姬國昌 李佳佳 牛紅星
摘 要:該文介紹了煤礦平巷人車一種機(jī)械式自動(dòng)連接裝置,結(jié)束了人車連接依靠人力的歷史,實(shí)現(xiàn)了人車與電機(jī)車的自動(dòng)連接,實(shí)現(xiàn)了人車連接的自動(dòng)化和連續(xù)化運(yùn)輸,提高了工作的可靠性與安全程度,提高了人車運(yùn)行效率。
關(guān)鍵詞:平巷人車;自動(dòng)連接
1 問題的提出
《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定:“長(zhǎng)度超過1.5km的主要運(yùn)輸平巷,上下班時(shí)應(yīng)采用機(jī)械方式運(yùn)送人員?!睘闇p輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度,方便職工上下班,許廠煤礦在330軌道大巷運(yùn)行5節(jié)PRC18-3/9型平巷人車。由于330采區(qū)是礦井主采區(qū),施工單位多,施工地點(diǎn)分散,且勞動(dòng)組織方式不統(tǒng)一,造成平巷人車運(yùn)輸任務(wù)重,運(yùn)輸量大,尤其是在交接班期間存在高峰期現(xiàn)象,職工乘坐人車的需求量大,職工等候人車的心里比較迫切。另外,330軌道大巷(外段)全長(zhǎng)1300m,人車運(yùn)行速度平均按3m/s計(jì)算,加上里、外車場(chǎng)調(diào)車、串車、摘掛人車,平均往返一趟將近18分鐘,每列車能乘坐人員5×18=90人,根據(jù)330采區(qū)施工單位的具體情況,每班需運(yùn)送人員大約250人,需往返運(yùn)行250÷90÷0.6(滿載系數(shù))=4.6趟,按5趟計(jì)算,需用時(shí)間約5×18=90分鐘,導(dǎo)致部分職工乘坐不上人車、乘坐人車影響交接班、下班職工長(zhǎng)時(shí)間等候人車,影響上井,造成相當(dāng)部分職工存有急躁、不滿情緒,同時(shí)人工摘、掛人車需用時(shí)間長(zhǎng),操作不安全。因此,提高人車運(yùn)行安全程度及運(yùn)行效率,縮短人車往返時(shí)間,滿足廣大干部職工的乘坐人車的現(xiàn)實(shí)需要,成了一個(gè)亟待解決的問題。
2 實(shí)施內(nèi)容
(1)設(shè)計(jì)思路
為達(dá)到縮短人車運(yùn)行時(shí)間,簡(jiǎn)化人車操作程序,提高人車運(yùn)行效率的目的,我們對(duì)人車運(yùn)行整體狀況進(jìn)行了分析研究:一是人車運(yùn)行速度的提高有一個(gè)上限的要求。《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定人車運(yùn)行速度不得大于4m/s,《人車產(chǎn)品使用說明書》規(guī)定人車運(yùn)行速度不得大于3m/s,而正常人車運(yùn)行速度大約在3m/s,因此提高人車運(yùn)行速度已到限值;二是車場(chǎng)串車、調(diào)車的時(shí)間也不能做太大的改善,人車進(jìn)入車場(chǎng)要提前20m減速,然后緩慢停牢,最后串車至人車列車尾部,緩慢啟動(dòng)開出車場(chǎng),這段時(shí)間按司機(jī)的操作熟練程度來看,時(shí)間上也沒有可節(jié)約的空間。通過總結(jié)分析,我們一致認(rèn)為,人車摘、掛需用的時(shí)間長(zhǎng)。從人車停穩(wěn),剎車?yán)喂?,到司機(jī)下車人工掩牢人車,人工再摘掉插銷,然后司機(jī)上車啟動(dòng)機(jī)車,串車至車場(chǎng)另一端,再重復(fù)相同的操作,且還需專人配合,這期間需用的時(shí)間較長(zhǎng),唯獨(dú)還有壓縮的可能。因此我們把思考的重點(diǎn)放在人車摘掛如何實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連接:人車到位停穩(wěn),及時(shí)摘掉,電機(jī)車與人車相連時(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連接,這樣不僅節(jié)約人車往返的時(shí)間,而且簡(jiǎn)化操作程充,從而實(shí)現(xiàn)人車運(yùn)輸連續(xù)化與自動(dòng)化。
