董順國
【摘 要】在洗煤廠實(shí)際發(fā)展的過程中,以往的技術(shù)方式已經(jīng)不能滿足當(dāng)前的時(shí)代發(fā)展需求,應(yīng)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的工作方式,將先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用其中,更好的探索自動(dòng)化技術(shù)方式。
【關(guān)鍵詞】PLC自動(dòng)化控制;耿村煤礦洗煤廠;應(yīng)用
引言
隨著采煤與煤炭分選工藝越來越復(fù)、機(jī)械設(shè)備應(yīng)用的增多,為了提高系統(tǒng)整體的操控性能,減少職工勞動(dòng)強(qiáng)度,更加安全高效地控制設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),集成控制器的應(yīng)用顯得越來越重要。
1 PLC 系統(tǒng)內(nèi)涵
PLC 系統(tǒng)的主機(jī)是可編程程序的邏輯控制器,具有良好的處理、診斷效果,正是由于該主機(jī)所具備的諸多優(yōu)勢,才能自動(dòng)化的控制機(jī)械設(shè)備。PLC 系統(tǒng)是由輸入系統(tǒng)、CPU、輸出系統(tǒng)等部分組成的,其中,CPU 是該系統(tǒng)的核心,通過識(shí)別用戶指令,使用現(xiàn)場的信號(hào)狀態(tài)執(zhí)行用戶所發(fā)出的指令,來完成預(yù)定任務(wù)。
2耿村煤礦洗煤廠洗煤工藝以及相關(guān)的控制設(shè)備分析
耿村煤礦洗煤廠洗煤工藝為:一期采用跳汰洗煤、二期采用重介洗煤,年設(shè)計(jì)能力為年入洗毛煤450萬噸,機(jī)械設(shè)備的應(yīng)用呈現(xiàn)多元化特點(diǎn),其中主要包含震動(dòng)及履帶給煤機(jī)設(shè)備、帶式的輸送機(jī)設(shè)備、刮板輸送機(jī)、跳汰設(shè)備、離心機(jī)設(shè)備、壓濾機(jī)設(shè)備、濃縮機(jī)設(shè)備、直線篩、香蕉篩圓振篩、磁選機(jī)、壓濾機(jī)入料泵、合格介質(zhì)泵、磁尾泵及各種配電設(shè)備等。而在自動(dòng)化控制設(shè)備方面,主要就是順啟類型、順停類型、急停類型以及事故停車類型的功能。其中,順啟主要就是在設(shè)備運(yùn)行的過程中,按照逆向的成組特點(diǎn)亦或是逐臺(tái)依次停車的特點(diǎn)等運(yùn)行;急停主要就是設(shè)備出現(xiàn)同時(shí)停止的現(xiàn)象;事故停車就是在設(shè)備運(yùn)行過程中如若出現(xiàn)了故障問題,前面機(jī)械設(shè)備會(huì)同時(shí)的進(jìn)行停車。在每臺(tái)設(shè)備運(yùn)行的過程中,都有著獨(dú)特的控制功能,主要應(yīng)用在檢修工作中以及緊急情況中。
3 PLC自動(dòng)化控制在耿村煤礦洗煤廠中的應(yīng)用
3.1 計(jì)算機(jī)編程
PLC 控制系統(tǒng)能夠有序地開展工作,主要依靠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)根據(jù)功能要求預(yù)先進(jìn)行程序化編輯,將所有功能指令通過電腦編碼形成有特定意義的數(shù)字化代碼,可自行按照指定程序進(jìn)行自控制,其具有以下特點(diǎn)。(1)PLC 技術(shù)一般采用自上而下梯形方式進(jìn)行編程,其編輯的指令內(nèi)容含義較簡單,通俗易懂,且易于記憶,當(dāng)發(fā)生系統(tǒng)故障時(shí),工程技術(shù)人員可以通過指令故障顯示的代碼,迅速準(zhǔn)確找到故障原因,及時(shí)排除解決,確保安全運(yùn)行。(2)煤炭分選系統(tǒng)是由多個(gè)分項(xiàng)系統(tǒng)通過復(fù)雜結(jié)構(gòu)組合而成的有序化有機(jī)整體,雖然呈現(xiàn)了功能的整體性,但是在實(shí)際運(yùn)行過程中,每個(gè)系統(tǒng)依然保持了自身的獨(dú)立性,PLC 集控系統(tǒng)是在滿足了整體運(yùn)行的需求下,能夠?qū)我环窒到y(tǒng)實(shí)現(xiàn)切塊管控,通過多重功能的管控,提高了整合控制的效率。(3)由于 PLC 是依靠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行編程,具有靈活的可操作性,當(dāng)系統(tǒng)功能需要變更時(shí),通過對(duì)編程代碼的修改即可完成控制指令的調(diào)整,具有變化周期短,時(shí)效高的優(yōu)點(diǎn),而且,編輯代碼一般只對(duì)應(yīng)一種功能指令,具有單向性,因此,不容易出現(xiàn)功能錯(cuò)亂的故障,具有較高的準(zhǔn)確性,提高了操作精準(zhǔn)度。
