劉彥青
摘要: 螺桿鉆具目前廣泛應(yīng)用于鉆井作業(yè)的各個(gè)階段,有多種規(guī)格型號(hào)的系列工具滿足不同井型和鉆進(jìn)目的,作為一種井下動(dòng)力工具,螺桿不僅能減少井下鉆具的磨損,增加鉆頭的轉(zhuǎn)速和扭矩,與轉(zhuǎn)盤或頂驅(qū)同時(shí)使用還能大幅提高機(jī)械鉆速,顯著提高鉆井的經(jīng)濟(jì)效益。除滿足定向井、水平井和開窗側(cè)鉆施工的需要外,目前還常常應(yīng)用于直井段配合PDC鉆頭提速,本文由最近發(fā)生的一起244mm螺桿事故展開討論,對(duì)其使用過程中的注意事項(xiàng)進(jìn)行分析和探討,以期達(dá)到安全提速增效的目的。
關(guān)鍵字:244mm螺桿事故防掉裝置失效直井段安全使用
1. 前言
本文通過對(duì)近期發(fā)生在17-1/2"井眼直井段的一起9-5/8"螺桿事故進(jìn)行介紹和分析,來引出此種尺寸螺桿在安全使用方面的討論,希望能使相關(guān)方引起重視,廠家通過改進(jìn)措施提高產(chǎn)品質(zhì)量,顧客通過熟悉產(chǎn)品構(gòu)造與工作特點(diǎn)來合理使用,避免或減少事故的發(fā)生,真正達(dá)到在安全的前提下提速增效的意圖。
2. 螺桿事故簡(jiǎn)介
事故井上層20"套管下深115.5m,17-1/2"井眼在泥漿轉(zhuǎn)型順利完成后,于1522m起鉆換鉆頭時(shí)下入244mm直螺桿(用保護(hù)套替代本體438mm欠扶)準(zhǔn)備鉆650m井段到設(shè)計(jì)中完井深,鉆具組合為:17-1/2"PDC×0.43m +9-5/8"螺桿×8.83m +9"浮閥×0.53m +9"鉆鋌×9.13m +17-3/8"扶正器×1.93m + 9"鉆鋌×8.91m +轉(zhuǎn)換接頭×0.92m +8"鉆鋌×62.9 m+8"震擊器×10.3 m +轉(zhuǎn)換接頭×0.93 m +5"加重鉆桿×139.71 m +轉(zhuǎn)換接頭×0.57 m + 5-1/2"鉆桿。
2018年4月13日15:00下鉆至井底建立循環(huán),鉆進(jìn)時(shí)參數(shù):鉆壓50-100KN,頂驅(qū)轉(zhuǎn)速50-60rpm,排量3.8-4.0m3/min,泵壓19MPa,扭矩2-20Kn.m。泥漿性能:密度1.29g/cm3 ,粘度43s。
4月14日1:40鉆進(jìn)至井深1539.67m時(shí)瞬時(shí)扭矩劇增,頂驅(qū)蹩停,繼而壓力級(jí)別設(shè)置為27MPa的保險(xiǎn)凡爾憋開,動(dòng)力機(jī)組停機(jī),井場(chǎng)停電。
動(dòng)力恢復(fù)后,上提鉆具重新開泵,3.5m3/min排量泵壓約14MPa,幾乎沒有扭矩,鉆時(shí)慢。檢修泥漿泵后嘗試不同鉆壓,基本無扭矩,鉆進(jìn)至1544米時(shí),由于機(jī)械鉆速異常,8:45決定起鉆檢查鉆頭,井下循環(huán)時(shí)間為17.86小時(shí),純鉆7.94小時(shí)。
起鉆正常無阻卡顯示,起出螺桿發(fā)現(xiàn)只有定子部分出井,外筒從定子下端連接螺紋處開扣,轉(zhuǎn)子連同下部螺桿及鉆頭落井,落魚為鉆頭0.43m+螺桿下部3.48m+轉(zhuǎn)子部分約5.22m,長(zhǎng)約9.13m。下圖1為防掉接頭出井情況,圖2為定子部分和上部防掉接頭平躺在井場(chǎng),圖3為定子底部脫扣端照片。
螺桿防掉裝置未起作用,而且沒有在卸開的接頭內(nèi)發(fā)現(xiàn)防掉桿及防掉螺母和擋板,圖4為入井前拍攝的防掉接頭內(nèi)部情況,圖5為防掉螺母與擋板,圖6為防掉裝置的示意圖。
3. 事故處理過程
經(jīng)三次打撈未果,因現(xiàn)場(chǎng)無合適打撈工具且為了通井,第一次下入起出來的螺桿定子,第二次為13-3/8"套管自制的撈筒,第三次為改制的更大尺寸類壁鉤工具,根據(jù)第二次打撈作業(yè)時(shí)的下入深度和起出工具上的痕跡并結(jié)合錄井資料,確認(rèn)事故井深實(shí)際為1539.67m,類壁鉤工具入井打撈過程中扭矩大,擔(dān)心變形后難以起出上層套管,為避免事故復(fù)雜化,決定打水泥塞側(cè)鉆。
修塞后4月20日10:00于1360m下入2.5°彎接頭配合244mm直螺桿側(cè)鉆至1376m起鉆、換1.5°單彎螺桿配406mm欠尺寸扶正器于4月26日5:00鉆至井深1546m,17:00起鉆至井口,換常規(guī)鐘擺鉆具組合。
4. 事故原因分析
4.1 螺桿鉆具結(jié)構(gòu)原理
