閆宏業(yè)
(中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 鐵道建筑研究所,北京 100081)
寒區(qū)鐵路路基凍害問題始終困擾著鐵路的安全運(yùn)營,具有普遍性且根治難度極大。根據(jù)2013—2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),僅沈陽鐵路局普速鐵路每年凍害總計(jì)1.6~2.0萬處,總長度達(dá)150 km;沈陽、哈爾濱鐵路局僅凍脹量15 mm及以上的凍害約3萬處,最大凍脹量甚至超過100 mm。目前,有砟軌道凍害整治維護(hù)方法主要有設(shè)置預(yù)墊板、高抬道、大揭蓋換填、挖側(cè)溝、鋪設(shè)保溫層、疏排水、注鹽等[1-7]。但這些方法普遍存在整治深度較淺、整治效果維持短、不適合短天窗作業(yè)、治標(biāo)不治本等問題,導(dǎo)致雖然每年投入大量人力、物力但整治效率和效果并不理想,凍害依舊年復(fù)一年地發(fā)生。以沈陽鐵路局為例,每年凍害整修投入70%~80%的人力,占據(jù)冬季50%的天窗時(shí)間,每年平均投入整修費(fèi)用超過 3 000 萬元,但并未從根本上解決凍害問題。因此,亟待提出安全高效、治標(biāo)治本的鐵路路基凍害整治技術(shù)。
本文針對(duì)秦沈客運(yùn)專線路基凍害工點(diǎn),提出路基凍害微型盾構(gòu)靶向置換整治技術(shù),達(dá)到根除凍害的目的,對(duì)寒區(qū)鐵路路基凍害的整治具有借鑒意義。
寒區(qū)鐵路路基凍害微型盾構(gòu)靶向置換整治技術(shù)原理是:針對(duì)凍害層位,首先用鋼護(hù)管作為穩(wěn)定護(hù)壁結(jié)構(gòu),然后采用液壓頂進(jìn)系統(tǒng)提供動(dòng)力,以特制螺旋合金鉆頭作為掘進(jìn)裝置,邊掘進(jìn)邊出土直至設(shè)計(jì)位置,最后在鋼護(hù)管內(nèi)澆筑非凍脹的混凝土或砂漿,從而達(dá)到根除路基凍害的目的。
微型盾構(gòu)靶向置換整治技術(shù)主要特點(diǎn)為:①根據(jù)勘察取樣結(jié)果確定置換層位與厚度,針對(duì)性強(qiáng),有效性高。②以非凍脹填料置換路基不良填料,可達(dá)到根除凍害目的。③采用微型盾構(gòu)掘進(jìn)出土技術(shù),能夠保證施工過程路基的穩(wěn)定性。④采用基于變形實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的信息化動(dòng)態(tài)施工技術(shù),可保障線路的平順性。
秦沈客運(yùn)專線是我國第一條客運(yùn)專線,設(shè)計(jì)時(shí)速為250 km,自開通以來常年出現(xiàn)季節(jié)性凍害問題,每年發(fā)現(xiàn)的凍害均在300處以上。以2017—2018年冬季為例,全線共發(fā)生凍害368處,其中292處位于涵洞頂部。選取沈陽鐵路局管轄范圍內(nèi)17處典型凍害位置進(jìn)行整治,共計(jì)長285 m,見表1。
表1 秦沈客運(yùn)專線涵洞頂凍害整治工點(diǎn)情況
針對(duì)秦沈客運(yùn)專線凍害產(chǎn)生部位、凍害范圍及發(fā)展特性,制定了“強(qiáng)置換+強(qiáng)排水”凍害綜合整治方案。在凍害位置涵洞頂凍害層位通過微型盾構(gòu)掘進(jìn)技術(shù)設(shè)置一排或多排置換孔,孔徑不小于主要凍結(jié)層厚度,將不良填料置換成非凍脹的混凝土或砂漿,實(shí)現(xiàn)靶向精準(zhǔn)置換。同時(shí),在緊貼涵洞頂面、置換孔之間設(shè)置密集的排水孔,使涵洞頂具備較強(qiáng)的排水能力,使涵洞頂填料始終保持干燥狀態(tài)。通過“強(qiáng)置換+強(qiáng)排水”的綜合整治方案,可達(dá)到根治凍害的目的,整治方案見圖1。
圖1 微型盾構(gòu)靶向換填方案
圖2為秦沈客運(yùn)專線凍害整治施工步驟。
圖2 秦沈客運(yùn)專線凍害整治施工步驟
1)勘察取樣
