段學(xué)彬(慶新油田開發(fā)有限責(zé)任公司)
Q油田自1999年投入開發(fā),先后經(jīng)歷彈性開采大罐拉油階段、注水開發(fā)管網(wǎng)集輸階段,目前進(jìn)入到智能化管理運(yùn)行階段。
根據(jù)實際情況,解決實際問題,Q油田在油水井生產(chǎn)方面已經(jīng)探索出了自己的應(yīng)用之路。以信息化物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)為技術(shù)載體,以油田智能化建設(shè)為依托,促進(jìn)油田生產(chǎn)各項業(yè)務(wù)、技術(shù)與信息技術(shù)的深度融合,實現(xiàn)油田提檔升級、管理創(chuàng)新、提質(zhì)增效。經(jīng)過幾年的建設(shè)維護(hù),目前智能化在油水井生產(chǎn)方面主要實現(xiàn)的功能有如下幾個方面:
1)油井主要采集參數(shù)(表1)有電參、力參以及部分井視頻監(jiān)控幾個方面,能夠?qū)ΜF(xiàn)場油井的電流、電壓、沖程、沖速功圖等數(shù)據(jù)進(jìn)行實施采集并存儲,具有抽油機(jī)井遠(yuǎn)程監(jiān)控、閾值報警及遠(yuǎn)程啟停功能。通過數(shù)字化設(shè)備及智能平臺應(yīng)用,油田取消了每天測電流、每月測示功圖和動液面等工作,巡井周期由原來的每天2次延長至7天1次。大大降低員工工作量,崗位員工減少18人,人均管井?dāng)?shù)由原來的20口增加至65口[1]。
表1 抽油機(jī)井現(xiàn)場采集參數(shù)
2)水井能夠自動采集存儲水井油壓、瞬時水量與水表讀數(shù)幾個參數(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)水井監(jiān)控及恒流注水等功能。集油配注間減少4張電子報表,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,無人值守,減少集配間崗位員工24人。
3)根據(jù)每天自動采集的生產(chǎn)數(shù)據(jù),智能化系統(tǒng)能夠自動生成生產(chǎn)班報表,實現(xiàn)與A2對接與上傳。
通過智能化應(yīng)用監(jiān)測的及時性,觀察抽油井的工作狀態(tài),應(yīng)用泵況預(yù)警,及時發(fā)現(xiàn)泵況問題,減少作業(yè)時率影響。同時通過預(yù)警,減少了巡查時間,提高了工作效率。在管理上實現(xiàn)了從發(fā)現(xiàn)→核實→作業(yè)→開井的閉環(huán)管理,有效保證作業(yè)質(zhì)量,較少返工率。
通過現(xiàn)場與iwell結(jié)合,工況管理水平有了較大提高,分析原因更具體,影響作業(yè)時率明顯減少,檢泵周期1 000天以上,減少了抽油機(jī)的無效運(yùn)行,提高了油田開發(fā)和生產(chǎn)管理水平。
圖1中Q11-01井在7月18日顯示泵況不好,載荷比1.09,最小載荷上升,平臺推送抽油桿斷,檢泵證實為上凡爾罩?jǐn)?;Q11-02井于3月18日顯示泵不能正常工作,判斷為桿斷,作業(yè)證實第96根抽油桿公扣斷;Q11-03井于3月10日發(fā)現(xiàn)問題,取樣不出液,從功圖判斷為斷脫,作業(yè)檢泵后證實為游動凡爾嚴(yán)重漏失。
圖1 Q11-01井、Q11-02井及Q11-03井示功圖變化
通過智能化平臺能夠?qū)Σ徽_\(yùn)行的油井及時發(fā)現(xiàn),提高油井有效生產(chǎn)時率,提高系統(tǒng)效率,降低機(jī)采井采液單耗。
三年來,油井時率和利用率不斷提高(表2),雙率保持在95%以上,有效保證了生產(chǎn)的運(yùn)行。
