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杜84興隆臺邊部強化采油技術(shù)研究及應(yīng)用

2019-07-10 13:36:55吳冬
科學(xué)與財富 2019年14期

吳冬

摘 要:針對杜84興隆臺邊部超稠油油藏及原油物性特點,對原有化學(xué)復(fù)合吞吐工藝改進,形成解堵降壓疏通與強化回采一體化技術(shù)。通過室內(nèi)優(yōu)選復(fù)配,確定了適用于杜84興隆臺邊部區(qū)塊油層處理及強化回采配方體系,能夠滿足解堵降壓與強化回采的需要,現(xiàn)場應(yīng)用,措施后吞吐壓力降低1.4MPa,同期對比回采率提高0.2以上,有效提高邊部區(qū)塊油井吞吐效果。

關(guān)鍵詞:超稠油;油層堵塞;強化采油;回采率;

引言

杜84興隆臺區(qū)塊為曙光油田超稠油主力開發(fā)區(qū)塊,自2000年規(guī)模開發(fā)以來,開發(fā)規(guī)模不斷擴大,至2017年底,區(qū)塊產(chǎn)量規(guī)模占到整體超稠油產(chǎn)量規(guī)模的30%左右。經(jīng)過多年開發(fā),區(qū)塊主體部位已進入快速遞減階段,為實現(xiàn)區(qū)塊穩(wěn)產(chǎn),2010年后進行區(qū)塊擴邊勘探開發(fā),邊部區(qū)塊油藏物性與主體部位對比較差,油層中伊蒙礦物占到88%,對比主體部位增加23%,原油“四高一低”特征更加明顯: 20℃時密度為1.05 g/cm2,地面脫氣原油粘度為15×104mPa·s左右,平均凝固點為33℃,膠質(zhì)+瀝青質(zhì)平均含量為61%;平均含蠟量低于2.5%。根據(jù)稠油分類標準,屬于重質(zhì)超稠油油藏,在常規(guī)吞吐開發(fā)過程中具有較大影響:一是新井吞吐前期注汽壓力超高,普遍超過16MPa,注汽干度低于50%,蒸汽加熱半徑有限;二是吞吐初期回采能力較差,回采率普遍低于0.3,對后續(xù)吞吐造成不利影響;三是受超高的原油粘度影響,生產(chǎn)時間短,部分油井僅能維持30天正常生產(chǎn),溫度降低后,地層原油快速變?yōu)椴豢闪鲃?,生產(chǎn)被迫結(jié)束,而常規(guī)采用的表面活性劑復(fù)合吞吐技術(shù),受到原油及地層物性影響,措施效果與主體區(qū)塊對比不盡理想。

1 存在問題分析

超稠油油藏具有較高的原油粘度、原油密度、瀝青膠質(zhì)含量以及較低的含蠟量,同時油層膠結(jié)相對疏松,給生產(chǎn)工作帶來許多難題。注汽壓力高、原油粘度高,吞吐周期短、油井出砂、粘土膨脹和運移、回采水率低、地層存水多和油層縱向動用不均等是超稠油井投產(chǎn)效果差的主要因素[1]。而已往的油層處理劑采用無機酸+有機溶劑,雖然能夠較好的解除油井的無機物堵塞、有機物堵塞[2]和溶解地層中的膠質(zhì)、瀝青質(zhì),從而降低油井注汽壓力和原油粘度。但隨著油層物性和原油物性的變差,對于粘土膨脹和顆粒運移、回采水率低、油層縱向動用不均和地層流體導(dǎo)流能力低等矛盾有待進一步解決。

