劉秋軍,馮俊青
(內(nèi)蒙古霍林河礦山機電檢修公司,內(nèi)蒙古霍林郭勒 029200)
內(nèi)蒙古霍林河露天煤礦是全國5大露天煤礦之一,南露天礦現(xiàn)在年生產(chǎn)量1800萬t,有礦用自卸車103臺,其中SF31904型自卸車63臺,TR100自卸車25臺,BELAZ75306型自卸車15臺。SF31904型自卸車是從2002年開始陸續(xù)投入使用,該車型是由湘電重型裝備股份有限公司生產(chǎn)制造,是礦里的主要運輸設(shè)備,載重量為108 t,年生產(chǎn)能力80萬m3/臺。
前氮缸離縫是指由于前氮缸固定螺栓松動或斷裂后,前氮缸與車架立板配合面之間出現(xiàn)縫隙。2013年礦里使用的SF31904型自卸車經(jīng)常出現(xiàn)前氮缸離縫故障,該故障的頻繁發(fā)生,不僅降低了設(shè)備的出動率,減少了車架的使用壽命,還牽涉到鉗工、焊工、機械手和叉車多工種維修作業(yè),增加了員工的勞動量和維護設(shè)備的成本。
前氮缸離縫造成的危害主要有掛板軸和通軸開裂、車架立板開裂或變形、固定螺栓孔橢圓變形或孔外邊緣出現(xiàn)凸起、氮缸平鍵鍵槽變形、聯(lián)桿開裂,這些危害如果不及時處理,前氮缸離縫故障也會周而復(fù)始出現(xiàn)。最嚴(yán)重的故障發(fā)生在2014年,電35左前氮缸立板與車架焊縫開裂,造成車輛左前輪、左前氮缸從車架瞬間脫離,發(fā)生較嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)件斷裂事故。因此尋找解決前氮缸離縫故障的方法勢在必行。
針對此問題,車間相繼開展了很多試驗性的工作,2013年9月與湘電集團技術(shù)人員交流后,結(jié)合設(shè)備前氮缸安裝存在的缺陷,認(rèn)為造成前氮缸離縫的原因有,①前氮缸螺栓經(jīng)常斷裂,更換不及時,導(dǎo)致其他螺栓承受的載荷過大,從而加劇了疲勞斷裂的速度,形成惡性循環(huán);②螺栓緊固的力矩不均勻、甚至力矩大小達不到規(guī)定值,致使螺栓承受的載荷大小不一致,存在壽命長短不一的情況,力矩達不到規(guī)定值,容易使螺栓退扣或受沖擊斷裂。原來所有螺栓均采用預(yù)置式扭矩扳手由人工進行緊固,整個過程費時費力,員工存在抵觸情緒,經(jīng)過與湘電集團技術(shù)人員溝通,購置了1臺液壓扭矩扳手,解決了螺栓緊固的難題,方便了設(shè)備檢修;③部分設(shè)備氮缸平鍵丟失、鍵槽變形,平鍵不起作用,使得前氮缸螺栓承受的縱向剪切力增加,提前斷裂;④前氮缸最下方2個M39的螺栓缺失或斷裂,連接失效,造成前氮缸掛板、掛板軸以及通軸受力較大,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)件開裂;⑤操作不規(guī)范和坑下作業(yè)路面質(zhì)量較差,致使前氮缸處受到較大沖擊,使前氮缸螺栓斷裂或結(jié)構(gòu)件出現(xiàn)裂紋。為此制定了治理方案。
(1)檢查前氮缸和車架安裝表面。用直尺檢驗前氮缸和車架配合面的平整度,要求安裝表面應(yīng)平整沒有凸起,否則需要用砂輪磨平。如果孔或車架上立板變形則需要更換立板,該立板用Q235鋼板制作,并進行熱處理,鍵槽由15 mm深,加到20 mm,保證氮缸平鍵可以承受足夠的剪切力,減少螺栓垂直方向受力。
