張欽岳(中國海洋石油國際有限公司,北京 100027)
合理的水力參數(shù)可以提高水力破巖及凈化能力,合理有效地利用水力功率,達(dá)到提高機(jī)械鉆速、節(jié)約能源的目的[1]。泵壓是水力參數(shù)的重要因素,深水鉆井泵壓與泵排量、鉆井液流變參數(shù)、鉆柱及環(huán)空循環(huán)壓耗直接相關(guān)。中海油海外項(xiàng)目某深水井鉆井過程中遇到了泵壓異常的問題,不僅導(dǎo)致現(xiàn)場難以判斷井下情況,而且對(duì)鉆井液泵的性能也提出了挑戰(zhàn)。通過進(jìn)行泵壓測(cè)試進(jìn)行原因排查和分析,并結(jié)合鉆井液低溫流變特性試驗(yàn)得出的流變參數(shù)和循環(huán)溫度模型校正,進(jìn)行水力參數(shù)計(jì)算,驗(yàn)證了本次泵壓異常的原因,積累了深水鉆井水力參數(shù)優(yōu)化的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),也為類似情況提供了技術(shù)參考。
中海油海外項(xiàng)目某深水井為評(píng)價(jià)井,井型為直井,使用船型動(dòng)力定位鉆井平臺(tái)作業(yè)。該井下入?339.7 mm技術(shù)套管至1 445m后,采用油基鉆井液鉆進(jìn)?311.1 mm井段(1 449~2 497 m)。該井段鉆過上層套管鞋后,泵壓一直相比設(shè)計(jì)和理論值偏高1.03~2.07 MPa,接近鉆井液泵的極限作業(yè)能力。該井段所用的鉆具組合為:?311.1 mm 金剛石鉆頭+?244.5 mm 螺桿鉆具+浮閥+?209.6 mm 隨鉆測(cè)井工具+?203.2 mm無磁鉆鋌+?209.6 mm無磁鉆鋌×3根+?203.2 mm震擊器+?209.6 mm無磁鉆鋌×3根+變扣接頭+?127.0 mm加重鉆桿×15根+?139.7 mm鉆桿。
基于參照當(dāng)前作業(yè)參數(shù)完成的泵壓預(yù)測(cè)分析,現(xiàn)場進(jìn)行了循環(huán)通道的四次壓力測(cè)試,以排除各部分可能造成高壓的故障和原因,包括地面管匯的摩阻測(cè)試、鉆頭在轉(zhuǎn)盤面下、鉆頭在上一層套管鞋處及鉆頭在1 900 m深度處的泵壓測(cè)試。并通過驗(yàn)算環(huán)空返速,分析環(huán)空當(dāng)量循環(huán)密度和環(huán)空循環(huán)壓耗情況。
現(xiàn)場對(duì)鉆井液泵至頂驅(qū)的地面管線進(jìn)行了摩阻測(cè)試。結(jié)果如表1所示。
表1 案例井地面管匯摩阻測(cè)試結(jié)果
通過測(cè)試結(jié)果來看,地面管匯摩阻正常,可以排除地面管匯堵塞的原因,并根據(jù)地面管匯測(cè)試的情況修正了地面管匯部分的壓降計(jì)算結(jié)果。
按不同水眼堵塞進(jìn)行的泵壓分析,其中堵塞三個(gè)水眼才可能達(dá)到目前的泵壓升高幅度。將鉆具組合起鉆至起鉆至最后一柱加重鉆桿(深度144 m),進(jìn)行泵壓測(cè)試。實(shí)際泵壓為8.5 MPa,去除鉆頭壓降為2.2 MPa和隨鉆工具壓降4.1 MPa,加重鉆桿內(nèi)壓降約為2.2 MPa,與計(jì)算值相符。可以排除鉆具組合堵塞、鉆頭水眼堵塞等原因。
現(xiàn)場對(duì)鉆頭在上層套管鞋位置(深度1 500 m)的情況進(jìn)行了泵壓測(cè)試,以標(biāo)定計(jì)算泵壓與實(shí)際泵壓的差異。測(cè)試結(jié)果顯示鉆頭在上層套管鞋位置時(shí)實(shí)際泵壓為21 MPa。而該位置的計(jì)算泵壓為20 MPa,與實(shí)際泵壓的偏差在控制范圍內(nèi)。
現(xiàn)場對(duì)鉆頭在1 900 m深度位置的情況進(jìn)行了泵壓測(cè)試,繼續(xù)標(biāo)定計(jì)算泵壓與實(shí)際泵壓的差異。測(cè)試結(jié)果顯示鉆頭在上層套管鞋位置時(shí)實(shí)際泵壓為23.5 MPa。而該位置的計(jì)算泵壓為21.5 MPa??梢钥闯鲭S著鉆進(jìn)井深的增加,實(shí)際泵壓與理論計(jì)算偏差進(jìn)一步增大。
