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豫河公司減少回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈的措施

2019-05-31 11:30:08張利飛宋繼超
山西冶金 2019年2期
關(guān)鍵詞:生球窯內(nèi)回轉(zhuǎn)窯

李 娜, 張利飛, 宋繼超

(安陽豫河永通球團有限責(zé)任公司, 河南 安陽 455133)

回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈是鏈篦機—回轉(zhuǎn)窯球團生產(chǎn)中的常見問題之一,如果處理不及時,將造成停產(chǎn)或減產(chǎn)事故。處理時還會消耗大量勞動力,甚至損壞回轉(zhuǎn)窯或環(huán)冷機的耐火材料。結(jié)塊主要原因:生球質(zhì)量差,在鏈篦機內(nèi)粉化;鏈篦機焙燒強度不夠,入回轉(zhuǎn)窯內(nèi)破裂后結(jié)塊。為了減少回轉(zhuǎn)窯結(jié)塊現(xiàn)象的發(fā)生,降本增效,降低職工勞動強度,安陽豫河永通球團有限責(zé)任公司(全文簡稱豫河公司)積極開展技術(shù)研究及工業(yè)試驗,優(yōu)化工藝參數(shù),在減少回轉(zhuǎn)窯結(jié)塊方面取得了顯著的效果。

1 鏈—回—環(huán)工藝結(jié)構(gòu)(見圖1)

圖1 鏈—回—環(huán)工藝結(jié)構(gòu)示意圖

2 原料理化性能

2.1 含鐵原料

生產(chǎn)所用的鐵精礦全部為外購的磁鐵礦、鏡鐵礦、經(jīng)濟礦。其化學(xué)成分、粒度組成見表1。磁鐵礦粒度較粗,在生產(chǎn)中配比控制在62%。國外經(jīng)驗證明鐵精礦-200目的含量應(yīng)大于90%,國內(nèi)要求應(yīng)大于85%[1],但豫河公司混合含鐵原料(磁鐵礦為62%、鏡鐵礦為30%、硫酸渣為8%)-200目的含量約在83%,因此對含鐵原料進行輥壓處理以提高原料細度和比表面積。輥壓處理后原料粒度得到較大改善(見表2)。

2.2 膨潤土

膨潤土是一種優(yōu)質(zhì)的添加劑,不僅可以提高生球的落下強度,且在造球物料水分過高時起調(diào)節(jié)水分的作用,更重要的是它能提高生球干燥時的爆裂溫度。豫河公司所用的膨潤土為鈉基膨潤土,鈉基膨潤土黏結(jié)性強,可促進原料的滾動黏結(jié)成球,加快成球速度,提高成球率。其物理性能見表3。

表1 鐵精礦化學(xué)組成%

表2 含鐵原料輥壓前后粒度組成對比%

表3 膨潤土的物理性能 %

3 主要生產(chǎn)工藝參數(shù)對比分析

3.1 穩(wěn)定性對窯內(nèi)氣氛的影響

3.1.1 生球質(zhì)量對窯內(nèi)氣氛的影響

自豫河公司2011年3月份投產(chǎn)到目前一直致力于生球質(zhì)量控制的研究,包括生球的強度、粒度及粒度組成。在生產(chǎn)中,通過調(diào)整膨潤土配比及造球加水量來控制生球質(zhì)量,使生球質(zhì)量滿足鏈—回—環(huán)生產(chǎn)要求。

在生產(chǎn)過程中,生球落下強度過低,在生球運往鏈篦機布料過程中易產(chǎn)生裂紋甚至破碎,在干燥預(yù)熱中易產(chǎn)生大量粉末,導(dǎo)致入窯粉末增加,氣氛變差,容易結(jié)圈。通過提高膨潤土配比來提高生球強度,導(dǎo)致生球塑性好,球易變形,并且降低了球團礦品位,球團礦中SiO2含量高,不利于生產(chǎn);同時生球長大速度減慢,產(chǎn)量降低,能耗升高。通過長期實踐,生球落下強度控制在5~6次、單球抗壓強度大于1.5 kg為宜。生球強度對窯內(nèi)氣氛影響結(jié)果見表4。

