高喜成 苗永生
【摘要】 通過分析和研究C鍋爐產(chǎn)汽量低的原因,總結(jié)了C鍋爐產(chǎn)汽量低對(duì)燃燒的經(jīng)濟(jì)性及C鍋爐本體部分所產(chǎn)生的影響,針對(duì)存在的問題提出了相應(yīng)解決方案,使鍋爐產(chǎn)汽量低的問題得到解決。
【關(guān)鍵字】鍋爐;產(chǎn)汽量低;影響;處理措施
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C鍋爐裝置近年來產(chǎn)汽量低的問題較為明顯,最高穩(wěn)定產(chǎn)汽量?jī)H為158t/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于額定產(chǎn)汽量。通過對(duì)鍋爐運(yùn)行的實(shí)際情況進(jìn)行分析,可以得出C鍋爐產(chǎn)汽量低的原因可能有一些幾個(gè)方面:
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2019年鍋爐大檢修時(shí)對(duì)鍋爐內(nèi)外部進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)噴燃器周圍、屏式過熱器積焦較為嚴(yán)重,高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、SCR反應(yīng)器、尾部煙道積灰較嚴(yán)重,將有35%左右的管排、煙道堵塞。燃燒器上部結(jié)焦,將嚴(yán)重影響煤粉氣流的正常噴射,火焰中心貼墻,如果灰熔點(diǎn)較低時(shí),會(huì)使積灰結(jié)焦迅速增長(zhǎng),出現(xiàn)積灰積焦的惡性循環(huán);過熱器積焦積灰,將會(huì)嚴(yán)重影響傳熱效率,使熱量浪費(fèi),管壁溫度升高,使管子受損甚至爆管;尾部煙道積灰,將會(huì)造成引風(fēng)機(jī)電耗增大,布袋除塵器清灰困難,爐膛負(fù)壓難以調(diào)節(jié)等危害,且容易堵塞煙氣通道,可能造成引風(fēng)量不足,鍋爐增大負(fù)荷困難。所有,鍋爐受熱面積焦、積灰對(duì)鍋爐產(chǎn)汽量低的影響不可忽視。
目前磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度達(dá)不到要求(200目75%通過率),導(dǎo)致機(jī)械不完全燃燒熱損失增大,飛灰殘?zhí)?.52%、爐渣殘?zhí)亢?.89%,煤粉燃燒不充分;一次風(fēng)、二次風(fēng)、低氮燃燒風(fēng)量控制存在偏差,造成煤粉燃燒不完全,影響了鍋爐最佳燃燒狀態(tài),降低了燃燒效率;鍋爐自2014年噴燃器改造冷熱態(tài)調(diào)試后運(yùn)行至今,僅對(duì)一次風(fēng)速進(jìn)行了測(cè)量調(diào)平,調(diào)試存在局限性,不能保證鍋爐在最優(yōu)工況下運(yùn)行。2019年鍋爐大檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)鍋爐大、小風(fēng)門多數(shù)已變形坍塌。
2014年對(duì)C鍋爐進(jìn).行脫硫脫硝技改之后,特別是對(duì)布袋除塵器的改造,能夠在很大地程度上提升了鍋爐除塵的效率,然而,在實(shí)際運(yùn)行中,特別是布袋運(yùn)行周期后期,多次因布袋除塵器壓差過高,導(dǎo)致鍋爐多次減負(fù)荷,甚至撤煤投燃?xì)鈱?。僅在2018年,因布袋除塵器壓差多次高達(dá)2500Pa,造成C鍋爐減負(fù)荷6次,撤煤投燃?xì)鈱?次,為了節(jié)約天然氣消耗量,布袋除塵器壓差高成了影響鍋爐產(chǎn)汽量低的主要因素。
