劉鑫鑫,王國棟,馮 超,王保明,孫豐濤
(兗煤藍天清潔能源有限公司潔凈煤廠,山東 鄒城 273500)
在潔凈型煤生產(chǎn)過程中所使用的脫硫添加劑需要達到一定的細度,為滿足該需求,需要使用一種可以生產(chǎn)超細粉體的設(shè)備。而HCH超細環(huán)輥磨粉機作為一種超細粉體生產(chǎn)設(shè)備,在粉體生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。潔凈型煤生產(chǎn)所需要的脫硫添加劑主要成分為重質(zhì)碳酸鈣,要求平均粒徑小于5 μm,基于此,系統(tǒng)引進HCH環(huán)輥磨用于脫硫添加劑的粉磨[1-3]。經(jīng)實際驗證,設(shè)備初期安裝后的運行參數(shù)與產(chǎn)品技術(shù)要求均與實際需求存在較大差異,針對此問題,潔凈煤廠采取了不斷調(diào)試、摸索以及配套設(shè)備升級等手段,最終,產(chǎn)品指標達到目標要求。
HCH環(huán)輥磨是一種通過物理方法對物料進行機械破碎的氣流磨[4]。物料經(jīng)給料機定量送入主機腔進行研磨,主機腔內(nèi)安裝在轉(zhuǎn)盤上的磨輥繞中心軸旋轉(zhuǎn),磨輥與磨輥銷之間存在很大的活動間隙,在離心力的作用下磨輥水平向外擺動,從而使磨輥壓緊磨環(huán),磨輥同時繞磨輥銷自轉(zhuǎn)[5-6]。物料通過磨輥與磨環(huán)之間的間隙,因磨輥的滾碾而達到粉碎和研磨作用,磨輥分為多層布置,通過多層的多次粉碎,使物料得到充分地粉碎和研磨,得到的產(chǎn)品粒度更細[7-8]。
設(shè)備初始安裝完成后,試運行調(diào)試情況如下:第一次調(diào)試,環(huán)輥磨主要運行參數(shù)詳見表1;第二次調(diào)試,環(huán)輥磨主要運行參數(shù)詳見表2;調(diào)試結(jié)果詳見表3和表4。
表1 環(huán)輥磨試運行第一次調(diào)試主要運行參數(shù)
表2 環(huán)輥磨試運行第二次調(diào)試主要運行參數(shù)
表3 環(huán)輥磨試運行產(chǎn)能 t/h
表4 環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析
從表1~表4看出:1號環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度及產(chǎn)能均未能滿足生產(chǎn)需求;2號環(huán)輥磨產(chǎn)能滿足生產(chǎn)需求,但產(chǎn)品粒度不能滿足生產(chǎn)需求。
通過對以上測試結(jié)果的研究,參考該設(shè)備運行案例,根據(jù)廠家指導(dǎo)意見,考慮改變環(huán)輥磨入料粒度,測試環(huán)輥磨產(chǎn)能及粒度是否能夠滿足生產(chǎn)需求。測試情況如下:
(1)第一次調(diào)試控制進入環(huán)輥磨原料變粗,環(huán)輥磨主要運行參數(shù)詳見表5;調(diào)試結(jié)果詳見表6~表8。
表5 原料粒度變粗時環(huán)輥磨主要運行參數(shù)
表6 原料粒度變粗時環(huán)輥磨產(chǎn)能
表7 原料粒度變粗時環(huán)輥磨原料粒度分析
表8 原料粒度變粗時環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析
(2)第二次調(diào)試控制進入環(huán)輥磨原料變細,環(huán)輥磨主要運行參數(shù)詳見表9,調(diào)試結(jié)果詳見表10~表12。
表9 原料粒度變細時環(huán)輥磨主要運行參數(shù)
表10 原料粒度變細時環(huán)輥磨產(chǎn)能
表11 原料粒度變細時環(huán)輥磨原料粒度分析
表12 原料粒度變細時環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析
從表6~表8看出:環(huán)輥磨原料由原小于0.1 mm粒級占75.74%降至63.78%,原料顆粒變粗,環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度未有明顯變化;環(huán)輥磨原料由原小于0.1 mm粒級占63.78%增至70.88%,原料顆粒變細,環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度未有明顯變化,且兩次測試產(chǎn)能均有所降低。通過此次測試,排除環(huán)輥磨原料粒度組成對于產(chǎn)品粒度的影響。
排除原料粒度對于設(shè)備產(chǎn)能及產(chǎn)品的影響后,考慮引風(fēng)量對產(chǎn)能不足的影響[9],對其中一臺環(huán)輥磨離心鼓風(fēng)機進行更換,風(fēng)機風(fēng)量由原來的20 000 m3/h增至30 000 m3/h,同步調(diào)整設(shè)備相關(guān)參數(shù)(主要為分級機頻率),測試情況如下:
(1)第一次調(diào)試,環(huán)輥磨主要運行參數(shù)及調(diào)試結(jié)果詳見表13和表14。
(2)根據(jù)第一次調(diào)試結(jié)果,產(chǎn)品粒度不符合生產(chǎn)需求,需進一步提高分級機頻率[10]。第二次調(diào)試,環(huán)輥磨主要運行參數(shù)及調(diào)試結(jié)果詳見表15和表16。
從表13~表16看出:測試一產(chǎn)品粒度未達標,產(chǎn)能基本達到生產(chǎn)需求;測試二成品粒度和產(chǎn)能基本達到生產(chǎn)需求。通過此次調(diào)試,證明引風(fēng)量是環(huán)輥磨產(chǎn)能的一項重要影響因素,而通過分級機的配合調(diào)整可以實現(xiàn)產(chǎn)能和粒度的雙達標。
表13 引風(fēng)量對環(huán)輥磨主要運行參數(shù)及產(chǎn)能的影響(測試一)
注:因物料沉降時間、管路消耗、計量誤差等,測試數(shù)據(jù)存在一定誤差屬正常情況,在允許范圍內(nèi)。
表14 環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析(測試一)
表15 引風(fēng)量對環(huán)輥磨主要運行參數(shù)及產(chǎn)能的影響(測試二)
注:1、因物料沉降時間、管路消耗、計量誤差等,測試數(shù)據(jù)存在一定誤差屬正常情況,在允許范圍內(nèi)。
表16 環(huán)輥磨產(chǎn)品粒度分析(測試二)
以上調(diào)試方案經(jīng)過潔凈煤廠現(xiàn)場設(shè)備調(diào)試驗證后,所有設(shè)備均已進行相應(yīng)的設(shè)備升級改造。改造后配合參數(shù)調(diào)試,現(xiàn)有環(huán)輥磨設(shè)備均已達標達產(chǎn),投入實際生產(chǎn)運用,為潔凈型煤生產(chǎn)提供符合要求的脫硫添加劑。此外,通過此次調(diào)試,為脫硫添加劑的實際生產(chǎn)提供直接的參考數(shù)據(jù),為設(shè)備的穩(wěn)定運行積累了寶貴材料,同時也為同類型設(shè)備的調(diào)試提供了參考依據(jù)。