(北方銅業(yè)股份有限公司垣曲冶煉廠,山西 運(yùn)城 043700)
目前,陰極銅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《陰極銅國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T467-2010》,不僅對(duì)化學(xué)品質(zhì)主品位以及雜質(zhì)含量有嚴(yán)格要求,對(duì)表面質(zhì)量也有明確要求:①陰極銅表面應(yīng)潔凈,無(wú)污泥、油污、電解殘?jiān)韧鈦?lái)雜物。②陰極銅表面(包括吊耳部分),綠色附著物總面積不大于單面面積的1%。③因潮濕空氣的作用,使陰極銅表面氧化而生成一層暗綠色者不作廢品。④陰極銅表面及邊緣不得有呈花瓣?duì)罨驑?shù)枝狀的結(jié)粒(允許修整)。⑤陰極銅表面高5mm以上圓頭密集結(jié)粒的總面積不得大于單面面積的10%(允許修整)。
北方銅業(yè)股份有限公司垣曲冶煉廠銅電解系統(tǒng)采用傳統(tǒng)始極片生產(chǎn)工藝。通過(guò)對(duì)陰極銅質(zhì)量分析,垣曲冶煉廠的陰極銅化學(xué)品質(zhì)98%以上可達(dá)到A級(jí)銅,但由于物理外觀原因,主要是表面粒子,部分產(chǎn)品只能降低等級(jí)銷(xiāo)售,A級(jí)銅的合格率只有92%左右。由于A級(jí)銅和1號(hào)銅、2號(hào)銅存在銷(xiāo)售價(jià)差,提高產(chǎn)品質(zhì)量,可以明顯提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)對(duì)2014年至2017年的陰極銅統(tǒng)計(jì),電解生產(chǎn)系統(tǒng)A級(jí)銅的產(chǎn)出率四年平均為92.36%,與先進(jìn)指標(biāo)相比存在一定差距。為分析影響A級(jí)銅產(chǎn)出率低的問(wèn)題,對(duì)1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)銅進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析(見(jiàn)表1)。1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)銅中5%的銅是由于化學(xué)品質(zhì)不合格,95%的1號(hào)陰極銅化學(xué)品質(zhì)可以達(dá)到A級(jí)銅,但物理外觀達(dá)不到要求。影響陰極銅品質(zhì)的主要原因是物理外觀,物理外觀缺陷進(jìn)行了分類(lèi):一是陰極銅上沿粒子;二是陰極銅邊緣開(kāi)花狀粒子;三是陰極銅板面粘附粒子;四是陰極銅表面紋理粗,結(jié)晶不致密;五是其它物理缺陷。
表1 陰極銅物理缺陷種類(lèi)統(tǒng)計(jì)表
從表1可以看出,陰極銅表面上沿粒子、板面粘附粒子、表面紋理粗,結(jié)晶不致密占1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)銅93.6%。因此只要解決好陰極銅表面上沿粒子、板面粘附粒子和表面紋理粗、結(jié)晶不致密的問(wèn)題,就能達(dá)到提高陰極銅質(zhì)量的目的。
按照陰極銅上產(chǎn)生的粒子的部位,可以分為三大類(lèi),并研究相應(yīng)的解決措施:
通過(guò)觀察,陰極銅上部粒子產(chǎn)生的主要原因是電解液雜質(zhì)含量高,形成難于沉降不易過(guò)濾的陽(yáng)極泥,漂浮在電解液表面粘附于陰極銅上沿。漂浮陽(yáng)極泥形成主要原因一是電解液中砷銻鉍含量超標(biāo),當(dāng)電解液中砷銻鉍含量超標(biāo)時(shí),易形成砷酸銻和砷酸鉍,比重較輕,漂浮在電解液的表面,易形成漂浮的陽(yáng)極泥。二是電解液中溶解有氣體,當(dāng)氣體在低位槽和高位槽無(wú)法充分釋放時(shí),造成氣體在電解槽內(nèi)釋放,對(duì)電解液起到了攪動(dòng)作用,不利于電解液中陽(yáng)極泥的沉降,產(chǎn)生漂浮陽(yáng)極泥。電解液中雜質(zhì)元素砷的含量偏高(約10g/L)。
采取措施:
(1)完善電解液循環(huán)系統(tǒng)。檢查分液包及出口管道的震動(dòng),消除清液槽內(nèi)高位槽溢流管、凈化過(guò)濾機(jī)回液對(duì)電解液的翻騰,每天檢查循環(huán)泵機(jī)械密封及吸程法蘭接頭是否漏氣,避免空氣進(jìn)入電解液中影響陽(yáng)極泥的沉降。
(2)減少提溜時(shí)間。將陰極銅提溜時(shí)間和二次提溜時(shí)間從24小時(shí)降低到16小時(shí),既保證了耳部粘接強(qiáng)度,又終止了陰極銅上沿粒子的繼續(xù)生長(zhǎng)。
(3)增加干酪素用量。將干酪素用量從13g/t.Cu增加到23g/t.Cu,干酪素能凝聚一部分膠,并將電解液中的懸浮細(xì)顆粒裹住,以增大體積和密度而沉降。
(4)要求緩慢配加軟(冷凝)水、濃硫酸,回收液及凈液返液經(jīng)過(guò)濾后緩慢配加,搞好電解液體積平衡。加大電解液過(guò)濾和凈液量,降低電解液中砷銻鉍含量。
陰極銅邊緣開(kāi)花狀粒子生成的原因主要有三點(diǎn):①陰陽(yáng)極對(duì)正質(zhì)量差,陰極銅板面電流分布不勻。②始極片裁剪尺寸過(guò)小,與陽(yáng)極板尺寸不匹配。③提壓溜操作不規(guī)范或始極片耳攀過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致陰極銅生長(zhǎng)過(guò)程中上沿一直在電解液中浸沒(méi)形成上沿開(kāi)花。
采取的措施:
(1)作業(yè)人員標(biāo)準(zhǔn)化操作。裝陰極作業(yè)先指揮吊車(chē)對(duì)正再整槽陰極緩慢裝槽,發(fā)現(xiàn)有磕碰、彎角立即停車(chē)處理,保證陰陽(yáng)極對(duì)正;電調(diào)作業(yè)人員逐槽驗(yàn)收檢查。
(2)嚴(yán)格檢查始極片質(zhì)量。規(guī)范始極片剪切尺寸,對(duì)于始極片耳攀過(guò)長(zhǎng)、兩側(cè)邊緣的粒子等不合格陰極挑出報(bào)廢。
(3)統(tǒng)一電調(diào)作業(yè)人員提、壓溜操作時(shí)間,嚴(yán)格根據(jù)主控室記錄的送電時(shí)間和次日出銅時(shí)間進(jìn)行操作。
(4)嚴(yán)格捆銅作業(yè)人員陰極銅粒子的清理修復(fù)。
板面粒子產(chǎn)生主要原因有三點(diǎn):一是陰陽(yáng)極垂直度,極距不勻?qū)е掳迕骐娏鞣植疾粍?。二是電解液粘性大,?yáng)極泥沉降效果差;三是電解液純凈度差,顆粒物粘附于陰極銅板面產(chǎn)生粒子。
采取措施:
(1)提高始極片質(zhì)量。采用鈦種板拋光機(jī)組,加強(qiáng)鈦種板表面拋光質(zhì)量,提高始極片厚薄均勻的程度;始極片加工的垂直度變差及時(shí)調(diào)整壓棱工位;提高出裝作業(yè)人員責(zé)任心,保證陰陽(yáng)極裝槽的垂直度。