3.2 耿村煤礦洗煤廠自動(dòng)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
從構(gòu)成來看,以 PLC 為基礎(chǔ)的自動(dòng)式洗煤系統(tǒng)主要可以分為計(jì)算機(jī)、傳感器、光纜信號(hào)傳輸?shù)葞状蟛糠?。該系統(tǒng)中上位機(jī)的型號(hào)為 iFIX,而且其內(nèi)部帶有對(duì)應(yīng)的鏈接單元。(1)DCS 通信。iFIX 是本系統(tǒng)洗用的上位組態(tài)軟件,其中間安裝有兩個(gè)交換機(jī),而且交換機(jī)利用光纜與 DCS 輔網(wǎng)進(jìn)行了連接。目前主要想利用 PLC 設(shè)置“遠(yuǎn)端/就地”的控制方式位,其中 0 與 1 分別對(duì)應(yīng)遠(yuǎn)端與就地兩項(xiàng)控制,即 DCS 與 iFIX 兩項(xiàng)控制。按照 OPC SERVER 方案進(jìn)行設(shè)計(jì),采用該設(shè)計(jì)辦法時(shí)只需將軟件 OPC SERVER 安裝于上位機(jī)上,同時(shí)用 OPC 通信模塊替代原本的 PLC 模塊。此外要在 DCS 操作站以及上位機(jī)兩設(shè)備上安裝專業(yè)的以太網(wǎng)卡。按照該方案進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)無論 PLC、DCS 還是 iFIX 均只需與 OPC SERVER 進(jìn)行通信和信息交換。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)可以將 OPC SERVER 與 iFIX 系統(tǒng)安裝在同一臺(tái)計(jì)算機(jī)上運(yùn)行,但需要注意的是該計(jì)算機(jī)必須要達(dá)到服務(wù)器級(jí)別,只有該級(jí)別的計(jì)算機(jī)才能同時(shí)支持兩個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。(2)傳輸有線數(shù)據(jù)模塊。該系統(tǒng)中數(shù)據(jù)傳輸模塊被視為計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)拿浇楹涂梢赃M(jìn)行編程的特殊控制裝置。為確保相關(guān)模塊同計(jì)算機(jī)、PLC 的正常通信要洗擇相關(guān)的串口。將該模塊同 PLC 以及計(jì)算機(jī)進(jìn)行連接時(shí)可洗擇簡單的三線式連接,該連接辦法雖然相對(duì)簡單但完全可以滿足系統(tǒng)的相關(guān)工作需求。
3.3網(wǎng)絡(luò)功能、管理功能的應(yīng)用
上位機(jī)和 PLC、各分站共同建立控制微機(jī)局域網(wǎng),不但便于監(jiān)視耿村煤礦洗煤廠的生產(chǎn)情況,查詢歷史數(shù)據(jù),還能幫助耿村煤礦洗煤廠領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管、管理整個(gè)的生產(chǎn)過程。從管理功能上看,能幫助工作人員對(duì)洗煤廠的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)的顯示,并存儲(chǔ)全廠的歷史數(shù)據(jù)、生成生產(chǎn)報(bào)表,操作人員對(duì)其進(jìn)行查詢和打印,使領(lǐng)導(dǎo)全面了解整個(gè)的生產(chǎn)情況,為日后管理工作的開展提供可靠依據(jù)。
結(jié)語
通過對(duì) PLC 集控系統(tǒng)在耿村煤礦洗煤廠應(yīng)用的分析,總結(jié)了其優(yōu)缺點(diǎn),PLC 集控系統(tǒng)的應(yīng)用,不僅提高了分選工藝的工作效率,更提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性與安全性,減少了勞動(dòng)力的投入,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,促進(jìn)了煤炭分選節(jié)能高效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),為該技術(shù)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用,提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)借鑒。
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(作者單位:義煤公司耿村煤礦洗煤廠)