李輝 王磊
【摘要】高效裂化焦化蠟油催化裂化催化劑LDO-70W采用大孔活性基質(zhì)材料和催化劑酸性優(yōu)化技術(shù),可有效提高基質(zhì)的預(yù)裂化性能和改善焦炭選擇性,提高催化劑裂化焦化蠟油的能力。LDO-70W催化劑在烏石化公司1.4Mt/a重油催化裂化裝置的應(yīng)用結(jié)果表明,與空白標(biāo)定相比,在焦化蠟油摻煉比例提高5個(gè)百分點(diǎn)的前提下,汽油收率提高2.86%,總液收提高1.50%,(干氣+焦炭)收率下降0.57%。
【關(guān)鍵詞】催化裂化;焦化蠟油;催化劑;工業(yè)應(yīng)用
FCC裝置因原料適應(yīng)性強(qiáng)、操作簡單,成為重質(zhì)油二次加工的重要手段。隨著世界范圍內(nèi)優(yōu)質(zhì)、輕質(zhì)原油資源的日趨枯竭和焦化生產(chǎn)能力的提高,需要在催化裂化裝置中摻煉大比例的焦化蠟油。
一、高效裂化焦化蠟油催化劑LDO-70W的特點(diǎn)
由于焦化蠟油可裂化性質(zhì)差,導(dǎo)致催化裂化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率降低、產(chǎn)品分布變差。在原料油惡化所引起的一系列問題中最嚴(yán)重的一個(gè)是FCC催化劑上積碳量的增加,嚴(yán)重影響催化裂化產(chǎn)品分布,導(dǎo)致目的產(chǎn)品收率下降,焦炭、干氣收率增加。為了提高催化劑的重油轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品選擇性,LDO-70W催化劑增加原料油分子與基質(zhì)的接觸幾率,增加中強(qiáng)酸數(shù)量,改善催化劑的焦炭選擇性,提高目的產(chǎn)品選擇性。
二、工業(yè)試驗(yàn)過程及標(biāo)定
LDO-70W催化劑于2016年10月19日加入裝置,2016年10月16~18日和2017年1月26~31日進(jìn)行了空白標(biāo)定和100%總結(jié)標(biāo)定。空白標(biāo)定期間焦化蠟油摻煉比例為25%,反應(yīng)溫度513-515℃,加工量130~135t/h,新劑單耗1.4~1.6kg/t。總結(jié)標(biāo)定將焦化蠟油摻煉比例提高至30%,反應(yīng)溫度降低至510~512℃,新劑單耗降低至1.1~1.3kg/t,加工量提高至140~145t/h。
三、結(jié)果與討論
(一)催化原料性質(zhì)分析
表1是標(biāo)定期間原料性質(zhì)分析結(jié)果,100%標(biāo)定階段將焦化蠟油摻煉比例提高5%后,催化原料中的堿氮含量增加近144ppm、芳烴和瀝青質(zhì)分別增加1.2%和0.4%。
(二)裝置操作參數(shù)
從表2中可知空白標(biāo)定期間,在用劑的裂化性能已無法滿足裝置的操作要求。為保證裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,反應(yīng)溫度、劑耗和處理量分別控制在515℃、1.6kg/t和130t/h。100%標(biāo)定期間,依托LDO-70W催化劑的強(qiáng)重油轉(zhuǎn)化和抗堿氮性能,裝置的加工量提高至145t/h,同時(shí)反應(yīng)溫度降低至510℃、劑耗下降至1.2kg/t。
(三)催化劑性質(zhì)分析
從表3新劑分析數(shù)據(jù)表明,與原劑相比,LDO-70W催化劑具有較好的耐磨損能力、較大的孔體積和優(yōu)異的裂化活性,可滿足加工劣質(zhì)催化原料的需求。
四、結(jié)論
根據(jù)烏石化公司140萬噸/年重催裝置加工焦化蠟油的需要,新型LDO-70W催化劑具有良好的焦化蠟油裂化性能和汽油選擇性。應(yīng)用數(shù)據(jù)表明,原料油焦化蠟油摻煉比例提高5%,在反應(yīng)溫度降低10℃、劑耗降至1.2kg/t的條件下,汽油收率提高2.86%,總液收提高1.50%,(干氣+焦炭)收率降低0.57%,汽油辛烷值增加0.4個(gè)單位。
參考文獻(xiàn):
[1]吳寒金.FCC催化劑上焦炭選擇性及焦炭轉(zhuǎn)化的研究[D].華東師范大學(xué),2014:3-4.