陳建巧 戴憲濤 徐愛波 徐春玲
摘要:通過提高風溫、提高富氧率、提高噴吹均勻率、提高透氣指數(shù)等改進措施,萊鋼5#1080m3高爐有效提高煤比最高177.5kg/t,全年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益430萬元。
Abstract: By improving the air temperature, increasing the oxygen enrichment rate, improving the uniformity of injection, and improving the gas permeability index, Laiwu Steel's 5#1080m3 BF effectively increase the coal ratio to the highest value of 177.5kg, and directly generate annual economic benefits of 4.3 million yuan.
關鍵詞:高爐;煤比;噴煤;焦炭
Key words: BF;coal ratio;spraying pulverized coal;coke
中圖分類號:TF54 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1006-4311(2019)15-0129-04
0 ?引言
高爐煤比,指的是高爐冶煉噸生鐵所消耗的噴吹煤粉量。對2017年萊鋼5號1080m3高爐煤比完成情況進行統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn):2017年5號高爐煤比累計完成164.4kg/t,與先進企業(yè)煤比180kg/t以上相比還有較大改善空間(受原燃料條件及爐容大小影響)。為適應山鋼集團發(fā)展要求,按照“生鐵綜合成本與行業(yè)平均水平相比優(yōu)勢再擴大30元/噸鐵”的目標,在全力提高產(chǎn)量的同時,如何進一步優(yōu)化高爐各生產(chǎn)指標,提高高爐煤比,優(yōu)化煤焦結構,持續(xù)降低高爐煉鐵成本成為具有重要意義的研究課題。
1 ?現(xiàn)狀分析
1.1 實際指標
對2017年5號高爐煤比完成情況按月度完成情況進行了統(tǒng)計分析(5月6月高爐停爐大修57天),根據(jù)2017年的月度完成情況(見圖1):2017年8月份最高170.4kg/t,最低160.5kg/t,平均164.4kg/t,制定2018年煤比目標為:168kg/t,挑戰(zhàn)目標170kg/t。
另外,5號高爐自2017年大修以來,消除了生產(chǎn)上的重大安全隱患,高爐爐況水平得以逐步恢復,具備了進一步優(yōu)化指標的安全基礎。
1.2 原因分析
采用頭腦風暴法、現(xiàn)場調(diào)研、對比試驗等方法,查找造成高爐煤比低的原因,從人、機、料、法、環(huán)、測六個方面進行原因分析,按照“二八法則”(見圖2),確認了影響高爐煤比的主要因素有:
①風溫低;
②富氧率低;
③噴吹不均勻;
④料柱透氣性差。
1.3 制定對策
確定要因后,通過多次試驗和技術攻關,綜合考慮影響原料生產(chǎn)的各因素,最終經(jīng)過多次會議論證,確定最終方案(見表1)。
2 ?實施改進
2.1 提高風溫
與永鋒對標發(fā)現(xiàn),永鋒高爐一直采取定風溫操作,風溫穩(wěn)定在1250℃的較高水平。對標發(fā)現(xiàn):一是永鋒煤氣壓力高,在9-12.5kPa之間,拱頂溫度15分鐘即可燒到1350℃,增加了熱風爐的蓄熱時間;二是煙道溫度控制高,達到390℃,有利于提高蓄熱量,三是換爐頻次執(zhí)行比較好,每班8次。分析影響風溫提高的因素主要是煤氣壓力波動大(最低達4kPa左右,不可控因素較多),熱風爐操作標準化還存在一定差距。
2.1.1 殘氧檢測 ?建立燒爐模型。將3座熱風爐本體、預熱器、煙囪、各種管道等當做一個密閉的系統(tǒng)。通過對系統(tǒng)能源流的梳理,找出能源輸入2項、輸出1項、損失5項(見圖3)。
在確定能源輸入項、輸出項、損失項以后,通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)、現(xiàn)場實測、查找資料、公式推導等方式得出每項的具體數(shù)值,確定了各能源分項的具體數(shù)值后完成了熱風爐熱平衡計算,得出5號高爐熱風爐當前的利用效率為69.13%。根據(jù)熱平衡計算結果,利用便攜式氧氣、一氧化碳檢測儀對熱風爐燒爐情況進行跟蹤,根據(jù)煙氣中殘氧和一氧化碳含量探尋每座熱風爐的最佳空燃比,倒推出空燃比控制曲線。再根據(jù)測算結果制定5號高爐熱風爐燒爐標準化操作模型(見表2)。