螺桿鉆具通常是一種把液體壓力能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的容積式井下動(dòng)力工具。由鉆井泵將鉆井液泵入鉆具水眼流經(jīng)馬達(dá)總成時(shí),轉(zhuǎn)子在壓力鉆井液的驅(qū)動(dòng)下繞定子軸線旋轉(zhuǎn),馬達(dá)產(chǎn)生的扭矩和轉(zhuǎn)速通過萬(wàn)向軸和傳動(dòng)軸傳遞給鉆頭,從而實(shí)現(xiàn)鉆井作業(yè)。
螺桿鉆具馬達(dá)總成的性能參數(shù)是其主要性能參數(shù),輸出扭矩與馬達(dá)壓降成正比,輸出轉(zhuǎn)數(shù)與輸入鉆井液流量成正比,隨負(fù)荷的增加,螺桿輸出轉(zhuǎn)數(shù)降低很少,通過控制地面上的壓力表讀數(shù)和鉆井泵的排量就控制住了井下螺桿的扭矩和轉(zhuǎn)速。
螺桿鉆具工作時(shí)的實(shí)際輸出扭矩,取決于鉆壓的大小。鉆進(jìn)中,螺桿鉆具帶動(dòng)鉆頭做順時(shí)針旋轉(zhuǎn)的同時(shí),在鉆具的殼體上產(chǎn)生反扭矩,反扭矩的大小為輸出扭矩與摩擦損失扭矩之和,反扭矩通過螺桿鉆具殼體傳遞到鉆柱上,從而引起螺桿鉆具馬達(dá)以上部分連接螺紋的緊扣,馬達(dá)以下部分連接螺紋的松扣。
4.2 防掉總成結(jié)構(gòu)原理
防掉總成的作用是當(dāng)異常原因造成螺桿鉆具殼體斷裂或脫扣時(shí)防止落井并同時(shí)使泵壓升高以便操作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題避免造成事故。起出的防掉接頭頸部有明顯的一圈凹槽.,而正常使用后的接頭此處應(yīng)該沒有任何磨損.
4.3 事故原因分析推論
由于落魚未被成功打撈,只能借助于錄井相關(guān)資料進(jìn)行分析并得出以下推論供參考。錄井曲線的組成主要由數(shù)值被五等分的兩大部分及右側(cè)的時(shí)間記錄、最后一欄為井深記錄和平均鉆時(shí)0-50min/m的曲線。第一部分綠色線表示扭矩值、藍(lán)色線為大鉤位置、黑色線為大鉤載荷、紅色線為鉆壓值,數(shù)值代表鉆頭位置;第二部分橘黃色線為泵排量、紅色線為泵壓、黑色線代表出口流量百分比,其余三條表示三臺(tái)泵的泵沖。
4.3.1 地層巖性變化導(dǎo)致鉆進(jìn)扭矩變化幅度大
從下面相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)及曲線截圖可以看到,從1525.1m至1526.1m鉆進(jìn)的17分鐘內(nèi),扭矩有5次接近設(shè)置的20Kn.m上限,最低1-2Kn.m,變化幅度大且頻繁,可能造成早期定子下端連接扣松動(dòng)。
4.3.2 鉆進(jìn)過程中泵壓波動(dòng)給異常情況判斷帶來干擾
下面這張截圖是13日16:45-17:35的鉆進(jìn)記錄,從中可以看出三臺(tái)泵泵沖不變條件下,50分鐘內(nèi)泵壓波動(dòng)六次且最大達(dá)500-600psi,3號(hào)泵停開一次。
第二張截圖記錄時(shí)間段是20:35-21:15,從中可以看出在泵沖不變、排量穩(wěn)定的前提下,泥巖段因可鉆性差,隨鉆壓(最左側(cè)紅線)增加泵壓反而逐漸降低,期間泵壓也有較大幅度波動(dòng),且停開泵一次來改善鉆井泵上水狀況。
4.3.3 操作不規(guī)范導(dǎo)致錯(cuò)過復(fù)雜情況被發(fā)現(xiàn)的時(shí)機(jī)
由于操作人員水平有限,采取措施不當(dāng),長(zhǎng)時(shí)間的井下情況不正常沒有得到足夠重視,認(rèn)為工具入井時(shí)間短、不應(yīng)該有問題,從下面對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)和曲線截圖可以看到,從23:45到14日0:55這段時(shí)間內(nèi),泵壓變化達(dá)700psi有三次,可操作上卻從開始停開泵時(shí)上提鉆具0.5m左右逐漸變成了鉆具不提離井底,失去了早期防掉裝置起作用的最佳時(shí)間段。
5. 結(jié)論
5.1 優(yōu)選適合區(qū)塊鉆井需求的螺桿鉆具是正常生產(chǎn)的安全基礎(chǔ);
5.2 掌握工具結(jié)構(gòu)原理并按規(guī)程操作是減少事故發(fā)生的技術(shù)保障;
5.3 合理判斷異常情況原因并及時(shí)采取正確措施是事故的防范手段;
5.4 廠家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用反饋信息做技術(shù)改進(jìn)是實(shí)現(xiàn)雙贏的必要途徑。
參考文獻(xiàn)
[1] 螺桿鉆具使用說明書. 渤海裝備中成機(jī)械制造分公司/立林石油機(jī)械有限公司