傅 旭,李富春,張鵬宇,張更賀,張祥成
(1.西北電力設(shè)計院有限公司,陜西 西安 710075;2.國網(wǎng)吉林省電力有限公司,吉林 長春 130000;3.國網(wǎng)青海省電力公司檢修公司,青海 西寧 810003;4.國網(wǎng)青海省電力公司經(jīng)濟技術(shù)研究院,青海 西寧 810008)
隨著電力系統(tǒng)規(guī)模的不斷擴大,電網(wǎng)規(guī)模和短路電流的矛盾日益突出[1-5],限制短路電流已經(jīng)成為電網(wǎng)規(guī)劃和運行的一個重要研究課題[6-10]。
文獻[11]提出大機組降壓運行短路電流變化分析方法及計算模型。文獻[12]建立了特高壓受端電網(wǎng)的綜合限流優(yōu)化模型,以單相短路電流和三相短路電流同時滿足要求為主要約束條件。文獻[13]將220 kV電網(wǎng)分區(qū)運行作為限制短路電流的首選措施。文獻[14]應(yīng)用疊加定理計算含變流型電源電網(wǎng)短路電流,其結(jié)果可用于電網(wǎng)規(guī)劃及設(shè)備選型。 文獻[15]利用風(fēng)力發(fā)電機短路時電壓電流的特性關(guān)系求解出風(fēng)電場的短路電流。文獻[16]利用端口阻抗矩陣和故障端口開路電壓,經(jīng)過一次端口補償電流的計算,求得故障電流。
隨著青海特高壓直流外送通道及其配套750 kV工程的建成投運,青海省750 kV電網(wǎng)短路電流超標(biāo)風(fēng)險激增,亟需研究限制短路電流的措施,提出切實可行的解決方案,為后續(xù)電網(wǎng)規(guī)劃及運行提供指導(dǎo)。
本文分析青海西寧地區(qū)短路電流的發(fā)展趨勢和750 kV母線短路電流超標(biāo)的原因,研究青海西寧地區(qū)限制短路電流方案。通過將串聯(lián)電抗器模擬為追加一條阻抗支路,可利用基態(tài)的節(jié)點阻抗參數(shù)矩陣快速計算采取限流措施后的短路電流,以提高計算速度。研究結(jié)果表明,僅考慮750 kV線路加裝串抗不能解決西寧750 kV母線短路電流的超標(biāo)問題。通過運行時西寧—日月山雙回750 kV線路轉(zhuǎn)為熱備用,西寧—郭隆雙回750 kV線路加裝20 Ω串抗,可不需升級改造750 kV開關(guān)。
2025年青海西寧及其鄰近地區(qū)750 kV電網(wǎng)接線結(jié)構(gòu)如圖1所示,西寧和日月山750 kV母線的短路電流和其連接的各條支路提供的短路電流的計算結(jié)果如表1、2所示,可看出:
圖1 青海網(wǎng)架接線示意圖Fig.1 Qinghai power grid structure diagram
1) 2025年西寧750 kV母線的三相短路電流為62.43 kA,單相短路電流為59.70 kA,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了西寧變電站750 kV、50 kA斷路器的開斷能力。從各支路故障電流計算結(jié)果來看,西寧變電站750 kV短路電流水平過高,主要是因為西寧變電站處于電網(wǎng)中心位置,750 kV出線回路數(shù)多,至日月山、合樂線路提供的短路電流較大,分別提供短路電流約占27%左右(雙回)和21%左右(雙回)。
2) 2025年日月山750 kV母線三相短路電流為57.05 kA,單相短路電流為54.61 kA,超過了日月山變電站750 kV、50 kA斷路器的開斷能力。從各支路故障電流計算結(jié)果來看,日月山變電站短路電流水平過高,主要是因為西寧地區(qū)750 kV電網(wǎng)呈環(huán)網(wǎng)運行,線路長度較短,變電站出線回路數(shù)多,至西寧、青山線路提供的短路電流較大,分別提供短路電流約占38%左右(雙回)和25%左右(雙回)。
表1 2025年西寧750 kV母線短路電流Table1 Short-circuit current of Xining 750 kV bus in 2025
表2 2025年日月山750 kV母線短路電流Table 2 Short-circuit current of Riyueshan 750 kV bus in 2025
線路裝設(shè)串聯(lián)電抗器通過在需要裝設(shè)串聯(lián)電抗器的線路兩端并聯(lián)一個阻抗值為-zij∥(zij+zL)的支路模擬,如圖2所示。其中:zij為線路i-j的阻抗;zL為線路i-j接入的串聯(lián)電抗器阻抗。
