陳雪,趙焰,徐志清
(北京朗新明環(huán)??萍加邢薰?,北京 100039)
在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中,煤炭將長(zhǎng)期是主要能源。隨著國(guó)家一系列法規(guī)政策的出臺(tái)和實(shí)施,燃煤電廠節(jié)水減排和資源化已成為必然選擇[1~4]。目前電力行業(yè)零排放技術(shù)應(yīng)用仍處于起步和探索階段,零排放系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足,另外高昂的處理成本也是重要的制約因素[5、6]。
脫硫廢水含有懸浮物、硫酸鹽、過飽和的亞硫酸鹽以及重金屬等雜質(zhì),成分復(fù)雜,水量波動(dòng)大,處理難度大[7]。目前的零排放工藝主要分為廢水預(yù)處理、膜法處理和蒸發(fā)結(jié)晶[8、9]。本研究采用全膜法工藝(TMF+DTRO+NF)處理脫硫廢水[10],以工程應(yīng)用為先導(dǎo),以產(chǎn)水達(dá)到循環(huán)水補(bǔ)水標(biāo)準(zhǔn)、濃縮液分鹽為目標(biāo),為實(shí)際工程的設(shè)計(jì)積累數(shù)據(jù),最終達(dá)到電廠節(jié)水減排的目的。
試驗(yàn)用的廢水為國(guó)電某燃煤電廠的脫硫廢水,該廢水經(jīng)過軟化和過濾(TMF)等預(yù)處理后作為高壓膜(DTRO)濃縮裝置的進(jìn)水,高壓膜處理后的濃水作為納濾(NF)進(jìn)水進(jìn)行分鹽。進(jìn)水水質(zhì)見表1。
表1 國(guó)電某燃煤電廠脫硫廢水水質(zhì)
由表1可知,脫硫廢水含有大量懸浮物,主要是石膏顆粒、SiO2等,同時(shí)含有Cl-、SO42-等,成分復(fù)雜,水量波動(dòng)較大,水質(zhì)極差,既含有一類污染物,又含有二類污染物,對(duì)環(huán)境有很強(qiáng)的污染性。因此,脫硫廢水必須經(jīng)處理進(jìn)行達(dá)標(biāo)排放或零排放。
傳統(tǒng)的熱法處理脫硫廢水,缺點(diǎn)是廢水處理量小,處理成本和能耗較高,固體廢物產(chǎn)生量大,成分復(fù)雜,無法有效回收利用。因此,針對(duì)該廠亟需解決的問題,最優(yōu)的辦法是通過膜法濃縮、分鹽將濃鹽水減量化,減少后續(xù)蒸發(fā)或非蒸發(fā)技術(shù)結(jié)晶的難度[11~16]。
本項(xiàng)目的處理對(duì)象是燃煤電廠的脫硫廢水,中試地點(diǎn)在國(guó)電某電廠。采用TMF高效軟化、DTRO濃縮技術(shù)、NF分鹽相結(jié)合的工藝流程,達(dá)到控制污染排放、節(jié)約水資源、降低廢水處理系統(tǒng)造價(jià)及運(yùn)行成本的目的,為公司今后零排放及相關(guān)項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)和提供技術(shù)支持,并為實(shí)際工程的設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
表2 分析方法
2.1.1 試驗(yàn)簡(jiǎn)介
試驗(yàn)采用化學(xué)加藥預(yù)處理+管式膜過濾。首先向脫硫廢水中投加氫氧化鈉和碳酸鈉,把鈣離子和鎂離子形成相應(yīng)的碳酸鈣和氫氧化鎂的不溶物,然后利用管式膜的高效固液分離,獲得膜透過水,經(jīng)回調(diào)pH后,送往后續(xù)濃縮系統(tǒng)進(jìn)行處理。
TMF管式微濾膜是一種用于高懸浮固體過濾和分離的新型膜產(chǎn)品。采用PVDF過濾膜與PVDF或PE支持骨架相結(jié)合的錨型鑲嵌結(jié)構(gòu),具有高通量、壽命長(zhǎng)、可耐受強(qiáng)酸堿反洗等優(yōu)勢(shì)。
2.1.2 試驗(yàn)工藝流程(圖1)
圖1 TMF工藝流程
2.1.3 試驗(yàn)結(jié)果與討論
(1)氫氧化鈉和碳酸鈉加藥量的確定
本試驗(yàn)的進(jìn)水為脫硫廢水,脫硫廢水的特點(diǎn)是鹽分較高,鈣鎂離子含量較高,幾乎沒有堿度,存在大量的永久硬度,需人為投加堿。因此加藥主要以雙堿(碳酸鈉、氫氧化鈉)為主。并且鎂的含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于二氧化硅的含量,無需人為補(bǔ)充鎂鹽。
