何桂春,伍 祥,潘 慧,張 英,薄德臣,凌 昊
(1.華東理工大學 化工學院 化學工程聯(lián)合國家重點實驗室,上海 200237;2.中國石化 撫順石油化工研究院,遼寧 撫順 113001)
分壁精餾塔(DWC)是一種典型的化工過程強化設備,在多組分混合物分離方面,比常規(guī)精餾塔具備節(jié)能優(yōu)勢[1]。目前,對于分離三/四組分混合物DWC 的研究主要集中于穩(wěn)態(tài)設計計算[2]、動態(tài)控制[3-5]及實際應用[6-7]等方面。Kaibel DWC(KDWC)最早由Kaibel[8]提出,但因KDWC 的內(nèi)部流股復雜、耦合度高、自由度偏多、工業(yè)設計困難、動態(tài)控制策略復雜不易實施等原因,而未得到大范圍的工業(yè)化應用。近些年對KDWC 的研究逐漸深入。穩(wěn)態(tài)設計上,Halvorsen 等[9-11]對KDWC 進行研究,提出了兩種穩(wěn)態(tài)優(yōu)化模型。動態(tài)控制上,Abid 等[12]采用常規(guī)溫度控制結(jié)構(gòu)實現(xiàn)對KDWC 的穩(wěn)定控制。藺錫鈺等[13]提出了一種組分控制策略,實現(xiàn)了對KDWC 的穩(wěn)定控制。邱潔等[14]首次將壓力補償機制引入KDWC 的控制,建立了壓力補償-溫度控制結(jié)構(gòu),能夠很好地應對進料流量或組分出現(xiàn)±20%擾動的工況。實驗方面,Dwivedi 等[15]搭建KDWC 小試裝置并通過4 點溫度控制結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了KDWC 的穩(wěn)態(tài)控制,能夠應對進料流量增大20%的擾動。此外,Ling 等[16-20]還對多隔板DWC 進行穩(wěn)態(tài)、動態(tài)模擬分析,實驗結(jié)果表明多隔板DWC 比KDWC 能耗更低。
本工作以甲醇、乙醇、正丙醇和正丁醇四元混合物為研究對象,利用KDWC 小試實驗裝置分離該四元醇體系,在手動開車的基礎(chǔ)上,借助溫度控制方案實現(xiàn)了對KDWC 小試實驗裝置的自動化控制。并進一步考察了進料組成發(fā)生±20%波動后KDWC 小試實驗裝置的分離效果,驗證溫度控制策略的可行性。
采用Aspen Plus 軟件對用于分離甲醇、乙醇、正丙醇和正丁醇四元混合物的KDWC 進行嚴格模擬。進料溫度為83 ℃,流量為4.0 kg/h,以等摩爾比進料,具體組成見表1。
表1 原料各組分摩爾分數(shù)與質(zhì)量分數(shù)Table 1 Mole ratio and mass ratio of each component of raw material
塔頂為常壓操作,塔板壓降為0.686 8 kPa,物性方法選WILSON 法。在規(guī)定4 個產(chǎn)品純度達到90%(x)的條件下,根據(jù)Luyben 等[21-22]提出的優(yōu)化方案對KDWC 進行優(yōu)化,獲得KDWC 小試裝置的設備及操作參數(shù)。圖1為KDWC 實驗裝置設計示意圖。
圖1 KDWC 實驗裝置設計示意圖Fig.1 Design diagram of KDWC experimental equipment.
