王藝淞
(新余鋼鐵股份有限責(zé)任公司,江西 新余 338001)
新鋼10#高爐有效爐容為2500m3,設(shè)計(jì)爐役為15年,自2009年11月9日開爐生產(chǎn)至今,已至爐役中、后期,目前整體生產(chǎn)較好,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在國內(nèi)同類型高爐中名列前茅。這主要得益于10#高爐操作中重視對入爐有害元素的排除,降低其在高爐中的循環(huán)富集量,減少或消除有害元素對高爐的影響,針對鋅元素高的特點(diǎn),10#高爐通過技術(shù)措施提高排除率,基本消除了爐墻結(jié)厚等失常癥狀,利于高爐爐況穩(wěn)定順行與長壽。
鋅元素主要是由入爐礦帶入,入爐礦中鋅元素主要是以ZnS存在,在高爐中達(dá)750℃左右可以被煤氣中的CO2還原,即:
進(jìn)入900-1000℃反應(yīng)迅速,當(dāng)溫度超過1167℃時,鐵也能從ZnS中將Zn轉(zhuǎn)換出來;
ZnO是比較穩(wěn)定的化合物,當(dāng)溫超過750℃時能被多種還原劑還原,高爐中主要是被煤氣中的CO所還原:
元素鋅沸點(diǎn)低,只有907℃,在爐內(nèi)生成即能氣化隨煤氣流上升,在上升過程中遇粉焦或粉礦又可氧化為ZnO粘附在爐料或爐墻上,生成結(jié)厚和隨爐料下降形成循環(huán)富集。
(1)氣態(tài)鋅隨高溫煤氣上升逐漸降溫的過程中,可發(fā)生反應(yīng)(3)的逆反應(yīng)被重新氧化為ZnO,并且黏附在爐墻上,容易形成高爐上部或中上部結(jié)厚與結(jié)瘤。使操作爐型發(fā)生改變,氣流分布不均勻,爐況出現(xiàn)波動,指標(biāo)惡化。而在10#高爐結(jié)厚嚴(yán)重時在休風(fēng)后可直接在點(diǎn)火孔觀察到結(jié)厚情況。(見下圖)。
圖1 10#高爐爐身上部結(jié)厚情況
(2)原、燃料質(zhì)量差,粉礦、粉焦含量高時,煤氣中的氣態(tài)鋅上升過程中降溫并被氧化成ZnO不僅會黏附在爐墻上形成結(jié)厚,同時也可能沉積在爐料孔隙中,進(jìn)一步惡化上部料層透氣性,使高爐出現(xiàn)壓高難行,甚至形成懸料。
(3)ZnO沉積較多的地方往往也伴隨有大量的煙碳析出,這二者都會形成體積膨脹,會造成爐襯損壞,甚至嚴(yán)重時能頂壞爐殼,使高爐壽命大為降低。
煉鐵規(guī)范要求鋅負(fù)荷要小于0.15Kg/t,而10#高爐入爐鋅負(fù)荷長期達(dá)0.8Kg/t以上(表1),甚至達(dá)到過1.5Kg/t的超高水平,由于當(dāng)時高爐保留有中心加焦,原、燃料質(zhì)量好,高爐操作上也是確保中心主導(dǎo)氣流強(qiáng)勁,所以高爐冶煉進(jìn)程沒有受大的影響,對入爐鋅沒有足夠重視。但2014年10#高爐經(jīng)過近半年技術(shù)努力,10月20日成功取消了中心第1檔加焦,中心焦量由年初27%逐漸減到0,在2015年原、燃料條件逐月變差,入爐品位低到55%以下,這種情況下,中心透氣、透液性降低,高爐出現(xiàn)結(jié)厚現(xiàn)象。2015年~2018年之間多次高爐在長期休風(fēng)后復(fù)風(fēng)出現(xiàn)結(jié)厚物脫落,頻繁壞風(fēng)口小套,反復(fù)休風(fēng)更換,往往要經(jīng)過長時間調(diào)整才能恢復(fù)爐況。10#高爐經(jīng)過分析決定采取技術(shù)措施,有效排除鋅元素,降低其富集量,減少或者杜絕爐墻結(jié)厚:
表1 10#高爐2017-2019年部分月份入爐鋅負(fù)荷統(tǒng)計(jì)
(1)強(qiáng)化中心主導(dǎo)氣流,排除鋅元素。國內(nèi)外研究表明,鋅元素在高爐內(nèi)能被爐內(nèi)煤氣帶走而排除的占比約為80-85%,所以高爐冶煉中排除鋅主要是通過調(diào)整煤氣流,使其合理分布而達(dá)到有效排除的目的。2017年9月以前,高爐缺乏對有害元素系統(tǒng)管理,9月開始高爐每日根據(jù)原、燃料成份計(jì)算理論鋅等有害元素,監(jiān)督其趨勢變化,另外裝料制度保持O8765(3332)C876543(333211),增加第3檔布焦1環(huán),邊緣第8檔負(fù)荷5.1~5.2,引導(dǎo)中心氣流同時又對邊緣氣流進(jìn)行壓制,在2018年4月份10#高爐長期休風(fēng)后復(fù)風(fēng)結(jié)厚物脫落后,高爐結(jié)厚現(xiàn)象減少,自下半年始排除效果更為明顯(見表2)。
