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抗高溫氣滯塞技術(shù)的研究與應(yīng)用

2019-05-24 01:15:24羅發(fā)強(qiáng)韓子軒柴龍陳曉飛
鉆井液與完井液 2019年2期
關(guān)鍵詞:膨潤土氣滯氣泡

羅發(fā)強(qiáng),韓子軒,柴龍,陳曉飛

(1.中國石油化工股份有限公司西北油田分公司,烏魯木齊830011;2.頁巖油氣富集機(jī)理與有效開發(fā)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100101;3.中國石油化工股份有限公司石油工程技術(shù)研究院,北京100101)

新疆塔河油田外圍順南、順北區(qū)塊塔中北坡奧陶系鷹山組屬于碳酸鹽巖裂縫孔洞性高壓氣藏,該段鉆進(jìn)過程中氣侵現(xiàn)象嚴(yán)重,氣竄速度最高達(dá)280m/h,如果處理不當(dāng)易發(fā)生溢流和井噴等復(fù)雜[1]。施工過程中多采用提高鉆井液密度或者打稠漿等方式降低氣竄速度,效果不是很明顯。鉆完井過程中的氣竄問題是目前影響安全施工的主要因素之一[2]。目前國內(nèi)在欠平衡鉆完井作業(yè)中,為了防止在起下鉆過程中發(fā)生氣竄、井涌等風(fēng)險(xiǎn),目前常用方法主要有2種:凍膠閥和高濃度膨潤土漿技術(shù)[3-5]。由于凍膠閥施工結(jié)束后需要將凍膠閥進(jìn)行化學(xué)破膠,在鉆井施工中易對鉆井液造成污染,破壞體系穩(wěn)定性。此外,受限于化學(xué)交聯(lián)劑抗溫能力不足,凍膠閥適合在溫度不高的井段使用[6-8]。高濃度膨潤土漿,多以黃原膠作為增黏聚合物,其抗溫只有120℃左右,抗溫性和穩(wěn)定性不適用于高溫高壓裂縫性氣藏。目前,為解決裂縫性油氣藏氣侵難題,降低井控風(fēng)險(xiǎn),需要一種具有高溫觸變性的聚合物液體膠塞,該聚合物膠塞需抗溫180℃以上,在井底長時(shí)間靜止后,仍有較強(qiáng)的觸變性,保障后續(xù)完井安全作業(yè)。通過研選關(guān)鍵處理劑,形成1套抗溫180℃以上,強(qiáng)觸變性的聚合物膠塞體系—?dú)鉁w系。

1 處理劑優(yōu)選

1.1 增黏提切劑

優(yōu)選國內(nèi)外抗溫能力較好的3種增黏提切劑,進(jìn)行性能測試比較[9],如表1所示,加入HE150和HEC的基液,180℃老化后切力、黏度大幅降低,基本失去提高切力效果,而加入BDV-200S的基液老化后黏度切力穩(wěn)定,BDV-200S具有較好的抗高溫提切效果。優(yōu)選BDV-200S為氣滯塞體系增黏提切劑。

表1 抗高溫增黏提切劑優(yōu)選

1.2 降濾失劑

優(yōu)選國內(nèi)外抗高溫性能較好且與BDV-200S 配伍性較好的降濾失劑,對3%膨潤土漿+ 4%KCl+1%BDV-200S基漿進(jìn)行流變性測試。如表2所示,在180℃高溫老化16 h后,SO-1與國外Dristemp、DriscalD 2種抗高溫降濾失劑性能相當(dāng),綜合考慮材料性價(jià)比和易用性,選擇SO-1作為氣滯塞用降濾失劑。

表2 抗高溫降濾失劑優(yōu)選

2 氣滯塞配方及性能評價(jià)

2.1 氣滯塞配方

按照處理劑推薦加量,調(diào)整處理劑加量,測試配方性能,如表3所示。實(shí)驗(yàn)用配方為:3%膨潤土+0.3%NaOH+4%KCl。

表3 氣滯塞配方優(yōu)化

通過對抗高溫提切劑和抗高溫降濾失劑的優(yōu)選和加量優(yōu)化,強(qiáng)化氣滯塞體系的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,最終形成1套抗溫達(dá)180℃,具有較高黏度和切力的抗高溫滯塞體系。氣滯塞配方:3%膨潤土+4%BDV-200S+2%SO-1+4%KCl+0.3%NaOH+重晶石

