国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

萊鋼1#1 880 m3高爐爐涼恢復(fù)實踐

2019-09-03 08:35朱明琦
山東冶金 2019年4期
關(guān)鍵詞:爐況爐溫煤量

朱明琦

(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

1 前 言

2018年6月20日20:05 1#1 880 m3高爐因無計劃停煤未及時發(fā)現(xiàn),直到21:15要求操作人員看風(fēng)口時,確認(rèn)高爐已停煤,21:17減風(fēng)最低至1 000 m3/min,到22:10,E、F罐具備噴煤,整個無計劃停煤時間達(dá)125 min。因無計劃停煤時間過長,期間負(fù)荷較重,導(dǎo)致爐涼。介紹了高爐停煤前爐況運行狀況,停煤后采取的補救措施,并對爐況恢復(fù)過程進(jìn)行了總結(jié)。

2 停煤前的爐況

20日夜班、白班渣鐵充足,爐況穩(wěn)定順行。爐況參數(shù)如下:1)風(fēng)量4 264 m3/min,壓差168 kPa左右,透指25.3左右,探尺運行良好,無崩料、滑尺現(xiàn)象。2)入爐焦比345 kg/t,燃料比503 kg/t,20日1:00至19:00每個小時燃料比如圖1所示。3)生鐵含硅量為0.27%~0.43%,渣鐵熱量溫度1 505~1 519℃。4)煤氣利用率49%~51%。5)休風(fēng)前爐體水溫差正常,1.7~2.1℃,冷卻壁溫度整體平穩(wěn)。

圖1 20日1:00—19:00每小時燃料比平衡趨勢

3 停煤經(jīng)過及加風(fēng)過程

3.1 停煤經(jīng)過

6月20日20:50,發(fā)現(xiàn)H2含量由2.4%降到0.5%左右,立即查看風(fēng)口噴煤情況。21:15噴煤主控電腦死機(jī),但噴煤正常。檢查風(fēng)口已停煤,噴煤不能進(jìn)行,原因不明。21:17開始減風(fēng),21:50風(fēng)量減至1 500 m3/min,同時組織東場重疊出鐵準(zhǔn)備休風(fēng)。由于不確定具體送煤時間,及時退全焦冶煉,焦比560 kg/t,附加2批焦炭共22.72 t。21:50噴煤車間通知高爐已經(jīng)倒E、F罐噴煤,經(jīng)配管人員確認(rèn),仍然無煤,此時西場鐵口見噴,因未見風(fēng)口有煤,高爐仍做休風(fēng)準(zhǔn)備,逐步減風(fēng),22:10風(fēng)量最低減至1 000 m3/min,直到22:10,E、F罐開始正常噴煤,回風(fēng),焦比加至450 kg/t。

通過H2含量的變化趨勢看出,20:05,H2含量由2.45%降至0.40%左右,直到噴煤前H2含量一直在0.8%以下,判斷20:05已經(jīng)停煤,22:10,E、F罐恢復(fù)噴煤,停煤時間長達(dá)2 h5 min。

3.2 加風(fēng)過程

22:10,E、F罐送上煤后,22:15開始回風(fēng),22:35回風(fēng)至2 600 m3/min。因停煤時間較長,爐溫下行較快,最低[Si]為0.09%,渣鐵熱量1 716爐次最高達(dá)到1 430℃,渣鐵熱量不足,風(fēng)量一直維持在2 600 m3/min。22:50煤量加至35 t,2:10煤量作用后,爐溫出現(xiàn)拐點上行,開始加風(fēng)至3 150 m3/min。據(jù)爐溫上行、渣鐵溫度情況及輕負(fù)荷料下達(dá)情況,2:40把風(fēng)量加至3 250 m3/min,3:00加風(fēng)至3 450 m3/min,4:30加風(fēng)至4 150 m3/min。根據(jù)渣鐵熱量及風(fēng)量把焦比由450 kg/t分2次調(diào)至370 kg/t,6:00風(fēng)量加全,期間生鐵含硅量[Si]0.65%~0.4%,爐況恢復(fù)至正常狀態(tài)。

3.3 補煤操作

22:10,E、F罐具備噴煤后,由于當(dāng)時風(fēng)量小,煤量噴至20 t,風(fēng)量加至2 000 m3/min后,煤量噴至35 t。

補煤提爐溫采取措施:1)因考慮無計劃停煤時間較長,22:10,E、F罐具備配煤條件時,采取控制風(fēng)量降低料速提高爐溫,風(fēng)量一直控制在2 600 m3/min,直到恢復(fù)噴煤。煤量在爐內(nèi)作用,爐溫出現(xiàn)拐點向上返時,開始加風(fēng);2)提高噴煤量補煤;3)同時退負(fù)荷;4)附加2批凈焦共22.72 t。