表4 生球強度對窯內(nèi)氣氛的影響

國內(nèi)生球的適宜粒度一般為8~16 mm,最佳粒度在10~12 mm[2]。生球粒度大,干燥時間長,影響生產(chǎn)率,同時生球粒度過大,干燥預(yù)熱不充分導(dǎo)致干球出現(xiàn)裂紋,入窯后破裂產(chǎn)生粉末,影響氣氛而結(jié)圈;粒度過小時,在鏈篦機篦板上就會形成漏料,影響正常抽風(fēng)操作,生球透氣性差,干燥預(yù)熱不足入窯后產(chǎn)生粉末而結(jié)圈。在本公司生產(chǎn)中,嚴(yán)格控制生球粒度及粒度組成,使8~16 mm生球控制在85%以上。

在造球崗位中針對生球質(zhì)量進行強化管理,實施立項攻關(guān),最終把生球落下強度控制在5~6次,抗壓強度大于1.5 kg/球,8~16 mm比例在85%以上。

3.1.2 小時生球產(chǎn)量穩(wěn)定性對窯內(nèi)氣氛的影響

自豫河公司投產(chǎn)后,隨著生產(chǎn)的進一步順利進行,開始開展關(guān)于小時生球合格量的穩(wěn)產(chǎn)勞動競賽活動,小時生球量上下波動+5 t,總結(jié)經(jīng)驗后進一步控制小時生球量上下波動+1 t,并且保證每20 min生球量上下波動+3 t,達到了更穩(wěn)定的效果。小時生球量的穩(wěn)定有利于布料及回?zé)嵯到y(tǒng)的穩(wěn)定,小時生球量穩(wěn)定后,窯內(nèi)氣氛得到了很好的改善,窯內(nèi)結(jié)圈現(xiàn)象得到了緩解。

3.2 鏈篦機預(yù)熱II段風(fēng)箱溫度對窯內(nèi)氣氛的影響

鏈篦機干燥、預(yù)熱段的工藝溫度主要通過煙罩溫度來反映,操作時通過控制鏈篦機煙罩溫度,使其滿足工藝要求,保證干球質(zhì)量;通過控制鏈篦機風(fēng)箱溫度來控制風(fēng)流流速,以保證生球預(yù)熱焙燒所需要的氧化氣氛。根據(jù)工藝流程圖知,抽干段熱源來自于預(yù)熱二段風(fēng)箱回?zé)?,在保證抽干段煙罩溫度合適的情況下,對預(yù)熱II段風(fēng)箱溫度進行了優(yōu)化對比,經(jīng)生產(chǎn)試驗驗證:當(dāng)預(yù)熱II段風(fēng)箱溫度低于430℃時,鏈篦機預(yù)熱II段煙罩溫度低于960℃,干球預(yù)熱不充分,入回轉(zhuǎn)窯后裂紋、破碎的較多,系統(tǒng)內(nèi)粉多,結(jié)圈比較嚴(yán)重;當(dāng)預(yù)熱II段風(fēng)箱溫度在430~480℃時,干球預(yù)熱效果好,預(yù)熱II段煙罩溫度穩(wěn)定在960~1 000℃,窯內(nèi)粉少,結(jié)圈現(xiàn)象明顯減少;當(dāng)預(yù)熱II段風(fēng)箱溫度在高于480℃時,容易燒壞篦板,使篦板變形,影響設(shè)備使用壽命。

4 結(jié)語

通過對含鐵原料輥壓處理,強化造球操作,生球落下強度控制在5~6次,單球抗壓強度大于1.5 kg,8~16 mm粒徑比例在85%以上;控制小時合格生球量上下波動+1 t,并且保證每20 min生球量上下波動+3 t;控制預(yù)熱II段風(fēng)箱溫度在430~480℃,預(yù)熱II段煙罩溫度控制在960~1 000℃,生球質(zhì)量得到改善、干球預(yù)熱效果好,窯內(nèi)粉少,結(jié)圈現(xiàn)象減少,設(shè)備作業(yè)率提高了3%,延長了回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期,杜絕了前期經(jīng)常停機處理回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈大塊的現(xiàn)象。

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