2 改進技術(shù)思路

常規(guī)提高超稠油吞吐初期回采率的方法主要依靠解堵及助排等措施,通過對常規(guī)油層處理工藝[2][3]的總結(jié),提出將解堵及強化回采有機結(jié)合形成一體化技術(shù),以注汽過程中油層傷害為基礎(chǔ),首先優(yōu)選體系中解堵部分,抑制粘土礦物水化膨脹,溶解分散殘留近井地帶死油(瀝青、膠質(zhì)、蠟等有機物),最大限度的降低吞吐注汽壓力,保障注汽效果;另外以解堵部分為基礎(chǔ)進行強化回采部分化學(xué)劑優(yōu)選,大幅降低采出液流動阻力,提高油井吞吐周期回采能力,在滿足儲層配伍性要求基礎(chǔ)上,研制開發(fā)的一種新型的解堵與強化回采一體化體系,從而達到一劑多用的效果,有效實現(xiàn)超稠油邊部油井吞吐初期降壓提液的需要。

3 體系配方的確定

3.1基礎(chǔ)配方確定

超稠油區(qū)塊邊部新井低周期注汽傷害主要為粘土礦物水化膨脹,對此以粘土礦物溶蝕率為基礎(chǔ)確定體系基礎(chǔ)配方。試驗方法:取100目以下巖粉5g,在溫度為60℃條件下溶于20 ml酸液中,4h后過濾,烘干,稱量,計算溶蝕率。選取土酸進行溶蝕性能評價,通過優(yōu)選在3%HF+12%HCl濃度下,巖心溶蝕率可達到36.8%,另復(fù)配10%HBF,巖心溶蝕率可達到52.1%,在保證成本的前提下,具有較好的溶蝕性能。

3.2添加劑復(fù)配試驗

取超稠油區(qū)塊原油,按油、水比為7∶3的比例,在80℃的水浴中恒溫30min后快速攪拌,使其乳化,形成的乳狀液分散細膩均勻,實驗室內(nèi)用RS600旋轉(zhuǎn)粘度計分別測定乳化前后的原油粘度,對比其降粘率達到99.1%。

利用超稠油區(qū)塊的原油按Q/SY LH 0168-2004標準進行測定藥劑的洗油性能,復(fù)配后洗油率達到87.6%。

另取超稠油區(qū)塊原油與藥劑混合后靜置8小時,與比色管中對比復(fù)配前后油樣分散情況,對比可知復(fù)配后比色管中油樣基本全部分散,分散率達到85.7%。

在基礎(chǔ)配方中添加非離子表面活性劑、乳化劑、互溶劑,通過降低巖石表面張力和原油粘度,提高采出液流動能力,從而達到強化回采的目的。

3.3藥劑的配伍性評價

為驗證體系對后續(xù)聯(lián)合站脫水的影響,針對性考察體系與破乳劑配伍性,對曙四、曙五聯(lián)合站原油的破乳脫水及后續(xù)的水質(zhì)處理不產(chǎn)生任何不良影響。

4 現(xiàn)場實施效果

在杜84興隆臺邊部應(yīng)用12井次,與未實施的臨井對比,在平均單層厚度基本相同的情況下,注汽壓力均有所降低,平均單井降低1.4MPa,注汽干度提高4%。有效生產(chǎn)時間延長36天,采注比提高0.16,油汽比提高0.11,有效改善了油井的生產(chǎn)效果。具體數(shù)據(jù)見表5。

5結(jié)論

(1)室內(nèi)試驗表明,復(fù)配體系具有一劑多用特點,對改善超稠油邊部新井低周期開發(fā)具有積極作用。

(2)該技術(shù)能夠有效降低超稠油區(qū)塊邊部新井注汽壓力,保障注汽質(zhì)量。

(3)該技術(shù)對于提高油井回采能力具有積極作用。

(4)現(xiàn)場應(yīng)用效果明顯,在超稠油邊部區(qū)塊具有較強的推廣價值。

參考文獻:

[1]宋福軍.曙一區(qū)杜813興隆臺油藏地質(zhì)特征及開發(fā)規(guī)律研究[D].大慶:東北石油大學(xué),2006.

[2]祝明華.KQTP解堵工藝技術(shù).石油鉆采工藝,1995(6):85-88

[3]唐孝芬 等.油層解堵劑CY-3的性能與應(yīng)用.油田化學(xué),1998(2):109-112

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