劉方,劉俊士,高原,梁振濤,徐書慧
(長城汽車股份有限公司,河北省汽車工程技術(shù)研究中心,河北保定 071000)
近幾年,我國經(jīng)濟持續(xù)向好,汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展,日常代步、方便快捷、性價比高、經(jīng)濟性好等已不能滿足用戶對車輛的需求,用戶購車時考慮更多的是車輛針對復(fù)雜路面的通過性、惡劣環(huán)境中的舒適性、極端工況下的可靠性。針對特殊用戶、特殊用途需設(shè)計制造一款結(jié)實耐用的越野車,既要滿足城市SUV的舒適性、又要具備強悍的越野能力變得極其重要。柴油發(fā)動機低速高扭的特點使得搭載越野車具備明顯競爭優(yōu)勢。
本文作者通過對某品牌國V柴油越野車出現(xiàn)的缸墊沖蝕問題進行分析,對設(shè)計、加工、裝配等環(huán)節(jié)進行排查,運用建模分析、發(fā)動機臺架驗證等方法,最終確定故障原因,為后期同平臺其他機型的開發(fā)奠定基礎(chǔ)。
2017年5月,針對某品牌同一款國V四缸柴油發(fā)動機,售后市場反饋多起水溫高問題,拆解發(fā)動機確認缸蓋墊片不同程度沖蝕,失效模式為缸間竄氣,沖蝕位置在一、二缸之間,二、三缸之間,三、四缸之間,如圖1所示。
圖1 缸墊沖蝕位置
運用多維度分析手段,對故障發(fā)生的地域、時間、溫度、發(fā)動機生產(chǎn)日期、維修日期、車輛行駛里程、缸墊加工過程等維度進行分析,確認故障地點多為較高海拔或高緯度地區(qū),反饋月份溫度20 ℃左右,其他方面無規(guī)律性。
將故障發(fā)動機拆解檢測,確認螺栓拆解力矩均大于120 N·m,滿足要求,排除螺栓力矩或者螺栓軸力衰減導(dǎo)致缸墊線壓力不足問題。
檢測墊片材質(zhì)、殘余筋高、缸體缸蓋平面度、水套等均未發(fā)現(xiàn)異常。
通過上述排查,確認發(fā)動機相關(guān)零部件的加工、裝配無異常,故重點對該款機型缸墊的設(shè)計過程進行排查。根據(jù)FEA分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)此款缸墊在設(shè)計時缸間位置的線壓力最小,此款發(fā)動機最大爆壓19 MPa,需要缸墊的最低線壓力為95 MPa(5倍爆壓),通過FEA分析,該缸墊的最小線壓力約95 MPa(見圖2),接近最低線壓力要求,存在失效風(fēng)險。
圖2 線壓力分析結(jié)果
此款發(fā)動機為高性能柴油機,設(shè)計的最高爆發(fā)壓力(以下簡稱爆壓)為19 MPa,但是實際標(biāo)定為18.5 MPa,余量較小。初步分析缸墊沖蝕與發(fā)動機的高爆壓、缸墊本身線壓力不足有關(guān)。
根據(jù)以上分析結(jié)果,隨機抽取一臺商品機進行發(fā)動機性能試驗,測試其萬有特性,發(fā)動機最高爆壓為18.35 MPa@1 400 r/min 2 MPa,其他工況均在18 MPa之內(nèi),結(jié)果如圖3所示。
圖3 臺架穩(wěn)態(tài)缸壓云圖
臺架測試發(fā)動機缸壓在設(shè)計范圍之內(nèi),沒有出現(xiàn)超限值的情況,故安排車輛在轉(zhuǎn)轂臺架進行測試,在不同負荷下進行急加速、急減速測試,在急減速工況下(保持負荷不變,100%油門,調(diào)節(jié)坡度大小,監(jiān)控發(fā)動機缸壓),發(fā)動機1 400 r/min、70%負荷下缸壓超出限值5%。
在發(fā)動機臺架上模擬急減速工況,爆壓沖擊試驗見圖4以及表1,表中工況三到四、四到五、五到六轉(zhuǎn)換時間在5 s以內(nèi)完成,工況二循環(huán)2次,其中轉(zhuǎn)速Nb時負荷要變化以達到最大爆壓工況,每循環(huán)歷時6 min,共計2 500個循環(huán),歷時250 h,水壓上漲,拆解后確認缸墊沖蝕,故障復(fù)現(xiàn)。
圖4 爆壓沖擊試驗規(guī)范示意
工況轉(zhuǎn)速負荷冷卻液出水溫度工況時間備注一怠速~Nb+1000100%自然升溫30s二Nb+1000~Nb變負荷自然升溫90s循環(huán)2次三Np100%(112±2)℃Tp四怠速0自然升溫10s五停機0自然升溫10s六Np0(36±2)℃(360-30-90-10-10-Tp)s
