邱成偉 李小海 王予州 王曉檳
(惠州中京電子科技有限公司 ,廣東 惠州 519029)
我公司化學(xué)鍍鎳/金(ENIG)板“龜紋”異常高頻率出現(xiàn),產(chǎn)生較大的報廢經(jīng)濟(jì)損失,隨即我公司對此案件做專案改善項目。
龜紋如圖1所示,初步觀察龜紋可能存在銅面污染,對龜紋異常的料號進(jìn)行銅面檢驗未發(fā)現(xiàn)有異常污染物在板面。
圖1 金面“龜紋”異常
試驗方案三種,如表1所示。
表1 試驗方案
方案1試驗結(jié)果龜紋無改善,排除化金前處理異常;方案2結(jié)果無龜紋現(xiàn)象,排除因前處理造成污染,剝錫將其咬蝕干凈一說;方案3試驗結(jié)果金面的龜紋呈規(guī)律性的粗糙狀,用600倍顯微鏡觀察排列要比龜紋更緊湊,與龜紋一樣可見其晶格間的粘合物,其中的紋路更像膠狀粘合物。
試驗方案二種,如表2所示。正?;嚱鸷髢煞N方案均無龜紋出現(xiàn),說明顯影速度與清潔效果不會對龜紋產(chǎn)生影響。
表2 試驗方案
協(xié)力商與廠內(nèi)都進(jìn)行生產(chǎn)比較,結(jié)果都無龜紋,如表3所示。
表3 試驗方案
試驗方案三種,如表4所示,可否定剝錫時間與龜紋生成有關(guān)。
表4 試驗方案
試驗方案三種,如表5所示均未出現(xiàn)龜紋現(xiàn)象,也就是說剝錫不凈不會造成龜紋不良的發(fā)生。
表5 試驗方案
試驗方案二種,如表6所示,說明龜紋與除油、微蝕關(guān)系重大。
表6 試驗方案
將化金線除油更改為酸洗槽,及以除油劑配槽做試驗,如表7所示。
表7 試驗方案
試驗結(jié)果:除油更改為酸洗槽的無龜紋現(xiàn)象,生產(chǎn)按此執(zhí)行跟進(jìn)七天皆無龜紋出現(xiàn)。除油與龜紋生成有很大關(guān)系,在除油劑切換過來的第三天,化金線再次出現(xiàn)龜紋,再次驗證除油存在異常。
能譜元素分析灌膠橫截面銅鎳層間有硅元素,未灌膠的銅層有鋇元素 ,委外能譜元素分析銅面有氯元素存在,氯、硅、鋇三種異常元素都是油墨中所有。龜紋板金面能譜元素分析如圖2、圖3所示;對鎳銅交界處能譜元素分析如圖4、圖5所示。
圖2
圖3
圖4
圖5
配槽后試驗觀察,我司除油槽使用不到三天仍然有龜紋出現(xiàn),說明槽體本身問題可能性較小。由于我司有一款鋁基板需試驗處理,無意間在化金線過除油時發(fā)現(xiàn)鋁基板反應(yīng)劇烈,不斷有氣泡產(chǎn)生。于是模擬除油槽開缸比例,以化金除油劑與抗氧化除油劑配槽在燒杯內(nèi),再以小鋁片放置其中浸泡,觀察發(fā)現(xiàn)放在化金除油劑鋁片反應(yīng)劇烈,而抗氧化除油劑不產(chǎn)生反應(yīng)。
試驗說明鹽酸對油墨攻擊性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于硫酸,而龜紋的能譜元素分析結(jié)果就包含有油墨中的硅、氯、鋇異常元素。鋁為兩性金屬,與鹽酸和硫酸都產(chǎn)生反應(yīng),生成氫氣。對兩種除油劑原液做氯離子分析,分析結(jié)果化金除油劑氯離子高達(dá)20 g/L,而抗氧化除油劑分析無氯離子,后向化金藥水商負(fù)責(zé)人確認(rèn)除油劑中的確有鹽酸成份。
各項試驗說明,除油槽在使用含鹽酸的除油劑情況下金面龜紋嚴(yán)重,而在使用3%硫酸與不含鹽酸的除油劑時未出現(xiàn)龜紋不良;除油槽中鹽酸溶液對油墨攻擊較大,使油墨析出吸附在焊盤上,由于小的焊盤不易清洗,從而導(dǎo)致龜紋發(fā)生。