張燕明 問曉勇 楊海楠 畢曼 周長靜 郝瑞芬
1.中國石油長慶油田分公司油氣工藝研究院;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室
鄂爾多斯盆地蘇里格氣田上古生界盒8、山1層為典型的致密砂巖儲層,屬于低孔、低滲、低壓油藏,平均孔隙度5%~12%,平均滲透率(0.01~2.00)×10-3μm2,儲集層砂體縱向多期疊置,橫向非均質(zhì)性強,壓力系數(shù)低,分壓合采是實現(xiàn)該氣田經(jīng)濟(jì)有效開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)手段,前期通過探索試驗,初步形成了一套具有長慶特色的以機(jī)械分層壓裂為主體的壓裂配套技術(shù),滿足了氣田建產(chǎn)要求[1]。隨著氣田開發(fā)方式和壓裂理念的不斷轉(zhuǎn)變,機(jī)械分層壓裂工藝最高施工排量、最大分層壓裂級數(shù)不能滿足多層高排量的技術(shù)發(fā)展需求,同時其壓裂井筒管柱復(fù)雜、完整性差,無法滿足后期測試以及重復(fù)改造等作業(yè)需求,增加后期作業(yè)難度和成本[2]。
2016年,針對長慶油田致密多層系叢式井組開發(fā),結(jié)合連續(xù)油管作業(yè)技術(shù)優(yōu)勢,形成了致密氣藏多層系叢式井組連續(xù)油管一體化壓裂技術(shù)[3]。該技術(shù)實現(xiàn)了壓后井筒全通徑,滿足了壓后采氣剖面測試、采氣等工程作業(yè)的需求;實現(xiàn)了通洗井一體化、射孔壓裂一體化、排液生產(chǎn)一體化和壓裂液供、儲、配、收循環(huán)模式,達(dá)到了進(jìn)一步提效降本的目的[3]。
蘇里格氣田致密砂巖多層系發(fā)育,部分發(fā)育高角度天然裂縫,特別是蘇里格氣田東區(qū)微裂縫較發(fā)育,裂縫復(fù)雜指數(shù)主要分布在0.3~0.5[1],結(jié)合儲隔層特征及裂縫縱向延伸規(guī)律,確定了“層間分壓、層內(nèi)合壓”的設(shè)計原則。
通過研究偶極聲波測井?dāng)?shù)據(jù),對縫高按照砂體厚度、壓裂施工注入排量進(jìn)行歸一化處理,發(fā)現(xiàn)砂體厚度與縫高延伸度成正相關(guān)關(guān)系,依此確定混合水壓裂設(shè)計的排量界限,進(jìn)而形成了不同類型高排量混合水設(shè)計模式[1,4-5]。
針對蘇里格氣田薄互層的隔層為純泥巖且厚度在3~6 m的具有一定遮擋條件的儲層,通過控制排量、液體黏度等參數(shù),可增加單層有效支撐縫長,實現(xiàn)薄互層橫向有效改造;薄互層隔層為砂質(zhì)泥巖且厚度小于3 m的儲層不具備分層壓裂條件,設(shè)計采用高排量混合水壓裂模式,縱向上突破薄夾層,橫向上增加裂縫長度,擴(kuò)大改造體積。
基于長慶氣田儲層地質(zhì)特征,對比分析國內(nèi)外現(xiàn)有分層壓裂工藝的優(yōu)缺點及適應(yīng)性(見表1),優(yōu)選出連續(xù)油管帶底封噴砂射孔壓裂工藝為蘇里格氣田叢式井組直井壓裂改造工藝[6-10]。
表1 長慶氣田多層壓裂工藝對比Table 1 Comparison between multilayer fracturing technologies in Changqing Gasfield
該工藝采用連續(xù)油管噴砂射孔、環(huán)空注入壓裂方式,與常規(guī)機(jī)械分層壓裂工藝相比,同時具備薄互層定點精細(xì)分層壓裂、高排量混合水壓裂作業(yè)技術(shù)優(yōu)勢。施工排量最高可達(dá)8 m3/min,分層壓裂級數(shù)不受限制,壓后套管全通徑有利于后期生產(chǎn)及作業(yè),可選擇性開采。