注:Tp為發(fā)動機自然升溫到規(guī)定水溫的時間;Nb為達到最大爆壓時的某一轉(zhuǎn)速;Np為發(fā)動機達到最大功率轉(zhuǎn)速;工況一、二如果Nb+1 000 r/min超過發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速,則直接設(shè)定為額定轉(zhuǎn)速。
柴油發(fā)動機降低缸壓的方法有兩種:推遲噴油提前角和減少噴油量。由于此款發(fā)動機已經(jīng)量產(chǎn),發(fā)動機的功率扭矩等性能指標(biāo)不能變動,所以只能在滿足排放法規(guī)的要求下適當(dāng)推遲噴油提前角。根據(jù)圖4的測試規(guī)范,標(biāo)定發(fā)動機瞬態(tài)缸壓在18 MPa以下。修改后的噴油提前角MAP圖如圖5所示。
圖5 修改后的噴油提前角MAP
修改已量產(chǎn)的發(fā)動機電子控制單元(Electronic Control Unit,ECU)數(shù)據(jù),相當(dāng)于重新標(biāo)定發(fā)動機,對試驗設(shè)備、發(fā)動機外附件、邊界條件控制、傳感器布置等按照重新標(biāo)定發(fā)動機的要求執(zhí)行。根據(jù)理論分析,推遲噴油提前角發(fā)動機排放的顆粒物增多,油耗增多。所以首先安排臺架原排測試,重點對比數(shù)據(jù)更改前后的煙度(使用濾紙煙度計)和燃油消耗率,臺架原排煙度變化較小,燃油消耗率能滿足設(shè)計要求,但是最低燃油消耗率的區(qū)域變小,油耗成惡化趨勢,故需要進行新標(biāo)歐洲循環(huán)測試(New European Driving Cycle,NEDC)排放試驗和全球統(tǒng)一輕型車輛排放測試規(guī)程(World Light Vehicle Test Procedure,WLTP)循環(huán)累碳試驗。測試時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速從1 000 r/min至4 000 r/min,負荷從0%至100%,共計收集140組數(shù)據(jù),臺架煙度對比如圖6所示, NEDC排放測試結(jié)果見表2。
圖6 臺架煙度對比
整車原排(無DPF)CO/(g·km-1)NOx/(g·km-1)油耗/(L·10-2km-1)PM/(mg·km-1)變化量(新數(shù)據(jù)-原數(shù)據(jù))-0.0176-0.00610.0569.6
WLTP累碳試驗在整車轉(zhuǎn)轂上進行,采用機器人駕駛車輛,操作過程中的變化點較小,1 000 km的平均再生里程如表3所示。
表3 1 000 km的平均再生里程
根據(jù)以上測試結(jié)果,對比臺架煙度、NEDC排放、WLTP累碳試驗的再生里程間隔,變化較小,確認更改后的數(shù)據(jù)有效且無其他方面影響。
(1)此款發(fā)動機的缸墊批量沖蝕問題原因是發(fā)動機瞬態(tài)缸壓超限值,爆發(fā)壓力超出缸墊密封筋的承壓極限,致使發(fā)動機缸間竄氣,導(dǎo)致車輛溢水壺“冒氣泡”、發(fā)動機“冒白煙”等問題發(fā)生。
(2)缸墊是發(fā)動機的關(guān)鍵零部件,在設(shè)計的時候應(yīng)當(dāng)留足夠的安全系數(shù)。目前設(shè)計的缸墊,將發(fā)動機缸間的2根密封筋合并成1根且筋高可變,增加線壓力同時又增加疲勞強度,具體如圖7所示。
圖7 缸間密封筋合并后設(shè)計示意
(3)該問題故障復(fù)現(xiàn)的工況已列入企業(yè)標(biāo)準,用于考核缸墊。
(4)發(fā)動機標(biāo)定階段,應(yīng)當(dāng)測試發(fā)動機的瞬態(tài)缸壓,避免超限值。在設(shè)計驗證階段,按照最新的企業(yè)標(biāo)準重點考核缸墊對高爆壓的適應(yīng)性。
(5)發(fā)動機瞬態(tài)缸壓的檢測方法:找到穩(wěn)態(tài)時缸壓最高的轉(zhuǎn)速點,在該轉(zhuǎn)速點調(diào)節(jié)油門至100%,然后調(diào)節(jié)負荷,從10%升至100%,時間設(shè)定20、15、10、5 s 4個區(qū)間,過程中監(jiān)控缸壓值。