將碳酸鈉配成10%的溶液,通過計(jì)量泵加入反應(yīng)槽中,按照Ca2++Na2CO3=CaCO3+2Na+計(jì)算碳酸鈉的理論加藥量。氫氧化鈉配成30%~32%的溶液,通過計(jì)量泵加入反應(yīng)槽中,通過調(diào)節(jié)加藥量調(diào)節(jié)pH,去除原理為Mg2++2NaOH=Mg(OH)2+2Na+。在碳酸鈉的加藥量為1.3倍理論值時(shí),檢測(cè)不同pH下,TMF系統(tǒng)進(jìn)水和產(chǎn)水的水質(zhì),指標(biāo)見表3。
表3 TMF系統(tǒng)進(jìn)水、產(chǎn)水水質(zhì)
由表3可知,在pH>10.5時(shí),鈣離子可完全去除,鎂離子也可去除大部分。根據(jù)鎂離子的溶度積常數(shù)算出鎂離子沉淀的最佳pH為10.87(Ksp,Mg(OH)2= 5.61×10-12,[Mg2+]≤10-5,[OH-]=7.5×10-4,即pH=10.87)。所以,反應(yīng)槽的最佳pH范圍為10.5~11。
在確定氫氧化鈉加藥量的前提下,即反應(yīng)槽的pH控制在10.5~11,檢測(cè)碳酸鈉加藥量不同時(shí),TMF系統(tǒng)的產(chǎn)水水質(zhì),指標(biāo)如表4所示。加藥量以碳酸鈉理論加藥量為基礎(chǔ)。由表4可知,當(dāng)碳酸鈉加藥量為理論值的1.1倍時(shí),鈣鎂離子的去除效果最好。因此,雙堿的加藥量確定。
表4 TMF系統(tǒng)碳酸鈉加藥量的確定
(2)濁度去除效果
取原水和管式膜產(chǎn)水,分別檢測(cè)濁度,見圖2。由圖2可知,管式膜微濾系統(tǒng)對(duì)濁度的去除率很高,產(chǎn)水濁度≤1NTU。
圖2 TMF對(duì)濁度的去除效果
2.1.4 小結(jié)
脫硫廢水在反應(yīng)槽內(nèi)與純堿、氫氧化鈉反應(yīng)形成碳酸鈣和氫氧化鎂的沉淀物,縮短了濃鹽水藥劑軟化時(shí)間,提高了分離效果。產(chǎn)水濁度≤1NTU,硬度≤50mg/L。對(duì)鈣鎂離子的去除率高、性能穩(wěn)定。TMF系統(tǒng)對(duì)鈣離子的去除率為99%,對(duì)鎂離子的去除率在98%以上,對(duì)濁度的去除率大于85%。
2.2.1 試驗(yàn)裝置及工藝流程
整套濃鹽水回收系統(tǒng)采用的處理流程如圖3所示,高壓反滲透主體裝置為一級(jí)兩段式反滲透膜柱,廢水在進(jìn)水泵增壓獲得初步壓力并經(jīng)過保安過濾器過濾后即進(jìn)入高壓泵提供壓力,而循環(huán)泵提供較大流量以滿足高壓反滲透膜面的流速要求,液體中的小分子顆粒物、溶解態(tài)的離子等被截留在濃水側(cè),透過的淡水被收集起來成為清潔的過濾液。
圖3 含鹽廢水濃縮系統(tǒng)工藝流程
試驗(yàn)采用某公司C4300049型膜柱,膜的壓力等級(jí)選用160bar,裝填在140bar的膜柱中,膜柱直徑20.32cm,膜通量設(shè)定在5~40L/m2·h,進(jìn)水為900L/h。
試驗(yàn)采用壓力為160kg的膜柱兩根,膜柱內(nèi)置膜片共209片。反滲透膜膜片的材質(zhì)由高分子聚酰胺類材料制成。以管式膜產(chǎn)水為進(jìn)水。進(jìn)水在進(jìn)水泵增壓時(shí)獲得初步壓力,并經(jīng)過保安過濾器過濾后流進(jìn)高壓泵。高壓泵提供壓力和較大流量以滿足高壓反滲透膜面的流速要求,液體中的小分子顆粒物、溶解態(tài)的離子等被截留在濃水側(cè)。產(chǎn)水可回收再利用,濃水送往蒸發(fā)結(jié)晶裝置繼續(xù)處理。
2.2.2 試驗(yàn)結(jié)果與討論
(1)恒回收率(77.8%)運(yùn)行,進(jìn)水電導(dǎo)率與產(chǎn)水電導(dǎo)率關(guān)系
由圖4可知,在溫度和pH不變的條件下,進(jìn)水量、回收率恒定時(shí),濃水和產(chǎn)水的電導(dǎo)都會(huì)隨著原水的電導(dǎo)率升高而升高。產(chǎn)水的電導(dǎo)率很穩(wěn)定,當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率小于60 000μs/cm時(shí),產(chǎn)水小于1000μs/cm,完全符合處理要求。高壓反滲透膜的產(chǎn)水穩(wěn)定性較好。
(2)跨膜壓差與進(jìn)水參數(shù)的關(guān)系
