張 明
(陜西興化集團有限責任公司 陜西興平 713100)
圖1 改造前氨合成裝置氣體主線工藝流程
如圖1所示,陜西興化集團有限責任公司1#高壓氨合成裝置原采用中置式廢熱鍋爐流程、塔外換熱、一級水冷、一級氨冷、二級分氨、塔前補壓流程,其中新鮮合成氣補充位置在三合一設備的冷卻端入口。氨合成塔采用DN 1 000 mm二軸一徑型內(nèi)件,3層催化劑總裝填量約20.43 t,內(nèi)置電爐功率為800 kW,設計合成氨產(chǎn)量為80 kt/a,最高氨產(chǎn)量約260 t/d,系統(tǒng)運行壓力約30.00 MPa,設計入塔氣量為125 000 m3/h(標態(tài)),氨凈值在12%左右。
如表1所示,氨合成塔內(nèi)件催化劑裝填量約6.5 m3,噸催化劑生產(chǎn)強度一般在40 t/(d·m3),合成氨理論產(chǎn)量可達到260 t/d,是典型的80 kt/a合成氨裝置。經(jīng)核算,輔機完全滿足小時產(chǎn)氨10.8 t的能力。
氨合成裝置最大負荷運行參數(shù)如表2所示。
表1 氨合成裝置主要設備參數(shù)
設備名稱規(guī)格和結構特征介質(zhì)操作條件主要材質(zhì)氨合成塔內(nèi)件DN 1 000 mm,H=16 000 mm,二軸一徑型,催化劑框容積6.5 m3合成氣535 ℃,設計壓差0.60 MPa06Cr19Ni10廢熱鍋爐DN 1 100 mm,換熱面積70 m2管程:合成氣殼程:水蒸氣管程:360 ℃殼程:225 ℃16MnR10MoWVNb塔外換熱器DN 1 000 mm,換熱面積700 m2管程:熱氣殼程:冷氣管程:250 ℃殼成:200 ℃16MnR水冷器管殼式,DN 1 100 mm,L=9 000 mm,換熱面積688 m2管程:循環(huán)水殼程:合成氣管程:30~40 ℃殼程:100~40 ℃16MnR氨分離器DN 700 mm,V=1.5 m3合成氣、液氨40 ℃16MnVR循環(huán)氣壓縮機2D20-10/279-314型,進氣壓力27.90 MPa,排氣壓力31.40 MPa,排氣量10 m3/min工況下電機功率900 kW循環(huán)合成氣組合件三合一設備DN 1 000 mm,H=13 149 mm,冷卻段換熱面積267 m2,氨冷段換熱面積228 m2,氨分離容積2.5 m3 合成氣冷卻管殼程:30~40 ℃殼程:-8~8 ℃16MnR
表2 氨合成裝置最大負荷運行參數(shù)
項目運行參數(shù)項目運行參數(shù)氨產(chǎn)量/(t·h-1)10.8氨冷器溫度/℃0新鮮氣量/(m3·h-1,標態(tài))32 000塔二次出口氣體溫度/℃302入塔氣量/(m3·h-1,標態(tài))132 000廢熱鍋爐出口氣體溫度/℃205第1催化劑床層溫度/℃500水冷器入口氣體溫度/℃82第2催化劑床層溫度/℃495水冷器出口氣體溫度/℃28第3催化劑床層溫度/℃470循環(huán)氣含甲烷體積分數(shù)/%4塔入口氣體壓力/MPa30.00合成塔阻力/MPa0.83塔二次進口氣體溫度/℃175系統(tǒng)阻力/MPa2.30塔壁溫度/℃38循環(huán)機入口氣體溫度/℃41副產(chǎn)蒸汽量/(t·h-1)8.1循環(huán)機出口氣體溫度/℃44氣氨壓力/MPa0.26
該氨合成裝置最大產(chǎn)能可達260 t/d,計算得噸氨氣體循環(huán)量122 000 m3(標態(tài))、副產(chǎn)蒸汽量為0.75 t、消耗新鮮原料氣量2 960 m3(標態(tài));根據(jù)氨冷器溫度,計算得入塔氣含氨體積分數(shù)約為3.2%;根據(jù)噸氨循環(huán)量和入塔氣氨含量,計算得出塔氣含氨體積分數(shù)為15.7%,則氨凈值為12.5%。