2.2 性能評價(jià)

2.2.1 流變性

按照氣滯塞配方,將配制好的氣滯塞裝入高溫老化罐中,然后在180℃下進(jìn)行老化,實(shí)驗(yàn)后出罐狀態(tài)如圖1所示。從實(shí)驗(yàn)可以看出,氣滯塞高溫靜置老化后結(jié)構(gòu)力較強(qiáng),未攪拌前呈強(qiáng)凝膠狀態(tài),具有較強(qiáng)的觸變性,攪拌后呈弱凝膠狀態(tài),具有較好的觸變性。利用Quanta 200 FEG場發(fā)射環(huán)境掃描電子顯微鏡,觀察氣滯塞體系老化前后的微觀形貌,如圖2所示,老化前,氣滯塞結(jié)構(gòu)比較致密,強(qiáng)度大,老化后的氣滯塞結(jié)構(gòu)比老化前的結(jié)構(gòu)疏松,但是仍保持一定的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。測試?yán)匣昂鬂{體的流變性能,如表4所示,從氣滯塞老化前后性能評價(jià)可以看出,氣滯塞體系在180℃老化16 h后,黏度由107.0mPa·s降至85.5mPa·s,凝膠強(qiáng)度由65 Pa降至50 Pa,黏度切力基本穩(wěn)定,在井底仍能產(chǎn)生較好的氣滯能力,滿足氣滯塞現(xiàn)場應(yīng)用需求。

圖1 高溫靜置后氣滯塞觸變性特點(diǎn)

圖2 氣滯塞老化前(左)后(右)的微觀形貌

表4 抗高溫氣滯塞(ρ=1.80g/cm3)性能評價(jià)

2.2.2 氣泡上升速度

有研究表明,對于直徑小于5mm的小氣泡而言,在液體中近似為球形,呈螺旋式上升,影響氣泡上升速度的因素主要有溶液黏度、溶液密度、表面張力等因素,而對于井筒內(nèi)非牛頓流體,氣泡上升速度隨流體的黏度的增大而減小,而流體密度對氣泡上升速度幾乎沒有影響[10-12]。利用模擬實(shí)驗(yàn)裝置,在實(shí)驗(yàn)裝置底部,用噴嘴產(chǎn)生直徑1~3mm的氣泡,模擬井底氣侵過程,測試氣泡在不同流體中的上升速度。通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),氣泡在氣滯塞漿體中幾乎處于靜止?fàn)顟B(tài),上升速度遠(yuǎn)低于在高黏流體和清水中的上升速度,從在高黏流體、低密度氣滯塞和高密度氣滯塞中的氣泡上升速度對比來看,凝膠強(qiáng)度也是阻滯氣體運(yùn)移的關(guān)鍵因素之一,密度對阻滯氣泡上升速度方面影響不大。

表5 氣泡在不同流體中的上升速度

2.2.3 高溫流變穩(wěn)定性

室內(nèi)按照配方配制氣滯塞體系和膨潤土稠漿,經(jīng)過180℃靜置老化16 h后,利用安東帕MCR302高溫高壓流變儀對待測流體進(jìn)行高溫高壓下凝膠強(qiáng)度測試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,溫度從60℃逐漸升至180℃過程中,膨潤土稠漿凝膠強(qiáng)度從12 Pa降至4 Pa,降低66.7%,抗溫能力較差,氣滯塞凝膠強(qiáng)度從50 Pa緩慢降至35 Pa,降低30%,氣滯塞漿體抗溫能力明顯強(qiáng)于膨潤土稠漿。

圖3 老化后氣滯塞與膨潤土稠漿凝膠強(qiáng)度抗溫能力對比

2.2.4 長時(shí)間高溫穩(wěn)定性

為使氣滯塞適應(yīng)井下長時(shí)間高溫靜置的工況,需要對氣滯塞長時(shí)間高溫靜置后的性能進(jìn)行評價(jià)。將配制好的氣滯塞,在高溫高壓流變儀中高溫高壓下靜置120 h,測試在不同時(shí)間的流變性,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4、圖5所示,氣滯塞在130~180℃溫度下長時(shí)間靜置老化120 h后,黏度由120mPa·s降至62mPa·s,降低48%,凝膠強(qiáng)度由55 Pa降至30 Pa,降低45%,黏度和凝膠強(qiáng)度基本保持穩(wěn)定,氣滯能力及穩(wěn)定性均可實(shí)現(xiàn)較好的阻滯氣體運(yùn)移。