由圖1(a)可知,全塔由7 段塔節(jié)組成,共計39 塊理論板。其中第1~2 段為預分餾段,理論板數(shù)為24 塊;第3 段為精餾段,理論板數(shù)為8 塊;第4~6 段為側(cè)線段,理論板數(shù)為24 塊;第7 段為提餾段,理論板數(shù)為7 塊。預分餾段和側(cè)線段平行安裝且高度相等,塔高共計約6.4 m。精餾段和提餾段直徑為90 mm,預分餾段直徑為70 mm,側(cè)線段直徑為60 mm。由圖1(b)可知,全塔共設15 個測溫點,其中預分餾段為5 個,主塔段為10 個,分別對應預分餾段的第4,7,10,17,22塊板和主塔的第2,6,8,12,16,21,25,30,35,39 塊板,塔內(nèi)填充規(guī)格為6×6 mm 的θ 環(huán)填料。塔頂、上側(cè)線及下側(cè)線分別設置一個產(chǎn)品采出口,連接3 臺智能蠕動泵,用于控制產(chǎn)品的采出流量,蠕動泵流量范圍為0.051~51 mL/min,對應轉(zhuǎn)速范圍為1~100 r/min,誤差在0.5%以內(nèi);塔釜則設置液體溢流裝置,定期采出塔釜釜液。通過回流比控制器控制精餾段底部回流液至預分餾段和側(cè)線段的流量比例控制分液比大小,實際操作過程中裝置的分液比為0.40。設計分氣比為0.63,依靠調(diào)節(jié)設置于預分餾段和側(cè)線段底部的閥門的開度而得以控制,但由于氣相流量不易控制,控制精度較低,故實驗過程中不將分氣比作為操作參數(shù),始終固定在0.63。
采用SIMATIC S7-300 系統(tǒng)監(jiān)測相關(guān)的溫度和壓力,在 PLC 邏輯控制程序內(nèi)編寫4 個溫度控制回路,實現(xiàn)對實驗裝置的自動化控制。圖2為KDWC 溫度控制回路中控制器調(diào)諧參數(shù)。由圖2可知,4 個控制回路分別為:塔頂采出控制塔頂靈敏板溫度為70 ℃;上側(cè)線采出控制上側(cè)線靈敏板溫度為81 ℃;下側(cè)線采出控制塔釜溫度為115.5 ℃;塔釜加熱負荷控制預分餾段底部靈敏板溫度為93.5 ℃。
4 個控制回路的PID 參數(shù)需要通過手動調(diào)諧確定,結(jié)果如表2所示。
圖2 溫度控制結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Temperature control structure of KDWC.TC x:Temperature control loop x.
表2 KDWC 溫度控制回路中控制器調(diào)諧參數(shù)Table 2 Controller tuning parameters of conventional temperature control loop in KDWC
此外,上位機人機交互界面組態(tài)通過WinCC軟件實現(xiàn)。原料和產(chǎn)品組成采用北京中惠普分析技術(shù)研究所GC1120 型氣相色譜儀進行分析,F(xiàn)ID 檢測,中國科學院蘭州化學物理研究所PEG-20M 型毛細管色譜柱(30 m×0.32 mm×0.5 mm);柱箱溫度70 ℃,進樣器溫度160 ℃,檢測器溫度200 ℃,進樣量為0.1 μL,采用峰面積歸一化法進行產(chǎn)品質(zhì)量分析。
KDWC 開車流程主要分為3 個階段:全回流階段、間歇精餾階段和連續(xù)精餾階段。全回流階段的目的在于初步建立全塔塔內(nèi)氣液相循環(huán)。首先需向塔釜加入約18 L 原料,手動設置塔釜加熱負荷,將釜液加熱蒸發(fā)直至塔頂溫度上升且塔頂有冷凝液回流。該階段由于塔內(nèi)輕組分較多,導致全塔整體溫度偏低。為了防止輕組分在塔內(nèi)積累,延長實驗時間,可通過間歇精餾的方法將塔內(nèi)部分輕組分采出。間歇精餾階段仍保持無進料狀態(tài)。首先手動控制塔頂及上側(cè)線采出流量,并對塔頂產(chǎn)品進行色譜分析,待塔頂產(chǎn)品純度降至90%(x)左右時,停止塔頂采出,保持上側(cè)線采出不變,繼續(xù)對上側(cè)線產(chǎn)品進行色譜分析;待上側(cè)線產(chǎn)品純度達到90%(x)左右時,停止上側(cè)線采出;而后手動控制下側(cè)線采出,并對塔釜產(chǎn)品進行色譜分析,待塔釜產(chǎn)品純度達到90%(x)左右時,停止下側(cè)線采出。至此,塔內(nèi)多余輕組分已被采出。該階段由于塔內(nèi)部分輕組分被采出,使得全塔溫度明顯升高。值得注意的是,在間歇精餾過程中可適當增大分液比以防止預分餾段頂部溫度過高,擾亂塔內(nèi)輕重組分分布。間歇精餾完成后即可進行連續(xù)精餾階段,將等摩爾比組成的四元醇原料經(jīng)預熱至83 ℃后加入塔內(nèi)。為避免進料造成塔內(nèi)溫度發(fā)生大的波動,影響裝置穩(wěn)定時間,可將進料量由低到高逐漸升高至實驗所要求的處理量,同時手動打開塔頂、上側(cè)線及下側(cè)線采出并對4 個產(chǎn)品純度進行分析,待4 個產(chǎn)品純度均接近90%(x)后,依次將塔釜加熱負荷、塔頂采出、上側(cè)線采出及下側(cè)線采出調(diào)為自動控制,實驗裝置進入自動化控制的連續(xù)進料階段。
