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某重型發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器渦殼斷裂原因分析及改進(jìn)

2019-07-15 07:03:14劉文元陳超明
裝備制造技術(shù) 2019年5期
關(guān)鍵詞:共振頻率蝶閥增壓器

劉文元,陳超明

(廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西 玉林537005)

1 概述

某重型發(fā)動(dòng)機(jī)配套重卡車用于建材運(yùn)輸,在使用過(guò)程中出現(xiàn)批量增壓器渦殼法蘭、排氣接管、支架斷裂故障(如圖1),初步分析該斷裂故障是因振動(dòng)大造成。為了進(jìn)一步明確故障原因,會(huì)同整車廠安排對(duì)整車進(jìn)行增壓器和渦輪后排氣接管道路振動(dòng)測(cè)試[1],然后再運(yùn)用CAE技術(shù)對(duì)改進(jìn)前后的方案進(jìn)行對(duì)比分析,以求找到解決問(wèn)題的方案。

圖1 增壓器渦殼開(kāi)裂故障圖片

2 測(cè)試過(guò)程介紹

通過(guò)在發(fā)動(dòng)機(jī)上選定的位置布置傳感器測(cè)點(diǎn)(見(jiàn)圖2),將振動(dòng)頻率轉(zhuǎn)化為電信號(hào),在電腦上通過(guò)軟件讀取車輛行駛過(guò)程中不同工況測(cè)點(diǎn)位置的振動(dòng)頻率數(shù)據(jù)。

圖2 振動(dòng)測(cè)試零件狀態(tài)示圖

2.1 振動(dòng)測(cè)試方案

2.1.1 振動(dòng)測(cè)試方案說(shuō)明

振動(dòng)測(cè)試方案按是否安裝增壓器支架與渦輪后排氣接管支架分為3種方案進(jìn)行,如表1所列。

表1 測(cè)試方案

2.1.2 測(cè)點(diǎn)位置說(shuō)明

如圖2所示,在排氣碟閥、增壓器、增壓器支架、渦后管及渦后管支架上各布置1個(gè)傳感器測(cè)點(diǎn)。

2.1.3 數(shù)據(jù)采集

因車輛行駛時(shí)低檔位加速時(shí)間太短,F(xiàn)FT計(jì)算需要時(shí)間,高檔位車速太快,路上車多危險(xiǎn),故選擇8檔作為測(cè)試檔位,且8檔是此故障車輛常用檔位,分別對(duì)增壓器的固有頻率 (圖3)、3種方案蝶閥與增壓器加速度振動(dòng)峰值進(jìn)行測(cè)試(圖4、圖5、圖6),測(cè)試數(shù)據(jù)整理見(jiàn)表2、表3所示。

圖33 種方案的增壓器的固有頻率

圖4 方案1蝶閥位置共振頻率80Hz,振動(dòng)峰值33.3g

圖5 方案2蝶閥位置共振頻率72Hz,振動(dòng)峰值16.4g

圖6 方案三蝶閥共振頻率72Hz,振動(dòng)峰值25g

表2 增壓器加速振動(dòng)峰值測(cè)(g)

表3 碟閥加速振動(dòng)峰值測(cè)(g)

2.1.4 數(shù)據(jù)分析

1)文獻(xiàn)[2]測(cè)試結(jié)果說(shuō)明從增壓器和蝶閥的振動(dòng)來(lái)看,方案1同時(shí)安裝兩個(gè)支架加劇了蝶閥和增壓器的振動(dòng),而方案2只安裝渦后管支架時(shí),增壓器和蝶閥的振動(dòng)值是最小的。

2)此種布置方式的三種方案固有頻率都比較低,在熱態(tài)情況下最高共振頻率只有80 Hz,共振轉(zhuǎn)速1 600 r/min左右,處在發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速。

3)經(jīng)測(cè)試,湛江等地用于建材、礦材等運(yùn)輸?shù)腗7工程用車超載嚴(yán)重(單次載重量在60 t~100 t),且常用轉(zhuǎn)速在1 400 r/min~1 700 r/min,正好是增壓器振動(dòng)最大并出現(xiàn)共振的轉(zhuǎn)速范圍。

2.2 改進(jìn)方案

根據(jù)上述分析結(jié)果,經(jīng)與整車廠溝通采取了下述改進(jìn)方案,如圖7所示。

圖7 M7物流車增壓系統(tǒng)布置圖

1)將蝶閥上移至增壓器后面;

2)取消渦后管支架;

3)增加增壓器支架厚度,提高支架剛性;

4)渦后管改用鑄鐵管;