圖2 線路加裝串聯(lián)電抗器模擬Fig.2 Model of line with series reactor
2.2.1 三相短路電流靈敏度計算
裝設(shè)串聯(lián)電抗可模擬成投切一條阻抗支路,通過節(jié)點自阻抗的變化求解短路電流的變化量,此即為該限流措施對超標(biāo)母線上短路電流的靈敏度。
(1)
切除節(jié)點i和j之間的線路i-j前后,短路電流標(biāo)么值的變化量為
(2)
切除某條線路i-j,相當(dāng)于在相應(yīng)的節(jié)點上追加一條阻抗值為-zij的線路。支路切除前后矩陣對角線元素的變化量為
(3)
其中:
(4)
式中:Zii為原網(wǎng)絡(luò)節(jié)點i的自阻抗;Zjj為原網(wǎng)絡(luò)節(jié)點j的自阻抗;Zij為節(jié)點i、j的互阻抗。
短路電流標(biāo)么值的改變量為
(5)
式中Zfi和Zfj分別為斷開線路首末端節(jié)點與三相短路電流超標(biāo)研究節(jié)點之間的互阻抗。
轉(zhuǎn)成有名值為
(6)
2.2.2 單相短路電流靈敏度計算
單相接地短路為不對稱短路,單相接地短路的電流標(biāo)么值為
(7)
式中Zeq為等效故障阻抗。
(8)
單相接地短路電流標(biāo)么值的變化量為
(9)
其中,線路切除前后的等效故障阻抗之差為
綜合以上各式,可得出單相接地短路電流靈敏度如下:
(14)
西寧—日月山雙回750 kV線路加裝5~30 Ω串聯(lián)電抗,西寧和日月山750 kV母線短路電流如表3所示。可看出:西寧—日月山雙回線路各加裝25 Ω串聯(lián)電抗,日月山750 kV短路電流可降至50 kA以內(nèi),但由于西寧處于電網(wǎng)中心位置,出線較多,750 kV短路電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過50 kA;加裝30 Ω串聯(lián)電抗,西寧750 kV短路電流僅降至57.90 kA。在此基礎(chǔ)上,即使再考慮西寧—郭隆雙回線路各加裝20 Ω串聯(lián)電抗,西寧750 kV短路電流降至53.02 kA,仍超過50 kA。
表3 2025年短路計算結(jié)果(西寧—日月山雙回750 kV線路加裝串抗)Table 3 Short-circuit results in 2025 (Xining-Riyueshan double 750 kV line installed series reactor)
綜合以上分析,僅考慮750 kV線路加裝串聯(lián)電抗不能解決西寧750 kV母線短路電流超標(biāo)問題。
考慮采用如下兩個方案:方案1,西寧和日月山750 kV開關(guān)升級改造為63 kA;方案2,運行時西寧—日月山雙回線轉(zhuǎn)為熱備用,同時西寧—郭隆雙回加串抗。
方案1和方案2的短路電流計算結(jié)果如表4所示。可看出:方案1,西寧和日月山750 kV母線最大短路電流分別為62.43和57.05 kA,西寧和日月山均升級改造為63 kA開關(guān),可基本滿足要求,但西寧變電站開關(guān)已無裕度;方案2,西寧—日月山雙回線路轉(zhuǎn)為熱備用,同時西寧—郭隆每回線路郭隆側(cè)加裝20 Ω串聯(lián)電抗,西寧750 kV母線短路電流可降至48.40 kA,可不需升級改造750 kV開關(guān)。
表4 青海東部主要750 kV母線短路電流結(jié)果Table 4 Short-circuit current results of main 750 kV bus in eastern Qinghai
分析了青海西寧地區(qū)裝設(shè)串聯(lián)電抗器限制短路電流的可行性,研究了青海西寧地區(qū)限制短路電流方案。通過將串聯(lián)電抗器模擬為追加一條阻抗支路,可快速計算裝設(shè)串聯(lián)電抗器后的系統(tǒng)短路電流。研究結(jié)果表明,僅考慮750 kV線路加裝串聯(lián)電抗還不能解決西寧750 kV母線短路電流超標(biāo)問題,通過運行時西寧—日月山雙回750 kV線路轉(zhuǎn)為熱備用,西寧—郭隆雙回750 kV線路加裝20 Ω串聯(lián)電抗,可將西寧750 kV母線短路電流可降至48.40 kA,可不需升級改造750 kV開關(guān)。