整治實(shí)施前針對(duì)凍害位置進(jìn)行勘察取樣,開展相關(guān)的土工試驗(yàn),以確定填料級(jí)配特性、含水率情況及其凍脹特性。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合該工點(diǎn)凍脹量、凍脹范圍等信息確定凍害位置填料置換層位、厚度及范圍。
2)場地清理
根據(jù)凍害處理范圍設(shè)置金屬隔離網(wǎng),安裝長度為治理范圍往兩側(cè)各延伸3 m,并與現(xiàn)有隔離網(wǎng)連接,形成封閉的施工區(qū)域。清除凍害位置周邊灌木、雜草、浮土等雜物。對(duì)地下電纜等軌旁設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)、標(biāo)記和保護(hù),如影響施工則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行遷移固定。
挖掘清除道砟外側(cè)基床填料,清除厚度根據(jù)凍害處理層位及厚度而定,從而為微型盾構(gòu)作業(yè)機(jī)械提供足夠作業(yè)空間(如圖3所示)。
圖3 鉆孔施工垂直面清理示意
3)測(cè)量放線
測(cè)量放線應(yīng)足夠精確,一方面確保置換孔之間的殘留填料盡量少,另一方面要確保有足夠的置換孔作業(yè)空間,不能干擾交叉。應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙要求,結(jié)合置換孔孔徑和機(jī)械高度對(duì)孔位進(jìn)行精確放樣,同時(shí)測(cè)量出施工平臺(tái)標(biāo)高。
4)搭建平臺(tái)
施工作業(yè)平臺(tái)為機(jī)械與人員提供平穩(wěn)的作業(yè)空間,并為盾構(gòu)機(jī)的掘進(jìn)提供足夠反力,保障了施工作業(yè)的穩(wěn)步推進(jìn),其設(shè)計(jì)與搭建至關(guān)重要。施工平臺(tái)寬度為4 m,其長度和高度由處理范圍和現(xiàn)場涵洞施工條件確定。路堤地段施工平臺(tái)采用厚3 mm外徑48 mm鋼管搭設(shè),橫跨、縱跨、步距均為1 m;涵洞位置則采用H型鋼進(jìn)行搭設(shè)。平臺(tái)上部滿鋪木腳手板。施工平臺(tái)通過邊坡錨桿抗拉、鋼管斜撐、型鋼深插、與涵洞墻身錨固聯(lián)接等方式,為微型盾構(gòu)掘進(jìn)提供足夠反力。
5)機(jī)械就位
采用中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司TKHT500微型盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行路基填料置換和套管頂進(jìn)。該設(shè)備主體由調(diào)速電機(jī)、減速器、液壓油缸、導(dǎo)軌和機(jī)架組成。套管為鋼管,其直徑根據(jù)具體凍害工點(diǎn)的整治方案而定。套管每節(jié)1 m,采用公母絲扣連接,確保套管連接平直。鋼管外壁采用防腐潤滑油脂處理,以減少掘進(jìn)摩擦力。
工作平臺(tái)安裝完成后,將微型盾構(gòu)機(jī)放置在平臺(tái)上,將鉆頭鉆桿連接到鉆機(jī),同時(shí)將套管套在鉆桿上。校正鉆機(jī)和套管的軸線、高程、坡度,鉆進(jìn)前將鉆機(jī)固定在施工作業(yè)平臺(tái)上。
6)出土作業(yè)
采用特制螺旋合金鉆頭作為掘進(jìn)出土的關(guān)鍵設(shè)備,其鉆頭直徑具有自適應(yīng)調(diào)整能力。未進(jìn)行作業(yè)時(shí),鉆頭直徑略小于套管直徑,以方便鉆頭與鉆桿輸送與撤出;當(dāng)開展前端作業(yè)時(shí),鉆頭直徑會(huì)自動(dòng)變大,變得略大于鋼管外徑,以降低套管推進(jìn)摩擦力。鉆桿螺旋葉片起排除土渣作用,螺旋葉片直徑略小于鋪設(shè)鋼管內(nèi)徑。
微型盾構(gòu)掘進(jìn)時(shí)根據(jù)土質(zhì)情況調(diào)整掘進(jìn)速度,不宜過快。同時(shí)注意觀察鉆進(jìn)阻力變化,以免土質(zhì)不均或遇到較大石塊時(shí)發(fā)生偏移。掘進(jìn)過程中套管要同時(shí)跟進(jìn),以防止塌孔引起路基沉降。
