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煙氣高效脫硫協(xié)同除塵技術(shù)

2019-06-17 06:22林歡
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2019年5期
關(guān)鍵詞:篩板吸收塔氣液

林歡

(永清環(huán)保股份有限公司,長沙 410330)

引言

目前,國內(nèi)外煙氣脫硫工藝采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝的占80%以上,該技術(shù)成熟、適用的煤種范圍廣、脫硫效率高(可達(dá)90%以上)、安全可靠、能耗低[1]。

2015年12月2日,國務(wù)院常務(wù)會議決定,在2020年前,對燃煤機(jī)組全面實施超低排放和節(jié)能改造,大幅降低發(fā)電煤耗和污染物排放。煙氣排放SO2穩(wěn)定達(dá)到35mg/Nm3的超低排放標(biāo)準(zhǔn),脫硫效率則需提升到99%以上,需對脫硫塔進(jìn)行擴(kuò)容改造。脫硫塔擴(kuò)容改造主要有單塔雙循環(huán)技術(shù)、雙塔雙循環(huán)技術(shù)、合金托盤技術(shù)、單塔一體化除塵技術(shù)等。對于超低排放改造項目,通常存在改造空間受限的問題。

某企業(yè)兩臺2×320MW機(jī)組進(jìn)行超低排放提效改造,同步實施吸收塔內(nèi)協(xié)同除塵措施技術(shù)改造。改造后,機(jī)組在長周期運行時,確保了煙囪入口SO2排放濃度<28mg/Nm3,出口固體顆粒物排放濃度<4.5mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2)。

1 改造前脫硫除塵情況

2007年年初,某企業(yè)9、10號機(jī)組分別投運。脫硫裝置均采用石灰石-石膏濕法工藝,一爐一塔配置,脫硫效率大于95%。脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)于2014年脫硝改造時進(jìn)行了引增合一改造,鍋爐煙氣通過引風(fēng)機(jī)后接入吸收塔,煙氣經(jīng)吸收塔入口煙道逆流向上,與噴淋層噴入的漿液進(jìn)行脫硫反應(yīng),凈化后的煙氣經(jīng)吸收塔頂部的屋脊式除霧器除去水霧,通過煙囪排出。脫硫工程原設(shè)計燃煤含硫量為1.1%。無GGH煙氣換熱系統(tǒng),吸收塔入口設(shè)置事故噴淋系統(tǒng)。原脫硫塔煙氣參數(shù)見表1。2014年4月至6月對10號電除塵電控部分進(jìn)行了高頻電源改造,并結(jié)合4電場極線進(jìn)行了相應(yīng)改造,改造后除塵器出口煙塵濃度<35mg/Nm3。

表1 原脫硫塔煙氣參數(shù)

2 改造目標(biāo)

脫硫除塵超低排放改造采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,脫硫系統(tǒng)性能保證值應(yīng)滿足:煙囪入口SO2排放濃度<28mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),煙囪入口固體顆粒物排放濃度<4.5mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2)。

3 改造技術(shù)線路

由于項目場地空間有限,本期吸收塔改造在原址進(jìn)行。根據(jù)項目特點,煙氣高效脫硫協(xié)同除塵工藝具體改造路線為:1)保留原有3層噴淋層,原噴淋層噴嘴全部更換為高效霧化噴嘴,覆蓋率大于300%。在原3層噴淋層上方再新增1層噴淋層,為第4層噴淋層;2)避免煙氣偏流短路現(xiàn)象,最下層噴淋層下方增加1層均流托盤。新增第4層噴淋層下方增加1層均流托盤;3)第2層和第3層噴淋層設(shè)置增效環(huán);4)為保證除塵效率,吸收塔煙氣入口增加1套噴淋預(yù)收塵裝置;5)對原吸收塔進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,吸收區(qū)塔體抬高;6)吸收塔煙道改造,與吸收塔連接煙道保持15°傾角;7)將原2級屋脊式除霧器更換為3級高效凝并式除霧器。保證除塵除霧裝置出口煙氣攜帶的液滴含量<20mg/Nm3(干基、標(biāo)態(tài)、6%氧);8)保證漿液停留時間>4.15min,增大漿液池容積,漿液池增高;9)為提高液氣比,新增1臺大容量的漿液循環(huán)泵;10)原3臺羅茨氧化風(fēng)機(jī)改為4臺單級離心氧化風(fēng)機(jī),氧化風(fēng)機(jī)采用單級離心風(fēng)機(jī),葉輪采用高強(qiáng)度合金鋼。更換氧化空氣管網(wǎng)。

