李勇
江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司運(yùn)行部
江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司2×330MW燃煤發(fā)電供熱機(jī)組先后于2005年5月和8月投產(chǎn)。該廠汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的C300/N330-16.67/538/538型亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓缸合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機(jī);配置30%額定容量的Ⅱ級(jí)旁路系統(tǒng);設(shè)計(jì)補(bǔ)給水率3%;設(shè)計(jì)循環(huán)水濃縮倍率為2.5倍。鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG1036/18.2~Ⅱ4型亞臨界、四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包爐;單爐膛π型露天布置;燃用煙煤;一次再熱;固態(tài)排渣爐。[1]機(jī)組投產(chǎn)以來(lái),一直存在水耗偏大問(wèn)題,影響水耗因素具體分析如下。
通常,燃煤機(jī)組影響水耗主要因素有:鍋爐排污、鍋爐吹灰用汽、冷卻塔補(bǔ)水、機(jī)組啟停用水損失、熱力系統(tǒng)閥門管道泄漏等。為此,須對(duì)這些因素進(jìn)行全面分析,探索影響水耗的規(guī)律,尋找降低全廠水耗的有效途徑。燃煤發(fā)電廠全廠補(bǔ)水量項(xiàng)目組成表見(jiàn)表1。
為保證機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性,自然循環(huán)汽包鍋爐須進(jìn)行不斷排污。鍋爐排污分為定期排污和連續(xù)排污:定期排污主要是排出水冷壁下聯(lián)箱不溶性沉渣和鐵銹等;連續(xù)排污是排出鍋水中含鹽較高的鍋水,降低鍋水含鹽量,維持鍋水一定堿度。[3]排污目的是為了滿足機(jī)組運(yùn)行時(shí)汽水品質(zhì),防止鍋爐受熱面及汽機(jī)通流部分結(jié)垢。鍋爐排污不僅造成機(jī)組工質(zhì)損失、補(bǔ)水率升高,還伴有熱量損失,影響機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。減少機(jī)組排污量可降低機(jī)組補(bǔ)水率,從而降低煤耗。[4]因此,機(jī)組運(yùn)行中應(yīng)重視排污系統(tǒng)運(yùn)行方式,根據(jù)汽水品質(zhì)合理調(diào)整排污量,以達(dá)到降低水耗、降低煤耗的目的。
公司裝有兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵,一臺(tái)電動(dòng)給水泵。正常時(shí),兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,電泵備用。給水泵為上海電力修造廠生產(chǎn)的FK6D32型給水泵。給水泵裝有固定襯套注射密封水卸荷型迷宮密封,保證泵運(yùn)行時(shí)密封水不進(jìn)入泵和泵送水不外泄露。汽泵密封水取自凝結(jié)水。密封水注射到密封腔內(nèi)向泵送水方向流去,在卸荷環(huán)內(nèi)與外漏的泵送水相遇,并由管道連通到前置泵進(jìn)口。當(dāng)密封水壓力高于前置泵進(jìn)口壓力時(shí),熱水就不會(huì)從密封腔里泄漏。另外一些密封水沿著迷宮密封泄漏分成兩路:一路直接排入地溝,一路經(jīng)過(guò)U型水封排入凝汽器。[5]
機(jī)組投運(yùn)初期,汽泵密封水回水通過(guò)U型水封回收至凝汽器時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)U型水封破損影響凝汽器真空的現(xiàn)象。為確保機(jī)組安全運(yùn)行,汽泵密封水只能直接排至地溝而無(wú)法回收利用,導(dǎo)致水耗增加。經(jīng)分析,汽泵U型水封破損的主要原因是U型水封設(shè)計(jì)高度不夠。為此,公司利用小修機(jī)會(huì)對(duì)U型水封進(jìn)行了改造:將U型水封改為單級(jí)水封,同時(shí)增加水封高度。改造后的水封投運(yùn)正常,汽泵密封水二漏得到了回收利用。與其它同類型給水泵的電廠相比,約可降低水耗5t/h。[5]改造后單級(jí)水封示意圖如圖1。
表1 燃煤發(fā)電廠全廠補(bǔ)水量項(xiàng)目組成表[2]
圖1 單級(jí)水封示意圖