每完成一節(jié)套管鉆進(jìn),盾構(gòu)退后足夠距離,并將鉆桿拆下,安裝下一節(jié)鉆桿和套管,盾構(gòu)繼續(xù)推進(jìn)。掘進(jìn)至設(shè)計(jì)深度后,將鉆桿和鉆頭依次從套管中抽出,套管留在路基中作為永久防護(hù)措施。
移動(dòng)鉆機(jī)至下一孔位,重復(fù)上述步驟,直至完成全部處理范圍。相鄰置換孔套管管壁盡量緊貼,管口高程與設(shè)計(jì)高程誤差不應(yīng)超過10 mm。
7)支?;靥?/p>
清掃管口外部渣土,在距管口300 mm處支模。模板應(yīng)牢靠穩(wěn)固,縫隙處用發(fā)泡膠密封。選用C30自密實(shí)混凝土和速凝砂漿分層回填。澆筑時(shí)將混凝土泵車的泵管伸入到鋼管底部,從內(nèi)往外進(jìn)行澆筑。澆筑過程中不斷振搗,以確?;炷梁蜕皾{填滿鋼套管。
8)設(shè)排水管
采用潛孔鉆機(jī)在相鄰套管下方鉆排水孔,孔徑為90 mm,鉆孔深度和鋼套管相同。成孔后放入HDPE(High Density Polyethylene,高密度聚乙烯)排水管,排水坡度不小于0.5%。排水管上半部鉆10 mm小孔,梅花狀布置,排水管外壁包裹一層透水土工布。
9)場地恢復(fù)
施工作業(yè)完成后,進(jìn)行場地清理,恢復(fù)原狀。
秦沈客運(yùn)專線是我國鐵路網(wǎng)干線,是進(jìn)出關(guān)的“咽喉要道”,其行車密度非常大。雖然本次凍害整治采用的是單側(cè)天窗作業(yè),但整個(gè)整治過程中另一側(cè)并未限行。施工過程路基穩(wěn)定狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)至關(guān)重要。因此,本項(xiàng)目采用了陣列式沉降自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)路基沉降進(jìn)行了監(jiān)測(cè),有效指導(dǎo)了施工過程,確保了秦沈客運(yùn)專線的行車安全。
圖4 陣列位移傳感系統(tǒng)現(xiàn)場安裝情況
陣列式沉降自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)精度為1.5 mm/30 m,采集頻率為1次/10 min,能夠滿足施工過程變形精度與實(shí)時(shí)性控制要求。沿線路方向每隔0.50 m(即每個(gè)軌枕位置)設(shè)置1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),對(duì)整個(gè)處理區(qū)段進(jìn)行了全覆蓋監(jiān)測(cè),見圖4。結(jié)合工務(wù)部門要求,沉降5 mm為報(bào)警值,當(dāng)超過報(bào)警值時(shí)立即通知相關(guān)單位,采取相應(yīng)軌道維護(hù)措施。
由施工過程典型沉降情況可知,施工過程中沉降未超過4 mm,說明該技術(shù)對(duì)路基穩(wěn)定性的影響是完全可控的。
整治工程從2018年5月開始,至11月底全部完成。整治結(jié)束后立即對(duì)凍害整治位置進(jìn)行了凍脹量觀測(cè),表2為凍害整治位置2018—2019年冬季最大凍脹量統(tǒng)計(jì)情況??芍?7處工點(diǎn)除K644+825—K644+840區(qū)段外,其他16處凍脹量均未超過5 mm,凍害治愈率達(dá)到94%,充分說明了該技術(shù)的有效性。
表2 秦沈客運(yùn)專線凍害整治位置最大凍脹量統(tǒng)計(jì)
注:10 m弦測(cè)量凍脹量超過5 mm即為凍害。
1)微型盾構(gòu)靶向置換整治技術(shù)針對(duì)性強(qiáng)、安全可靠,以非凍脹填料置換路基不良填料,是治標(biāo)治本的凍害整治技術(shù)。
2)施工過程采用變形實(shí)時(shí)監(jiān)控技術(shù)進(jìn)行信息化動(dòng)態(tài)施工,能夠保障線路平順性與路基穩(wěn)定性。
3)秦沈客運(yùn)專線凍害整治效果說明,凍害治愈率達(dá)到94%,基本根除凍害,充分說明了該技術(shù)的有效性,可進(jìn)一步推廣應(yīng)用。