吳楠
【摘 要】文章對后減震器異響問題進行分析,通過對比和試驗確認防塵膠套是產生異響的主要原因,并制定對應解決措施。提供一種解決后減震器異響問題的思路,可預防在類似結構車型上出現(xiàn)同種異響問題。
【關鍵詞】后減震器;防塵套;異響
【中圖分類號】U472 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)10-0093-02
1 概論
噪聲、振動與聲振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness,NVH),是各大整車制造企業(yè)的重點關注問題,是汽車制造質量的一個重要指標,也是客戶對汽車最直觀的感受。NVH問題在整車故障中占有很大的比例,其中最突出的就是噪聲故障,解決噪聲問題是整車制造行業(yè)面臨的重要課題。
2 問題現(xiàn)狀
2.1 某車型后減震器異響
在跑壞路時,車輛后部有明顯的異響,多次壞路試驗之后確定異響源為后減震器。異響表現(xiàn)為經過顛簸路和扭曲路時,能聽到“哆哆”的聲音。
2.2 問題分析
2.2.1 后減震器互換驗證
A為異響車,B為無異響車。將A和B后減震器拆下,A后減震器裝上B車,B后減震器裝上A車,跑壞路驗證。后減震器互換后,A車無異響,B車有異響。異響是跟著后減震器產生的,可判斷異響是后減震器故障導致。
2.2.2 后減震器分析
對拆下的后減震器進行分析發(fā)現(xiàn),后減震器防塵膠套變形,且有兩種表現(xiàn)模式:一種為后減震器防塵膠套與減震彈簧干涉;另一種為后減震器防塵膠套與減震彈簧無干涉(如圖1所示)。
兩種不同的零件狀態(tài)都有異響問題,由此可見,導致異響產生的原因有多種。
2.2.3 后減震器零件質量排查
對供應商庫房零件進行排查,沒有發(fā)現(xiàn)后減震器防塵膠套變形情況,可排除零件不合格的原因。零件在運輸過程中采用的是豎排排列方式,每個零件單獨固定放置,不存在碰撞擠壓導致防塵膠套變形。對生產線旁零件進行排查,同樣沒有發(fā)現(xiàn)后減震器防塵膠套變形情況。后減震器在裝車前,零件狀態(tài)良好,故障原因出現(xiàn)在裝車后。
2.2.4 防塵膠套變形
從后減震器設計數(shù)據(jù)上發(fā)現(xiàn),防塵膠套與減震彈簧的間隙為4.7 mm,防塵膠套與減震器的間隙為4.25 mm(如圖2所示)。
設計間隙不足,若防塵膠套變形存在干涉風險。因為零件尺寸問題,所以防塵膠套與減震彈簧、減震器的間隙無法直接增大,需要找出防塵膠套變形的原因。
2.2.5 臺架試驗
將5件故障后減震器(編號1~5)分別上臺架做試驗,結果表1;將5件未裝車后減震器(編號6~10)分別上臺架做試驗,結果表2。
通過故障件上臺架試驗發(fā)現(xiàn),無論防塵膠套與減震彈簧是否干涉,異響問題一直存在;而另一組數(shù)據(jù)表明,防塵膠套的變形是在后減震器運動過程中產生的。
臺架試驗過程中,發(fā)現(xiàn)了導致異響的兩種原因:①后減震器在運動時,防塵膠套發(fā)生了偏擺(如圖3所示)。防塵膠套與減震彈簧間隙小,偏擺導致防塵膠套與減震彈簧干涉,后減震器在上下運動過程中,防塵膠套與減震彈簧碰撞產生異響。②后減震器運動到上極限時,防塵膠套與緩沖撞擊面接近平齊(如圖4所示),在落下時,防塵膠套會與緩沖撞擊面碰撞,產生異響。
3 問題解決措施
分別對兩種故障原因制定以下措施。
(1)增加緩沖塊和活塞桿的過盈量和接觸長度,過盈量增加至0.2 mm,減少防塵膠套的偏擺量。此外,在緩沖塊頭部增加側向支撐的凸筋,頂住防塵膠套,減少偏擺量(如圖5所示)。
(2)增加防塵膠套長度,使減震器運動到上極限時防塵膠套底部低于緩塊沖撞擊面,這樣就不會發(fā)生碰撞(如圖6所示)。
(3)因為防塵膠套與減震彈簧、減震器的間隙無法更改,所以將防塵膠套下端的厚度由1.5 mm減小為1.0 mm,變相增大防塵膠套與減震彈簧、減震器的間隙(如圖6所示)。
4 措施改進效果
解決措施實施后,汽車在跑壞路時不會聽到“哆哆”的異響。觀察后減震器,防塵膠套沒有出現(xiàn)變形情況,解決了異響問題。
5 結語
異響是汽車設計制造的重點問題之一,解決異響問題需要熟悉零件結構和零件的工作原理,合理運用各種工具,找到根本原因,制定解決措施。解決問題后,還要總結和吸取經驗,在設計上避免再次發(fā)生同樣的問題。
參 考 文 獻
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