2.1.2 建立燒爐模型,提高燒爐效率
建立準時化燒爐模型(見圖4),準時化燒爐就是將燒爐、燜爐、充壓、送風的時間定點化,送風時間1個小時,燜爐時間5分鐘,充壓時間10分鐘,燒爐時間105分鐘,所有操作誤差在±1分鐘之內(nèi)。燒爐的準時穩(wěn)定促進了煤氣燃燒效率的提高,保證了風溫的穩(wěn)定。
2.1.3 提高空氣預熱效率
利用高爐大修機會,更換板式空氣預熱器,為了有效提高板式換熱器的換熱效率,減少粉塵對換熱的影響,發(fā)明了在線清洗裝置,可實現(xiàn)24小時不間斷在線清洗,不需要停機;同時設計研發(fā)了低阻值換熱片,開發(fā)了多種形式組合的換熱元件,低阻值可有效提高助燃風風速,提高效率,組合換熱件具有換熱效率好,占地空間小的優(yōu)點。板式空氣預熱器的改造應用,助燃空氣溫度將由原來空氣預熱溫度120℃提高到220℃,提高空氣理論燃燒溫度約30℃-40℃,風溫水平約提高約15℃-20℃,節(jié)約了高爐燃料消耗,降低了高爐的成本,提高了熱風爐煙氣的余熱利用率。
2.1.4 優(yōu)化熱風爐燒爐燜爐操作
熱風爐燒爐采取分步調(diào)節(jié)操作方式。為均衡燒爐、穩(wěn)定煤氣壓力,對相關的操作行為進行規(guī)范:①為了減小高爐煤氣總管壓力大幅度波動,熱風工燒爐時嚴禁把調(diào)節(jié)閥一次性全部打開操作。②熱風工燒爐時要嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程,在高爐煤氣壓力的情況下采用固定煤氣量,調(diào)節(jié)空氣量的操作方式:首先把空氣調(diào)節(jié)閥和煤氣調(diào)節(jié)閥開到點火角度;待燃燒爐閥門全部正常開啟后,把煤氣調(diào)節(jié)閥開到30%根據(jù)各個熱風爐的空燃比情況及時調(diào)節(jié)空氣調(diào)節(jié)閥開度;待拱頂溫度正常上升后再把煤氣調(diào)節(jié)閥開到50%及時調(diào)節(jié)空氣調(diào)節(jié)閥開度;依次輪推把煤氣調(diào)節(jié)閥開到70%、90%。調(diào)節(jié)閥整個開啟過程一定要分4-5步緩慢操作從而使拱頂溫度達到快速上升的目的。
熱風爐燜爐采取分步調(diào)節(jié)操作方式。為了減小高爐煤氣總管壓力大幅度波動,熱風工燜爐時嚴禁把調(diào)節(jié)閥一次性全部關閉操作。熱風工燜爐時要嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。在關閉煤氣調(diào)節(jié)閥時要分步操作:①把煤氣調(diào)節(jié)閥關到70%及時調(diào)節(jié)空氣調(diào)節(jié)閥開度維持拱頂溫度;②依次輪推把煤氣調(diào)節(jié)閥關到50%、30%、0%及時調(diào)節(jié)空氣調(diào)節(jié)閥開度。調(diào)節(jié)閥整個關閉過程一定要分4-5步緩慢進行操作。③及時聯(lián)系平衡高爐煤氣總管壓力,熱風爐換爐過程中為了減小高爐煤氣總管壓力大幅度波動,熱風爐換爐時要通過監(jiān)控畫面觀察并確認本區(qū)域各車間熱風爐燃燒及換爐情況,避免兩個及兩個以上的高爐出現(xiàn)同時換爐操作。
通過從設備、工藝和操作等方面的調(diào)整改進,5號高爐熱風風溫由原來的1183℃逐步提升至1195℃以上,2018年下半年風溫長期穩(wěn)定在1200℃左右。同時,制定燒爐標準化模型,在提高風溫的同時,也確保了煤氣消耗可控。
2.2 提高富氧率
2.2.1 強化富氧鼓風,提高富氧流量
提升高爐富氧率,可有效提升高爐冶煉強度,可達到高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、節(jié)焦、優(yōu)質(zhì)的目的,降低生產(chǎn)成本,取得良好經(jīng)濟效益。目前鋼鐵市場良好,產(chǎn)量便是效益。因此,提升高爐富氧率,提升高爐鐵水產(chǎn)量,符合公司戰(zhàn)略要求。燒結礦品位、焦炭CRI、渣中Al2O3比例含量,對高爐富氧率均有較大影響,為控制高爐富氧流量8000-1000m3/h,要求焦炭CSR不高于28%、燒結礦品位不低于53%、渣中Al2O3不高于16%。2018年實際完成富氧率指標見圖5。
2.2.2 穩(wěn)定理論燃燒溫度在2250℃-2350℃
