陳長(zhǎng)久 王瑞 趙展輝 杜剛
摘 要:本文主要針對(duì)濾棒發(fā)射機(jī)組亂棒故障問(wèn)題,對(duì)故障原因分析,提出解決亂棒故障的方案,通過(guò)方案優(yōu)化,解決濾棒發(fā)射機(jī)亂棒的問(wèn)題。結(jié)果表明,優(yōu)化后,3個(gè)班次內(nèi)僅有4次因操作人員沒(méi)有及時(shí)處理造成設(shè)備停機(jī),沒(méi)有發(fā)生機(jī)電電氣故障因素和滿盤(pán)臺(tái)盒盤(pán)濾棒虧缺故障造成設(shè)備停機(jī)。
關(guān)鍵詞:濾棒發(fā)射機(jī);亂棒故障;機(jī)電電氣故障;盒盤(pán)濾棒虧缺故障
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.13.016
1 前 言
濾棒發(fā)射機(jī)組主要用于向卷煙設(shè)備自動(dòng)傳輸濾棒,該裝置是濾棒自動(dòng)生產(chǎn)線的重要組成部分[1]。由于濾棒發(fā)射機(jī)組較高的亂棒頻次,導(dǎo)致在濾棒發(fā)射和卷煙的生產(chǎn)過(guò)程中成大量時(shí)間和原輔材料的浪費(fèi)。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)濾棒發(fā)射機(jī)亂棒故障停車次數(shù)平均30次/月,濾棒發(fā)射機(jī)亂棒故障因素共有:機(jī)電電氣系統(tǒng)故障、滿盤(pán)臺(tái)盒盤(pán)濾棒虧缺故障、人為失誤停機(jī)故障、環(huán)境等因素濾棒缺陷故障、濾棒輸送系統(tǒng)故障和氣壓和管道系統(tǒng)故障等,其中機(jī)電電氣故障因素和滿盤(pán)臺(tái)盒盤(pán)濾棒虧缺故障因素是最主要因素;本文針對(duì)這兩因素,提出解決方案,以解決了濾棒發(fā)射機(jī)濾棒亂頻停機(jī)故障,從而達(dá)到提質(zhì)降耗、精益生產(chǎn)的目的。
2 方案優(yōu)化
2.1 機(jī)電電氣故障方案選擇
首先本文為改善機(jī)電電氣故障這一現(xiàn)象,提出了兩種方案,并對(duì)兩種方案進(jìn)行了優(yōu)選,如表1所示。
本文經(jīng)過(guò)分析,確定選用:改變卸盤(pán)機(jī)的回轉(zhuǎn)機(jī)翻轉(zhuǎn)速度。改變卸盤(pán)機(jī)回轉(zhuǎn)機(jī)翻轉(zhuǎn)速度改進(jìn)方案:參照回轉(zhuǎn)機(jī)運(yùn)行規(guī)律,控制濾棒輸送短暫間距增長(zhǎng),從而確保濾棒翻轉(zhuǎn)過(guò)程軌跡順暢,不卡頓,盒盤(pán)不翻落,不晃動(dòng),平穩(wěn)翻轉(zhuǎn),避免濾棒發(fā)射機(jī)亂棒停機(jī)現(xiàn)象。
2.2 滿盤(pán)臺(tái)上盒盤(pán)濾棒虧缺故障方案選擇
為解決滿盤(pán)臺(tái)上盒盤(pán)濾棒虧缺故障,本文提出了兩種方案,并對(duì)兩種方案進(jìn)行了比選,如表2所示。
2.3 方案實(shí)施過(guò)程
2.3.1 確定機(jī)電翻轉(zhuǎn)器型號(hào),進(jìn)行翻轉(zhuǎn)速度調(diào)控
車間濾棒發(fā)射機(jī)組中卸盤(pán)機(jī)采用的是YB17B型卸盤(pán)機(jī),卸盤(pán)機(jī)下部有電機(jī)調(diào)控[2],檢測(cè)范圍寬,體積小巧,功能強(qiáng)大,將回轉(zhuǎn)機(jī)翻轉(zhuǎn)速度進(jìn)行調(diào)慢后進(jìn)行一周實(shí)驗(yàn)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)故障平均縮短低于10次/天。
2.3.2 確定濾棒盒盤(pán)數(shù)量規(guī)格,車間內(nèi)部進(jìn)行濾棒數(shù)量考核監(jiān)控
我們結(jié)合車間工段長(zhǎng)和機(jī)臺(tái)人員共同合作,對(duì)成型機(jī)組進(jìn)行了統(tǒng)一調(diào)整,并在調(diào)整后對(duì)濾棒盒盤(pán)數(shù)量進(jìn)行實(shí)驗(yàn)?zāi)M調(diào)試,發(fā)現(xiàn)濾棒盒盤(pán)數(shù)量在4700-4800附近,檢測(cè)效果最好。每周定期對(duì)濾棒數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格考核,結(jié)合監(jiān)控監(jiān)督,效果良好。
2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
全部器件調(diào)整完備,濾棒數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格考核后,本文進(jìn)行了為期3個(gè)班次的跟蹤統(tǒng)計(jì),從發(fā)射機(jī)屏幕傳輸過(guò)來(lái)的濾棒使用盒盤(pán)數(shù)量和發(fā)射機(jī)臺(tái)具體數(shù)量和垃圾回收對(duì)比發(fā)現(xiàn)雖然時(shí)有濾棒浪費(fèi)現(xiàn)象,只要在處理亂棒情況下更仔細(xì)和注意情況下,大大降低了濾棒發(fā)射機(jī)濾棒亂頻導(dǎo)致停機(jī)現(xiàn)象的出現(xiàn)。3個(gè)班次內(nèi)僅有4次因操作人員沒(méi)有及時(shí)處理造成設(shè)備停機(jī)次,沒(méi)有發(fā)生機(jī)電電氣故障因素和翻盤(pán)濾棒虧缺故障造成設(shè)備停機(jī),使用效果良好。
3 結(jié)論
本文通過(guò)對(duì)濾棒發(fā)射機(jī)組亂棒故障的分析,提出對(duì)策方案,成功解決了濾棒發(fā)射機(jī)組濾棒亂棒停機(jī)故障,彌補(bǔ)了當(dāng)前濾棒損耗大、停機(jī)次數(shù)過(guò)多的缺陷,提高了發(fā)射機(jī)組有效作業(yè)率,降低了濾棒和卷煙機(jī)臺(tái)物料消耗,對(duì)卷煙生產(chǎn)過(guò)程高效運(yùn)行和卷煙品質(zhì)有了更好的保障。
參考文獻(xiàn):
[1]付崗.ZF25濾棒自動(dòng)發(fā)射接收機(jī)設(shè)計(jì)改進(jìn)[D].鄭州大學(xué),2013.
[2]張慶元,王寧.YB17B型卸盤(pán)機(jī)空盤(pán)下降間歇性卡停故障的研究[J].機(jī)械工程師,2016(03):244-245.
作者簡(jiǎn)介:陳長(zhǎng)久(1990-),男,山東滕州人,本科,從事卷包車間小包條透工工作。