研制了連續(xù)油管帶底封分層壓裂工具串,集精確定位、噴砂射孔、高排量壓裂、層間封隔功能為一體。管柱結(jié)構(gòu)從下至上依次為(圖1):導(dǎo)向扶正器+機(jī)械式接箍定位器+機(jī)械錨定器+Y211封隔器+平衡閥+噴射器+機(jī)械式安全丟手接頭+連續(xù)油管外卡瓦式連接頭+連續(xù)油管至井口,其核心工具包括機(jī)械定位器、底封封隔器以及噴射器,關(guān)系到準(zhǔn)確定位、射孔效率、已壓層暫堵、施工的成敗和作業(yè)效率。
圖1 連續(xù)油管帶底封分層壓裂井下工具串Fig.1 Coiled tubing with undersealing separate layer fracturing tool string
卡塊式機(jī)械定位器(圖2)利用連續(xù)油管上提時上提力的變化來尋找套管接箍的位置,進(jìn)而達(dá)到校深的目的。自主設(shè)計研發(fā)的機(jī)械定位器最大外徑130 mm,全長 650 mm,最小通徑 30 mm,適用于?139.7 mm套管作業(yè)。室內(nèi)經(jīng)過多次測試實驗,結(jié)果表明,定位時的拉力變化值ΔF比較穩(wěn)定,均值為6.1 kN,滿足設(shè)計預(yù)期值 (4.9~9.8 kN)。
圖2 卡塊式機(jī)械定位器Fig.2 Block type mechanical locator
常規(guī)封隔器不可以連續(xù)解封和坐封,不能滿足連續(xù)油管拖動作業(yè)需求,因此研發(fā)了連續(xù)油管Y211型底封封隔器(圖3)。連續(xù)油管底封封隔器的工作原理:拖動管柱至設(shè)計位置,下放油管(連續(xù)油管),軌道換向,下壓一定噸位,封隔器卡瓦張開,繼續(xù)下壓,膠筒被壓縮,封隔器完成坐封后進(jìn)行射孔、壓裂,壓后直接上提管柱,封隔器解封,上提至下一個壓裂位置重復(fù)以上操作。具有高性能密封膠筒和單體式密封結(jié)構(gòu),在 150 ℃、70 MPa條件下,反復(fù)開展了13次密封承壓實驗,單向穩(wěn)壓1 h不泄露,泄壓后能夠正?;謴?fù),滿足該項工藝多次坐封、解封作業(yè)需求。
圖3 底封封隔器Fig.3 Undersealing packer
研發(fā)適應(yīng)連續(xù)油管小排量施工的噴射器(圖4),在保證噴射速度160~220 m/s范圍內(nèi),優(yōu)化噴射器噴嘴為4個,噴嘴直徑為4.5 mm,噴射速度達(dá)到183 m/s(表2),確保射孔后一次起裂成功[11]。
圖4 噴射器Fig.4 Ejector
表2 連續(xù)油管噴砂射孔參數(shù)優(yōu)化結(jié)果Table 2 Optimization results of abrasive perforating parameters of coiled tubing
由于連續(xù)油管反復(fù)起、下鉆均會受到不同程度的循環(huán)應(yīng)變損傷,為確保連續(xù)油管作業(yè)安全,開展了連續(xù)油管強度校核。
利用軟件模擬連續(xù)油管屈服極限與下入深度,同時模擬實際井況起下油管時的應(yīng)力極限值,確定連續(xù)油管最高施工壓力,指導(dǎo)實際施工作業(yè)。跟蹤連續(xù)油管使用歷史數(shù)據(jù),對其進(jìn)行疲勞分析,通過連續(xù)油管疲勞強度模擬曲線診斷受力薄弱點。
