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選擇性非催化還原脫硝技術(shù)在W型鍋爐的應(yīng)用

2019-06-17 06:22張纏保
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2019年5期
關(guān)鍵詞:爐膛尿素煙氣

張纏保

(山西華仁通電力科技有限公司,太原 030000)

前言

山西陽城電廠總裝機容量3300MW,共8臺機組。其中一期陽城國際發(fā)電有限責任公司建設(shè)規(guī)模6×350MW亞臨界W型火焰鍋爐燃煤發(fā)電機組,鍋爐及汽輪發(fā)電機組分別采用美國福斯特·惠勒能源公司(FWEC)和德國西門子公司的產(chǎn)品,6臺機組于2001年1月至2002年7月相繼投入運行;二期大唐陽城發(fā)電有限責任公司建設(shè)規(guī)模2×600MW亞臨界W型火焰鍋爐燃煤發(fā)電機組,鍋爐及汽輪發(fā)電機組分別采用哈爾濱鍋爐廠和東方汽機廠的產(chǎn)品,2臺機組分別于2007年8月和9月投入運行。

W型火焰鍋爐主要燃用無煙煤,燃燒區(qū)域溫度高達1400℃,沿寬度方向的爐溫偏差大,導(dǎo)致NOx初始生成量最高可達2100mg/Nm3,平均濃度在1500mg/Nm3左右,且爐膛界面分布不均勻。僅靠SCR(Selective Catalytic Reduction 選擇性催化還原法),很難實現(xiàn)NOx超低排放(≤50mg/Nm3)。即使通過大量噴氨,階段性實現(xiàn)超低排放,也會導(dǎo)致氨逃逸加劇,二次污染嚴重,空預(yù)器堵塞,煙道腐蝕[1]。長時間運行,導(dǎo)致風機滑出正常工作區(qū)域,風機效率降低,并帶來其他嚴重后果。

陽城電廠通過摻燒煙煤,能將鍋爐出口NOx濃度控制在約1000mg/Nm3。2012年該電廠陸續(xù)對6臺機組進行了SCR脫硝工程改造,使NOx排放濃度控制在160mg/Nm3左右,滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223—2011)標準限值要求,但無法滿足山西省的超低排放標準(≤50mg/Nm3)。雖然低氮燃燒技術(shù)也可以降低鍋爐出口NOx濃度,但效果有限,且降低鍋爐效率1%以上,不能實現(xiàn)穩(wěn)燃高效的目標[2]。

本文主要針對高效SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction選擇性非催化還原)的工藝系統(tǒng)設(shè)計及組成進行闡述,對其運行數(shù)據(jù)進行分析,論證該系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定性能[3、4]。將該系統(tǒng)與SCR結(jié)合的聯(lián)合脫硝工藝路線,在滿足W型火焰鍋爐超低排放的同時,保證整個脫硝系統(tǒng)能實現(xiàn)全鍋爐負荷運行、靈活的調(diào)整方式、穩(wěn)定的脫硝效率和可優(yōu)化的經(jīng)濟運行模式,為W型爐火焰鍋爐實現(xiàn)NOx的超低排放提供了一種新的技術(shù)路線。

1 工藝系統(tǒng)

1.1 工藝系統(tǒng)描述

高效SNCR脫硝技術(shù)以爐膛為反應(yīng)器,將40%尿素溶液作為還原劑,經(jīng)稀釋噴入爐膛溫度為850℃~1100℃的區(qū)域,還原劑迅速熱解成NH3,與煙氣中的NOx反應(yīng)生成N2和水。

高效SNCR系統(tǒng)耦合了精確可靠的溫度場測量系統(tǒng),結(jié)合鍋爐負荷、煙氣流量、總排口NOx濃度等參數(shù),控制制備輸送單元,計量混合、分配單元的運行情況及不同區(qū)域、不同組合噴射單元的投退情況,實現(xiàn)SNCR系統(tǒng)對鍋爐負荷、爐膛截面溫度及同一截面溫度偏差變化的跟隨,保證將還原劑噴入最佳溫度窗口范圍內(nèi),最終達到SNCR脫硝系統(tǒng)的高效經(jīng)濟運行的目的。

1.1.1 SNCR技術(shù)原理

在850℃~1100℃范圍內(nèi),尿素還原NOx的主要反應(yīng)為:

式中,尿素為還原劑。

1.1.2 SNCR系統(tǒng)組成

該系統(tǒng)由五個單元組成,分別為全自動控制單元、溫度場檢測單元、尿素溶液制備輸送單元,SNCR精確計量混合分配單元、多區(qū)域組合靈活性噴射單元。系統(tǒng)組成如圖1所示。