該二軸一徑內(nèi)件使用6年后(2010年初),頂蓋填料函存在問題,冷熱氣體會出現(xiàn)互竄現(xiàn)象,使第1催化劑床層同平面溫差過大,達到60 ℃,氨產(chǎn)量下滑至9 t/h;同時,氨合成塔下部換熱器也存在問題,導致廢熱鍋爐入口氣體溫度偏低。由于當時處于硝酸銨銷售旺季,無法停車檢修,為了縮小同平面溫差,啟用塔內(nèi)電爐補充熱量,使同平面溫差保持在30 ℃以內(nèi),此時合成氨產(chǎn)量約在10 t/h。2017年8月,利用停車機會對氨合成塔進行了檢修,但未能從根本上解決問題。考慮到該內(nèi)件使用時間已久,可能存在其他內(nèi)部缺陷[1],故決定更換內(nèi)件。
鑒于氨合成塔內(nèi)件存在氨凈值低、阻力大、操作不穩(wěn)定、能耗高等問題,且氨合成裝置的輔機和附屬設備完全可以滿足日產(chǎn)260 t氨的要求,因此決定采用一軸二徑型內(nèi)件取代原有的二軸一徑型內(nèi)件,并充分利用高壓外筒,盡可能增大催化劑框容積[2]。采用一軸二徑型內(nèi)件的原因:①由于反應初期反應速率快,保留1個軸向?qū)涌善鸬骄挤磻獨怏w的作用,防止因氣流分布不均而導致的轉(zhuǎn)化率差異過大,進而引起同平面溫差過大;②采用2個徑向?qū)邮菫榱私档蜌怏w流動速率,延長氣體停留時間,同時可增加小顆粒催化劑的裝填量,有利于提高氨凈值[3]。
一軸二徑型內(nèi)件的技術關鍵是徑向?qū)託怏w的分布與混合。由于徑向?qū)恿鞯来?,很容易出現(xiàn)氣體偏流現(xiàn)象,因此決定徑向段催化劑床層設置橋型分布器。一軸二徑型內(nèi)件主要技術參數(shù)如表3所示。
表3 一軸二徑型內(nèi)件主要技術參數(shù)
項目技術參數(shù)工作壓差/MPa0.20設計壓差/MPa0.60工作溫度/℃515/430主要受壓元件材質(zhì)06Cr19Ni10催化劑框容積/m3 總容積6.7 第1催化劑床層(軸向?qū)?1.7 第2催化劑床層(第1徑向?qū)?2.1 第3催化劑床層(第2徑向?qū)?2.9換熱面積/m2 上換熱器30.17 下?lián)Q熱器80.73
利用2018年1月下旬計劃檢修機會對氨合成塔內(nèi)件進行更換,首先打開氨合成塔頂部大蓋,吊出原有內(nèi)件催化劑框并倒出催化劑;一軸二徑型內(nèi)件的安裝嚴格按照供應商的要求進行,安裝前先對塔內(nèi)換熱器進行充壓試漏,確認無泄漏后方可安裝,上、下筒體對接根據(jù)定位銷分段裝入。本次選用了寬溫區(qū)活性更好的A301型催化劑,其中:第1催化劑床層裝填粒徑3.3~4.7 mm催化劑4.8 t,軸徑向界面裝填粒徑4.7~6.7 mm催化劑0.7 t,第2和第3催化劑床層分別裝填粒徑1.5~2.5 mm催化劑6.2 t和8.6 t,整個催化劑框共裝填催化劑20.3 t。小顆粒催化劑全部裝填在徑向?qū)樱即呋瘎┛傃b填質(zhì)量的73%。
計劃檢修完畢之后,先用氮氣將系統(tǒng)充壓至0.60 MPa并用氮氣進行置換,分析確認系統(tǒng)含氧體積分數(shù)<0.2%后,繼續(xù)用新鮮氣充壓至12.00 MPa。催化劑采用分層還原法還原,還原期間根據(jù)循環(huán)氣的水汽濃度進行提壓,還原主出水期控制水汽質(zhì)量濃度<3.0 g/m3(標態(tài)),定期排出氨水并統(tǒng)計出水量。當還原度達到97%以上且水汽質(zhì)量濃度<0.2 g/m3(標態(tài))時,將系統(tǒng)壓力提高至16.00 MPa轉(zhuǎn)入輕負荷運行階段,同時停用電爐并打開層間換熱冷氣閥調(diào)節(jié)催化劑床層溫度至475 ℃左右。輕負荷運行3 d后,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)操作階段。
改造后氨合成裝置最大負荷運行參數(shù)如表4所示。