鍋爐吹灰主要是清除爐膛、過(guò)熱器、省煤器、空預(yù)器等受熱面結(jié)焦、結(jié)灰等污染,增強(qiáng)傳熱能力,降低排煙損失,提高鍋爐熱效率。[6]每臺(tái)爐共有蒸汽吹灰器98臺(tái):其中,空氣預(yù)熱器2臺(tái)、爐膛46臺(tái)、煙道長(zhǎng)伸縮式吹灰器42臺(tái)、省煤器固定旋轉(zhuǎn)式吹灰器8臺(tái)。程序設(shè)計(jì)為定期吹掃,吹掃順序?yàn)椋嚎疹A(yù)器→爐膛→過(guò)熱器→中、高溫再熱器→低溫過(guò)熱器→省煤器→空預(yù)器。按此程控進(jìn)行吹灰,每次全面吹掃約耗汽25t。因此,在受熱面污染不嚴(yán)重時(shí)就開(kāi)始吹灰程序會(huì)浪費(fèi)大量蒸汽,增加水耗。因此,合理的定期吹灰有利于降低機(jī)組發(fā)電水耗。
機(jī)組啟停需消耗大量水資源。在啟動(dòng)階段,僅鍋爐上水就要消耗428t除鹽水(其中凝汽器50t、除氧器150t、鍋爐228t)。[1]此外,凝汽器真空建立前,所有疏水排放至地溝,不能回收利用。在啟動(dòng)初期階段,由于軸封汽源、除氧器加熱汽源及小機(jī)沖轉(zhuǎn)汽源均取自鄰機(jī)輔汽,這些蒸汽使用后最終回到本機(jī)凝汽器,使凝汽器水位不斷上升。為控制凝汽器水位,除氧器將多余的水排至定排,以控制系統(tǒng)水平衡,從而造成水耗增加。
循環(huán)水濃縮倍率是指采用濕式冷卻水塔的電廠循環(huán)水與補(bǔ)充水含鹽濃度之比。在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,循環(huán)水通過(guò)冷卻水塔時(shí)水分不斷蒸發(fā),使循環(huán)水中的溶解鹽類不斷濃縮,含鹽量逐漸增大。為了將循環(huán)水含鹽量控制在一定水平,需排放一部分循環(huán)水,同時(shí)補(bǔ)充新水。循環(huán)水與新水含鹽量之比即為濃縮倍率。濃縮倍率越小,補(bǔ)水率就越大。[7]
2008年,公司對(duì)2臺(tái)機(jī)組開(kāi)展了循環(huán)水處理優(yōu)化試驗(yàn)。通過(guò)循環(huán)水系統(tǒng)阻垢、緩蝕等技術(shù),全面評(píng)價(jià)循環(huán)水系統(tǒng)特點(diǎn),掌握水質(zhì)變化趨勢(shì)。通過(guò)模擬試驗(yàn)探索循環(huán)冷卻水最佳控制參數(shù),最終實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)不結(jié)垢、不腐蝕的安全目標(biāo),降低了運(yùn)行消耗,保證了循環(huán)水排水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。通過(guò)試驗(yàn),循環(huán)水處理方案得到了優(yōu)化,確定了循環(huán)水阻垢劑加藥量為8 mg/L,循環(huán)水濃縮倍率由設(shè)計(jì)值的2.5倍提高到2.75倍,循環(huán)水處理運(yùn)行消耗大幅降低。發(fā)電水耗也得到降低,2臺(tái)機(jī)組節(jié)約用水量達(dá)90t/h。[8]
除上述影響水耗因素外,機(jī)組運(yùn)行時(shí)化學(xué)汽水取樣、對(duì)外供汽、設(shè)備故障運(yùn)行中檢修進(jìn)行隔離泄壓放水、熱力系統(tǒng)管道、設(shè)備、閥門、水泵等跑、冒、滴、漏等損失都會(huì)影響機(jī)組補(bǔ)水率和機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。[9]此外,運(yùn)行中冷卻塔、除鹽水箱、閉冷水箱水位控制不當(dāng)造成的嚴(yán)重溢流,也將造成機(jī)組水耗增大。
1)合理控制鍋爐定期排污和連續(xù)排污量。①定期排污嚴(yán)格按照定期工作計(jì)劃,在夜班低負(fù)荷時(shí)執(zhí)行。排污時(shí)適當(dāng)開(kāi)大工業(yè)水至定排擴(kuò)容器減溫水,完畢后及時(shí)關(guān)小,同時(shí)關(guān)閉就地定排手動(dòng)分總門。②連續(xù)排污應(yīng)根據(jù)汽水品質(zhì)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,在保證汽水品質(zhì)前提下盡可能減小連續(xù)排污量。③連排擴(kuò)容器水位嚴(yán)格控制在300mm左右,避免連排擴(kuò)容器無(wú)水位運(yùn)行。
2)合理控制閉冷水箱、除鹽水箱、冷卻塔水位。正常運(yùn)行時(shí),閉冷水箱水位控制在1 800-2 000mm范圍內(nèi);除鹽水箱水位控制在7.0-8.0m范圍內(nèi);冷卻塔水位控制在溢流口以下,減少閉冷水箱、除鹽水箱、冷卻塔的溢流;循環(huán)水濃縮倍率控制在2.75倍左右。
3)運(yùn)行中及時(shí)跟蹤閉冷水箱、真空泵等補(bǔ)水情況,發(fā)現(xiàn)補(bǔ)水量異常變大時(shí),應(yīng)及時(shí)查找原因,消除缺陷。