圖1 SNCR系統(tǒng)組成圖

1.1.3 SNCR煙氣脫硝流程(圖2)

1.2 SNCR工藝設(shè)計

本工程單元機組SNCR脫硝系統(tǒng),根據(jù)各臺機組爐膛內(nèi)部的實際情況,分別在不同標高布置噴射系統(tǒng):設(shè)計6組計量與混合模塊,54個噴射器。其中后墻布置2層×9個噴射器,前墻布置4層×9個噴射器。尿素溶解系統(tǒng)全廠集中布置,在1號爐旁邊布置尿素溶液儲罐。

圖2 SNCR煙氣脫硝流程圖

1.3 尿素溶解系統(tǒng)

全廠共設(shè)計了3套溶解系統(tǒng),母管制,供8臺機組共用。1~6號機組每單元(2臺機組一個單元)設(shè)計安裝1個稀釋水罐,2臺機組公用。每臺機組設(shè)計安裝1個尿素溶液存儲罐,配套安裝2臺尿素溶液循環(huán)泵。SNCR脫硝系統(tǒng)所需的濃度為40%尿素溶液。

1.4 尿素溶液存儲系統(tǒng)

通過2臺輸送泵把尿素溶液從溶解罐轉(zhuǎn)移到儲存罐。在尿素溶液儲存罐上設(shè)置液位聯(lián)鎖,以避免存儲罐溢流。當存儲罐達到最高液位時,閥門自動關(guān)閉。

1.5 尿素溶液計量與混合分配系統(tǒng)

在計量與混合模塊中,尿素溶液和稀釋水混合,并分成若干等份。計量與混合分配系統(tǒng)包括所有用于制作尿素溶液與水的稀釋液的儀器、分配液體的儀器以及把空氣壓縮到噴射位置的儀器。流量計監(jiān)測每個管線噴射器的流量?;旌吓c分配柜控制霧化液體的壓縮空氣以及控制閥的操作。所有的測量、控制設(shè)備及閥門操作裝置都安裝在封閉的操作柜里。閥門均勻地把混合液體分配到每一個噴槍的噴嘴。為避免噴槍噴嘴的堵塞,混合用稀釋水進入系統(tǒng)前通過管道過濾器過濾。SNCR系統(tǒng)設(shè)計安裝6組計量與混合模塊,每組4套模塊控制柜,共24套。

1.6 自動噴射系統(tǒng)

稀釋后的尿素溶液通過霧化噴嘴,分布在燃燒室的截面上。噴槍(壁噴射器)的安裝方式與之相似,從而保證了NOx與還原劑處于最佳的反應(yīng)溫度。噴嘴噴出霧滴狀還原劑,使之與煙氣能均勻混合。

SNCR噴射系統(tǒng)在爐膛內(nèi)部分別在4個標高布置。根據(jù)鍋爐負荷和鍋爐爐膛內(nèi)的煙氣溫度,噴射器投入數(shù)量和溶液濃度可自動調(diào)整,以保證SNCR系統(tǒng)達到最佳效率。

1.7 全自動控制系統(tǒng)

通過NOx分析系統(tǒng)發(fā)出的信號等確定尿素溶液的噴射量。尿素溶液的噴射量由NOx控制器的輸出量確定。NOx控制器的輸入值來源于機組CMES的NOx值。每個噴嘴組的尿素溶液的流量都單獨控制。混合液經(jīng)流噴射器組的分配情況與燃燒室內(nèi)測量煙氣溫度分布情況保持一致。根據(jù)溫度測量系統(tǒng),高溫計測得截面煙氣溫度,并進一步?jīng)Q定噴射級別的選擇。全自動控制系統(tǒng)控制原理如圖3所示。

圖3 全自動控制系統(tǒng)控制原理圖

1.8 爐膛溫度監(jiān)測系統(tǒng)

采用分層設(shè)計布置的12套輻射型高溫計,通過檢測殘余碳/顆粒和二氧化碳的輻射量來測量煙氣溫度,可測溫度范圍為750℃~2000℃。對SNCR脫硝過程的效率來說,溫度的范圍非常重要。因此,尿素溶液必須注入到鍋爐最佳反應(yīng)溫度區(qū)內(nèi),而這可通過測溫系統(tǒng)的高溫計來實現(xiàn)。

噴槍按組排列,每一組與一個溫度確定區(qū)域相關(guān)。通過切換合適的噴槍組進行工作或根據(jù)溫度范圍來控制投退,從而實現(xiàn)SNCR系統(tǒng)控制的優(yōu)化。FTD-2D爐膛溫度測量系統(tǒng)監(jiān)控圖見圖4。