(2)設(shè)計(jì)原理
為實(shí)現(xiàn)人車與機(jī)車的自動(dòng)連接,需著重解決三個(gè)問題:一是把人車的連接桿呈現(xiàn)出水平伸出狀態(tài),且必須不能偏斜,這樣才能實(shí)現(xiàn)與人車插銷的正常對(duì)接。二是對(duì)電機(jī)車插銷連接端頭進(jìn)行改進(jìn),把連接插銷外伸200-300mm,不僅給電機(jī)車司機(jī)摘人車創(chuàng)造便利條件,而且拓展了插銷的工作空間。三是對(duì)連接插銷進(jìn)行改造。插銷的伸出和回縮靠一個(gè)半圓形平臺(tái)和彈簧實(shí)現(xiàn)。人車連接時(shí),處于水平伸出狀態(tài)的連接桿碰撞半圓形平臺(tái),半圓形平臺(tái)壓縮彈簧,插銷處于豎直向下狀態(tài),??孔陨碇亓Ξa(chǎn)生下滑力,實(shí)現(xiàn)與連接桿的對(duì)接。摘人車時(shí),司機(jī)向上拔取插銷,待插銷拔出后,通過彈簧的復(fù)位作用,半圓形平臺(tái)伸出,擋住插銷,實(shí)現(xiàn)連接桿與人車的脫離。
(3)實(shí)施方案
根據(jù)設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)原理,我們研制了平巷人車連桿式自動(dòng)連接裝置,它主要有兩部分組成,一部分是連接桿自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,另一部分是梯形棱臺(tái)連接插孔限位器。其中第一部分的功能主要是實(shí)現(xiàn)把人車的連桿始終保持水平伸直狀態(tài),且不能偏斜。
把平巷人車的連接桿焊接在一個(gè)厚12mm的長(zhǎng)方形鐵板上,在鐵板兩側(cè)中部和連接桿上平面中部分別安設(shè)兩個(gè)等長(zhǎng)的彈簧,用于保持連接桿不能左右擺動(dòng),與人車運(yùn)行方向保持一致。長(zhǎng)方形鐵板起一個(gè)襯板托起的作用,將連接桿水平托出,使之處于水平狀態(tài),不耷拉頭,為自動(dòng)連接創(chuàng)造條件。
通過制作一個(gè)梯形棱臺(tái),將電機(jī)車連接插銷外伸出250mm,一端與電機(jī)車相連接,為固定端;另一端為工作端,與人車連接桿相連接。棱臺(tái)分上下兩部分,上半部分焊接一個(gè)圓柱鐵筒,內(nèi)徑與插銷直徑相同,用于插銷的導(dǎo)向和限位,引導(dǎo)插銷自動(dòng)進(jìn)入下半部分圓孔內(nèi);下半部分事先制作一個(gè)內(nèi)置圓孔,圓孔內(nèi)部固定好一個(gè)壓縮彈簧,彈簧一端連接一個(gè)半圓形擋板。正常狀態(tài)下,半圓形擋板在彈簧的作用下處于伸出狀態(tài),將插捎擋住。當(dāng)與人車需相接時(shí),人車連接桿頂推擋板,壓縮彈簧,直到擋板完全不能阻擋插銷,然后插銷在重力的作用下自動(dòng)伸出,實(shí)現(xiàn)與人車的可靠連接。
3 創(chuàng)新點(diǎn)
連桿式自動(dòng)連接裝置的研制及應(yīng)用,解決了人車連接依靠人工的歷史,實(shí)現(xiàn)了人車與電機(jī)車的自動(dòng)連接,大大簡(jiǎn)化了操作程序,提高了工作的可靠性與安全程度,同時(shí)人車往返運(yùn)行時(shí)間明顯減少,大大提高了人車運(yùn)行效率。
它的創(chuàng)新點(diǎn)有以下幾個(gè)方面:
(1)它結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,選材方便,制作容易,使用安全可靠,維修成本低,效果明顯。
