李貞億
貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司(貴州貴陽,550000)
乳化炸藥不合格品是指乳化炸藥在生產(chǎn)、儲存、使用過程中,由于性能達不到要求、包裝破損等原因,必須回收處理的產(chǎn)品[1]。傳統(tǒng)的乳化炸藥不合格品處理方法有水解法、燒毀法和摻合法等[2]。對于水解法,水解分離過程需要加熱,可能會因為水解過程中控制不當(dāng),加熱過度,發(fā)生干燒的危險[3]。對于燒毀法,會存在鋪設(shè)不合理以及燒毀過程中風(fēng)向、風(fēng)力發(fā)生改變,引起燃燒轉(zhuǎn)爆炸的安全隱患[4]。對于摻合法,在新鮮的乳膠基質(zhì)中添加適量的不合格品,與正常生產(chǎn)過程中的乳膠基質(zhì)一起混合進行再敏化[5]。該方法簡單,但由于這種乳化炸藥不合格品處理方法是將生產(chǎn)系統(tǒng)外的成品或半成品添加到生產(chǎn)系統(tǒng)中去,如果含有金屬碎屑、砂石或硝酸銨結(jié)晶,那么在這些雜質(zhì)進入到密閉式敏化器或葉片泵裝藥機時,可能會由于摩擦而引起爆炸,存在較大安全隱患。為了加強乳化炸藥廢藥處理環(huán)節(jié)的安全管理,工信部發(fā)出文件明確禁止將廢藥、不合格品和廢舊炸藥在乳化炸藥生產(chǎn)現(xiàn)場回收使用[6]。
本文中,基于貴州久聯(lián)民用爆破器材發(fā)展股份有限公司的JK型高溫乳化炸藥生產(chǎn)線(金奧博科技有限公司,年產(chǎn)24 000 t)產(chǎn)生的乳化炸藥不合格品為研究對象,研究尋找安全、合理的乳化炸藥不合格品再處理工藝技術(shù),確定乳化炸藥不合格品返工處理中敏化工藝參數(shù),為企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本,解決存在的安全隱患與產(chǎn)品質(zhì)量問題。
原料:乳化炸藥不合格品,包括當(dāng)天現(xiàn)場剝離的破損藥卷、工藝環(huán)節(jié)中開機正常生產(chǎn)的料頭和停產(chǎn)清理系統(tǒng)形成的料尾;2#巖石乳化炸藥乳膠基質(zhì),高溫車間當(dāng)日生產(chǎn)且未加入發(fā)泡劑的乳膠基質(zhì),溫度90~100℃,密度1.35~1.45 g/cm3;亞硝酸鈉;硝酸銨;尿素。
設(shè)備:LMH型敏化機,杭州強力機械有限公司,產(chǎn)能3~7 t/h;LRD型裝藥機,杭州強力機械有限公司,規(guī)格?50~?200 mm。
為了避免處理乳化炸藥不合格品引發(fā)事故,嚴格按照《民用爆炸品工程設(shè)計安全標(biāo)準(zhǔn)》(GB50089—2018)設(shè)計建造不合格品處理工房,安裝安全防護設(shè)施[7]。乳化炸藥不合格品的處理工藝如下:
1)收集乳化炸藥不合格品,轉(zhuǎn)至不合格品處理工房,對乳化炸藥不合格品中的雜物進行徹底清理;
2)將清理后的不合格品與2#巖石乳化炸藥的乳膠基質(zhì)在LMH型敏化機中攪拌混合3~5 min;
3)待乳膠基質(zhì)與乳化炸藥不合格品混拌均勻后,按比例加入發(fā)泡劑和促進劑,攪拌3~5 min;
4)待發(fā)泡劑和促進劑與乳膠基質(zhì)混拌均勻后,取樣檢測溫度、密度及爆炸性能;
5)檢測合格的藥體由LRD型裝藥機裝藥、包裝并抽樣檢驗,合格后入庫。
無論巖石或是煤礦型乳化炸藥不合格品,經(jīng)返工處理后,統(tǒng)一包裝為2#巖石乳化炸藥?70 mm,1.6 kg。
為提高乳化炸藥不合格品處理過程的安全性,不合格品處理工房內(nèi)處理的不合格品,是針對在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物理狀態(tài)、性能指標(biāo)達不到要求的乳化炸藥。對于儲存期內(nèi)變質(zhì)或是超過儲存期變質(zhì)硬化的乳化炸藥不合格品,嚴格按照民爆物品銷毀處置相關(guān)規(guī)定制度,進行銷毀處理。
乳化炸藥不合格品返工時,選擇合適的敏化劑種類,確定合適的敏化劑添加比例及敏化溫度,對返工后乳化炸藥的各項性能有著非常重要的影響。為了解敏化參數(shù)對返工后乳化炸藥爆炸性能的影響,依據(jù)企業(yè)制定的《不合格品返工處理規(guī)程》,在處理乳化炸藥不合格品返工過程中,不合格品與乳膠基質(zhì)混合質(zhì)量比為1∶1.0~1∶1.5,不合格品單次返工量不超過220 kg?;旌虾蟮娜槟z基質(zhì)采用化學(xué)敏化方法處理,返工樣品進入敏化機進行敏化時加入發(fā)泡劑(亞硝酸鈉、硝酸銨、軟水質(zhì)量比為20∶30∶50)和促進劑(尿素)。促進劑配制方法是將質(zhì)量分數(shù)為50%的尿素加水稀釋為40%的尿素。