近年來,由于受到環(huán)保指標(biāo)煙氣NO、SO含量的制約,煙氣SO含量常常制約C鍋爐產(chǎn)汽量,而C鍋爐的脫硫裝置采用多循環(huán)穩(wěn)定雙堿法煙氣脫硫工藝技術(shù),以氫氧化鈉作為主脫硫劑循環(huán)利用,氫氧化鈣再生氫氧化鈉,脫硫后的副產(chǎn)物脫硫渣脫水后外送公司工業(yè)渣場(chǎng)填埋。由于設(shè)備老化,這種技術(shù)在實(shí)際運(yùn)用中,存在較大困難,致使脫硫效率低、脫硫塔檢修周期短,每次SO含量超高,都須鍋爐減煤或撤煤,為了控制蒸汽成本,又不能過多的增大天然氣量,因此這也是制約鍋爐產(chǎn)汽量的主要因素。
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針對(duì)上述原因分析,特制定如下處理措施:
優(yōu)化工藝指標(biāo),將爐膛負(fù)壓控制在-50~-70Pa之間,確保鍋爐燃燒所產(chǎn)生的灰能及時(shí)完全排出。
在2019年鍋爐大檢修停車時(shí),鍋爐滅火后,保持爐膛負(fù)壓在在-50~-70Pa,送、引風(fēng)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行至少15~20分鐘,對(duì)爐膛、受熱面、煙道積灰進(jìn)行吹掃;大檢修時(shí)C鍋爐全爐膛進(jìn)行搭架子,一是對(duì)水冷壁用高壓水射流清洗,徹底清洗了管壁上的積灰及結(jié)晶粘著物,二是對(duì)屏式過熱器、高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、尾部煙道進(jìn)行了人工清灰,逐排進(jìn)行疏通,確保煙氣通道暢通;三是對(duì)上層SCR反應(yīng)器催化劑進(jìn)行了更換,和用空氣對(duì)下層催化劑進(jìn)行了孔對(duì)孔吹掃,確保煙氣通道暢通;四是將空氣預(yù)熱器蓄熱元件拆除至空地,用高溫蒸汽進(jìn)行了孔對(duì)孔吹掃,將蓄熱元件內(nèi)積存的灰塵和硫酸氫銨等結(jié)晶體徹底清理干凈;五是對(duì)電除塵陰極絲、陽(yáng)極板利用壓縮空氣進(jìn)行吹掃,確保陰極絲、陽(yáng)極板上陳灰徹底清理干凈。
鍋爐四角噴燃器,四角大、小風(fēng)門已累計(jì)運(yùn)行高達(dá)43200小時(shí),多數(shù)已由于結(jié)焦燒損變形,在2019年大檢修時(shí)更換了四角噴燃器,修復(fù)了鍋爐四角大、小風(fēng)門,通過做鍋爐冷態(tài)通風(fēng)試驗(yàn)調(diào)平了一、二風(fēng)。保證爐內(nèi)受熱面受熱均勻,防止貼壁燃燒和出現(xiàn)熱偏差等現(xiàn)象。
摸索、試驗(yàn)制粉系統(tǒng)一次風(fēng)、煤粉風(fēng)粉比例,既能降低設(shè)備、管線磨損,又能保證煤粉燃燒所需風(fēng)量建立煤粉細(xì)度分析標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,每日分析煤粉細(xì)度,根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù),控制風(fēng)粉比,調(diào)整磨煤機(jī)出口折向擋板,監(jiān)控磨煤機(jī)運(yùn)行工況和出力水平,及時(shí)調(diào)整盤、磨輥間隙,用煤粉細(xì)度指導(dǎo)燃燒工況的優(yōu)化,通過三個(gè)月試驗(yàn)摸索得出:給煤量/一次風(fēng)擋板開度=1/0.7~0.9,即給煤量每增加1%的給煤量,將一次風(fēng)擋板開度開大0.7%~0.9%,這樣鍋爐燃燒最佳,鍋爐產(chǎn)汽量相對(duì)較高。