(2)充分利用彈簧的限位作用及復(fù)位作用,實(shí)現(xiàn)了人車摘掛的自動(dòng)化操作,結(jié)束了我礦人車連接全部依靠人工的歷史。
(3)人車摘掛需用時(shí)間明顯減少,提高了設(shè)備運(yùn)行效率;人車摘掛時(shí)無需專人在電機(jī)車與人車之間操作操作,減少了因跟車工與機(jī)車司機(jī)配合不當(dāng),操作不慎造成的擠傷事故,大大提高了人車運(yùn)行安全程度。
(4)與人車連接可靠,連接桿與插銷的配合間隙合理,減輕了人車運(yùn)行過程中產(chǎn)生的振動(dòng),自動(dòng)連接裝置的受力方向與人車運(yùn)行方向始終保持一致,增加了人車運(yùn)行的平穩(wěn)性。
(5)該裝置的應(yīng)用有效防止人車運(yùn)行過程中跳銷、脫銷現(xiàn)象的發(fā)生。
4 效益分析
(1)安全效益
《煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程》對(duì)聯(lián)環(huán)做了以下規(guī)定:嚴(yán)禁將頭伸入兩車之間。如果嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求,現(xiàn)場(chǎng)人車摘掛無法操作,傳統(tǒng)跟車工進(jìn)行摘掛時(shí),往往將頭及身體伸入兩車之間,造成長(zhǎng)期違規(guī)操作。另外,一旦叫應(yīng)不好,很容易出現(xiàn)摔傷手及其它安全事故。該裝置的成功應(yīng)用,現(xiàn)場(chǎng)無需專人操作,即實(shí)現(xiàn)人車與電機(jī)車的可靠相連,結(jié)束了完全由人工摘、掛的歷史,杜絕了人車運(yùn)行的安全隱患,其安全效益明顯。
(2)經(jīng)濟(jì)效益
明顯提高了人車運(yùn)行效率
該裝置投入運(yùn)行以來,把人車在車場(chǎng)摘掛時(shí)間壓縮至最低,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),往返一趟節(jié)約時(shí)間大約6分鐘,運(yùn)送同樣的人員原先需拉運(yùn)250÷90÷0.6(滿載系數(shù))=4.6趟,按5趟計(jì)算,需用時(shí)間約5×18=90分鐘,而現(xiàn)在則需用5×12=60分鐘,人車運(yùn)行效率提高了(90-60)/90=33.3%。
簡(jiǎn)化了操作程序,減少了人工投入
原先每班運(yùn)行人車時(shí),需安排跟車工專門負(fù)責(zé)摘掛人車,現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連接,每天可節(jié)省1×3=3個(gè)(人工),每個(gè)人工投入按80元計(jì)算,每年(除去放假、檢修、集中休15天)可節(jié)約生產(chǎn)成本350×3×80=84000(元)。
(3)社會(huì)效益
原先每班運(yùn)送人員時(shí),出現(xiàn)部分職工人員乘坐不上人車或坐上人車影響交接班,下班人員由于長(zhǎng)時(shí)間等候人車,造成情緒急躁,嚴(yán)重影響職工穩(wěn)定。該裝置投入使用以來,在每班交接班高峰期間,1個(gè)小時(shí)內(nèi)即可運(yùn)行5趟,能運(yùn)送人員約300人,緩解了人車運(yùn)力不足的矛盾,解決了職工乘車難的問題,同時(shí)也杜絕了職工乘車時(shí)破壞人車,亂打電話以及沿途制造障礙等現(xiàn)象,為職工隊(duì)伍和詣穩(wěn)定和行為規(guī)范素養(yǎng)的提升也做出了一定的貢獻(xiàn)。
作者簡(jiǎn)介:
姬國昌(1976.9.26—),男,大學(xué)學(xué)歷,畢業(yè)于山東科技大學(xué)采礦工程專業(yè),工程師,現(xiàn)就職于山東許廠煤礦有限公司運(yùn)搬工區(qū),負(fù)責(zé)工區(qū)技術(shù)管理工作。