4 改造技術(shù)分析

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)的主要原理是:煙氣中的SO2在水中溶解性好,遇到霧滴時分解為H+、HSO3-或SO42-,與吸收液中的Ca2+反應(yīng)生成Ca(HSO3)2或極難溶于水的CaSO3,推動SO2進(jìn)一步溶解,達(dá)到脫硫的目的[3]?;瘜W(xué)過程為:

由反應(yīng)過程可知,加快SO2的吸收和CaSO3和CaSO4結(jié)晶,可提高吸收塔的脫硫效率[4]。脫硫效率還與漿液pH值、液氣比、鈣硫比、煙氣流速、循環(huán)漿液含固物質(zhì)量分?jǐn)?shù)及停留時間、粉塵濃度等因素有關(guān)[5]。吸收塔內(nèi)的噴淋液滴與煙氣中的粉塵逆向接觸,發(fā)生碰撞、擴(kuò)散、沉降,煙氣高效脫硫的同時協(xié)同去除煙氣中的粉塵[6]。

4.1 高效噴淋系統(tǒng)

當(dāng)液氣比一定時,吸收塔噴淋層噴嘴產(chǎn)生液滴直徑越小,液滴的總表面積越大,霧滴與SO2、粉塵接觸的面積越大,脫硫除塵效率越高。由實驗結(jié)果,不同類型噴嘴脫硫效率曲線(圖1)和除塵效率曲線(圖2)表明:在液氣比一定的情況下,雙向噴嘴的脫硫、除塵效率均高于單頭噴嘴。本次工程改造,將原有噴淋層的噴嘴全部換為高效霧化雙頭噴嘴,在原有3層噴淋層的基礎(chǔ)上,新增1層噴淋層。高效噴霧雙頭噴嘴成霧性能好、噴霧效率高。噴嘴的覆蓋率由200%提高為300%。不但可以提高氣液兩相的接觸面積,也有利于煙氣均布,速度場偏差小于10%,進(jìn)而提高煙氣脫硫除塵效率。空心雙頭噴嘴布置在噴淋塔靠近中心軸位置,靠近吸收塔壁的噴淋管布置實心雙頭噴嘴。去除粉塵的同時也可避免“趨壁效應(yīng)”。

圖1 不同類型噴嘴脫硫效率曲線

圖2 不同類型噴嘴除塵效率曲線

4.2 雙層合金托盤技術(shù)

本項目采用的合金托盤為穿流式篩板式托盤。篩板上布滿均勻的篩孔。吸收劑漿液在篩板上形成一定厚度的漿液層。煙氣逆向穿過篩孔時,煙氣被篩板分成小股氣流均勻分布到整個吸收塔截面,形成氣液接觸面。促進(jìn)SO2更好地被吸收。篩板上的氣液接觸面還能去除煙氣中細(xì)小的粉塵。合理的篩孔穿越流速確保了較強(qiáng)的慣性除塵能力。為防止石膏漿液在篩板底部結(jié)垢,篩板下方設(shè)置沖洗水管和噴嘴,定期對篩板進(jìn)行沖洗。穿流式篩板托盤結(jié)構(gòu)簡單,可降低液氣比,節(jié)約脫硫裝置能耗。能有效延長氣液接觸時間,同時均布煙氣流場,強(qiáng)化氣液兩相傳質(zhì),達(dá)到高效脫硫除塵。

4.3 設(shè)置高效增效環(huán),防止趨壁效應(yīng)

對吸收塔進(jìn)行流場分析發(fā)現(xiàn),吸收塔內(nèi)SO2濃度在吸收塔截面上分布不均,出現(xiàn)中間低,兩邊高的情況(圖3)。因為吸收塔中心區(qū)域漿液噴淋密度高,阻力大,靠近吸收塔內(nèi)壁的漿液噴淋密度低,煙氣經(jīng)過吸收塔噴淋液體時,會自動趨向吸收塔內(nèi)壁阻力小的區(qū)域流動。造成整個吸收塔截面上液氣比分布不均勻,引起脫硫除塵效率下降。當(dāng)漿液噴到吸收塔內(nèi)壁時,液膜沿吸收塔內(nèi)壁流下來,造成部分氣液接觸面的傳質(zhì)效果差。部分煙氣氣液接觸的時間短,造成煙氣沿吸收塔內(nèi)壁“逃逸”,從而影響脫硫效率。吸收塔設(shè)置高效增效環(huán),將靠近吸收塔內(nèi)壁的煙氣驅(qū)趕到吸收塔中間區(qū)域,可避免煙氣“趨壁效應(yīng)”,減弱漿液對吸收塔內(nèi)壁的沖刷,防止煙氣短路。增加煙氣與液滴的接觸,提高脫硫和除塵效率。增加高效增效環(huán)后,吸收塔內(nèi)SO2濃度分布明顯均勻(圖4)。