由于壓裂時攜砂液直接沖蝕連續(xù)油管,因此研發(fā)連續(xù)油管井口保護(hù)器,采用襯套式結(jié)構(gòu)設(shè)計,避免了對連續(xù)油管的直接沖蝕,把原來直線型的注入孔設(shè)計為離心狀(圖5),進(jìn)而改變液體的沖蝕角度,減少了壓裂時反濺對井口本體的傷害。
圖5 注入四通示意圖Fig.5 Sketch of injection cross joint
連續(xù)油管分層壓裂在水力噴砂射孔時,射孔區(qū)域易形成“射流負(fù)壓區(qū)”,易引發(fā)底封封隔器解封并導(dǎo)致下部已壓裂層吐砂。為了防止封隔器解封,設(shè)計給油套環(huán)空中的循環(huán)射孔液施加略高于已施工儲層壓力3~5 MPa的“回壓”來阻止底封封隔器解封。“回壓”值依靠地面節(jié)流管匯對環(huán)空循環(huán)液體節(jié)流來控制。
目前蘇里格氣田叢式井組試氣壓裂作業(yè)模式、作業(yè)流程仍然是以依靠人力為主、機(jī)械化為輔的傳統(tǒng)作業(yè)組織模式,人員勞動強度大,施工效率低,作業(yè)成本和井控風(fēng)險高[2,5,7,10],迫切需要革新?lián)Q代。研究形成的叢式井組一體化壓裂作業(yè)模式,以提速、提效為目標(biāo),利用連續(xù)油管帶壓作業(yè)整合叢式井組的相同作業(yè)工序,連續(xù)作業(yè),加快施工進(jìn)度,縮短試氣周期,提高作業(yè)效率。
蘇里格氣田叢式井組連續(xù)油管一體化作業(yè)模式主要由通井洗井一體化、射孔壓裂一體化、排液生產(chǎn)一體化3個階段的模塊化作業(yè)組成(圖6)。叢式井組越大、井?dāng)?shù)越多,批量化作業(yè)模式優(yōu)勢越明顯。
圖6 氣田叢式井組連續(xù)油管一體化作業(yè)模式流程圖Fig.6 Flow chart of coiled-tubing integrated operation of multiwell cluster
直/定向井的井筒準(zhǔn)備階段主要由通井、洗井、試壓等作業(yè)工序組成。叢式井組采用連續(xù)油管進(jìn)行通井、洗井、試壓一趟作業(yè),擺脫了常規(guī)試氣工序?qū)υ嚉饩艿囊蕾?,提高了自動化程度,降低了作業(yè)強度,最大限度地提高了設(shè)備利用率、減少了井間工序等待時間。對比叢式井組連續(xù)油管壓裂井和常規(guī)壓裂井井筒準(zhǔn)備作業(yè)周期,以5叢式井組為例采用常規(guī)壓裂作業(yè)模式壓前準(zhǔn)備需要20 d,若采用連續(xù)油管壓裂作業(yè)模式壓前準(zhǔn)備只需要5 d,大大縮短了井組試氣周期。
連續(xù)油管帶底封分層壓裂井下工具串集成射孔(水力噴砂射孔)和封隔下層功能,實現(xiàn)常規(guī)電纜射孔作業(yè)以及機(jī)械封隔器分層壓裂的目的,避免了人員直接接觸風(fēng)險源,降低了常規(guī)工藝在射孔、下壓裂鉆具等工序中的井控風(fēng)險。單井射孔壓裂周期較常規(guī)作業(yè)可縮短2~3 d,進(jìn)一步提高了壓裂作業(yè)效率。
蘇里格氣田平均地層壓力系數(shù)為0.8~0.9,壓裂液返排難度大,可通過減少壓井作業(yè)等環(huán)節(jié),提高壓裂液返排率,降低壓裂液滯留時間,減少儲層傷害。連續(xù)油管排液生產(chǎn)一體化作業(yè)方式采用不壓井帶壓作業(yè)裝置,帶壓作業(yè)下入?60.3 mm生產(chǎn)管柱,避免壓井對儲層的傷害,并通過縮小管徑,使攜液能力提高到常規(guī)完井管柱的2~3倍,單井排液周期縮短3~5 d,有利于氣井長期穩(wěn)產(chǎn) (圖7)。