3.4 補煤量附加焦炭考慮因素

1)補充2 h5 min無噴煤低燃料比損失熱量。2)補充煤氣利用低損失熱量。3)補充爐缸熱量損失煤。4)關(guān)注爐內(nèi)煤氣流變化、煤氣利用是否穩(wěn)定、冷卻壁水溫差變化。

3.5 補煤操作過程

補充低燃料比煤量,21:00—22:00,2 h料速分別為7、7.5 P/h,按正常煤量37 t/h,2 h少噴煤量為86.41 t。補煤數(shù)量如表1所示。

表1 21:00—8:00實際每小時補煤量及燃料比

實際補煤量為75.4 t,附加焦22.72 t,共計98.12 t,比理論計算多補煤11.71 t。理論多出的煤量補充爐缸熱儲備,由于停煤期間水溫差正常,冷卻壁正常,不需要補充熱量。停煤后每爐次生鐵含硅量、鐵中硫及熱量變化如表2所示。

補煤過程:經(jīng)觀察,爐內(nèi)煤氣流變化小,冷卻壁水溫差無變化,不考慮煤氣失常熱量損失,過輕負(fù)荷料時(1:00—5:00)煤氣利用率略微偏低有一定的影響。根據(jù)噴煤作用時間3~4 h考慮,爐溫下行截止時間應(yīng)該在0:20。通過取樣化驗成分,爐溫最低點在1 716爐次,打開鐵口第二罐鐵在1:00左右,爐溫0.09%。由于無計劃停煤時間較長,沒有及時控冶強,過度重負(fù)荷料期間,爐溫上行較慢,直到3:00爐溫上行至0.2%熱量同步上行。

表2 停煤后每爐次生鐵含硅量、鐵中硫及熱量變化

觀察風(fēng)口、鐵口與爐渣亮度判斷爐溫有上行趨勢,與理論作用時間基本吻合,逐步恢復(fù)風(fēng)量、富氧,向正常燃料比靠近??紤]熱量損失及煤氣利用率的影響等因素,燃料比應(yīng)控制在比正常燃料比高出30 kg/t左右,按爐溫上限控制爐溫水平。變更煤量時間、當(dāng)時風(fēng)量與燃料比變化見表3。

表3 變更煤量時間、當(dāng)時風(fēng)量與燃料比

此次停煤雖然時間較長,但發(fā)現(xiàn)停煤后,由于措施采取得當(dāng),對各項指標(biāo)影響相對較小,見表4。

表4 高爐爐涼前后經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對比

4 結(jié)論

4.1 此次噴煤故障未造成煤氣失常,冷卻壁水溫差未受影響,由于發(fā)現(xiàn)時間較晚,無計劃停煤時間較長,但是通過控制冶煉強度,退負(fù)荷附加凈焦,使補煤與熱損基本相適應(yīng),對爐況影響有限。本次實際補煤及焦炭基本相吻合,共計多11.71 t,此煤量基本補足煤氣利用率低造成的熱量消耗。因高爐本身順行狀況較好,恢復(fù)較快。

4.2 本次提爐溫考慮煤粉作用時間及附加焦炭數(shù)與實際爐溫變化基本吻合,附加焦作用后最高爐溫上返至0.65%且時間不長,為無計劃停煤提供了操作指引。

4.3 遇到無計劃停煤,及時控制風(fēng)量,超過30 min應(yīng)減到不灌渣為止,防止因停煤期間風(fēng)量過大,導(dǎo)致爐涼甚至爐缸凍結(jié)現(xiàn)象發(fā)生;恢復(fù)噴煤不明確時,應(yīng)果斷休風(fēng),以防時間過長產(chǎn)生爐涼休風(fēng)困難。

4.4 此次停煤雖然時間較長,未及時發(fā)現(xiàn),但1 h后發(fā)現(xiàn)減風(fēng)較快最低1 000 m3/min,控制冶強及料速,退負(fù)荷到位,避免了出現(xiàn)大的爐涼事故。

4.5 為了避免發(fā)生類似情況,應(yīng)在主控室畫面上安裝噴煤裝料噴吹實時趨勢。

猜你喜歡
爐況爐溫煤量
3月份河南省統(tǒng)調(diào)電廠進(jìn)煤量同比下降1.67%
2月份河南省統(tǒng)調(diào)電廠進(jìn)煤量增長33.53% 耗煤量增長31.06%
6月份重慶主力火電廠累計耗煤量同比下降20.64%
高爐風(fēng)口灌渣爐況快速恢復(fù)實踐
紅鋼3#高爐降料面檢修爐況恢復(fù)實踐
5月份河南省統(tǒng)調(diào)電廠總進(jìn)煤量為824.6萬t 同比下降10.76%
紅鋼3#高爐全部風(fēng)口灌渣快速恢復(fù)爐況實踐
萊鋼1#1880m3高爐灌渣后爐況恢復(fù)實踐
萊鋼2#1880m3高爐開爐爐溫平衡實踐
爐溫均勻性校驗在鑄鍛企業(yè)的應(yīng)用