翟玉龍 吳建華
(寶武集團梅山鋼鐵公司煉鐵廠 南京210039)
在高爐煉鐵設備中,爐前關鍵設備包括開口機、移蓋機、泥炮等,周期性打開鐵口放出冶煉好的鐵水,完成后及時封堵。開口機、移蓋機和泥炮采用液壓控制,打開鐵口、挪移A蓋和堵鐵口等作業(yè)的各部件動作采用手動操作,各動作的液壓閥門配置手柄式先導閥,集中在操作臺上,布置在每個鐵口的閥站內(nèi)。
梅鋼五號高爐爐前打開鐵口和封堵鐵口操作,需要爐前工在閥站的操作臺上一邊扳動先導閥手柄、一邊通過閥站玻璃窗口觀測現(xiàn)場,才能完成。在當前的社會背景下,考慮爐前高溫工況、環(huán)境等影響,這種操作方式落后,勞動效率低,安全性差[1],不利于大型企業(yè)的長期發(fā)展。為了降低爐前工的工作強度,提高勞動效率,提升高爐設備整體的自動化控制水平,對爐前液壓系統(tǒng)進行升級改造。同時,優(yōu)化改進現(xiàn)場液壓管路,安裝旋轉接頭,消除跑冒滴漏對環(huán)境的影響,提高液壓系統(tǒng)的整體使用性能。
梅鋼煉鐵廠五號高爐系統(tǒng)于2012年6月2日點火投產(chǎn),高爐有效容積為4070m3,年平均利用系數(shù)為2.2 t/(m3.d),年產(chǎn)煉鋼鐵水約327×104t/a。主要技術經(jīng)濟指標見表1。
表1 五號高爐主要技術經(jīng)濟指標
液壓開口機、移蓋機及液壓泥炮采用兩套相連的液壓泵站,每套各為兩臺開口機、移蓋機、泥炮提供液壓動力源,其中一套故障時可通過切換手動球閥使用另一套泵站供油[2]。液壓站主泵采用恒壓柱塞變量泵,每套數(shù)量3臺,其中2臺工作,1臺備用,泵流量185L/min,壓力31.5MPa,電機功率:132kW,采用抗磨液壓油ISOVG46/40℃,油箱配套循環(huán)過濾、熱交換系統(tǒng)。每個鐵口配置一個閥站,控制對應的開口機、移蓋機、泥炮,每個執(zhí)行機構對應一個閥組,閥站閥組原理圖見圖1,圖中換向閥1控制泥炮旋轉,換向閥2控制泥炮打泥退泥餅,換向閥3控制開口機回轉,換向閥3控制開口機回轉,換向閥4控制小車進退,換向閥5控制鉆桿旋轉,換向閥6控制鑿巖機振打換向閥7控制夾鉗開閉,換向閥8控制揭蓋機小車行走,換向閥9控制A蓋的升降。原換向閥都是液控換向閥,所有動作由操作工扳動手柄式先導閥實現(xiàn)。
爐前開口機設計采用TMT型全液壓強力開口機,該開口機大臂回轉一步到位對準鐵口,主要技術參數(shù)見表2。移蓋機采用懸臂式全液壓移蓋機,具有橫移和A蓋升降兩個動作。其主要技術參數(shù)如下:走行油缸額定工作壓力25MPa,工作行程4500mm,提升油缸額定工作壓力25MPa,工作行程585mm。泥炮采用DDS式液壓泥炮,僅有轉炮和打泥動作,炮嘴的壓緊動作依靠旋轉機構來完成,打泥油缸工作壓力28MPa,直徑530mm,行程1458mm,轉炮油缸工作壓力28MPa,直徑310mm,行程1386mm。
圖1 閥站閥組原理圖
3.1爐前設備液壓系統(tǒng)
梅鋼五號高爐有四個出鐵口,每個鐵口一個閥站,各配置一整套開口機、移蓋機、泥炮及控制操作系統(tǒng)。在液壓閥站,開口機、揭蓋機和泥炮的每個動作都對應布置一組液壓閥,保證每個動作可以單獨完成,互不干涉。其液壓控制原理圖見圖2。本改造將梅鋼五號高爐開口機、移蓋機、泥炮設備的液壓控制由原有的液控和手動方式升級為電液控制,將原有的相關中間配管進行相應改造,將所有電氣信號送PLC,并加裝遙控操作裝置,使爐前工可以在鐵口現(xiàn)場遙控操作[3],不再受限于閥站內(nèi)靠手柄的操作方式。
表2 開口機主要參數(shù)
