王海苗,王建瑩,劉忠攀,司 碩,宋令坡
(1.兗礦集團(tuán)潔凈煤技術(shù)工程研究中心,山東 濟(jì)寧 273599;2.兗礦科技有限公司,山東 濟(jì)南 250100;3.兗州煤業(yè)股份有限公司,山東 鄒城 273599)
鏈條排爐技術(shù)成熟,造價(jià)低,燃燒穩(wěn)定,運(yùn)行操作簡單,封火和啟爐性能好。因此,燃煤鏈條排爐作為小型燃煤工業(yè)鍋爐的主力爐型在我國廣泛應(yīng)用于煤炭、化工、冶金、建材、供熱等行業(yè),在供熱、供氣等領(lǐng)域起著特別重要的作用。然而,由于燃煤鏈條排爐容量小,點(diǎn)多面廣,熱效率低,污染物排放強(qiáng)度大,已有脫硫脫硝除塵設(shè)施技術(shù)落后,已成為造成大氣污染的重要因素之一[1]。針對鏈條排爐煙氣凈化,因其熱負(fù)荷變化大、溫度區(qū)間不穩(wěn)定,傳統(tǒng)的煙氣脫硝技術(shù)(包括SNCR和SCR)受制于溫度區(qū)間和安裝空間,均難以在燃煤鏈條排爐應(yīng)用。臭氧法脫硝單體投資和運(yùn)行成本高,需要和半干法脫硫裝置配套使用。傳統(tǒng)雙堿法、氨法、石灰石石膏法等濕法脫硫技術(shù)存在占地面積大、易造成管道腐蝕或堵塞、操作復(fù)雜、投資和運(yùn)行維修成本高、二次污染嚴(yán)重等問題[2]。如此,應(yīng)用于大型燃煤電廠的煙氣脫硫脫硝技術(shù),由于投資和運(yùn)行成本高,一般鏈條排爐用戶難于承受。
為解決燃煤工業(yè)鍋爐節(jié)能減排問題,一些地方推廣使用天然氣、電、生物質(zhì)等清潔燃料替代燃煤。由于受基礎(chǔ)設(shè)施、資源、價(jià)格等因素限制,全部取代燃煤不現(xiàn)實(shí),難以實(shí)施。在我國缺油、少氣的資源條件下,以煤為主是我國資源稟賦的不可變化的事實(shí),其它替代能源只能是輔助能源,而不能成為主力。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,將必然建立在我國資源豐富、安全可靠的煤炭資源的高效和清潔利用的基礎(chǔ)上。
近年國內(nèi)眾多學(xué)者和技術(shù)團(tuán)隊(duì)對燃煤工業(yè)鍋爐低溫干法脫硫脫硝技術(shù)進(jìn)行研發(fā),其中以活性炭聯(lián)合脫硫、脫硝工藝及固定床鈣基吸收劑同時(shí)脫硫、脫硝工業(yè)為主,其協(xié)同脫除、治理效率高、占地面積小、改造投資較低、不需改造鍋爐本體等優(yōu)點(diǎn)備受行業(yè)青睞,為工業(yè)鏈條爐煙氣多污染物協(xié)同治理提供一條很好的出路[3-6]。天津?yàn)I環(huán)化學(xué)工程技術(shù)研究院有限公司研制的低溫干法高效復(fù)合氧化催化劑,實(shí)現(xiàn)較寬和較低溫度范圍內(nèi)(室溫至300 ℃以下)將NO氧化為NO2,利用煙氣中CO反應(yīng)生成無害的氮?dú)夂投趸迹瑫r(shí)實(shí)現(xiàn)NOx和CO高效去除。煙氣脫硫使用石灰顆粒及氧化催化劑,其中催化劑氧化SO2成為SO3,后者與石灰顆粒反應(yīng)成為硫酸鈣。通過固體吸收劑,同時(shí)實(shí)現(xiàn)重金屬的協(xié)同脫除[7]。
本文以兗礦某單位20 t鏈條排爐超低排放改造工程示范為例,探討煙氣不同溫度、不同停留時(shí)間、不同SO2的排放量等條件下,尾部低溫靜置式脫硫脫硝一體化裝置脫硫脫硝效率,并分析其影響因素,為小型燃煤工業(yè)鍋爐煙氣超低排放工程應(yīng)用提供技術(shù)參考和經(jīng)驗(yàn)借鑒。
