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汽輪機(jī)調(diào)試期間真空異常分析及處理

2019-09-10 12:55:48孫毓佐
關(guān)鍵詞:異常處理汽輪機(jī)

孫毓佐

摘 要:真空是凝汽式汽輪機(jī)重要的聯(lián)鎖保護(hù)條件。真空的質(zhì)量不僅關(guān)系到機(jī)組的高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,而且關(guān)系到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,對(duì)異常真空進(jìn)行分析并采取相應(yīng)措施,保證真空的真實(shí)性和可靠性尤為重要。

關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);真空值;異常;處理

汽輪機(jī)真空值是影響機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的主要因素,因此凝汽器的工作效能直接影響到整個(gè)汽輪機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性。通過對(duì)影響凝汽器真空因素的分析,我們可以找到真空下降原因。對(duì)癥下藥,才能有效的提高凝汽器的真空,最終提高機(jī)組熱效率。

一、常見影響汽輪機(jī)真空系統(tǒng)的因素及其控制解決辦法

1.真空泵排氣受阻的原因和解決辦法。機(jī)組:600MW。操作:試運(yùn)前進(jìn)行真空泵系統(tǒng)調(diào)試。現(xiàn)象:(1)真空泵電流突然增大;(2)分離器總排放管所排放的氣體量減少;(3)尖叫的聲音;(4)分離器空氣流量計(jì)頂部排出大量高溫氣體;(5)氣體溫度明顯偏高(6)在拆除分離器排汽碟閥時(shí),大量氣體從分離器排出;(7)底部沒有漏水的現(xiàn)象;(8)上部泵體到密封冷卻水管與泵工作腔室的溫度也升高。分析原因:排氣攜帶蒸汽凝結(jié)成水,不能返回分離器,造成分離器內(nèi)部壓力升高,真空泵負(fù)載增大。解決辦法:(1)在水平段相距加裝疏水點(diǎn),預(yù)防機(jī)組真空泵排氣受阻;(2)排空管盡量成小角度傾斜放置。

2.機(jī)組真空低保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)原因和解決辦法。機(jī)組:600MW。操作:機(jī)組啟動(dòng)過程中?,F(xiàn)象:(1)真空低保護(hù)動(dòng)作跳機(jī);(2)啟動(dòng)不能真空泵(3)凝汽器真空明顯下降;(4)高壓缸上下缸溫差逐步增加。分析原因:(1)高加退出運(yùn)行后,手動(dòng)門開啟狀態(tài)并存在內(nèi)漏現(xiàn)象,除氧器無壓力,其排氧門在開啟的狀態(tài)下時(shí),大氣通過高加正常疏水而進(jìn)入凝汽器,破壞了凝汽器真空狀態(tài);(2)真空在加速下降時(shí),真空泵沒能聯(lián)啟,而手啟也沒實(shí)現(xiàn);(3)輔助蒸汽控制不當(dāng),造成除氧器壓力小于大氣壓力。解決辦法:(1)拉開與啟動(dòng)電流的距離,對(duì)真空泵保護(hù)整定值調(diào)整;(2)提高真空低聯(lián)啟備用泵的壓力測(cè)點(diǎn)定值整定數(shù)值,保障凝汽器真空狀態(tài);(3)把除氧器輔助蒸汽控制好,并檢查疏水電動(dòng)門嚴(yán)密性。

二、調(diào)試運(yùn)行中遇到的問題與處理

1.調(diào)試運(yùn)行中遇到的問題。(1)汽輪機(jī)排汽缸處現(xiàn)場(chǎng)及遠(yuǎn)程表記顯示真空上不去,干抽真空值為20 kPa,投軸封供汽后真空值40 lPa,遠(yuǎn)不能達(dá)到機(jī)組開機(jī)真空要求;(2)問題1解決后,現(xiàn)場(chǎng)表記及遠(yuǎn)傳表記均能達(dá)到開機(jī)真空要求,干抽真空值為40 kPa,而真空壓力開關(guān)變送器顯示低報(bào),還是無法滿足開機(jī)條件;(3)機(jī)組帶上10 MW以上負(fù)荷后,會(huì)出現(xiàn)真空先緩慢下降然后急劇下降現(xiàn)象,真空值從93 kPa降至65 kPa,然后真空又自行恢復(fù),運(yùn)行一段時(shí)間后又會(huì)反復(fù)出現(xiàn)該問題,嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行。

2.真空上不去的原因分析及措施。(1)投入射水抽氣器后所有真空表記顯示真空上不去,其原因一是抽氣器本身存在問題,通過對(duì)未開真空抽氣門時(shí),抽氣器處真空表顯示真空值為96kPa,以及開啟真空門后抽氣器處的真空值變化不明顯,可以排除抽氣器存在故障的可能性。(2)其原因二是真空系統(tǒng)存在漏點(diǎn),原因一排除后基本上可以鎖定原因二。通過對(duì)真空系統(tǒng)的閥門狀態(tài)、水封補(bǔ)水是否到位等進(jìn)行確認(rèn),以排除人為原因造成真空系統(tǒng)漏氣。抽真空是在機(jī)組灌水試驗(yàn)后進(jìn)行,灌水試驗(yàn)合格,可以排除汽封洼窩以下真空系統(tǒng)存在漏點(diǎn)。(3)通過以上分析,真空漏點(diǎn)在汽封洼窩以上,最大可能性就是在排汽缸頂部排汽安全模板處,通過排查發(fā)現(xiàn)的確該處存在較大漏風(fēng)量,影響到整個(gè)真空抽氣系統(tǒng)。

3.真空壓力開關(guān)變送器顯示低報(bào)的原因分析及措施。(1)排汽缸現(xiàn)場(chǎng)真空值顯示正常而真空壓力開關(guān)變送器存在問題,其原因可能是壓力開關(guān)變送器效驗(yàn)有誤,通過從新效驗(yàn)排除壓力開關(guān)存在問題。(2)通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)排查,發(fā)現(xiàn)壓力變送器取壓管設(shè)計(jì)有問題。其聯(lián)絡(luò)管中間部分設(shè)計(jì)為U型,由于機(jī)組在灌水試驗(yàn)時(shí)運(yùn)行人員疏忽,造成灌水過高,該取壓管存在積水而影響到壓力開關(guān)變送器,使壓力開關(guān)動(dòng)作值與排汽缸實(shí)際真空值不符。(3)為此改變?cè)袎毫﹂_關(guān)變送器取壓管設(shè)計(jì),當(dāng)割開取壓管后的確有積水流出。圖1為原設(shè)計(jì),變送器通過聯(lián)絡(luò)管引至現(xiàn)場(chǎng)儀表柜內(nèi);

總之,經(jīng)過上述一系列措施的改造,機(jī)組順利投產(chǎn),同時(shí)保證了真空系統(tǒng)的真實(shí)性和可靠性,保證了機(jī)組穩(wěn)定高效運(yùn)行。到目前為止,還沒有出現(xiàn)上述原因引起的異常真空現(xiàn)象。

參考文獻(xiàn)

[1]楊大偉.探討汽輪機(jī)調(diào)試期間真空異常分析及處理,2017.

[2]李天聰.張冬,淺談汽輪機(jī)調(diào)試期間真空異常分析及處理.2017.

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