圖4 氣滯塞長時(shí)間老化后黏度性能的變化

圖5 氣滯塞長時(shí)間老化后凝膠強(qiáng)度性能的變化

3 現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)

3.1 順北3井施工背景

順北3井是部署在順托果勒低隆北緣的一口探井,2017年6月7日鉆進(jìn)至奧陶系中統(tǒng)一間房組井深7556.73m時(shí),儀器監(jiān)測出口流量迅速上升關(guān)井后,采用1.35g/cm3(井漿密度1.28g/cm3)壓井液節(jié)流循環(huán)壓井,后繼續(xù)提密度至1.40g/cm3,全烴值維持在4%~5%,恢復(fù)正常鉆進(jìn),鉆進(jìn)過程中單根峰全烴高達(dá)92%,下油管前進(jìn)行后效測試,顯示氣竄速度高達(dá)123m/h,無法滿足安全作業(yè)時(shí)間要求,使用氣滯塞技術(shù)配合進(jìn)行下油管施工作業(yè)。

3.2 施工及排后效過程

自2017年6月12日至7月3日期間進(jìn)行3次施工作業(yè),3次共注入氣滯塞35m3,氣滯塞密度為 1.45g/cm3,驗(yàn)證氣滯塞在該井井況下的氣滯效果。

第一次打入8m3,封隔井段6800~7500m,靜止30 h后在塞面循環(huán)未見油氣顯示,折算氣竄速度小于27m/h,之后繼續(xù)下鉆到底排后效測試油氣上竄速度為14m/h,滿足下油管安全作業(yè)時(shí)間要求。

按照完測要求,第二次氣滯塞施工封隔井段需在7100m油管封隔器之上,施工打入12m3氣滯塞,封隔井段6300~7000m。根據(jù)中途施工情況看,井下正常,未發(fā)現(xiàn)因油氣上竄速度過快導(dǎo)致的溢流等現(xiàn)象,利用鹽水反替井內(nèi)氣滯塞過程中一切正常,未發(fā)生漏失問題,本次氣滯塞施工達(dá)到了預(yù)期目的。

前期氣測速度達(dá)123m/h,考慮起油管過程中井 控安全需要,7月2日7:00進(jìn)行氣滯塞第3次施工作業(yè),注入氣滯塞15m3,氣滯塞密度為1.40g/cm3,黏度為滴流,封隔井段6200~7100m,起油管過程中灌漿量正常,井下無異常,后期下鉆到底排后效顯示氣竄速度為2.43m/h。

經(jīng)過驗(yàn)證及后續(xù)起下油管施工情況來看,經(jīng)過井下長期高溫后氣滯塞表現(xiàn)出較好的阻滯油氣效果,氣竄速度降低率大于88.6%,延長了安全作業(yè)時(shí)間,進(jìn)一步強(qiáng)化了井控安全,根據(jù)下完油管后的鹽水替漿情況來看,氣滯塞長期高溫后沉降穩(wěn)定性和觸變性均較好,滿足完測施工要求,完成了預(yù)期的施工任務(wù)。

4 結(jié)論及建議

1.通過優(yōu)選抗高溫關(guān)鍵處理劑,形成了1種有效阻滯氣體運(yùn)移的氣滯塞漿體,該氣滯塞抗溫180℃,高溫下凝膠強(qiáng)度大于30 Pa,黏度大于60mPa·s,穩(wěn)定時(shí)間大于120 h。

2.通過實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),對于高黏流體來說,影響氣泡上升速度的因素,除了黏度以外,流體的切力及凝膠強(qiáng)度也是阻滯氣體運(yùn)移的主要因素。

3.通過順北3井現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,氣滯塞具有較好的氣體阻滯能力,氣竄速度降低率大于80%,提高了施工效率與安全。

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