對不同發(fā)泡劑添加量下的返工后乳化炸藥的密度、爆速、猛度及殉爆距離進行了測量,結(jié)果如表1所示??梢钥闯?,發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)為0~0.14%時,返工乳化炸藥的爆速、殉爆距離和猛度均未測出,產(chǎn)品不合格。這是由于在敏化過程中,發(fā)泡劑中的硝酸銨與亞硝酸鈉發(fā)生了如下的反應(yīng):
當(dāng)發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)為0~0.14%時,發(fā)泡劑添加量較少。由反應(yīng)方程式(1)可以看出,發(fā)泡劑在敏化過程中產(chǎn)生的氮氣不足,在返工乳化炸藥中引入的氣泡較少。根據(jù)熱點理論[8],當(dāng)乳化炸藥引入氣泡較少時,較少的微小氣泡受到外界起爆能量作用,發(fā)生絕熱壓縮,產(chǎn)生的溫度經(jīng)熱傳遞在基質(zhì)中耗散,不足以激發(fā)乳化炸藥發(fā)生爆炸。從發(fā)泡后乳化炸藥的密度測量結(jié)果可知,返工后的乳化炸藥密度較高,敏化程度明顯不夠。因此,在雷管起爆作用下不能發(fā)生爆炸。
當(dāng)發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)增加到0.16%,返工后的乳化炸藥爆速、猛度和殉爆距離均測得,表明樣品在實驗條件下發(fā)生了爆炸;但是測得的爆速、殉爆距離及猛度較小,沒有達到《工業(yè)炸藥通用技術(shù)條件》(GB 28286—2012)[9]對2#巖石乳化炸藥的要求標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品不合格。當(dāng)發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)增加到0.20%時,返工后乳化炸藥爆炸參數(shù)測量結(jié)果較高,能夠達到《工業(yè)炸藥通用技術(shù)條件》(GB 28286—2012)對2#巖石乳化炸藥的要求標(biāo)準(zhǔn)[9],產(chǎn)品合格。其原因是發(fā)泡劑增加到一定量,在敏化過程中氮氣產(chǎn)生速率和含量達到一定量,在乳膠基質(zhì)中引入一定體積和數(shù)量的微小氣泡,在外界起爆能量的強力作用下會被絕熱壓縮,機械能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,微小氣泡不斷被加熱升溫,在短時間內(nèi)形成一系列的高溫灼熱點,從而激發(fā)乳化炸藥爆炸。
表1 發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)對返工樣品的密度及爆炸參數(shù)的影響Tab.1 Effect of mass fractions of foaming agent on density and detonation parameters of reworking samples
從表1還可以看出,當(dāng)發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)增加到0.28%以上,返工的乳化炸藥爆炸性能明顯下降,這是由于發(fā)泡劑的添加量過高時,乳膠基質(zhì)產(chǎn)生的微小氣泡體積和數(shù)量過多,乳化炸藥的密度降低,引起炸藥威力的相應(yīng)下降,從爆破使用的角度考慮,對爆破效果不利[10]。同時,發(fā)泡劑的添加量過高時,在較高的敏化溫度條件下,會造成藥卷漲冒、破肚,即產(chǎn)生所謂的后效問題[10]。
結(jié)合返工后乳化炸藥的爆炸性能測試結(jié)果,在敏化過程中,發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)為0.20% ~0.26%較為適宜,測得敏化后樣品的密度為1.13~1.23 g/cm3。
針對不同的尿素添加量,對返工后乳化炸藥的密度及爆炸參數(shù)進行測量,發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)為0.20%,試驗結(jié)果如表2所示。可以看出,返工后乳化炸藥的爆速、猛度和殉爆距離隨著尿素添加量的增加先增大后減小。這是由于加入促進劑尿素以后,在敏化過程中,亞硝酸鈉除了發(fā)生方程式(1)的反應(yīng),還發(fā)生的反應(yīng)有:
亞硝酸鈉、硝酸銨和尿素發(fā)生了式(1)~式(4)的化學(xué)反應(yīng),使得返工乳化炸藥在敏化過程中短時間內(nèi)產(chǎn)生更多的氣體,在乳膠基質(zhì)中形成更多分布均勻的熱點,進而提高了返工乳化炸藥的感度和爆炸性能。當(dāng)尿素的質(zhì)量分數(shù)達到0.11%時,返工后乳化炸藥的爆速、猛度和殉爆距離下降較明顯,且不能達到2#巖石乳化炸藥的要求標(biāo)準(zhǔn)[9]。這是由于尿素的添加量過高,在較高的敏化溫度條件下,發(fā)泡劑與促進劑相互作用,產(chǎn)生更多的氣體,造成藥卷漲冒、破肚、密度下降等后效問題,乳化炸藥的爆炸性能降低。從表2中可以看出,當(dāng)促進劑尿素的質(zhì)量分數(shù)在0.06%~0.10%范圍內(nèi),乳化炸藥不合格品返工處理后的爆炸參數(shù)達到最優(yōu)。同時,測得敏化后乳化炸藥的密度為1.12~1.20 g/cm3。
對不同敏化溫度下的返工后乳化炸藥的密度及爆炸參數(shù)進行測試,試驗中發(fā)泡劑的質(zhì)量分數(shù)為0.20%,尿素的質(zhì)量分數(shù)為0.10%,具體試驗結(jié)果如表3所示。
表2 尿素的質(zhì)量分數(shù)對返工樣品的密度及爆炸參數(shù)的影響Tab.2 Effect of on density and detonation parameters of reworking samples
從表3的返工后的乳化炸藥的密度和爆炸參數(shù)測試結(jié)果可以看出,敏化溫度的高低直接影響了返工處理后乳化炸藥的性能。返工后乳化炸藥的爆炸參數(shù)隨著敏化溫度的增加先增大、后減小。當(dāng)敏化溫度低于44℃時,返工后乳化炸藥的爆速、猛度和殉爆距離較低,這是由于敏化溫度過低時,乳膠基質(zhì)的黏度較大,發(fā)泡反應(yīng)速率慢,造成氣泡太小,影響返工后乳化炸藥的爆炸性能。隨著溫度升高,敏化過程中,會使反應(yīng)方程式(1)~式(4)向右進行,同時乳膠基質(zhì)的黏度降低,有利于氣泡在乳膠基質(zhì)中分散傳播、均勻分布。因而,在一定的敏化溫度范圍內(nèi),返工后乳化炸藥的爆炸參數(shù)隨著敏化溫度的增加而增大。但當(dāng)敏化溫度高于56℃時,發(fā)泡敏化后的乳化炸藥密度為1.08 g/cm3,從爆炸參數(shù)的試驗測試結(jié)果可知,其爆炸能力下降,達不到2#巖石乳化炸藥的標(biāo)準(zhǔn)要求[9]。這是由于發(fā)泡溫度過高,敏化過程產(chǎn)生氣體速度過快,容易形成不穩(wěn)定的大氣泡,造成藥卷漲冒、破肚、密度下降,炸藥的爆炸性能降低。從表3中可以看出,當(dāng)敏化溫度控制在44~54℃范圍內(nèi),乳化炸藥不合格品返工處理后的爆炸參數(shù)達到最優(yōu)。同時,測得此時的敏化后乳化炸藥的密度為1.10~1.24 g/cm3。綜合前面試驗結(jié)果,混合基質(zhì)敏化后的密度可反映敏化效果是否良好,是產(chǎn)品質(zhì)量控制的重要工藝參數(shù)。通過統(tǒng)計可以看出,其范圍在1.10~1.24 g/cm3之間,返工后的乳化炸藥的爆炸參數(shù)都能滿足工業(yè)炸藥的爆炸性能。
根據(jù)企業(yè)乳化炸藥生產(chǎn)點的基本情況,建立了獨立的乳化炸藥不合格品處理生產(chǎn)線,對乳化炸藥不合格品進行了返工處理。得到了如下的結(jié)論:
1)不合格品返工處理工藝中,敏化溫度、發(fā)泡劑和促進劑的添加量會對返工后乳化炸藥的密度及爆炸參數(shù)產(chǎn)生重要的影響。隨著敏化劑添加量的增大和敏化溫度的升高,返工后乳化炸藥的爆炸參數(shù)先增加、后降低。根據(jù)爆速、猛度及殉爆距離試驗確定敏化工藝參數(shù)如下:敏化溫度控制在44~54℃之間;發(fā)泡劑和促進劑尿素的質(zhì)量分數(shù)分別為0.20%~0.26%和0.06% ~0.10%。
表3 不同敏化溫度下返工樣品的密度及爆炸參數(shù)Tab.3 Density and detonation parameters of reworking samples at different sensitization temperatures
2)混合基質(zhì)敏化后的密度可反映敏化效果是否良好,是產(chǎn)品質(zhì)量控制的重要工藝參數(shù)。通過統(tǒng)計可以看出,其范圍在1.10~1.24 g/cm3之間,返工后的乳化炸藥的爆炸參數(shù)能夠滿足工業(yè)炸藥的爆炸性能。