在2019年大檢修結(jié)束時(shí),做了鍋爐冷態(tài)通風(fēng)試驗(yàn),通過飄帶示蹤試驗(yàn)和爐膛煙花試驗(yàn)調(diào)平了一、二次風(fēng),確定了具體開度,確保鍋爐配風(fēng)更合理,燃燒更充分。
一通過調(diào)節(jié)一次風(fēng)可調(diào)縮口,確定了一次風(fēng)流量:
Rofa擋板開度、Sofa擋板開度越小對(duì)鍋爐燃燒越有利,為了控制NOX,綜合考慮下Rofa風(fēng)擋板開度控制在20%~35%,Sofa風(fēng)擋板開度控制30%~35%為最佳。
煙氣氧含量是鍋爐燃燒重要指標(biāo),氧含量過低,鍋爐缺氧燃燒,增加化學(xué)未完全燃燒損失和物理未完全燃燒損失。為減少煤粉不完全燃燒損失,在確保氮氧化物達(dá)標(biāo)排放的前提下,將煙氣氧含量從3%~4%提高至4%~5%,確保煤粉充分燃燒。
通過優(yōu)化氨水噴槍噴嘴、及時(shí)調(diào)整噴槍壓縮空氣的手段以及燃燒調(diào)整,在保證氮氧化為達(dá)標(biāo)排放的情況下,降低氨逃逸至5ppm以下,可有效降低飛灰粘度,提升靜電除塵器的效率,降低“糊袋”的可能性。
對(duì)反吹風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口進(jìn)行調(diào)整,移位至引風(fēng)機(jī)出口管段,形成引風(fēng)機(jī)與反吹風(fēng)機(jī)串聯(lián)的運(yùn)行模式;同時(shí),調(diào)整反吹風(fēng)機(jī)出口風(fēng)管上脈動(dòng)閥的間隙,提高脈動(dòng)壓力至750Pa以上,保證了布袋的清灰能力。
當(dāng)布袋壓差有了明顯的升高后,采取合理的反吹方式,避免惡性循環(huán)。具體做法為:鍋爐降負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)送風(fēng)和引風(fēng)進(jìn)行調(diào)整,保證吹灰能有效發(fā)揮作用。
2019年鍋爐大檢修時(shí),更換C鍋爐布袋除塵器3000條布袋,并修復(fù)了受損的布袋籠骨,檢修后對(duì)布袋除塵器做了熒光粉試驗(yàn),確保了布袋除塵器無(wú)積灰無(wú)漏風(fēng)。
⑴加強(qiáng)脫硫運(yùn)行與鍋爐運(yùn)行的聯(lián)系,根據(jù)脫硫運(yùn)行的情況反饋,燃料運(yùn)行在一定范圍內(nèi)盡可能將低硫煤與高硫煤混合使用,保持入爐煤含硫量不要與設(shè)計(jì)值偏離太大,盡量選用低硫,低灰份煤種。
⑵當(dāng)煙氣含硫量增加時(shí),可適當(dāng)提高漿液的pH值以增加吸收塔反應(yīng)的強(qiáng)度,但沉淀池漿液的pH值不能過高,過高會(huì)降低鈣的利用率,沉淀池的pH值應(yīng)控制在10.0~11.9之間。
⑶增加氧化空氣量,氧含量增加時(shí),CaSO·2HO的生成速度加快,有利于SO的吸收。
⑷控制煙氣流速,保證將吸收塔內(nèi)煙氣流速控制在工藝指標(biāo)范圍內(nèi)。
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根據(jù)對(duì)C鍋爐日常運(yùn)行情況的觀察和總結(jié),得出影響C鍋爐產(chǎn)汽量的四個(gè)主要因素,制定了相關(guān)的控制措施和檢修措施,檢修措施在2019年鍋爐大檢修期間已實(shí)施,在C鍋爐啟動(dòng)后,鍋爐產(chǎn)汽量能穩(wěn)定在175t/h左右,達(dá)到了鍋爐的經(jīng)濟(jì)負(fù)荷,鍋爐效率有了明顯提高但目前仍存在鍋爐天然氣消耗量過大的問題,這將是我們下一階段研究的重點(diǎn)課題。
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