徐一心 牟如強 袁敏
摘 要:針對某單缸風(fēng)冷柴油機冷卻效果差的問題,提出結(jié)構(gòu)改進設(shè)計方案。應(yīng)用Hypermesh和fluent軟件建立有限元模型并進行氣缸蓋的流場及流量分析。通過對主要改進方案的流場及流量結(jié)果對比分析,得到改進后的氣缸蓋的冷卻效果得到明顯改善的結(jié)論。
關(guān)鍵詞:風(fēng)冷單缸柴油機;冷卻效果;流場分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.13.065
0 引言
某型單缸柴油機為風(fēng)冷冷卻方式,冷卻效果較差,其中氣缸蓋冷卻問題較多,尤其是氣缸蓋的冷卻問題較多,所以在標定點的平均有效壓力偏低,比油耗偏高。風(fēng)冷柴油機的冷卻可以分成兩個問題來進行討論,即冷卻風(fēng)量的分配和氣缸蓋的冷卻重點[1]。從風(fēng)冷發(fā)動機來看,需要主要冷卻的是氣缸蓋,尤其是渦流柴油機,燃燒室在氣缸蓋上,需要重點冷卻[2]。
1 原機的冷卻系統(tǒng)
1.1 冷卻風(fēng)量的分配
由原機冷卻系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以看出氣缸套的冷卻風(fēng)入口截面遠大于氣缸蓋冷卻風(fēng)的入口截面,且靠近冷卻風(fēng)扇的出風(fēng)口。通過冷卻系統(tǒng)流場分析可知進入氣缸套散熱片的流量和其它部位的流量占52.5%,進入氣缸蓋的流量占47.5%。原機的冷卻風(fēng)流量雖然較大,但有近一半的冷卻風(fēng)冷卻的部位屬無效。在氣缸蓋上有12%的冷卻風(fēng)由缸蓋下方進入冷卻推桿套,此處溫度較低,無需重點冷卻。另外有23%的流量直接從氣缸蓋上部流入,從噴油器開口端進入到大氣中,不起冷卻作用。
1.2 氣缸蓋的冷卻問題
根據(jù)原機氣缸蓋內(nèi)部散熱片結(jié)構(gòu)可知,左邊為進氣管,冷卻風(fēng)從進氣管側(cè)由下至上進入氣缸蓋。上方是渦流燃燒室和噴油器,右邊是排氣管,這些地方是需要重點冷卻的部位。原機氣缸蓋存在的冷卻問題有:
1.2.1 鼻梁區(qū)的冷卻
早期的氣缸蓋由于鑄造水平較低,采用壓鑄方法來保證散熱片的清砂,但這樣會削弱氣缸蓋的剛度[3]。為防止鼻梁區(qū)開裂,幾乎將鼻梁區(qū)堵死,造成鼻梁區(qū)散熱不暢,熱負荷增大。原機為加強分體式氣缸蓋,氣缸蓋頂板采用鑄鐵件,鑄鐵的導(dǎo)熱性較差,不利于氣缸蓋頂部的散熱效果,導(dǎo)致熱負荷增大。
1.2.2 渦流室的冷卻
渦流室是氣缸蓋熱負荷最大的部位之一,但原機在渦流室上只有3片很短的散熱片。另外從流場分析結(jié)果來看有23.4%的流量從最外側(cè)的散熱片上方流經(jīng)噴油器上方的出風(fēng)口直接流出,起不到冷卻作用。
1.2.3 排氣道的冷卻及改進
由于散熱片設(shè)置的不合理,冷卻風(fēng)只能從右側(cè)進氣道和進氣道下方的通道流入鼻梁區(qū)和排氣道,然后從排氣道流出,所以進風(fēng)口面積偏小。
2 冷卻系統(tǒng)的改進
2.1 冷卻風(fēng)量的重新分配
將導(dǎo)風(fēng)罩底板進入氣缸套的出風(fēng)口堵住一半,經(jīng)過改進,流入氣缸蓋的流量為52%,進入氣缸套和其它部位的流量為48%。
2.2 鼻梁區(qū)的結(jié)構(gòu)改進
采用整體式氣缸蓋結(jié)構(gòu),可增加氣缸蓋的整體剛度。為了改善鼻梁區(qū)的散熱效果,將兩氣門之間的金屬去掉,讓更多的冷卻風(fēng)冷卻鼻梁區(qū)。
將進風(fēng)口的散熱片結(jié)構(gòu)進行改進,將更多的冷卻風(fēng)引入鼻梁區(qū)和排氣道,即增大散熱片與氣缸蓋不螺栓搭子之間的間隙,使冷卻風(fēng)的流動暢通。
2.3 燃燒室的結(jié)構(gòu)改進
在導(dǎo)風(fēng)罩上焊接導(dǎo)風(fēng)板,可更好地冷卻渦流室和噴油器。增大進風(fēng)通道截面積,并增大渦流室上的散熱片長度,改善渦流室的散熱效果。
3 氣缸蓋內(nèi)部流場分析
使用Hypermesh軟件劃分網(wǎng)格,建立缸蓋有限元模型。使用CFD分析軟件得到改進后方案的氣缸蓋內(nèi)部流場示意圖,如圖1所示。與原機方案相比,改進后的氣缸蓋內(nèi)高效散熱區(qū)域的流量都有所增大,進、排氣道及鼻梁區(qū)兩側(cè)分別增大69%和27%,鼻梁區(qū)通道增大17.5%。
4 結(jié)論
(1)由于封住無效或低效冷卻風(fēng)入口,流動阻力明顯增大,流入、流出冷卻系統(tǒng)的冷卻風(fēng)流量明顯減小。有流場分析結(jié)果可得,原機冷卻風(fēng)總流量為0.11925,改進后方案為0.110296,減小7.5%。但有效流量增大,流入氣缸蓋關(guān)鍵部位的流量增大。
(2)原機流入氣缸蓋上部垂直散熱片的總流量為0.05673,占總流量的百分比為47.6%,改進后方案的總流量為0.0604,改進方案的流入氣缸蓋流量比原機大7.2%。尤其是氣缸蓋內(nèi)高效散熱區(qū)域的流量都有所增大,進、排氣道,鼻梁區(qū)兩側(cè)分別增大69%和27%,鼻梁區(qū)通道增大17.5%。因此改進后的氣缸蓋的冷卻可以得到明顯地改善。
參考文獻:
[1]田吉安,彭瑋等.強制風(fēng)冷柴油機冷卻系統(tǒng)設(shè)計[J].內(nèi)燃機與動力裝置,2013(02):8-11.
[2]徐剛,姜樹李等.基于CFD分析的單缸風(fēng)冷柴油機冷卻系統(tǒng)設(shè)計與研究[J].小型內(nèi)燃機與摩托車,2011(06):62-65.
[3]楊建華.小型風(fēng)冷柴油機設(shè)計[M].機械工業(yè)出版社,1991.
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院院級基金(C122018028)資助
作者簡介:徐一心(1987-),女,四川樂山人,碩士研究生,助教,研究方向:內(nèi)燃機數(shù)值仿真分析及NVH。