(2)加強(qiáng)槽面管理。嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作,盡早發(fā)現(xiàn)和處理陰、陽(yáng)極間短路,在陰極電解的第二天和第三天,加大短路探測(cè)器的角度,用手錘校直部分陰極的垂直度。檢查處理陽(yáng)極不導(dǎo)電和陰極“薄片”,盡可能使每片陰極導(dǎo)電均勻,把陰極板面長(zhǎng)粒子消除在萌芽狀態(tài)。
(3)保障適當(dāng)?shù)膬粢毫?。目前我廠凈液量約1000m3/月,根據(jù)電解液中的雜質(zhì)含量及時(shí)調(diào)整凈液量,使電解液中的雜質(zhì)成分控制在合理范圍。
(4)優(yōu)化的操作方法。在出裝陰陽(yáng)極作業(yè)中,通過(guò)直接拔大堵過(guò)濾整槽電解液的方法,避免了吊出殘極時(shí)表面掉落的陽(yáng)極泥混入循環(huán)系統(tǒng),同時(shí)又增加了電解液的過(guò)濾量??刂齐娊庖旱臏囟瓤刂品秶?3℃~65℃,降低電解液的粘度。控制適當(dāng)?shù)碾娊庖貉h(huán)量,在滿足電解液成分和熱量均勻的前提下,減小電解液的循環(huán)量有利于陽(yáng)極泥沉降,循環(huán)量控制范圍24~25L/min。調(diào)整添加劑配伍,抑制板面粒子的形成,我廠添加劑范圍為骨膠:60℃~80g/t.Cu,硫脲:50~75g/t.Cu,干 酪 素13~23g/t.Cu,鹽 酸50~150mL/t.Cu。
2.4.1 板面豎狀條紋產(chǎn)生原因
硫脲加入量偏大。陰極銅表面的條紋增粗,粒子增多,而且針狀、柱狀粒子多,陰極銅表面顏色發(fā)暗,缺乏金屬光澤,但基底仍很緊密。
2.4.2 針刺狀粒子產(chǎn)生原因
電解液中氯離子濃度過(guò)大,在陰極銅表面生長(zhǎng)針狀粒子。
2.4.3 瘤狀粒子產(chǎn)生原因
陰極的垂直度差,局部陰、陽(yáng)極間距離太近,使電流分布過(guò)大、電力線集中,長(zhǎng)出密集圓粒子,繼續(xù)長(zhǎng)大生成瘤狀粒子。
2.4.4 下部花瓣?duì)盍W赢a(chǎn)生原因
陽(yáng)極泥附著在陰極表面產(chǎn)生開(kāi)花狀的粒子,其中夾雜有陽(yáng)極泥的黑色質(zhì)點(diǎn)。
針對(duì)影響陰極銅質(zhì)量的因素,我廠制定了嚴(yán)格的解決措施,通過(guò)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化操作和精細(xì)化管理,陰極銅質(zhì)量得到明顯提升,統(tǒng)計(jì)2018年陰極銅質(zhì)量,A級(jí)銅的產(chǎn)出率達(dá)到96.8%,較2014年至2017年的4年平均值提高了4.4%,全年提質(zhì)增效約150余萬(wàn)元。
在銅電解精煉工藝中,影響陰極銅質(zhì)量的因素很多。為提高陰極銅質(zhì)量,首先要嚴(yán)格控制電解各工序技術(shù)條件,包括電解液成分、溫度、循環(huán)量、電流密度等,使銅電解工藝標(biāo)準(zhǔn)化;然后進(jìn)行添加劑加入量的調(diào)整,添加劑的作用是使陰極銅的電結(jié)晶結(jié)構(gòu)得到改善,結(jié)晶細(xì)化,減少和抑制陰極表面粒子。添加劑的加入量及配伍決不能隨意改變,必需在科學(xué)理論的指導(dǎo)下進(jìn)行。最后,保證電解液的潔凈度,加大電解液的過(guò)濾量,確保電解液的懸浮物控制在合理范圍內(nèi)。通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作過(guò)程,改善了陰極銅物理外觀,提高陰極銅A級(jí)銅的合格率,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。