脫硫廢水的含鹽量高,污染物種類多,跨膜壓差可以表征有機(jī)和無機(jī)污染物對(duì)膜的污堵情況。由圖5可知,在進(jìn)水條件恒定,回收率為77.8%的條件下運(yùn)行時(shí),DTRO系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)的跨膜壓差較恒定。此外,當(dāng)進(jìn)水電導(dǎo)率(含鹽量)由小于1萬到大于4萬之間波動(dòng)時(shí),跨膜壓差的變化較小。
圖4 產(chǎn)水與進(jìn)水電導(dǎo)的關(guān)系
圖5 跨膜壓差與進(jìn)水電導(dǎo)率的關(guān)系曲線
高壓膜處理裝置為一級(jí)兩段式,由兩個(gè)膜柱組成。由圖6可知,以恒定膜通量25L/m2·h運(yùn)行,當(dāng)進(jìn)水壓力由40bar升高至100bar時(shí),兩個(gè)膜柱的跨膜壓差變化較小。這說明高壓膜的性能較穩(wěn)定,因進(jìn)水含鹽量升高可導(dǎo)致進(jìn)水壓力升高,所以,高壓膜可處理含鹽量變動(dòng)較大的脫硫廢水。
圖6 進(jìn)水壓力與跨膜壓差關(guān)系
(3)恒壓力運(yùn)行時(shí),產(chǎn)水流量隨時(shí)間變化關(guān)系
由圖7可知,當(dāng)運(yùn)行壓力為80bar ,進(jìn)水含鹽量(TDS=4萬mg/L)恒定時(shí),膜前壓力基本保持恒定,產(chǎn)水流量變化也較小。說明進(jìn)水量、產(chǎn)水量和運(yùn)行壓力之間保持密切的關(guān)系,其中一個(gè)數(shù)據(jù)可以間接反映其他兩個(gè)指標(biāo)。
圖7 產(chǎn)水流量隨時(shí)間變化關(guān)系圖
(4)不同膜通量對(duì)跨膜壓差、進(jìn)水壓力變化、產(chǎn)水電導(dǎo)變化的影響
圖8、圖9、圖10是進(jìn)水電導(dǎo)率4萬μm/cm,膜通量為15LMH、20LMH、25LMH時(shí)的系統(tǒng)運(yùn)行情況。由圖10可知,系統(tǒng)通量過大或過小,都會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)水電導(dǎo)不穩(wěn)定。
圖8 跨膜壓差變化
圖9 進(jìn)水壓力變化
圖10 產(chǎn)水電導(dǎo)率變化
(5)DTRO系統(tǒng)的產(chǎn)水水質(zhì)分析
由表5可知,DTRO系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)較好,濁度和硬度的去除率大于99%。
表5 DTRO系統(tǒng)的產(chǎn)水水質(zhì)
(6)化學(xué)清洗及膜的恢復(fù)情況
當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后,進(jìn)水壓力升高,跨膜壓差由5~10bar增大到10~15bar時(shí),需要對(duì)膜進(jìn)行化學(xué)清洗?;瘜W(xué)清洗可有效解決膜表面有機(jī)物污堵和結(jié)垢現(xiàn)象。
圖11為高壓膜連續(xù)運(yùn)行720h后,化學(xué)清洗膜片前后,跨膜壓差的變化??缒翰顜缀踉黾恿?倍,表明膜片出現(xiàn)了污堵。由圖12可知,清洗后的膜恢復(fù)情況良好。
圖11 洗膜前后跨膜壓差對(duì)比圖
圖12 洗膜前后壓力對(duì)比圖
2.2.3 小結(jié)
DTRO系統(tǒng)對(duì)TMF系統(tǒng)產(chǎn)水進(jìn)行濃縮試驗(yàn),產(chǎn)水達(dá)到間冷開式《工業(yè)循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50050—2007),可回用于補(bǔ)水;濃縮液溶解性總固體含量>7%;DTRO系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,進(jìn)水電導(dǎo)率<5萬μs/cm時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)率<1000μs/cm;水回收率最高可達(dá)86%,此時(shí)膜前壓力為120bar;可以處理性質(zhì)變動(dòng)較大的水;進(jìn)水電導(dǎo)率1萬~7萬μs/cm、pH2.0~8.0、氧化還原電位(ORP)-300~600mV、溫度25℃~40℃?;瘜W(xué)清洗可有效解決膜表面有機(jī)物污堵和結(jié)垢現(xiàn)象。