2.3 改進(jìn)方案測(cè)試

2.3.1 改進(jìn)方案振動(dòng)測(cè)試方案說(shuō)明

采取上述措施并通過(guò)CAE對(duì)比分析結(jié)果顯示改進(jìn)方案較原有方案共振頻率有較大提高,改進(jìn)方案在振動(dòng)測(cè)試時(shí)分為有增壓器支架和無(wú)增壓器支架兩種方案,如表4所示。

表4 改進(jìn)后的測(cè)試方案

2.3.2 改進(jìn)方案數(shù)據(jù)采集

分別對(duì)增壓器的固有頻率(圖8)、2種改進(jìn)后的方案蝶閥與增壓器加速度振動(dòng)峰值進(jìn)行測(cè)試(圖9、圖10),測(cè)試數(shù)據(jù)整理見(jiàn)表5、表6所示。

圖82 種方案的固有頻率

圖9 方案4蝶閥位置共振頻率136Hz,振動(dòng)峰值2.95g

圖10 方案5蝶閥位置共振頻率92Hz,振動(dòng)峰值7.63g

表5 增壓器加速振動(dòng)峰值測(cè)(g)

表6 碟閥加速振動(dòng)峰值測(cè)(g)

2.3.3 改進(jìn)方案數(shù)據(jù)分析

1)文獻(xiàn)[3]測(cè)試結(jié)果說(shuō)明方案4蝶閥與增壓器的振動(dòng)比方案5小,而且從共振頻率上看,方案4的共振頻率在118 Hz,滿足設(shè)計(jì)要求;而方案5的共振頻率在熱態(tài)情況下只有92 Hz左右,小于105 Hz。

2)文獻(xiàn)[3]測(cè)試結(jié)果說(shuō)明蝶閥上移后,蝶閥振動(dòng)沒(méi)有超過(guò)12 g,增壓器振動(dòng)也沒(méi)有超過(guò)12 g(增壓器供應(yīng)商要求增壓器振動(dòng)<12 g),共振轉(zhuǎn)速提高到1 800 r/min以上。

但是按照方案4整改后的車輛運(yùn)行一段時(shí)間后又反饋增壓器法蘭斷裂,通過(guò)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)湛江等地用于建材運(yùn)輸?shù)墓こ誊囕v不僅超載嚴(yán)重(60~100 t),常用轉(zhuǎn)速1 400 r/min~1 700 r/min正好是發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)共振的轉(zhuǎn)速范圍,且因發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)載大,該轉(zhuǎn)速范圍也是發(fā)動(dòng)機(jī)渦前排溫最高的區(qū)域。

3 改進(jìn)建議及結(jié)論

3.1 改進(jìn)建議

通過(guò)上面分析可知,增壓器渦殼開(kāi)裂與熱應(yīng)力有關(guān),雖然方案4通過(guò)加強(qiáng)增壓器支架降低了振動(dòng),但強(qiáng)化后的支架也限制了渦殼熱變形,導(dǎo)致增壓器渦殼熱應(yīng)力增加而出現(xiàn)開(kāi)裂。故對(duì)新出廠及市場(chǎng)工程用途(載重60 t~100 t)、常用轉(zhuǎn)速1 400 r/min~1 700 r/min的M7車型,采用如下優(yōu)化方案進(jìn)行改進(jìn):

1)蝶閥上移至增壓器后面

2)降低渦后排氣管重量,采用焊接的不銹鋼渦輪后接管

3)優(yōu)化降低增壓器法蘭處排溫和熱應(yīng)力,增壓器支架由4顆螺栓安裝改為上下各1顆螺栓安裝;

4)取消渦后管支架。

3.2 結(jié)論

1)用于建材等運(yùn)輸?shù)腗7工程用車因超載嚴(yán)重(單次載重量在60 t~100 t),且常用轉(zhuǎn)速在1 400 r/min~1 700 r/min是增壓器出現(xiàn)共振的轉(zhuǎn)速范圍,故共振是增壓器導(dǎo)致渦殼開(kāi)裂的主要原因;

2)超負(fù)荷運(yùn)行使發(fā)動(dòng)機(jī)渦前排溫位于發(fā)動(dòng)機(jī)最高排溫區(qū)間,使增壓器渦殼熱應(yīng)力集中是導(dǎo)致渦殼開(kāi)裂的次要原因;

3)增加增壓器支架的強(qiáng)度雖可提高增壓器的共振頻率,但同樣限制了渦殼變形,也會(huì)造成增壓器渦殼開(kāi)裂。

新優(yōu)化的整改方案投放市場(chǎng)并持續(xù)跟蹤1年,未再出現(xiàn)增壓器斷裂反饋,說(shuō)明整改方案是有效的。

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