4.4 高效凝并式除霧器

常用的除霧器對細(xì)小粒徑粉塵的捕捉效率有限,無法去除煙氣中粒徑<15μm的液滴,出口粉塵很難達(dá)到<5mg/Nm3的要求。本次改造將除霧器更換為自主研發(fā)的凝并式除霧器[7]。凝并式除霧器由三級液滴補集器和穿流式篩板托盤組成。托盤布置在第一級液滴補集器和第二級液滴補集器之間,可稀釋石膏液滴,液滴固含量從10%降至2%,且可捕捉粒徑小于3μm的細(xì)小粉塵。煙氣通過第一級液滴補集器,大粒徑液滴被去除。進(jìn)入穿流式篩板托盤時,穿流式篩板托盤可置換稀釋煙氣攜帶的石膏液滴,同時捕捉細(xì)小粉塵。為防止石膏漿液在穿流式篩板托盤底部結(jié)垢,在托盤底部設(shè)置沖洗水管和噴嘴,對托盤定期進(jìn)行沖洗。經(jīng)過托盤后沒有被去除的細(xì)小顆粒與噴嘴噴出的小粒徑顆粒碰撞,凝結(jié)成大粒徑液滴,大液滴經(jīng)過第二級、第三級液滴補集器時被去除。高效凝并式除霧器可加強(qiáng)吸收塔的除塵效果,同時降低煙氣中的液滴含量,防止“煙囪雨”。

圖3 無高效增效環(huán)時吸收塔流場剖面圖

圖4 增加高效增效環(huán)后吸收塔流場剖面圖

4.5 煙道優(yōu)化設(shè)計

為達(dá)到更好的除塵效果,在吸收塔前煙道入口設(shè)置預(yù)收塵裝置。當(dāng)吸收塔出口粉塵含量高于4.5mg/Nm3,原煙氣溫度高于160℃時,3臺以上(含3臺)循環(huán)泵停運,出現(xiàn)任一情況,系統(tǒng)自動開啟預(yù)收塵噴淋裝置,降低粉塵含量。利用數(shù)值模擬方法對脫硫塔進(jìn)行流場分析優(yōu)化設(shè)計發(fā)現(xiàn),如煙氣水平進(jìn)入吸收塔,由于空間增大,速度降低,受吸收塔壁的限制,氣流在吸收塔內(nèi)產(chǎn)生旋渦,形成強(qiáng)烈的湍流區(qū),造成煙氣速度不均,影響脫硫效率,也容易造成煙道入口堵塞。通過優(yōu)化,煙氣傾斜入口角度為15°時最為合理。

5 改造后運行結(jié)果分析

該企業(yè)9、10號機(jī)組超低排放改造工程完成168h調(diào)試后投入使用。經(jīng)檢測,9號機(jī)組吸收塔出口SO2排放濃度平均為15.12mg/Nm3,脫硫率平均為99.21%,吸收塔出口粉塵濃度平均為2.73mg/Nm3。10號機(jī)組吸收塔出口SO2排放濃度平均為13.47mg/Nm3,脫硫率平均為99.45%,吸收塔出口粉塵濃度平均為3.12mg/Nm3,均滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn),通過驗收。

6 結(jié)論

煙氣脫硫除塵超低排放改造中,單塔一體化高效脫硫協(xié)同除塵技術(shù),采用高效噴淋系統(tǒng)、雙層合金托盤技術(shù)、高效凝并式除霧器、增設(shè)增效環(huán)、優(yōu)化煙道設(shè)計等方法,實現(xiàn)煙氣脫硫除塵的超低排放。相比單塔雙循環(huán)改造增加漿液池、雙塔雙循環(huán)新增二級吸收塔、脫硫改造+新增濕式除塵器技術(shù),單塔一體化高效脫硫協(xié)同除塵技術(shù)占地面積小,施工周期短。裝置運行成本低、操作維護(hù)簡單、脫硫除塵效率高,為超低排放改造提供了新思路。

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