2.3.1 試驗(yàn)簡(jiǎn)介
本試驗(yàn)以高壓膜產(chǎn)出的濃水為進(jìn)水,系統(tǒng)進(jìn)水流量2t/h。利用納濾特種膜為分離介質(zhì),以壓力差為驅(qū)動(dòng)力,截留二價(jià)離子,實(shí)現(xiàn)二價(jià)鹽與單價(jià)鹽的分離。試驗(yàn)流程如圖13所示。
圖13 NF工藝流程圖
2.3.2 試驗(yàn)結(jié)果與討論
(1)納濾產(chǎn)水回收率對(duì)跨膜壓差的影響
由圖14可知,進(jìn)水電導(dǎo)率在9000~13 000μs/cm范圍波動(dòng),產(chǎn)水回收率在設(shè)計(jì)值50%時(shí),運(yùn)行跨膜壓差為0.01~0.02MPa,在允許范圍內(nèi),將產(chǎn)水回收率提高至57.9%運(yùn)行一段時(shí)間,跨膜壓差增大,跨膜壓差為0.02~0.04MPa。
圖14 回收率與跨膜壓差的關(guān)系圖
(2)納濾在不同產(chǎn)水回收率條件下的運(yùn)行效果
由圖15可知,產(chǎn)水回收率由設(shè)計(jì)值50%提升至57.9%后,剛開始運(yùn)行階段,系統(tǒng)脫鹽率低于設(shè)計(jì)值狀態(tài),運(yùn)行一段時(shí)間后,其脫鹽率與設(shè)計(jì)值的脫鹽率相當(dāng),不同產(chǎn)水回收率對(duì)脫鹽效果影響不大;平均脫鹽率為25.8%,最佳回收率為50%。
表6 NF產(chǎn)水水質(zhì)分析
圖15 不同回收率時(shí)運(yùn)行狀況曲線圖
(3)納濾在50%回收率條件下的分鹽效果
如表6所示,通過數(shù)據(jù)分析,回收率50%時(shí),納濾膜對(duì)硫酸根的截留率為94.5%,分鹽效果非常顯著。分鹽使廢水中的Cl-和Na+得到濃縮和富集,提高了濃縮液中純鹽的比例,達(dá)到了節(jié)水減排和減少雜鹽微廢的目的。
2.3.3 小結(jié)
在分鹽步驟的水中,含有大量的硫酸根和氯離子、鈉離子,納濾膜對(duì)硫酸根的截留率恒大于94%,同時(shí)將濃鹽水進(jìn)一步濃縮,濃縮水含鹽量可達(dá)10%,其產(chǎn)水達(dá)到間冷開式系《統(tǒng)循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 95050—2007)。
(1)用TMF對(duì)脫硫廢水進(jìn)行預(yù)處理,與重力沉淀相比,縮短了濃鹽水藥劑軟化時(shí)間大大提高了分離效果,且產(chǎn)水水質(zhì)較好,產(chǎn)水濁度≤1NTU、硬度≤50mg/L,對(duì)鈣鎂離子的去除率高、性能穩(wěn)定?;瘜W(xué)清洗后,膜通量恢復(fù)99%??勺鳛樘幚砻摿驈U水或高鹽水的工藝。
(2)高壓反滲透膜對(duì)TMF產(chǎn)水進(jìn)行濃縮試驗(yàn),其脫鹽率達(dá)95%。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,可處理性質(zhì)變動(dòng)較大的水,產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,可作為循環(huán)水補(bǔ)水回用?;瘜W(xué)清洗膜片,可有效解決膜表面有機(jī)物污堵塞和結(jié)垢問題。
(3)納濾特種膜對(duì)脫硫廢水一價(jià)、二價(jià)鹽的分離效果較好,對(duì)硫酸根脫除率>94%。為后續(xù)結(jié)晶提供高濃水。根據(jù)企業(yè)需求,納濾特種膜工藝可與其他膜工藝聯(lián)合使用,生產(chǎn)純度較高的鹽。
(4)與其他工藝相比,TMF+DTRO+NF工藝處理脫硫廢水的投資低、風(fēng)險(xiǎn)小、抗沖擊性好,不受進(jìn)水COD影響。脫硫廢水不需經(jīng)過三聯(lián)箱,直接進(jìn)入TMF系統(tǒng),NF濃縮水可直接進(jìn)行結(jié)晶,生產(chǎn)工業(yè)級(jí)NaCl。
(5)經(jīng)過該工藝處理后的濃縮水可直接進(jìn)行結(jié)晶,或者電解制氯、或者噴掃到灰場(chǎng)。膜技術(shù)是此工藝應(yīng)用的關(guān)鍵,膜的國(guó)產(chǎn)化和膜技術(shù)的普及,會(huì)大大降低膜的價(jià)格,加快工業(yè)化的步伐。該工藝具有推廣前景。