KDWC 進入自動控制的連續(xù)進料階段后,全塔溫度逐漸趨于穩(wěn)定,4 個產(chǎn)品純度(x)分別為:塔頂甲醇90.68%、上側(cè)線乙醇89.91%、下側(cè)線正丙醇90.55%、塔釜正丁醇90.09%,均滿足實驗要求。此時塔頂采出量為0.66 kg/h,上側(cè)線采出量為0.83 kg/h,下側(cè)線采出量為1.06 kg/h,塔釜加熱負荷為2.40 kW,4 個溫度控制回路控制點溫度分別為:塔頂靈敏板69.93 ℃、上側(cè)線靈敏板80.88 ℃、塔釜115.58 ℃、預分餾段底部靈敏板93.23 ℃,均與預設溫度接近,滿足實驗要求。
為進一步驗證實驗結(jié)果的準確性,使用Aspen Plus 軟件在同一工況下進行穩(wěn)態(tài)模擬。實驗過程全塔實際壓降約為0.40 kPa,理論塔板數(shù)為39 塊,在模擬過程中可將板壓降修正為0.01 kPa。此外,由于通風的需要,實際塔釜加熱量存在損耗,加熱負荷將明顯高于所需值,無法直接將該數(shù)據(jù)應用于模擬過程,因此本工作將在保持進出料流量、分液比、分氣比與實驗值一致的條件下,調(diào)整塔釜負荷直至塔頂產(chǎn)品純度與實驗值相同,此時塔釜負荷模擬值為1.33 kW。
表3為產(chǎn)品的穩(wěn)態(tài)實驗值與模擬值對比。由表3可知,4 個產(chǎn)品目標組分純度與模擬結(jié)果基本一致,誤差較?。坏s質(zhì)組分含量(x)略有不同,實驗中上側(cè)線產(chǎn)品中的甲醇雜質(zhì)含量為7.10%,高于模擬值(5.27%),丙醇雜質(zhì)含量為2.99%,低于模擬值(4.78%);下側(cè)線產(chǎn)品中的乙醇雜質(zhì)含量為8.75%,高于模擬值(4.08%),丁醇雜質(zhì)含量為0.69%,低于模擬值(5.25%)。
圖3為實驗和模擬的全塔溫度分布。
表3 產(chǎn)品的穩(wěn)態(tài)實驗值與模擬值Table 3 Steady state experimental and simulated value
圖3 穩(wěn)態(tài)實驗與模擬溫度分布Fig.3 Steady state experimental and simulated temperature profiles.
由圖3可知,模擬溫度分布和實驗溫度分布具有良好的一致性,溫度變化趨勢基本一致。對于預分餾段溫度分布,進料位置上部實驗值與模擬值差異較小,而進料位置下部差異較大,造成這一結(jié)果的原因在于實驗過程中丁醇更多地富集于提餾段,并未如模擬中那樣上升至預分餾段底部,這點可從下側(cè)線產(chǎn)品中丁醇含量顯著低于模擬值得以驗證。對于主塔溫度分布,全塔范圍內(nèi)實驗值與模擬值差異較小,其中主塔測溫點(TM6,TM7)差異相對較大,這同樣可通過上側(cè)線中丙醇含量及下側(cè)線中丁醇含量均顯著低于模擬值得以說明。另外,實驗值和模擬值的TM6,TM7兩點之間溫度變化極大,這是因為該塔段范圍內(nèi)組成情況發(fā)生了顯著變化,乙醇組分的含量自上而下快速降低,而丙醇組分含量則快速升高。
在穩(wěn)態(tài)實驗的基礎(chǔ)上,進一步考察了進料組成發(fā)生±20%波動后KDWC 的分離效果。以甲醇為例,進料流量不變,將原料中甲醇含量增大或減小20%,其余三組分(摩爾比保持1∶1∶1)相應地減小或增大,但最終四組分摩爾分數(shù)之和仍為1。實驗具體操作為:待4 個產(chǎn)品純度均接近90%(x)后,將4 個控制回路切換為手動控制,而后切換波動原料,再將4 個控制回路切換為自動控制。實驗過程中仍保持分液比、分氣比不變,每隔15 min采一組產(chǎn)品進行純度分析。
圖4為進料組成發(fā)生變化后產(chǎn)品組成的變化趨勢。
圖4 進料組成發(fā)生±20%變化后產(chǎn)品組成的變化趨勢Fig.4 Trend of product composition with ±20% feed composition disturbances.