以液壓泥炮為例,液壓閥臺安裝減壓閥,其中一路液壓油減壓后作為閥臺換向閥控制油;閥臺安裝一個手動換向閥,控制減壓后的控制油流向泥炮閥組或開口機閥組。其中,泥炮的動作包括旋轉轉進、旋轉轉退、泥缸打泥和泥缸退泥,改造升級前,旋轉油缸和打泥油缸分別由對應的液動比例換向閥控制,閥臺安裝手柄式先導閥,控制油連通后,操作各手柄實現(xiàn)泥炮各動作。改造后,各閥組的原液動比列換向閥更換為電液比例換向閥[4],就地安裝I/O站提供電源,其他各控制調節(jié)閥繼續(xù)使用。手柄式先導閥操作臺拆除,安裝電源控制手動操作臺,配套安裝電氣及自動化PLC控制系統(tǒng)。正常采用遙控器遠程操作,手動模式操作和緊急模式下的操作使用手動操作臺。泥炮液壓控制原理圖見圖2改造升級①、②、⑤為電液比例換向閥,③、④先導閥拆除,配管封堵,閥臺其余組件繼續(xù)使用。同一閥站內(nèi),開口機和移蓋機的閥組中對應的所有換向閥做同樣改進升級,改造后,電液比比例換向閥響應更快,精度更可靠[5]。
四臺閥站的閥組改造升級內(nèi)容相同,改造液動換向閥、手柄式先導閥及控制油路,實現(xiàn)電液控制,安裝PLC自動控制系統(tǒng),升級實現(xiàn)遙控器遠程操作。
對現(xiàn)場液壓管路改進,在開口機大臂回轉立柱中心增加12路旋轉接頭,對大臂回轉上壓蓋及芯軸進行改造,重新加工旋轉接頭定位及安裝孔。開口機入口端除大臂回轉油缸保留軟管外,其他全部采用硬管連接。泥炮整改方案主要是將泥炮回轉中心液壓油管軟管連接改為4路旋轉接頭,水管連接采用單獨4路旋轉接頭,重新敷設硬管。改進后,現(xiàn)場管路布局更合理,故障大幅減少,消除跑冒滴漏對環(huán)保的不利影響。
圖2 泥炮液壓控制原理圖1-比例換向閥;2-比例換向閥;3-手柄式先導閥;4-手柄式先導閥;5-手動換向閥
3.2自動化控制系統(tǒng)
由扳動先導閥手柄的操作方式升級到移動無線遙控操作方式,在閥臺更換液動控制換向閥為電液控制換閥向后,配套安裝對應的PLC自動控制系統(tǒng)[6]。
升級新裝兩套電氣及自動化PLC控制系統(tǒng),分別控制南出鐵場和北出鐵場的設備,核心控制系統(tǒng)安裝在高爐中控樓內(nèi),在4個閥站設置遠程I/O站,在中控樓和爐前值班室新增監(jiān)控畫面;增加4套遙控器,用于4個鐵口設備的現(xiàn)場操作;在4個閥站均設手動操作臺[7],用于手動模式操作和緊急模式下的設備操作,在每個閥站外新增泥炮壓力顯示屏,輸入信號為4-20mA。
新PLC控制系統(tǒng)沿用AB公司ControlLogix 1756系列,保持與整個高爐控制系統(tǒng)一致。一套系統(tǒng)用于控制北出鐵場1#、2#出鐵口的設備,另一套系統(tǒng)用于控制南出鐵場3#、4#出鐵口的設備。采用冗余的PLC系統(tǒng)設備,兩套冗余的PLC控制系統(tǒng)均采用AB公司ControlLogix 1756 系列, 設PLC主機架,通過冗余ControlNet控制網(wǎng)下掛I/O模塊,其I/O模塊分散設在各現(xiàn)場,共設2個主機架及8個遠程I/O站,兩個主機架裝于同一臺PLC柜。
主機架用于安裝CPU模塊及通訊模塊等,均采用冗余配置,安裝在高爐中控樓電氣室。1#遠程I/O站用于接收1#閥站內(nèi)電液設備的I/O及1#出鐵口遙控器的I/O,單獨成柜,安裝在北出鐵場的1#閥站內(nèi);2#遠程I/O站用于接收1#出鐵口泥炮、開口機、移蓋機的手動操作臺的信號,安裝在北出鐵場的1#閥站新增的操作臺內(nèi);控制系統(tǒng)主機架與遠程I/O站之間采用冗余的光纖通訊。每個閥站就地設置UPS電源,為操作室內(nèi)遠程站提供不間斷電源。另三個閥站內(nèi)的I/O站同樣布置,共計8套。