圖4 FTD-2D爐膛溫度測量系統(tǒng)監(jiān)控圖

2 工程實施及測試結(jié)果

2.1 工程實施

2016年10月開始對1號機組SNCR系統(tǒng)進行安裝,并于2016年11月底完成了1號機組SNCR+SCR系統(tǒng)的調(diào)試,12月完成168h試運行并正式移交生產(chǎn)。

2.2 運行數(shù)據(jù)

2.2.1 性能測試數(shù)據(jù)

1號機組的性能測試數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 1號機組性能測試數(shù)據(jù)

由表1可知,在215~340MW負荷范圍內(nèi),高效SNCR系統(tǒng)均能實現(xiàn)50%以上的脫硝效率,且隨著鍋爐負荷的降低脫硝效率有升高趨勢,當負荷降到215MW時,能實現(xiàn)約80%的脫硝效率。造成這種情況的原因可能有以下幾種:1)高負荷下的爐溫過高,滑出最佳SNCR反應(yīng)溫度窗口,而隨著負荷的降低,噴槍安裝區(qū)間溫度逐漸落入最佳脫硝反應(yīng)溫度窗口,導(dǎo)致反應(yīng)效率的提高;2)高負荷下煙溫高、煙氣流速大,液滴蒸發(fā)速度變得更快,還原劑穿透性下降,與煙氣的混合效果變差;同時,煙氣流速高,導(dǎo)致煙氣在脫硝區(qū)間的停留時間更短,最終導(dǎo)致脫硝效率下降。

2.2.2 實際運行工況下的數(shù)據(jù)

在330MW運行工況下,SNCR投運前后A、B兩側(cè)SCR入口NOx的數(shù)值對比見表2。

表2 330MW運行工況數(shù)值

表2的運行數(shù)據(jù)表明,在330MW工況下,當高效SNCR系統(tǒng)40%尿素溶液用量降低至902kg/h時,依然可實現(xiàn)31%的脫硝效率。當初始生成量降低至724mg/Nm3以下時,高效SNCR系統(tǒng)將SNCR出口NOx濃度穩(wěn)定控制在500mg/Nm3以下,實現(xiàn)超低排放的同時,控制SCR出力在合理范圍,降低氨逃逸,減緩空預(yù)器的堵塞及煙道的腐蝕。

2.2.3 初始NOx生成量遠高于設(shè)計值工況下運行數(shù)據(jù)

在340MW運行工況下,當初始NOx生成量超過設(shè)計值時,SNCR投運前后A、B兩側(cè)SCR入口NOx的數(shù)值對比見表3。

表3 340MW運行工況數(shù)值

表3的數(shù)據(jù)表明,初始NOx生成量在超過設(shè)計值1000mg/Nm3的工況下,高效SNCR脫硝效率依然能達到54.2%,可以保障SNCR出口(SCR入口)煙氣NOx濃度小于565mg/Nm3。

3 結(jié)論

(1)脫硝各項指標處于國際領(lǐng)先水平,高效SNCR的脫硝效率達50%以上,在初始設(shè)計值1000mg/Nm3以下時,可保證SCR入口NOx濃度控制在500mg/Nm3以下。SCR脫硝技術(shù)實現(xiàn)90%的脫硝效率,表明高效SNCR結(jié)合SCR可以實現(xiàn)超低排放(總排口NOx濃度<50mg/Nm3),為W型火焰鍋爐NOx超低排放提供了新的技術(shù)路線,可避免因低氮燃燒改造造成的鍋爐效率降低、水冷壁腐蝕等問題。

(2)通過配煤燃燒,系統(tǒng)在實際運行工況下,原始生成量約為700mg/Nm3,保證30%左右的脫硝效率即可滿足SNCR出口NOx低于500mg/Nm3,此時SNCR尿素溶液耗量控制在900kg/h左右,高效SNCR可以實現(xiàn)經(jīng)濟脫硝。

(3)在高、低負荷不變的工況以及高向低、低向高負荷轉(zhuǎn)化的變負荷工況下,該脫硝系統(tǒng)均能穩(wěn)定運行,且各項參數(shù)均能滿足設(shè)計要求。

綜上,高效SNCR系統(tǒng)可在原始生成量遠大于1000mg/Nm3,達到1200~1300mg/Nm3時,實現(xiàn)約55%的脫硝效率;原始生成量在700mg/Nm3時,可實現(xiàn)40%尿素溶液耗量在900kg/h,實現(xiàn)經(jīng)濟脫硝;在高負荷、低負荷、變負荷工況下,高效SNCR脫硝系統(tǒng)均能實現(xiàn)穩(wěn)定運行。

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