蘇里格氣田地表多為沙漠、草地,地形平坦,區(qū)內(nèi)交通便利,水資源豐富。前期采用儲液罐蓄水的供水模式,耗費了大量的井場準(zhǔn)備和備水時間,且兩口井壓裂作業(yè)有間隔,需重新備水,影響壓裂施工效率[3,12-13]。叢式井組連續(xù)油管作業(yè)模式采用“井場水源井+大容量儲水系統(tǒng)+實時連續(xù)混配+壓裂液重復(fù)利用”的供、儲、配、收一體化壓裂用水循環(huán)模式[13],大幅度縮短了壓裂備水時間、減少了壓裂等停時間,實現(xiàn)了連續(xù)作業(yè)。
采用蓄水池和緩沖罐集中供水模式,節(jié)約了備水時間;同時在壓裂施工時配套使用連續(xù)混配技術(shù),配液與壓裂施工同步進(jìn)行,無需獨立配液時間,減少了壓裂等停時間,全面提升了施工效率,并較常規(guī)液體準(zhǔn)備模式節(jié)約10%~20%的液體預(yù)備量。
此外,為了提高水資源利用率、減少污水排放、緩解環(huán)保壓力,對壓裂返排液實施回收再利用。根據(jù)壓裂返排液水質(zhì)特點及現(xiàn)場再利用要求,研發(fā)了壓裂返排液處理裝置,主要處理流程為“混凝沉淀+過濾殺菌+污泥脫水”,對于黏度和廢水酸堿性達(dá)不到要求的廢水,采用預(yù)氧化+調(diào)節(jié)pH處理工藝,通過加入離子屏蔽劑達(dá)到重復(fù)交聯(lián)的配液水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[13](圖8)。
圖7 蘇里格氣田不同完井管柱臨界攜液流量與井口壓力關(guān)系曲線圖Fig.7 Relationship between the wellhead pressure and the critical fluid carrying flow rate of different completion strings
圖8 壓裂返排液處理流程示意圖Fig.8 Sketch of flowback fracturing fluid treatment flow
通過該工藝處理后的液體主要控制指標(biāo)滿足長慶氣田配液水質(zhì)指標(biāo)要求,見表3。
表3 壓裂返排液處理前后水質(zhì)指標(biāo)對比Table 3 Comparison of water quality index before and after the treatment of flowback fracturing fluid
截至2018年12月底,在蘇里格氣田現(xiàn)場試驗32個叢式井組共201口井,全部采用精細(xì)分層、高排量混合水壓裂工藝設(shè)計,連續(xù)油管一體化作業(yè)模式。壓后試驗井初期單井平均日產(chǎn)氣量較對比井提高15%,增產(chǎn)效果明顯。平均單井壓裂作業(yè)周期由常規(guī)模式的19.5 d縮短至11.0 d,作業(yè)效率較常規(guī)作業(yè)模式提高近1倍。此外,連續(xù)油管一體化作業(yè)井組使用供、儲、配、收一體化壓裂用水循環(huán)模式,大幅度提高了備水效率,實現(xiàn)了井組連續(xù)施工作業(yè),壓裂液重復(fù)利用率達(dá)90%以上,降低作業(yè)用水成本30%以上。
(1)連續(xù)油管一體化作業(yè)實現(xiàn)了井筒準(zhǔn)備、壓裂、生產(chǎn)一體化作業(yè),井組施工效率較常規(guī)機(jī)械分層壓裂工藝提高一倍以上,單井產(chǎn)量提高15%以上。
(2)研發(fā)的壓裂返排液處理裝置大幅度提高了壓裂液重復(fù)利用率,有效緩解了環(huán)保壓力。
(3)該工藝目前不能解決上、下古生界碳酸鹽巖儲層分壓合采的問題,配套設(shè)備不完善,施工成本也比較高。