根據(jù)大密度示功圖資料,能夠及時判斷抽油泵是否在合理沉沒度范圍內(nèi)[2]。
表2 時率、利用率統(tǒng)計
1)針對供液不足的井,及時下調(diào)生產(chǎn)參數(shù),減少無效抽汲,起到節(jié)能降耗及延長檢泵周期的目的。從圖2上看,3口井均呈不同程度的供液不足,通過及時調(diào)參,最短時間內(nèi)恢復(fù)抽油泵在正常狀態(tài)下工作,節(jié)省了電能,也減少了泵的不正常運(yùn)行時間,從而也減小了泵的損壞速率,延長檢泵周期。
圖2 Q11-04井、Q11-05井及Q11-06井示功圖變化
2)對沉沒度較大的井及時調(diào)大生產(chǎn)參數(shù),起到產(chǎn)量挖潛的作用。對于有些測不出液面的井,在產(chǎn)量緊張時,可以依據(jù)功圖,對功圖正常的油井進(jìn)行調(diào)大生產(chǎn)參數(shù),以最大限度挖掘油井潛力。
3)平臺能夠?qū)崿F(xiàn)油井間抽的智能推送,達(dá)到油井最小影響產(chǎn)量和最大間抽時間的合理匹配。同時根據(jù)油井運(yùn)行參數(shù)曲線,能夠很好地監(jiān)督油井間抽的執(zhí)行情況。打開油井動態(tài)數(shù)據(jù),就能夠很清晰地看出油井在不同時間的運(yùn)行狀態(tài)。
無論是上調(diào)參、下調(diào)參還是油井間抽,都能對油井保持合理沉沒度[3],在挖掘產(chǎn)量和節(jié)能降耗方面起到很好的作用,智能化系統(tǒng)能夠在該方面的研究與管理上提供數(shù)據(jù)支持。
由表3可以看出,隨著生產(chǎn)井?dāng)?shù)的增加,沉沒度適中井所占比例也在增加,呈現(xiàn)出數(shù)量和質(zhì)量的雙重上升。
表3 連續(xù)3年沉沒度對比
在油井機(jī)采管理中,油井加藥洗井的主要目的即為降低載荷比,依靠智能化油田的實時性,可以判斷出油井是否結(jié)蠟及結(jié)蠟的程度,對于載荷比高的井自動推送加藥或者洗井措施,減少卡井的發(fā)生,提高油井的時率。
進(jìn)行加藥監(jiān)督管理時,從智能化載荷曲線數(shù)據(jù)可以分析油井加藥執(zhí)行情況,多數(shù)油井在好的加藥制度下能夠平穩(wěn)運(yùn)行,如出現(xiàn)載荷曲線異常波動則可以考慮加藥是否按時執(zhí)行,也有部分井會在一個加藥周期內(nèi)載荷隨時間出現(xiàn)規(guī)律性的變化,均能夠用來進(jìn)行加藥監(jiān)督。
Q11-08井日產(chǎn)液10 t,9月份含水75.8%,加藥周期為5天,每次加藥30 kg,從油井動態(tài)數(shù)據(jù)中載荷曲線看(圖3),該井按周期加藥,效果較好。
表4 載荷比數(shù)據(jù)對比
由表4可以看出,2016年平均載荷比在2.0,超過3.0的油井49口,2018年平均載荷比1.5,載荷比高于3.0的只有25口,大幅度的提升了載荷比的管理標(biāo)準(zhǔn)。
采用的功率平衡法,系統(tǒng)實時跟蹤分析油井功率平衡變化,自動優(yōu)先調(diào)平衡井,智能推送油井調(diào)平衡塊位置方案,經(jīng)數(shù)據(jù)管控中心審核后工單直接派發(fā)至保障班組,系統(tǒng)自動對調(diào)后效果自動跟蹤驗收,實現(xiàn)平衡精準(zhǔn)管理(圖4)。
平衡率由按天/月監(jiān)控分析到實時監(jiān)控分析,監(jiān)控質(zhì)量提升;指令直接下達(dá)到一線班組,優(yōu)化運(yùn)維機(jī)制,運(yùn)行效率更高。同時高平衡率能能降低個別問題井對機(jī)采節(jié)能的影響,提高系統(tǒng)效率[4]。
