器,實際運行中低負荷時脫硝入口NOx濃度較高,再熱汽溫兩側(cè)偏差大。所以低負荷采取高溫區(qū)欠氧,低溫區(qū)富氧的配風方式,減少爐膛中心二次風,增加爐膛頂部二次風,低負荷時脫硝入口NOx濃度明顯減少。
增加底層二次風(偏置風)的開度,大渣可燃物含量明顯降低。
調(diào)整鍋爐SOFA風水平擺角,全部置于反切位置,有利于減小再熱汽溫兩側(cè)偏差。
3.3 氧量的調(diào)整
氧量的大小,直接反應(yīng)了爐膛內(nèi)燃燒的好壞。氧量過高,送、引增風機出力增加,電耗較高,同時鍋爐總風量增加造成排煙溫度升高,鍋爐效率降低。氧量過低,鍋爐不完全燃燒損失增加,燃燒不穩(wěn),嚴重時可能造成鍋爐滅火。因此運行中氧量的準確性非常重要,需定期對鍋爐的氧量測點進行氧化鋯標定。通過燃燒調(diào)整試驗確定不同負荷段對應(yīng)的最佳氧量,以提高鍋爐運行的經(jīng)濟性,詳見表3。
3.4 燃燒器擺角的調(diào)整
燃燒器的擺角主要是根據(jù)再熱汽溫及減溫水量進行調(diào)整,由于#1爐運行中再熱汽溫偏低,燃燒器擺角一直往上擺。但是燃燒器擺角控制不能高于70%,擺角長期上擺會引起爐膛火焰中心上移,壁溫較高,再熱器減溫水量增大,尤其汽溫異常變化時,要根據(jù)實際情況靈活調(diào)整,注意擺動執(zhí)行機構(gòu)不能長時間停在同一位置,否則時間一長,噴嘴容易卡死,一般情況每天最少應(yīng)活動一次。
4 影響鍋爐經(jīng)濟指標的主要參數(shù)
通過目前運行中的鍋爐燃燒調(diào)整,提出了影響鍋爐經(jīng)濟指標的因素如下:
4.1 主、再熱汽溫
主蒸汽溫度每下降10℃,影響煤耗上升約0.99g/kwh;再熱蒸汽溫度每下降10℃,影響煤耗上升約0.9g/kwh。提高主、再熱汽溫,能極大的提高機組運行的經(jīng)濟性,因此運行中在汽溫、壁溫不超限的前提下,應(yīng)實時進行燃燒調(diào)整,控制主、再熱汽溫在額定參數(shù)下運行。
4.2 再熱器減溫水量
再熱器減溫水量每增加1%,影響煤耗上升約0.86g/kwh。降低再熱器的減溫水,能有效的提高機組的安全性和經(jīng)濟性,所以在再熱器不超溫的情況下,盡量減少再熱器減溫水用量。
4.3 飛灰、大渣可燃物含量
飛灰可燃物含量每增加1%,影響煤耗上升約1.32g/kwh;大渣可燃物含量每增加1%,影響煤耗上升約0.32g/kwh。為控制飛灰、大渣可燃物含量,運行中可采取的措施有:增大燃燒器下層二次風量;低負荷時提高煤粉細度;降低一次風速;降低一次風管冷風量提高磨煤機出口溫度等。
4.4 排煙溫度
鍋爐排煙溫度每上升10℃,影響煤耗上升約1.66g/kwh。但排煙溫度過低又會使空預器發(fā)生低溫腐蝕,甚至會影響脫硝裝置的正常運行,因此為了兼顧鍋爐運行的經(jīng)濟性和安全性,運行中要控制一次風管冷風量;控制火焰中心位置;冬季提高進入爐膛的二次風溫;防止尾部受熱面結(jié)灰;加強受熱面吹灰等。
5結(jié)語
(1)優(yōu)化磨煤機一次風壓,即將#1爐一次風母管壓力控制在7~9 .5 kPa,部分磨煤機粉管一次風速從36 m/s降到28 m/s(接近設(shè)計值27m/s),一次風管和噴燃器口磨損的速度明顯減輕。調(diào)整后,鍋爐各受熱面壁溫偏差減小,超溫次數(shù)減少。
(2)標定磨煤機入口風量,一次風機運行電流下降約15A,廠用電率降低。
(3)合理控制二次風,低負荷脫硝入口NOx含量降低,噴氨量減少,再熱汽溫兩側(cè)偏差減小。
(4)增加底層二次風(偏置風)的開度,鍋爐大渣可燃物含量降低,提高了鍋爐的效率。
參考文獻:
[1]孫科,曹定華,劉海洋.600MW 超臨界機組鍋爐燃燒調(diào)整試驗研究[J].電站系統(tǒng)工程,2011,27(2):16-18.
[2]高繼錄,張勇,蔣翀.600MW 超臨界鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗研究[J].東北電力技術(shù),2011,32(12):7-10.
[3]趙清剛. 燃煤煙氣脫硫脫硝一體化技術(shù)研究進展[J]. 化工管理,2019(1):83-84.
(作者單位:江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司)