王磊
摘要:石油化工行業(yè)中往復(fù)式壓縮機一般采用填料密封,其作用是防止壓縮機氣缸中的高壓氣體沿活塞桿方向泄露,是壓縮機最重要的零部件之一。本文以哈石化60萬噸/年連續(xù)重整裝置為例,介紹了重整氫增壓機填料密封泄露的原因及應(yīng)對措施。
關(guān)鍵詞:往復(fù)式壓縮機;填料密封;密封環(huán);泄露
哈石化60萬噸/年連續(xù)重整裝置共有三臺重整氫增壓機,往復(fù)式、由電動機驅(qū)動,裝置停工檢修期間對三臺壓縮機的填料密封、中間填料、刮油環(huán)、活塞環(huán)等易損部件進行了更換,氮氣負荷試車期間巡檢人員發(fā)現(xiàn)重整氫增壓機C機I列氣缸漏氣回收管線溫度過高,最高時達到61℃,通過查閱DCS畫面,發(fā)現(xiàn)該列氣缸填料函溫度接近報警值,因此初步判斷是該列氣缸填料密封出現(xiàn)了泄露情況。
1填料密封泄露原因分析
重整氫增壓機填料密封主要由填料環(huán)和填料函部件組成:填料函分為通水冷卻、充氮隔離、漏氣回收、漏氣放空、注油潤滑六部分,填料密封環(huán)則由減壓環(huán)、5組主密封環(huán)、漏氣密封環(huán)、充氮密封環(huán)組成,如圖1、2所示。
為查找填料密封泄露的原因,現(xiàn)場通過對填料密封的結(jié)構(gòu)來分析判斷,共分析出下幾點:
1.1冷卻水未投用或堵塞,致填料函溫度過高,密封環(huán)失效
分別拆除重整增壓機C兩列氣缸填料密封的回水口,對填料密封冷卻水回水情況進行檢查、比對,發(fā)現(xiàn)并無異常,因此排除冷卻水未投用或堵塞的情況。
1.2填料密封注油未起作用,密封環(huán)過度磨損或變形而失效
重整增壓機填料密封采用有油潤滑的形式,以降低密封環(huán)與活塞桿之間的摩擦,如潤滑油阻斷或潤滑量不夠,壓縮機長周期運行則會加劇密封環(huán)的磨損,同時會造成密封環(huán)局部溫度升高,產(chǎn)生變形從而失效。通過對兩列氣缸填料密封潤滑點的檢查、比對及對活塞桿表面潤滑程度的檢查,排除了此種情況。
1.3密封環(huán)存在質(zhì)量缺陷或密封環(huán)安裝順序有誤
需對填料密封進行拆檢確認。
1.4填料密封環(huán)與盒軸向間隙超差
填料密封環(huán)與盒的軸向間隙能保證填料環(huán)在環(huán)槽內(nèi)自由浮動,同時防止填料環(huán)在壓縮機運行過程中發(fā)生熱膨脹時出現(xiàn)脹死的情況,因此至關(guān)重要。通過對施工資料的檢查,發(fā)現(xiàn)所測量的數(shù)據(jù)符合產(chǎn)品隨機文件的要求,但還需對填料密封進行拆檢確認。
通過上述幾點分析,排除了外部因素對填料密封的影響從而造成密封失效的情況,懷疑問題出現(xiàn)在填料密封本身?,F(xiàn)場組織人員對泄露的填料密封進行拆解,按照圖紙對填料密封逐級進行檢查、測量,發(fā)現(xiàn)有一組主密封環(huán)的切向環(huán)密封表面有毛刺,測量間隙時發(fā)現(xiàn)該組密封環(huán)的軸向間隙也偏小,繼續(xù)對其余密封環(huán)組的檢查與測量,未其他發(fā)現(xiàn)問題,因此初步判斷問題出現(xiàn)在此處。通過對該組密封環(huán)繼續(xù)分析,了解在壓縮機檢修期間更換填料密封環(huán)時,該組密封環(huán)就出現(xiàn)了軸向間隙偏小的情況,施工人員通過現(xiàn)場研磨的方法對密封環(huán)進行了簡單的處理,保證了該組密封環(huán)的軸向間隙,但在回裝過程中未對密封環(huán)進行仔細檢查,以至密封環(huán)表面出現(xiàn)了毛刺的情況,影響了密封效果。更換完新的密封環(huán)后,壓縮機組運行正常,未再出現(xiàn)泄露的情況。
2結(jié)束語
通過此次對重整氫增壓機填料密封泄露的原因分析和判斷,加深了對填料密封結(jié)構(gòu)和作用的認識,積累了一定的經(jīng)驗,為解決相同類型的壓縮機填料密封泄露的問題提供了參考。
參考文獻:
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