郭喜陽
【摘要】火燒山油田注水開發(fā)至今已有28年之久,為了解決注水系統(tǒng)效率偏低的問題,通過計算注水系統(tǒng)機泵效率和管網(wǎng)效率,結合節(jié)點分析法,確定了注水系統(tǒng)效率偏低的主要原因為管網(wǎng)效率偏低。通過對管網(wǎng)效率進行節(jié)點分析,提出了開大離心泵出口閘門、注水干支線清洗和更換、注水系統(tǒng)整體降壓的同時局部增壓和個別單井酸化共計4條措施來提高管網(wǎng)效率,從而提高注水系統(tǒng)效率。
【關鍵詞】系統(tǒng)效率;機泵效率;管網(wǎng)效率;紊流
火燒山油田注水開發(fā)已有28年之久,注水系統(tǒng)進行了4次大的改造。目前注水能力為4500m3/d,注水泵壓為13.0MPa。火燒山油田注水系統(tǒng)共有注水干線4條,配水間39座,水井161口,2017年產(chǎn)油量為21.25×104噸,年注水量為181×104m3,日注水量4959m3,注水單耗6.0KW·h/m3。
1 系統(tǒng)效率測算結論
(1)火燒山油田注水系統(tǒng)效率偏低,為36%,低于最低值46%;
(2)通過計算結果來看,離心泵與柱塞泵同啟時,離心泵效率偏低,達不到標準泵效70%,實際泵效為64.8%,單啟時實際泵效為70.2%;
(3)相對機泵效率來說,影響系統(tǒng)效率偏低的主要原因是管網(wǎng)效率偏低。
必須對火燒山油田注水系統(tǒng)效率進行分析,找出其影響因素,提出針對性措施,從而提高注水系統(tǒng)效率。
2 火燒山油田注水系統(tǒng)效率偏低的原因分析
2.1機泵效率分析
結合火燒山油田注水系統(tǒng)效率測算結果和火燒山油田注水泵參數(shù),再根據(jù)《石油工業(yè)節(jié)能技術》闡述:一般情況下,離心泵的流量越大,效率越高。建議注水量在180m3/h(離心泵額定流量)以下時,單啟離心泵,保證機泵效率穩(wěn)定在較高水平。
2.2管網(wǎng)效率分析
2.2.1整體性分節(jié)點分析
2.2.1.1離心泵出口到聯(lián)合站分水器管網(wǎng)效率分析
從離心泵出口到聯(lián)合站分水器,壓力從14.9MPa下降到136MPa,壓降為1.3MPa,管網(wǎng)效率為91.3%。而離心泵出口到聯(lián)合站分水器,管線長度僅為20m,但管損高達1.3MPa。
根據(jù)聯(lián)合站分水器的參數(shù)設定來看,其規(guī)定分水器壓力值為(13.5±0.3)MPa,原因是通過關小離心泵出口閘門造成節(jié)流,從而保證分水器壓力在設定范圍內,但隨著火燒山油田注水量和年調剖量的增大,火燒山油田注水井油壓逐年升高,以往的分水器壓力設定值不能滿足正常注水,致使注水井欠注和注不進,并且造成了較大的管損。
2.2.1.2聯(lián)合站分水器到計量配水間分水器管網(wǎng)效率分析
聯(lián)合站分水器到計量配水間分水器,壓力從13.6MPa下降到12.7MPa(對水量的加權平均值),壓降為0.9MPa,管網(wǎng)效率為93.4%。
通過各支干線理論壓力計算結果和實測壓力對比,幾乎所有計量配水間實測壓力值小于理論值,差值最高可達1.25MPa,平均差值為0.48MPa。
火燒山油田注水支干線使用年限和2012年注水干線更換時的腐蝕結垢情況以及2012年更換過的注水干線于2017年打開時的情況來看,管線內結垢嚴重,建議對剩余的2km注水干線和1921km注水支線進行更換,對已更換過的13.6km注水干線進行清洗。
2.2.1.3計量配水間分水器到注水井井口管網(wǎng)效率分析
從計量配水間分水器到注水井井口壓力從12.7MPa下降到759MPa(對水量的加權平均值),壓降為5.11MPa,管網(wǎng)效率為59.6%。
在此節(jié)點上管網(wǎng)效率偏低的原因有兩點,一是火燒山油田單井注水管線的管損,考慮到單井注水量低和管線較短以及單井注水管線每年均進行沖洗,故而相比原因二,可知其管損較小,不作具體分析;二是火燒山油田采用的是單管多井配水流程,在配水間分配計量后進行注水,分水器通過控制下排閘門來調節(jié)每一單井的配注量,故而在此節(jié)流損失最大,對管網(wǎng)效率影響最大。
2.2.2各干線分析
從注水1號干線、2號干線、3號干線和4號干線所屬水井兩年以來正常工況下的最高油壓分布情況來看,可以看出1號干線、2號干線和4號干線無特殊的壓力分布規(guī)律,3號干線特征很明顯,僅有一口水井油壓在10MPa以上。
針對3號注水干線特殊的壓力分布情況,建議在酸化H1113水井降低油壓的前提下,切換聯(lián)合站注水工藝流程,采用離心泵給1號、2號、4號線供水,柱塞泵單獨給3號線注水。對比離心泵與柱塞泵同時給1號、2號、3號、4號線注水,柱塞泵出口壓力可以從13.6~11.1MPa,輸入功率為原功率的0.81倍,預計年節(jié)約電量11.6×104kW·h。
措施后,管網(wǎng)效率由措施前的50.8%提高到措施后的62%,系統(tǒng)效率由措施前的36.2%提高到措施后的43.5%。
3 效益分析
在逐年對使用年限在20年以上的注水干支線進行批次更換的基礎上,對3處局部增壓點相應管線進行敷設,局部增壓點所用的柱塞泵和注水自控儀表等全部利舊;對4口水井進行單井酸化。
預計年節(jié)約電費92.13萬元,實施后15個月收回成本。
4 結論及建議
4.1 根據(jù)配注量搭配注水泵開關。
4.2 柱塞泵單獨給3號線注水時,關閉聯(lián)合站分水器3號線上下排閘門,出口壓力控制11.1MPa。
4.3 可適當開大離心泵出口閘門,降低離心泵出口到聯(lián)合站分水器的壓降,壓差控制在0.5MPa,管網(wǎng)效率控制在96.6%。
4.4 從聯(lián)合站分水器到計量配水間分水器,注水干支線平均壓差控制在0.46MPa,管網(wǎng)效率控制在96.6%:
(1)火燒山油田注水支線和剩余的2km注水干線進行更換;
(2)已更換的13.6km注水干線進行投球清洗,降低管損。
4.5 將11MPa以上的井通過酸化或者局部增壓的方式來處理,降低管損,從計量配水間分水器到注水井井口壓差控制在421MPa,管網(wǎng)效率控制在64.3%。
4.6 實施后,管網(wǎng)效率由措施前的50.8%提高到措施后的62%,系統(tǒng)效率由措施前的36.2%提高到措施后的43.5%,高于油田公司平均值39.4%。