理論燃燒溫度是煤粉燃燒效率的保障,只有理論燃燒溫度保持在合理范圍內(nèi),才能確保煤粉充分燃燒,而且不至于對高爐產(chǎn)生不利影響。
通過提高富氧流量,匹配并穩(wěn)定風口理論燃燒溫度,實現(xiàn)了富氧率由大修后的3.2%逐步提升至5.3%。
2.3 提高噴吹均勻率
定期檢查并調(diào)整噴槍結構,確保噴槍嘴處于風口中心位置。噴槍嘴的位置偏會導致煤粉流向產(chǎn)生偏移,不利于煤粉的燃燒,同時會對風口小套造成異常磨損。制定噴槍檢查管理辦法,每半小時巡檢一次風口,對噴槍進行檢查。當發(fā)現(xiàn)噴槍偏斜時,及時調(diào)整噴槍角度。
加噴槍測溫點報警裝置,降低堵槍發(fā)現(xiàn)及處理時間,確保噴吹均勻率。加強對過程參數(shù)研究控制,定期對操作控制參數(shù)運行情況進行督查,噴吹出現(xiàn)異常,及時組織分析處理。
通過從設備工藝操作等方面的調(diào)整改進,5號高爐熱風風溫由原來的1185.3℃逐步提升至1197.8℃。
2.4 保持高爐穩(wěn)定順行,提高透氣指數(shù)
2.4.1 提高鼓風動能
保持適宜的鼓風動能是初始煤氣流合理分布的必要條件,通過對高爐風口尺寸和布局進行了優(yōu)化和調(diào)整,維持鼓風動能在7000-9000kJ/s。
2.4.2 及時調(diào)整布料制度
加強槽下管理,提高布料合格率,控制礦批在37-40t/p之間。采用“大礦批、大角度”的操作思路,減少爐內(nèi)礦石與焦炭的料批數(shù),減弱礦焦層的界面效應,提高料柱的透氣性,并對邊緣氣流進行合理抑制;堅持頂壓與風量相匹配的原則,風量增加后中心氣流過分發(fā)展,而高頂壓有利于邊緣氣流發(fā)展,兩者互補,控制爐內(nèi)兩股氣的合理分布,達到提高煤氣利用率、穩(wěn)定爐型的目的。
造渣制度和熱制度不合適時,會影響煤氣流分布和爐缸工作狀態(tài),從而引起爐況不順。大礦批冶煉后,高爐的煤氣利用必然會發(fā)生變化,也會影響高爐的熱狀態(tài),從而會導致造渣制度的變化。因此5號高爐總結以往操作實踐經(jīng)驗,摸索出大礦批冶煉的熱制度和造渣制度(見表3),規(guī)定堿度物理溫度如下。
2.4.3 適當擴大角差
實行“大ɑ角、大礦角”裝料,在使用大ɑ角的同時增大礦角,創(chuàng)造中心暢通、邊緣穩(wěn)定的煤氣流。使礦石環(huán)帶整體外移,即在ɑ(最大礦)外移的同時,ɑ最小礦也隨之外移。為了保持一定的邊緣通路,最大礦角的礦石初始落點,距爐墻大約0.5m。為了降低爐喉礦石層的厚度,改善料柱透氣性,礦角差確定為9度。
2.4.4 提高焦炭質(zhì)量,特別是焦炭的熱性能
高噴煤比對焦炭質(zhì)量的要求是:M40在80%以上,M10小于7%,灰分小于12.5%,硫分小于0.65%,熱強度CSR>60%,熱反應性CRI<30%。采取改進措施有:主控室加強看料,及時調(diào)劑,適當擴大礦批,保證焦窗面積;嚴格篩分管理,高爐側(cè)小焦篩12mm,合理保證焦炭分級利用加強對焦炭熱強度、反應性、M40、M10、S、水分、-25mm等關鍵指標的檢驗頻次,并優(yōu)化取樣檢驗方式,客觀真實及時的發(fā)現(xiàn)問題,督促整改,改善焦炭質(zhì)量,降低焦炭消耗;對不同品種外購焦,根據(jù)成分質(zhì)量不同,采取分堆存放,集中使用的方式,合理使用,保證高爐焦炭結構穩(wěn)定;協(xié)調(diào)采購及物流部門,根據(jù)市場變化,通過調(diào)節(jié)庫存量,選擇性價比較好的焦炭品種,降低焦炭采購價格;合理控制焦炭有效庫存,制定采購進廠計劃,提高焦炭周轉(zhuǎn)效率,同時避免焦炭打堆存放造成的碾壓破損損耗等。
通過系列制度的調(diào)整,高爐爐況穩(wěn)定性得以提升,抗波動能力增強,同時,料柱透氣指數(shù)由原來的13.5提升至14.5,壓量關系充分釋放。
3 ?改進效果
2018年5#高爐煤比最高177.5kg/t,最低164.3kg/t,累計完成170.3kg/t,較2017年提高了5.9kg/t,全年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益430萬元。
4 ?結論
總結萊鋼5#1080m3高爐提高煤比亮點措施有:
制定了準時化燒爐管理辦法,提高熱風爐效率。
通過上下部調(diào)劑形成了高煤比狀態(tài)下高爐長期穩(wěn)定順行模型。
煤比指標納入車間業(yè)績對話,實施日跟蹤制度。
將“爐缸運行參數(shù)表”、“崗位操作要求表”納入主控崗位職責。
參考文獻:
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