從表4可以看出,氨合成裝置產(chǎn)能達到了314 t/d的水平,計算得噸氨氣體循環(huán)量9 880 m3(標態(tài))、副產(chǎn)蒸汽量為0.79 t、消耗新鮮原料氣量2 700 m3(標態(tài));根據(jù)氨冷器溫度,計算得入塔氣含氨體積分數(shù)約為3.6%;根據(jù)噸氨氣體循環(huán)量和入塔氣氨含量,計算得出塔氣含氨體積分數(shù)為19.5%,則氨凈值為15.9%。
運行結果表明,改造達到了增產(chǎn)節(jié)能的目的,產(chǎn)能提高至300 t/d以上的水平。據(jù)統(tǒng)計,由于系統(tǒng)運行壓力和合成回路阻力下降,合成氣壓縮機和循環(huán)氣壓縮機的運行電流分別下降了20 A和10 A,節(jié)能效果顯著。本次改造選用的一軸二徑型內(nèi)件不足之處:①由于內(nèi)件設計壓差較小,僅為0.60 MPa,且塔內(nèi)件與外環(huán)隙設計間距過小,導致通氣阻力增大,被迫開啟塔近路,使塔壁溫度比改造前提高30 ℃左右,造成少部分熱量損失。②由于氨產(chǎn)量增加2.3 t/h,相當于廢熱鍋爐熱負荷增加7.1×106kJ/h(1.7×106kcal/h),受廢熱鍋爐換熱面積的限制,導致部分熱量后移,使得水冷器入口氣體溫度提高近12 ℃,水冷器出口氣體溫度提高了4 ℃。但由于水冷后的氣量比改造前少,與原工況相比,沒有造成額外熱量后移至氨冷器,因此冰機負荷沒有變化。
表4 改造后氨合成裝置最大負荷運行參數(shù)
項目運行參數(shù)項目運行參數(shù)新鮮氣量/(m3·h-1,標態(tài))35 370氨冷器溫度/℃3.42入塔氣量/(m3·h-1,標態(tài))129 500塔二次出口氣體溫度/℃339氨產(chǎn)量/(t·h-1)13.1廢熱鍋爐出口氣體溫度/℃219第1催化劑床層溫度/℃475水冷器入口氣體溫度/℃94第2催化劑床層溫度/℃465水冷器出口氣體溫度/℃33第3催化劑床層溫度/℃465循環(huán)氣含甲烷體積分數(shù)/%16塔入口氣體壓力/MPa26.20合成塔阻力/MPa0.55塔二次進口氣體溫度/℃190系統(tǒng)阻力/MPa1.80塔壁溫度/℃65循環(huán)機入口氣體溫度/℃33副產(chǎn)蒸汽量/(t·h-1)10.5循環(huán)機出口氣體溫度/℃35氣氨壓力/MPa0.28
改造后,合成氣壓縮機運行功率由3 271 kW降至2 992 kW,循環(huán)氣壓縮機運行功率由560 kW降至467 kW,噸氨實際副產(chǎn)蒸汽量增加0.04 t。按氨產(chǎn)量13.1 t/h、電價0.52元/(kW·h)、蒸汽70元/t、年運行時間330 d計,則年可降低生產(chǎn)成本約182萬元。由于反應效果好,循環(huán)氣中甲烷體積分數(shù)可提高至16%,系統(tǒng)放空量很少,減少了有效氣體的損失,使噸氨消耗的原料氣下降。在總氨產(chǎn)量不變的條件下,1#氨合成裝置產(chǎn)能增加后分流了一部分新鮮氣,使2#氨合成裝置的壓力降低、循環(huán)氣量減少,2臺新鮮合成氣壓縮機的電流分別下降了20 A和15 A,經(jīng)測算,2#氨合成裝置年可降低生產(chǎn)成本約134萬元。本次改造投資僅130萬元(包含催化劑),不到半年即可收回全部投資。
本次氨合成裝置改造僅對氨合成塔內(nèi)件進行了更換,采用了阻力小、氨凈值高的一軸二徑型內(nèi)件。在高壓氨合成裝置采用此種內(nèi)件時,一定要對系統(tǒng)輔機的能力進行核算,尤其是廢熱鍋爐、塔外熱交換器、水冷器的能力,防止熱量出現(xiàn)后移而加重氨冷器的負荷,否則若冰機能力不夠,將會導致入塔氣氨含量升高,從而影響氨凈值的提高。因此,在采用該內(nèi)件改造前,必須全面核算系統(tǒng)輔機的能力,根據(jù)計算結果適當填平補齊輔機能力,從而確保改造達到預期目標。