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某水電站推力油外循環(huán)控制邏輯問(wèn)題及改進(jìn)方法

2019-06-13 07:20:44陳納強(qiáng)張青偉
水電與抽水蓄能 2019年2期
關(guān)鍵詞:油槽油位循環(huán)泵

陳納強(qiáng),高 國(guó),張青偉,高 濱

(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川省西昌市 615000)

0 引言

某電廠推力油冷卻設(shè)計(jì)為推力油外循環(huán)冷卻運(yùn)行方式,其工作原理是用泵將推力油槽的熱油抽出來(lái),通過(guò)外面的冷卻水管冷卻,再將冷油送回推力油槽,降低推力瓦與油槽的溫度。在實(shí)際運(yùn)行中,推力油外循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行存在以下問(wèn)題:

(1)推力油槽油位過(guò)低停推力外循環(huán)泵的邏輯為推力油槽油位過(guò)低開關(guān)量信號(hào)到達(dá)后,延遲5s停推力外循環(huán)泵。推力油槽油位過(guò)低信號(hào)由磁翻板液位計(jì)上的磁開關(guān)報(bào)出,當(dāng)油位到達(dá)磁開關(guān)附近時(shí),磁開關(guān)動(dòng)作開出相應(yīng)的報(bào)警信號(hào)。目前,機(jī)組運(yùn)行期間,磁開關(guān)存在頻繁報(bào)警或動(dòng)作不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的情況,如果推力油槽液位過(guò)低信號(hào)誤報(bào)警,運(yùn)行機(jī)組推力油外循環(huán)泵停泵,將導(dǎo)致推力瓦得不到及時(shí)冷卻,可能損壞推力瓦。

(2)推力油槽油位過(guò)低停推力外循環(huán)油泵的邏輯為:機(jī)組LCU根據(jù)模擬量判斷后開出的推力油槽油位過(guò)低信號(hào)與油槽油位磁開關(guān)過(guò)低信號(hào)同時(shí)到達(dá)后,延時(shí)5s停推力外循環(huán)泵。在機(jī)組運(yùn)行期間,推力油槽油位測(cè)量值波動(dòng)較大,容易出現(xiàn)機(jī)組LCU短時(shí)(最長(zhǎng)時(shí)間7s左右)開出推力油槽油位過(guò)低信號(hào)的情況,若此時(shí)油槽油位磁開關(guān)過(guò)低信號(hào)也到達(dá),則會(huì)停止推力油外循環(huán)油泵,將導(dǎo)致推力瓦得不到及時(shí)冷卻,可能損壞推力瓦。

(3)推力外循環(huán)泵定期輪換后,兩臺(tái)泵存在同時(shí)運(yùn)行現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查分析,發(fā)現(xiàn)2017年8月6日推力外循環(huán)1號(hào)泵故障,2號(hào)泵變?yōu)橹饔?,而?號(hào)泵故障處理完成后,通過(guò)切除2號(hào)泵,切換至1號(hào)泵運(yùn)行,此時(shí)主備未輪換,1號(hào)泵作為備用泵一直運(yùn)行。在輪換周期(10天)到達(dá)后,1號(hào)泵輪換為主用泵運(yùn)行,而1號(hào)泵運(yùn)行周期到達(dá)后,又啟動(dòng)了2號(hào)泵,導(dǎo)致兩臺(tái)泵同時(shí)運(yùn)行。

1 檢查過(guò)程及優(yōu)化思路

利用機(jī)組C修期間,對(duì)磁開關(guān)進(jìn)行試驗(yàn)檢查,發(fā)現(xiàn)磁開關(guān)易誤動(dòng),CCS上頻繁報(bào)警,易導(dǎo)致油槽油位過(guò)低停推力油泵;對(duì)推力油泵邏輯切換試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)盤柜上控制把手未參與邏輯判斷,導(dǎo)致兩臺(tái)油泵一直頻繁切換運(yùn)行。鑒于以上現(xiàn)象,提出了以下幾條優(yōu)化建議:

(1)由于磁開關(guān)的可靠性較差,在推力油槽油位過(guò)低(開關(guān)量)信號(hào)回路中增加推力油槽油位模擬量信號(hào),增加后的推力油槽油位過(guò)低邏輯為推力油槽油位過(guò)低(開關(guān)量)且模擬量信號(hào)同時(shí)到達(dá)后,延時(shí)5s停推力油外循環(huán)泵。

(2)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況,為了防止油位波動(dòng)造成推力油外循環(huán)泵誤停泵,提高設(shè)備可靠性,將機(jī)組LCU開出推力油槽油位過(guò)低信號(hào)增加10s延時(shí)。

(3)在推力油邏輯控制程序段中將1號(hào)、2號(hào)泵自動(dòng)切換把手節(jié)點(diǎn)增加至主備切換邏輯和泵運(yùn)行計(jì)時(shí)中,即主用泵切除后,切換主備狀態(tài),泵運(yùn)行不計(jì)時(shí)。