(2)清洗前氮缸和車架立板安裝表面,以及鍵和鍵槽,待干燥后再裝配,測量前氮缸和車架立板的平面度,打磨突出部分,保證2個配合面貼合較好(圖1)。對于前氮缸上鍵槽變形部分,采取加深鍵槽的方法進行維修,保證鍵槽與平鍵配合面接觸良好。
(3)將鍵裝入前氮缸的鍵槽內(nèi),并用穩(wěn)銷固定。氮缸平鍵必須經(jīng)過熱處理,保證強度。
(4)待前氮缸加完液壓油后,用叉車將前氮缸叉起,將其移至車架的安裝表面位置,使氮缸上的鍵對準(zhǔn)車架安裝面上的鍵槽,然后慢慢將氮缸推進去(圖2)。
圖1 前氮缸安裝表面
圖2 各部位名稱
(5)按要求裝上螺栓墊圈、螺母(圖3)。
(6)用購進的液壓板手將圖4中所有螺栓分3次擰緊到力矩為第一次,將螺栓擰緊到約700 N·m。擰緊順序先擰l和12,擰2和11,擰 5 和 8,擰 6 和7,擰 3和 lO,擰 4 和9。第二次,將螺栓擰緊到約1500 N·m,擰緊順序與第一次相同,第三次將螺栓擰緊到,擰緊順序與第一次相同,其中螺栓11和螺栓12的擰緊力矩為,最后,將所有螺栓校擰一遍,確保螺栓預(yù)緊力達到規(guī)定要求。需注意,①螺栓擰緊前要涂螺栓鎖固密封膠2711;②擰緊時,擰緊速度4 r/min,不得用手錘錳力敲打;③M33螺栓擰緊后,要保證螺紋至少露出螺母2扣以上。
(7)把氮缸聯(lián)桿的孔、氮缸掛板軸和車架上的通軸、偏心套涂上適量潤滑脂,將氮缸聯(lián)桿裝入銷子,偏心套安裝到氮缸掛板軸上,用紫銅棒輕輕地敲打偏心套以確保接觸良好,安裝擋圈、螺栓和防松墊圈到聯(lián)桿的車架端上,此時暫不擰緊螺栓。
圖3 前氮缸安裝
(8)轉(zhuǎn)動偏心套拉緊聯(lián)桿直至扭矩值達到 1400 N·m,轉(zhuǎn)動偏心套的方向應(yīng)能使連桿產(chǎn)生拉伸載荷的方向,再將偏心套堆焊兩點于聯(lián)桿上。
(9)將擋圈、彈簧墊圈和螺栓裝到氮缸安裝位置,并擰緊4個螺栓。
圖4 車架前氮缸安裝表面螺栓擰緊順序
部分設(shè)備在處理前氮缸離縫故障時,可能需要更換前氮缸立板、掛板軸和通軸,為了提高焊接的質(zhì)量,保證裝配精度。在將車上氮缸立板去掉之前,先進行定位,便于新的立板準(zhǔn)確定位焊接,保證原始安裝尺寸。焊接過程中嚴(yán)格按照焊接工藝進行,保證焊接質(zhì)量。冬季焊接,由于車間溫度較低,可采用加熱簾進行焊前預(yù)熱和焊后保溫,防止焊縫出現(xiàn)焊后裂紋。
利用以上方案,從2013年9月,開始逐臺進行治理,目前已經(jīng)收到良好效果。2013年前半年與2014年前半年前氮缸離縫故障對比,見表1。
表1 前氮缸離縫故障同期比較
從表1得知,2014年前半年與2013年同期比較故障次數(shù)明顯下降,故障處理時間減少2003.19 h,每年的直接經(jīng)濟效益可達52.44萬元人民幣。此處還不包括材料費、維修工時費及停機后造成產(chǎn)量損失等。目前車間內(nèi)已全面執(zhí)行包機制的管理方法,將設(shè)備包機到人,對前氮缸離縫故障的治理也由被動轉(zhuǎn)為主動,日常工作中加強了對設(shè)備的點檢,發(fā)現(xiàn)氮缸固定螺栓松動或缺失及時進行處理,避免故障擴大。同時加大了設(shè)備作業(yè)區(qū)路面的維修力度,規(guī)范設(shè)備司機的操作過程,減少設(shè)備顛簸造成的前氮缸離縫故障等。