(2)控制合適爐渣堿度,確保渣鐵良好分離。鋅元素不溶于生鐵,也很難進(jìn)入爐渣,由爐渣排除的鋅只占總量3%左右,極其有限,但控制略微下限的爐渣堿度有利于降低渣中堿金屬化合物的活性,增加爐渣帶走的堿金屬量,對排除“堿害”是有利的,特別是10#高爐堿金屬入爐負(fù)荷3Kg/t左右處于規(guī)范上限,控制堿度操作很有必要。同時也有利于改善爐渣流動性,渣鐵分離好,有利于氣流分布合理。目前10#高爐控制以四元堿度0.98倍~1.0倍能夠確保渣鐵溫度足夠,冶煉進(jìn)程順利進(jìn)行。
(3)加強(qiáng)篩分,降低入爐粉末。10#高爐用料結(jié)構(gòu)燒結(jié)礦占85%左右,熟料率95%,用焦以80%自產(chǎn)焦加20%左右外購水熄焦,用料結(jié)構(gòu)是比較好的,但是經(jīng)過卸車、轉(zhuǎn)運(yùn)等,入爐粉末量較大,特別是外購焦水份高,表面裹粉嚴(yán)重,如果不加以控制會影響高爐順行和造成爐墻結(jié)厚現(xiàn)象。10#高爐經(jīng)過加強(qiáng)得分檢查、控制,將外購焦篩和內(nèi)環(huán)布焦焦篩增大至25mm。
表2 10#高爐2018全年及2019年1-2月鋅排除率
(1)入爐鋅負(fù)荷高是一個長期現(xiàn)象。雖然10#高爐采取一系列技術(shù)措施目前能保證高爐結(jié)厚現(xiàn)象減少,但并沒有完全消除,鋅負(fù)荷仍然高達(dá)0.8Kg/t以上,高爐還是存在結(jié)厚風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計(jì)入爐鋅元素主要是由燒結(jié)礦與球團(tuán)礦帶入,占總量85%左右(見表3),10#高爐重除灰與出鐵場除塵灰鋅含量均大約0.6%~1.0%,布袋灰含鋅約10%~15%,高時超過20%,都做為燒結(jié)原料配入,最終又進(jìn)高爐參與爐內(nèi)循環(huán)富集,雖然燒結(jié)過程能夠排除一定比例鋅元素,約60%,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到要求。
表3 燒結(jié)礦、球團(tuán)礦帶入鋅元素比例
(2)原、燃料質(zhì)量波動大。10#高爐生產(chǎn)近10個年頭,處于爐役中、后期,同樣各配套系統(tǒng)也生產(chǎn)多年,設(shè)備故障率增加,如焦化廠干熄焦檢修頻次增多,且周期長,短則8h,長則達(dá)月余,造成大量水熄入爐;另外燒結(jié)礦堿度也偶有大幅波動,高爐調(diào)劑完全跟不上,造渣制度穩(wěn)定性差;加之塊礦含水、含泥高,過篩效果差,入爐后也對爐內(nèi)中心氣流不利,使排鋅效果減弱,對高爐壽命產(chǎn)生不利的影響。
(1)長期休風(fēng)后復(fù)風(fēng)要充分考慮結(jié)厚物是否有掉落可能。10#高爐入爐鋅負(fù)荷高在今后操作中仍然是一個長期現(xiàn)象,而對于入爐鋅負(fù)荷高的高爐來講,形成高爐中、上部結(jié)厚是很難消除的,10#高爐結(jié)厚以后基本都是長期休風(fēng)爐墻溫度變化較大的情況下才在復(fù)風(fēng)后脫落的,很難估計(jì)其影響,而一旦結(jié)厚物脫落后爐況恢復(fù)過程往往異常困難。
(2)采用高分子材料篩減少塊礦板結(jié)現(xiàn)象。10#高爐三個塊礦倉,其中兩個倉對應(yīng)條形篩,一個倉改用聚氨酯波紋篩,通過實(shí)際使用情況對比,能夠清楚反映出波紋篩結(jié)篩情況大為降低,且結(jié)篩后清理也更容易,入爐礦粉減少對爐內(nèi)氣流有利,煤氣帶走的鋅量增加,富集量少,爐襯結(jié)厚、破損現(xiàn)象改善。
(3)穩(wěn)定中心氣流。高爐操作一定要有強(qiáng)勁的中心主導(dǎo)氣流,但除了要中心氣流長期強(qiáng)勁且穩(wěn)定對于10#高爐來講有一定困難,各類影響因素前文已述及。
鋅、堿害對高爐長壽及爐況都產(chǎn)生不利的影響,在操作上一定要重視,采取有效的排除措施,特別是10#高爐已達(dá)爐役中、后期,爐襯各部或多或少存有侵蝕、破損現(xiàn)象,要通過分析確定適宜的操作方針且能適時做好合理的調(diào)整,系統(tǒng)全面地保護(hù)爐內(nèi)襯,盡可能地延長一代爐齡,降低綜合成本及產(chǎn)生更高的效益。