2 優(yōu)化實(shí)施步驟

2.1 優(yōu)化措施1

2.1.1 增加推力油槽油位過(guò)低信號(hào)電纜

(1)投入使用機(jī)組LCU A2柜至高壓油及推力外循環(huán)控制柜的電纜備用芯,測(cè)試芯線正確、絕緣合格;

(2)將2號(hào)繼電器插箱內(nèi)的R23繼電器的撥碼開關(guān)由0100設(shè)置為1000,即將R23繼電器由順控開出設(shè)置為直接開出;

(3)在高壓油及推力外循環(huán)控制柜內(nèi)增加一根電纜,增加推力油槽油位過(guò)低模擬量信號(hào)至高壓油PLC,作為程序內(nèi)停止推力外循環(huán)泵的判斷條件使用。

2.1.2 修改機(jī)組LCU程序

(*推力油槽油位過(guò)低*)

IF DUMMY.AI_VALUE[19]< 149 THEN

OUT[55]:=-1;

ELSE

OUT[55]:=0;

END_IF;

優(yōu)化內(nèi)容:增加推力油槽油位過(guò)低模擬量判斷,當(dāng)油槽油位小于定值149mm時(shí),開出油槽油位過(guò)低信號(hào)。

2.1.3 修改高壓油及推力外循環(huán)控制屏內(nèi)PLC程序

圖1為增加變量VLow_level_thrust_oil_tank_AI即推力軸承油箱過(guò)低液位模擬量停泵信號(hào);從左到右分別是液位開關(guān)量、模擬量同時(shí)到達(dá)后,延時(shí)5s,推力外循環(huán)泵停止運(yùn)行。

2.2 優(yōu)化措施2

修改機(jī)組LCU程序如下:

(* 推力油槽油位過(guò)低 *)

TLYWGD(IN:=DUMMY.AI_VALUE[19]<149,PT:=T#10S);

IF TLYWGD.Q THEN

OUT[55]:=-1;

ELSE

OUT[55]:=0;

END_IF;

優(yōu)化內(nèi)容:增加類型為TON的延時(shí)功能塊TLYWGD,增加機(jī)組的推力油槽油位模擬量低于149后延時(shí)10s再開出推力油槽油位過(guò)低信號(hào)至推力外循環(huán)控制柜。

2.3 優(yōu)化措施3

推力油外循環(huán)及高壓油控制系統(tǒng)PLC程序修改。圖2為增加1號(hào)、2號(hào)泵非自動(dòng)時(shí),從左到右分別是泵電源正常、泵非自動(dòng)位置、泵故障、泵運(yùn)行無(wú)反饋延時(shí)1s后,切換主備的功能;圖3為增加1號(hào)、2號(hào)泵非自動(dòng),從左到右分別為主泵自動(dòng)選擇、泵運(yùn)行、泵非自動(dòng)、延時(shí)240h、輪換時(shí)間,泵運(yùn)行不計(jì)時(shí)。

3 結(jié)束語(yǔ)

本文介紹了某電廠推力油系統(tǒng)在日常運(yùn)行中的隱患,并提出了以下改進(jìn)措施:

(1)通過(guò)增加模擬量信號(hào),修改PLC程序后,當(dāng)模擬量信號(hào)未到達(dá),僅推力油槽油位過(guò)低信號(hào)到達(dá),推力外循環(huán)泵不停泵;當(dāng)油位開關(guān)量和模擬量同時(shí)到達(dá)后,延時(shí)5s,推力外循環(huán)泵停止運(yùn)行,降低了推力油槽油位過(guò)低信號(hào)誤報(bào)警,導(dǎo)致停泵的風(fēng)險(xiǎn)。

圖1 推力油開關(guān)量和模擬量信號(hào)同時(shí)到達(dá)時(shí)停泵邏輯圖Figure 1 Logic diagram of pump stopping when thrust oil switch quantity andanalog quantity signal arrive at the same time

圖2 泵非自動(dòng)切主備邏輯圖Figure 2 Main and backup logic diagram of non-automatic pump cutting

圖3 泵非自動(dòng)泵運(yùn)行不計(jì)時(shí)邏輯圖Figure 3 Logic diagram of non-automatic pump operation without timing

(2)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行工況,將推力油槽油位模擬量低于149后延時(shí)10s,再開出推力油位過(guò)低信號(hào),防止機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中,因推力油槽油位測(cè)量值波動(dòng)較大,開出信號(hào),導(dǎo)致停推力外循環(huán)泵。

(3)修改推力油外循環(huán)及高壓油控制系統(tǒng)PLC程序,增加1號(hào)、2號(hào)泵非自動(dòng)時(shí),切換主備的功能,泵運(yùn)行不計(jì)時(shí),防止兩臺(tái)推力油泵同時(shí)運(yùn)行,有效提高了泵運(yùn)行工況。

經(jīng)以上優(yōu)化措施后,提升了某電廠推力油系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的可靠性,也提高了機(jī)組開停機(jī)成功率,為機(jī)組長(zhǎng)周期的安全運(yùn)行提供保障。

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