何光亞 司恩良 閔飛虎 張 焜
(安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司,安徽 合肥 230000)
污水處理廠產(chǎn)生的剩余污泥含水率一般超過99%[1],含水率高,體積大,需進行脫水處理;高含水率污泥使用機械脫水具有明顯經(jīng)濟優(yōu)勢,常采用板框壓濾機將剩余污泥含水率降低至60%以下,剩余污泥進入板框壓濾機前需對污泥進行調(diào)理,改善其脫水性能,化學調(diào)理法是目前最常用的調(diào)理方法[2],氯化鐵配合生石灰是一種高效的調(diào)理方式,也是市政污泥最為常用的調(diào)理方式,隨著人們對污泥減量化和資源化要求的提升,氯化鐵和生石灰工藝的弊端逐漸明顯,主要表現(xiàn)為生石灰投加量高,通常為污泥絕干質(zhì)量的20%以上,極大的增加了污泥干基質(zhì)量且導致調(diào)理后污泥pH 呈強堿性,不利于污泥的資源化處置。
污泥為某污水處理廠剩余污泥,污泥采用濃縮+板框高干脫水+熱解炭化工藝技術路線,處理后污泥基生物炭資源化利用或無害化處置。 高效脫水劑為高分子有機溶液,需稀釋成0.3%~0.5%濃度使用。
哈希HQ40d,pH 計;水分測定儀;MF120,板框壓濾機,進料壓力0.9kg/cm2,最大壓榨壓力為30kg/cm2,壓榨時間21min。
表2 氯化鐵+石灰生產(chǎn)記錄表
污泥通過兩種調(diào)理工藝調(diào)理,經(jīng)板框壓濾機壓濾后泥餅含水率大致相同,均可達到生產(chǎn)要求。
氯化鐵+石灰工藝中調(diào)理劑總添加比為污泥絕干質(zhì)量的46.76%,而高效脫水劑投加比為污泥絕干質(zhì)量的0.55%,遠低于氯化鐵+石灰的投加比,使用高效脫水劑可有效解決污泥調(diào)理劑帶來的污泥增量問題。
氯化鐵+石灰工藝中調(diào)理劑成本為283.63 元/TDS,高于高效脫水劑成本,使用高效脫水劑,成本可降低45.00%。
備注:氯化鐵700 元/噸;石灰550 元/噸;高效脫水劑26000元/噸
產(chǎn)率即生產(chǎn)速率,表示壓濾機單位時間處理絕干泥量,是衡量生產(chǎn)速率的指標。通過比較,氯化鐵+石灰工藝產(chǎn)率為0.61t/h,而使用高效脫水劑工藝產(chǎn)率為0.76t/h.使用高效脫水劑作為污泥調(diào)理劑,污泥產(chǎn)率比使用氯化鐵+石灰提高24.6%。
使用氯化鐵+石灰工藝調(diào)理存在粉塵污染嚴重,調(diào)理后污泥增量且pH 呈強堿性,不利于資源化利用,而使用高效脫水劑具有無粉塵污染,調(diào)理后污泥pH 呈中性,具有利于資源化利用的優(yōu)勢。
高效脫水劑可替代氯化鐵+石灰對某污水處理廠污泥進行調(diào)理改性,無論在脫水泥餅含水率、降低污泥增量、調(diào)理成本、生產(chǎn)率和綠色度上進行比較,高效脫水劑都比傳統(tǒng)的氯化鐵+石灰具有一定的優(yōu)勢。