受平臺(tái)作業(yè)能力限制,隔水管增壓泵排量僅有1 300 L/min,巖屑上返受到限制。經(jīng)環(huán)空返速計(jì)算,隔水管內(nèi)部上返速度只有0.41 m/s,井眼清潔效果不佳,會(huì)造成環(huán)空循環(huán)壓耗增大。?311.1 mm井段環(huán)空返速計(jì)算如圖1所示。
圖1 ?311.1 mm井段環(huán)空返速計(jì)算
隨著井深增加,井筒內(nèi)會(huì)存在巖屑,此時(shí)應(yīng)考慮鉆井液黏度對(duì)流變性能的影響??紤]本井為深水井,泥線處存在低溫環(huán)境,且當(dāng)前鉆深不高對(duì)應(yīng)地層溫度較低,在低溫環(huán)境下,該井段采用的油基鉆井液黏度會(huì)明顯增加,導(dǎo)致鉆柱和環(huán)空壓耗增加[2],同時(shí)井眼清潔不佳,井筒內(nèi)巖屑濃度高,從而造成泵壓升高。因此專門進(jìn)行了鉆井液低溫流變特性試驗(yàn),評(píng)價(jià)并調(diào)整鉆井液性能,在此基礎(chǔ)上重新進(jìn)行水力參數(shù)分析。
深水井鉆井時(shí)應(yīng)充分考慮溫度對(duì)水力參數(shù)的影響[3]。前期水力參數(shù)設(shè)計(jì)采用的鉆井液流變測(cè)試溫度為65.6 ℃(150 F)。在鉆井液低溫流變特性試驗(yàn)中,分別在26.7 ℃(80 F)、37.8 ℃(100 F)、48.9 ℃(120 F)等溫度下進(jìn)行流變參數(shù)測(cè)量,結(jié)果如表2所示。結(jié)果表明,低溫下鉆井液的塑性黏度PV和屈服值YP均有明顯提升。
表2 鉆井液實(shí)測(cè)流變特性表
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測(cè)入口和出口溫度校正了循環(huán)溫度模型,結(jié)果如圖2所示。
圖2 ?311.1 mm井段循環(huán)溫度場計(jì)算
由圖2 看出,從隔水管內(nèi)鉆桿和環(huán)空溫度在28 ℃以下,因此根據(jù)實(shí)測(cè)鉆井液性能,鉆井液的實(shí)際PV不低于40 mPa·s,實(shí)際YP不低于12 Pa。前期水力參數(shù)設(shè)計(jì)采用的鉆井液流變性能并不能反映實(shí)際情況,鉆井液黏度過大是是造成泵壓異常的主要原因。
采用實(shí)際低溫鉆井液流變參數(shù)的條件下,完鉆井深2 497 m計(jì)算泵壓26.28 MPa,現(xiàn)場實(shí)測(cè)泵壓26.41 MPa,與修正后計(jì)算結(jié)果穩(wěn)合。如采用常溫鉆井液流變參數(shù),則計(jì)算泵壓為20.68 MPa,明顯偏低,不符合現(xiàn)場實(shí)際。經(jīng)計(jì)算,鉆井液的性能滿足溫度為20 ℃的PV小于24 mPa·s,YP小于10 Pa時(shí),泵壓能夠有效降低6~10 MPa。
(1)本案例中造成深水井泵壓異常的主要原因是低溫環(huán)境下鉆井液流變性能發(fā)生變化后鉆井液黏度過大,引起鉆柱和環(huán)空循環(huán)壓耗升高。(2)現(xiàn)場實(shí)測(cè)結(jié)果表明,選擇實(shí)際鉆井液流變性能計(jì)算得出的結(jié)果基本與實(shí)際吻合。(3)為了預(yù)防出現(xiàn)深水鉆井泵壓異常,建議進(jìn)行鉆井液低溫流變特性試驗(yàn)。深水鉆井推薦采用性能受低溫影響較小的恒流變性能鉆井液體系[4]。(4)應(yīng)結(jié)合實(shí)際流變參數(shù)和循環(huán)溫度場模型優(yōu)化水力參數(shù)設(shè)計(jì),優(yōu)選排量和泵壓。對(duì)于案例井區(qū)域的后續(xù)作業(yè)井,在保證井壁穩(wěn)定和井眼清潔的條件下,鉆井液的性能應(yīng)滿足在溫度為20 ℃時(shí)的PV小于24 mPa·s,YP小于10 Pa。