圖3 Q11-08井載荷曲線
圖4 智能平衡管理流程
2018年作業(yè)區(qū)配平均平衡率突破90%,目前保持在95%左右,持續(xù)提升的同時,作業(yè)區(qū)油井系統(tǒng)效率也不斷的提升,目前高于歷時最高水平,保持在12.51%的高水準(zhǔn)(表5)。
表5 平衡率和系統(tǒng)效率統(tǒng)計
2017年累計消耗燃?xì)?02×104m3(消耗商品氣239×104m3,伴生氣263×104m3),其中集油部分消耗366×104m3,占據(jù)主導(dǎo)地位,如何控制集油部分用氣成為根本問題,針對這一問題建成了平穩(wěn)高效的低溫集輸[5]。
依托智能化平臺,結(jié)合歷史數(shù)據(jù),建立摻水壓力與摻水量以及回油溫度關(guān)系曲線,實時把握生產(chǎn)動態(tài);結(jié)合摻水自控,實現(xiàn)集油環(huán)智能個性化摻水,平均回油溫度穩(wěn)定控制在33.5℃平穩(wěn)生產(chǎn),較之前人工巡檢降低10℃。
噸液用氣量實現(xiàn)連年穩(wěn)定下降,2018年集油環(huán)摻水量較上年減少696 m3/d。
噸液用氣量實現(xiàn)連年穩(wěn)定下降,2018年單環(huán)摻水量較上年減少0.4 m3/d,噸液耗氣下降0.49 m3/t,總氣量節(jié)約22.9×104m3(表6)。
表6 連續(xù)兩年耗氣對比
利用智能RTU技術(shù),注配間可以實現(xiàn)柱塞泵頻率與水井油壓、注配間匯管壓力的變頻連鎖,能夠?qū)崟r合理匹配配注量、柱塞泵頻率與泵效關(guān)系,在完成配注的情況下,減少回流量[6]。當(dāng)有水井堵塞,泵壓高時變頻連鎖功能能自動加降低柱塞泵頻率,防止發(fā)生高壓憋泵。智能RTU技術(shù)能提高注水精度,降低注水單耗。
表7可以看出,連續(xù)三年注水單耗實現(xiàn)穩(wěn)固下降,2016年注水單耗在6.25 kWh/m3,而2018年注水單耗5.59 kWh/m3,2018年注水用電較2016年注水情況應(yīng)節(jié)約用電56.7×104kWh。
表7 注水單耗情況對比
1)依托智能平臺,采用電子巡檢,問題的處理的巡檢方式,大大降低員工工作量,人均管井?dāng)?shù)由原來的20口,增加至65口。
2)智能平臺能夠?qū)Τ橛蜋C(jī)井示功圖進(jìn)行實時監(jiān)控,促進(jìn)油井時率提高,保持油井合理沉沒度,提高系統(tǒng)效率。
3)通過建立摻水壓力與摻水量以及回油溫度關(guān)系曲線,可以實時把握集油環(huán)生產(chǎn)動態(tài),降低集油環(huán)回油溫度10℃,大幅降低單環(huán)摻水量和噸液耗氣。
4)建議開展智能RTU摻水研究,應(yīng)用智能RTU自動調(diào)整,模擬人工現(xiàn)場操作,保證集油環(huán)最低回油溫度運(yùn)行。已經(jīng)完成兩個配注間,逐步將實現(xiàn)全覆蓋。
5)建議智能RTU注水項目推廣,對生產(chǎn)參數(shù)模擬計算和變頻聯(lián)動,實現(xiàn)配水智能調(diào)整,提高注水精度,提高注水量與注塞泵頻率匹配度,降低注水單耗。
6)建議推廣抽油機(jī)井應(yīng)用貝特智能閉環(huán)管理系統(tǒng),根據(jù)井口產(chǎn)液情況自動調(diào)整適配生產(chǎn)參數(shù),產(chǎn)量和能耗最佳結(jié)合,提升機(jī)采有效運(yùn)行。
7)建議完善智能開發(fā)專家系統(tǒng),通過生產(chǎn)波動和開發(fā)指標(biāo)預(yù)警,逐步實現(xiàn)油水井智能調(diào)配,并開展水井智能分注試驗,提高智能開發(fā)水平。