由圖4可知,當單一原料組成發(fā)生20%波動時,各產(chǎn)品中目標組分純度將偏離90%,反復波動后最終趨于穩(wěn)定。波動實驗中各產(chǎn)品純度(x)均介于88.17%~93.99%之間,產(chǎn)品純度誤差可控制在-2.03%~+4.43%以內(nèi),能夠滿足原料波動后各產(chǎn)品純度保持在90%(x)附近,誤差小于5%的要求。其中,最小值出現(xiàn)在進料丁醇增加20%的實驗中,塔頂產(chǎn)品甲醇純度為88.17%;最大值出現(xiàn)在進料丙醇減少20%實驗中,下側(cè)線產(chǎn)品丙醇純度為93.99%。
將波動實驗各產(chǎn)品組成結(jié)果與穩(wěn)態(tài)實驗結(jié)果進行比較可以看出,經(jīng)過波動后,塔頂產(chǎn)品與塔釜產(chǎn)品純度變化較小,最大偏差值均出現(xiàn)在丁醇增加20%實驗中,分別為88.17%和90.44%,與穩(wěn)態(tài)實驗的90.68%和90.09%相比,偏差分別為2.77%和0.41%,這是由于進料流量不變的情況下,全塔壓力基本不變,塔頂及塔釜產(chǎn)品為二元混合物,溫度僅與組成相關(guān),因而溫度控制能夠很好地應對組成變化。而上側(cè)線產(chǎn)品與下側(cè)線產(chǎn)品為三元混合物,在同一溫度和壓力下,組成相同,溫度控制效果不如塔頂產(chǎn)品及塔釜產(chǎn)品,偏差相對較大,其中上側(cè)線產(chǎn)品最大偏差值(93.03%)出現(xiàn)在丙醇增加20%實驗中,與穩(wěn)態(tài)實驗的89.91%相差約3.47%;下側(cè)線產(chǎn)品最大偏差值(93.99%)出現(xiàn)在丙醇減少20%實驗中,與穩(wěn)態(tài)實驗的90.55%相差約3.80%。
1)采用自制的KDWC 小試實驗裝置分離四元醇混合物,在全回流階段、間歇精餾階段和連續(xù)精餾階段3 個階段開車基礎(chǔ)上,考察了KDWC 分離四元醇混合物穩(wěn)態(tài)過程,4 組產(chǎn)品純度(x)分別為90.68%,89.91%,90.55.%,90.09%,均達到設計值90%(x)。
2)對比相同工況下的小試裝置的穩(wěn)態(tài)模擬和實驗結(jié)果可知,4 組產(chǎn)品中目標組分的摩爾比基本一致,差異較小,上側(cè)線及下側(cè)線產(chǎn)品中雜質(zhì)組分含量略有偏差。此外,實驗結(jié)果和模擬結(jié)果的全塔溫度分布具備良好的一致性。
3)建立了4 個溫度控制回路的KDWC 溫度控制方案,考察了溫度控制方案應對進料組成發(fā)生±20%波動的控制效果。實驗結(jié)果表明,各產(chǎn)品純度(x)介于88.17%~93.99%之間,產(chǎn)品純度誤差可控制在-2%~+4%。KDWC 溫度控制方案有效保證了各產(chǎn)品純度達到設計要求,實現(xiàn)了KDWC 自動控制。
4)對比動態(tài)波動實驗結(jié)果與穩(wěn)態(tài)實驗結(jié)果可知,塔頂產(chǎn)品與塔釜產(chǎn)品純度變化較小,最大相對偏差分別為2.77%和0.41%;上側(cè)線與下側(cè)線產(chǎn)品純度變化較大,最大相對偏差分別為3.47%和3.80%。說明溫度控制對塔內(nèi)液相主要為兩組分混合物的區(qū)域控制效果較優(yōu),而對液相為三組分混合物的區(qū)域控制效果略差。