本系統(tǒng)的網(wǎng)絡結構采用AB公司經(jīng)典的網(wǎng)絡結構,分為:信息層,自動化和控制層及設備層。信息層,配置交換機1臺,4臺工控機做為信息層的主要設備。自動化和控制層,根據(jù)現(xiàn)場工藝設備的布置及其功能特點,采用在現(xiàn)場就地安裝遠程I/O柜的方式。為了保證控制的可靠性,該控制系統(tǒng)CPU及網(wǎng)絡都采用冗余配置。設備層,升級后將各閥站新增的電磁閥均納入到遠程站中??刂屏鞒桃妶D3。網(wǎng)絡結構,為確保系統(tǒng)的統(tǒng)一性、完整性,控制系統(tǒng)硬件、軟件均選用煉鐵廠一直在用的ControlLogix系列PLC,從而保證整個煉鐵區(qū)域控制系統(tǒng)、HMI系統(tǒng)的統(tǒng)一性、完整性。PLC系統(tǒng)的核心控制層采用ControlNet 網(wǎng)絡結構,其通訊的速率可達5M bit/s。
圖3 爐前設備控制流程圖
自動化應用軟件主要包括各個工藝設備的PLC 控制程序,系統(tǒng)監(jiān)控畫面、流程畫面、趨勢畫面、控制組畫面、報警畫面等。PLC控制程序:操作臺、遙控器信號的采集,新增液壓電磁閥站的控制,并根據(jù)操作臺、遙控器信號狀態(tài)控制現(xiàn)場設備的相應動作。正常模式下的操作都是基于PLC 系統(tǒng)的操作。HMI畫面程序:HMI畫面程序包括系統(tǒng)監(jiān)控畫面、流程畫面、趨勢畫面、控制組畫面、報警畫面等。系統(tǒng)監(jiān)控畫面主要顯示在該系統(tǒng)主要設備的當前狀態(tài),以及當前報警信息。流程畫面描述該系統(tǒng)的主要流程,以及當前的系統(tǒng)的運行狀態(tài)。趨勢畫面記錄一些跟工藝有關的重要的數(shù)據(jù),以便以后能夠通過這些數(shù)據(jù)能夠分析出目前操作上的不足,規(guī)劃出更合理操作方式,達到使設備最大化為生產(chǎn)服務的理念??刂飘嬅嫣峁└鱾€單體設備的手動單動窗口。報警畫面提供系統(tǒng)的報警信息,并能追溯該報警的產(chǎn)生時間。提供查詢歷史報警功能。系統(tǒng)具有可拓展性,在條件成熟時,可以把整套系統(tǒng)接入高爐中控生產(chǎn)系統(tǒng),在高爐值班室實現(xiàn)爐前一鍵操作,在現(xiàn)有的遙控器操作基礎上升級為智能自動作業(yè)。
為保障系統(tǒng)工作的可靠性,新裝4套3kVA UPS電源裝置[8],為遠程I/O柜提供電源支持。PLC柜電源利用現(xiàn)有高爐中控樓UPS裝置的備用回路提供電源。
爐前系統(tǒng)自動化升級后,操作工可以實時觀察現(xiàn)場的溫度、壓力、重量數(shù)據(jù),便于遙控操作時實時調整,使爐前作業(yè)更直觀;同時自動化系統(tǒng)記錄設備運行狀態(tài),把界面直接接入爐前操作電腦,便于實時監(jiān)控。通過優(yōu)化管線布置,大幅減少了現(xiàn)場跑冒滴漏等對現(xiàn)場環(huán)境的不利影響。通過改進液動控制為電液控制,配套安裝電氣及自動化控制系統(tǒng),升級實現(xiàn)了爐前各項作業(yè)的遙控操作,現(xiàn)場操作方便、準確,改善了手動扳手柄的操作方式,減輕了操作者的勞動強度,勞動效率得到提高,爐前環(huán)境明顯改善。
爐前系統(tǒng)自動化升級已近兩年,實踐表明遙控操作簡單易學,系統(tǒng)安全可靠穩(wěn)定,提升了高爐設備的自動化控制水平。梅鋼爐前系統(tǒng)自動化升級實踐的經(jīng)驗,可為兄弟企業(yè)設備升級、優(yōu)化崗位結構、效率提升等提供參考。