圖1是20 t/h燃煤鏈條排爐煙氣凈化實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)流程。實(shí)驗(yàn)用20 t/h燃煤鏈條排爐為無錫某鍋爐廠生產(chǎn)的SZL20-1.6-AII鏈條排爐。該鍋爐為兗礦集團(tuán)某煤礦提供礦井口用蒸汽和礦區(qū)生活區(qū)的供暖等。鍋爐額定蒸發(fā)量20 t/h,額定工作壓力1.6 MPa,額定蒸汽溫度204 ℃,標(biāo)況煙氣量40 000 m3/h,排煙溫度120~135 ℃。鍋爐煙氣經(jīng)省煤器、空預(yù)器、高精布袋除塵器、低溫?zé)煔鈨艋b置后經(jīng)引風(fēng)機(jī)排入煙囪中。爐前配備爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)。
圖1 20 t/h鏈條排爐煙氣凈化裝置工藝流程
尾部煙氣靜置式脫硫脫硝裝置為6m×2.5m×1.25m的矩形裝置,煙氣擴(kuò)散后與脫硫脫硝劑接觸。煙氣在凈化塔內(nèi)部依次經(jīng)過脫硫?qū)雍兔撓鯇?,凈化處理后的煙氣送往鍋爐原管道排往煙囪,圖2為低溫?zé)煔鈨艋惑w化裝置。靜置式低溫?zé)煔鈨艋b置內(nèi)復(fù)合化學(xué)添加劑為直徑 6 mm 條狀顆粒,堆積密度 500~600 kg/m3,由天津?yàn)I環(huán)化學(xué)工程技術(shù)研究院有限公司提供。
圖2 低溫?zé)煔鈨艋惑w化裝置
在低溫?zé)煔鈨艋b置前后各設(shè)置一處煙氣測點(diǎn),分別檢測靜置式煙氣凈化裝置前后的排放濃度。污染物脫除效率按下式計(jì)算:
ηi=((Cin-Cout)/Cin)×100%
式中,ηi是污染物的脫除效率,i是污染物種類;Cin是任意污染物原始排放濃度;Cout是任意污染物經(jīng)過靜置式脫硫脫硝裝置后的排放濃度。
圖3為不同煙氣溫度對脫硫脫硝效率的影響。由圖3可以看出,隨著煙氣溫度的提高,脫硫和脫硝效率呈升高趨勢。在60 ℃左右的煙氣溫度下,脫硫效率90%以上,脫硝效率38.3%,說明在低溫下脫硫脫硝劑也有較高的反應(yīng)活性。隨著煙氣溫度的升高,其對脫硫效率的影響不大,脫硝效率明顯提高。在60~130 ℃的煙氣溫度范圍內(nèi),脫硫劑效率均在90%以上,與文獻(xiàn)[11]報(bào)道結(jié)果一致。在入口煙氣溫度達(dá)到128 ℃時(shí),脫硝效率達(dá)到約65%。
圖3 不同煙氣溫度對脫硫脫硝劑脫硫脫硝效率的影響
圖4是在煙氣溫度為120 ℃時(shí),不同SO2排放量對脫硫脫硝劑脫硫脫硝效率的影響,由圖4可知,隨著SO2排放量從0.2 kg/h提高到0.45 kg/h,脫硫和脫硝效率呈下降趨勢,脫硫效率從88%下降至81%,脫硝效率自71%下降至46%,脫硝效率下降趨勢更為明顯。煙氣量或煙氣SO2濃度的提高均會造成SO2排放量的增大,對應(yīng)脫硫劑的反應(yīng)時(shí)間減小,需要更多的脫硫劑活性點(diǎn)參與固硫反應(yīng)[8]。提高煙氣SO2排放量,在一定量的脫硫劑條件下,受反應(yīng)時(shí)間和脫硫劑活性點(diǎn)的限制,脫硫效率下降,出口煙氣SO2濃度增大。說明脫硫劑的脫硫效率受煙氣SO2排放量影響大。對定量脫硫劑,保證高脫硫率的前提是煙氣SO2排放量不超過一定范圍,SO2排放量是制約脫硫劑脫硫效率的主要因素之一。脫硝效率受煙氣SO2排放量的影響更為明顯,提高SO2排放量,脫硫效率雖保持在80%以上,但SO2實(shí)際排放量是增大的,對應(yīng)脫硝效率降低,說明經(jīng)過脫硫劑后的煙氣SO2排放量對脫硝劑的反應(yīng)活性影響大,進(jìn)入脫硝劑層的煙氣SO2排放量越大,脫硝效率越低。在煙氣量一定的條件下,控制脫硫劑后的煙氣SO2濃度是保證脫硝效率的重要措施。