4)汽動(dòng)給水泵正常運(yùn)行時(shí),密封水回水一漏回至汽泵前置泵入口,二漏應(yīng)通過(guò)單級(jí)水封回至凝汽器。無(wú)特殊情況時(shí),嚴(yán)禁將汽泵密封水回水排放至地溝。
5)凝泵密封水正常運(yùn)行時(shí)回至凝汽器。無(wú)特殊情況,嚴(yán)禁將凝泵密封水回至地溝。
6)定期對(duì)汽機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、給水除氧系統(tǒng)、輔助蒸汽等熱力系統(tǒng)中的放水閥(疏水閥)進(jìn)行檢查;定期對(duì)鍋爐定期排污手動(dòng)分總閥、5%旁路疏水閥、頂棚過(guò)熱器疏水閥、壁再疏水閥、省煤器放水門、吹灰器疏水閥、鍋爐汽包事故放水門及系統(tǒng)安全閥、向空排閥門進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時(shí)處理。
7)減少化學(xué)汽水取樣損失,運(yùn)行中將化學(xué)取樣流量調(diào)整至最小。
8)嚴(yán)格控制主蒸汽、再熱蒸汽、輔汽聯(lián)箱、除氧器、熱網(wǎng)管道等壓力容器的壓力在規(guī)定范圍內(nèi),防止壓力容器超壓,造成安全閥動(dòng)作使大量蒸汽向空排放。
9)規(guī)范和優(yōu)化鍋爐定期吹灰工作。逢單日早班爐膛P1、P2吹灰;逢雙日早班爐膛P3、P4吹灰;每日中班煙道吹灰;每班一次空預(yù)器吹灰,如遇受熱面結(jié)焦嚴(yán)重時(shí)可適當(dāng)增加吹灰次數(shù)。吹灰結(jié)束后及時(shí)關(guān)閉疏水暖管。
10)使用沖洗水完成現(xiàn)場(chǎng)清潔后及時(shí)關(guān)閉相關(guān)閥門。
11)機(jī)組排水槽的廢水通過(guò)排水泵回收至各自循環(huán)水系統(tǒng)。
12)提高運(yùn)行人員巡回檢查質(zhì)量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中跑、冒、滴、漏缺陷,并聯(lián)系檢修處理。
13)冬季使用蒸汽采暖時(shí),應(yīng)將室溫調(diào)至適當(dāng)范圍,避免室溫過(guò)高增加蒸汽的消耗。
1)機(jī)組計(jì)劃短期調(diào)停時(shí),如果汽水系統(tǒng)無(wú)檢修工作,鍋爐、除氧器可不放水。開(kāi)機(jī)時(shí),如水質(zhì)合格,可直接將汽包水位放至或補(bǔ)至點(diǎn)火水位啟動(dòng)機(jī)組。
2)機(jī)組啟動(dòng)且汽機(jī)真空建立后,應(yīng)及時(shí)投入旁路系統(tǒng)。投運(yùn)正常后,及時(shí)關(guān)閉爐側(cè)5%旁路、壁再疏水門和頂棚至定排擴(kuò)容器疏水電動(dòng)門。
3)機(jī)組啟停過(guò)程中盡量控制汽包水位和除氧器水位,避免因水位高進(jìn)行事故放水。
4)機(jī)組啟動(dòng)時(shí),合理安排小機(jī)啟動(dòng)時(shí)間,避免過(guò)早沖轉(zhuǎn)造成蒸汽浪費(fèi):冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),主機(jī)中速暖機(jī)結(jié)束后,利用輔助蒸汽沖轉(zhuǎn)汽泵;熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),主機(jī)沖轉(zhuǎn)前半小時(shí),利用輔助蒸汽沖轉(zhuǎn)小機(jī);機(jī)組負(fù)荷達(dá)130MW時(shí),及時(shí)將小機(jī)汽源切至本機(jī)四抽。
5)機(jī)組啟動(dòng)正常后,及時(shí)關(guān)閉鍋爐5%旁路、頂棚疏水、壁再疏水及定排手動(dòng)分總門,減少系統(tǒng)內(nèi)漏。鍋爐運(yùn)行正常后及時(shí)將連排直通切至連排擴(kuò)容器。
6)鍋爐油槍全部撤出后,及時(shí)退出空預(yù)器連續(xù)吹灰,減少蒸汽消耗。
7)機(jī)組大、小修后凝汽器灌水檢漏的水,若水質(zhì)合格,可作為除氧器或鍋爐上水用。
降低機(jī)組水耗是發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗長(zhǎng)期、重要的工作。本廠通過(guò)對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的全面分析,確定了影響機(jī)組水耗的原因,并制定了相應(yīng)的調(diào)整措施,使兩臺(tái)機(jī)組水耗大幅下降,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性得到顯著提高。