圖4 不同SO2排放量對脫硫脫硝劑脫硫脫硝效率的影響
圖5是不同煙氣停留時(shí)間對脫硫脫硝劑效率的影響。由圖可知,煙氣停留時(shí)間在3 s的條件下,脫硫效率、脫硝效率分別為61.2%和34.3%,均較低,不能滿足煙氣排放要求。煙氣停留時(shí)間達(dá)到20 s以上時(shí),脫硫效率、脫硝效率分別達(dá)到88%和65%以上。說明煙氣停留時(shí)間是影響脫硫效率和脫硝效率的重要因素。煙氣停留時(shí)間短,煙氣和脫硫脫硝劑接觸時(shí)間少,氣固反應(yīng)少,脫除效率下降。反之,煙氣停留時(shí)間長,氣固接觸充分,脫除效率高[9-10]。實(shí)驗(yàn)表明,煙氣停留時(shí)間在10 s以上,才能保證脫硫脫硝劑的脫除效率。
圖5 不同停留時(shí)間對脫硫脫硝劑效率的影響
圖6是脫硫劑在裝置內(nèi)滯留時(shí)間對其利用率的影響。由圖可知,隨著低溫?zé)煔鈨艋b置運(yùn)行時(shí)間的延長,固定床底部排出的脫硫劑有效成分越低,對應(yīng)脫硫劑的利用率越高。連續(xù)運(yùn)行7 d后排出脫硫劑利用率為74%,連續(xù)運(yùn)行14 d后排出脫硫劑利用率達(dá)到80%以上。說明脫硫劑在固定床內(nèi)停留的時(shí)間越長,利用率越高。如果停留時(shí)間短,排料頻繁,脫硫劑內(nèi)層有效成分參與反應(yīng)少,利用率受較大影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,脫硫劑在固定床的使用時(shí)間不低于7 d,方可在保證脫硫脫硝效率的同時(shí),最大限度地提高脫硫劑利用率。
圖6 脫硫劑滯留時(shí)間對其利用率的影響
(1)煙氣溫度、停留時(shí)間、煙氣SO2原始排放量、運(yùn)行時(shí)間等參數(shù)均是影響靜置式固定床脫硫脫硝效率的因素。試驗(yàn)表明,煙氣溫度對脫硫效率無明顯影響,煙氣溫度和脫硝效率呈正相關(guān),煙氣溫度高于100 ℃,脫硝效率達(dá)到60%以上;停留時(shí)間對脫硫脫硝效率影響大,呈負(fù)相關(guān),且停留時(shí)間超過10 s,脫硫效率達(dá)到90%以上,脫硝效率達(dá)到60%以上;煙氣SO2原始排放量對脫硫脫硝效率呈負(fù)相關(guān),對于特定的脫硫脫硝系統(tǒng),控制煙氣SO2原始排放量在一定范圍,才能保證其脫除率。脫硫劑的停留時(shí)間對其利用率呈正相關(guān)。
(2)試驗(yàn)表明,根據(jù)煙氣性質(zhì)和工況條件,選擇合適的煙氣溫度區(qū)間,根據(jù)煙氣停留時(shí)間及煙氣SO2原始排放量等參數(shù)設(shè)計(jì)合適的低溫?zé)煔鈨艋惑w化裝置,脫硫效率和脫硝效率分別可達(dá)到90%和60%以上,實(shí)現(xiàn)了工業(yè)鍋爐煙氣超低排放要求,是適用于20 t/h及以下的中小型燃煤鍋爐實(shí)現(xiàn)煤炭清潔利用和煙氣超低排放的技術(shù)選擇之一。