張彩虹,楊乾隆,李發(fā)旺,賀耀
(中石油長慶油田分公司第十采油廠,甘肅慶陽745100)
注水是實現(xiàn)油田長期穩(wěn)產(chǎn)和高效開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)[1-2]。華慶油田屬超低滲油田,近年來,受儲層物性及注入水水質(zhì)等因素的影響,部分區(qū)塊注水壓力逐漸上升,高壓欠注井越來越多,目前現(xiàn)有的酸化增注技術(shù)有效期短,平均有效期為3~4個月,造成單井作業(yè)頻次增加,設(shè)備動遷困難,作業(yè)成本攀升。為解決該問題,結(jié)合目標(biāo)區(qū)塊儲層進(jìn)行了酸液體系、酸化在線增注工藝優(yōu)化等對策,從而提高華慶油田注水井酸化增注效果。
華慶油田屬超低滲油田,目標(biāo)區(qū)處于陜北斜坡中段坪莊北—張新莊鼻褶帶的局部鼻狀隆起上,構(gòu)造軸向北東-南西向。儲層平均孔隙度為11.9%,平均滲透率為0.51mD,以中細(xì)砂巖沉積為主,礦物成分復(fù)雜,板狀、槽狀交錯層理發(fā)育。
由于儲層物性差,加之注入水水質(zhì)等因素影響,導(dǎo)致目標(biāo)區(qū)欠注井?dāng)?shù)逐年攀升,油藏壓力保持水平逐年降低,遞減率逐漸增大。目前該區(qū)塊注水井欠注治理采用土酸、多氫酸、氟硼酸等酸液體系,但近年來表現(xiàn)出酸化后有效期短、降壓不明顯、多次措施后有效期短或仍不見效的問題。
為了保障華慶油田穩(wěn)產(chǎn),快速有效地對欠注井進(jìn)行消欠治理,因此,結(jié)合目標(biāo)區(qū)塊儲層條件開展酸液體系、酸化工藝優(yōu)化及設(shè)備改進(jìn)工作。
2.1.1 酸液體系研制及優(yōu)選
砂巖酸化過程中二次沉淀的生成是不可避免的,對于二次沉淀的抑制長期以來主要是加入金屬離子螯合劑,目前常用的有機(jī)螯合劑主要為氨基羧酸類等[3]。因此,結(jié)合目標(biāo)區(qū)塊地層水、注入水以及垢樣分析結(jié)果,經(jīng)過室內(nèi)大量實驗調(diào)試對比,將常規(guī)六齒氨基羧酸螯合劑通過縮合反應(yīng)使配位鍵升到八位,形成八齒螯合劑,增強(qiáng)對金屬離子的捕獲、螯合、包裹作用,大幅降低金屬陽離子與陰離子的結(jié)合機(jī)率,從而抑制酸化過程中二次沉淀的產(chǎn)生;通過以鹽酸為主體溶劑,添加一定比例的甲酸、有機(jī)膦酸、氫氟酸、新型螯合劑、增效劑等有機(jī)溶劑,配制出COA-1S酸液體系。
通過與往年目標(biāo)區(qū)塊所采用的酸液體系及常用螯合劑進(jìn)行沉淀抑制性能對比,可以看出COA-1S酸液對Ca2+、Si4+、Al3+、Fe3+等金屬離子具有較好的抑制效果,能起到減少二次沉淀的作用,實驗數(shù)據(jù)見表1。
表1 COA-1S酸液體系沉淀抑制性能評價
2.1.2 酸液體系緩蝕性能評價
為了達(dá)到在線酸化增注的工藝要求,特此在室內(nèi)模擬目標(biāo)區(qū)塊儲層條件,通過室內(nèi)大量平行實驗,優(yōu)選出WG-01型緩蝕劑,并對常規(guī)酸液體系與COA-1S酸液體系進(jìn)行緩蝕性能評價。選取J55鋼片作為實驗對象,采用高壓反應(yīng)釜,在60℃,壓力15mPa下,添加1%的緩蝕劑,通過與其他酸液體系進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)COA-1S酸液腐蝕速率最小,遠(yuǎn)小于行業(yè)一級標(biāo)準(zhǔn)(3.0g/(m2·h)),為不動管柱酸化提供了保障,實驗數(shù)據(jù)見表2。
表2 COA-1S酸液體系緩蝕性能評價
2.2.1 脈沖式在線注入酸化增注技術(shù)
常規(guī)注水井酸化、壓裂等增注措施均需要對注水井進(jìn)行停注、放噴泄壓工序,從而使地層能量進(jìn)一步虧空,并暴露出工序復(fù)雜、施工占井周期長等弊端。2004年Chike[4]等人率先提出了打破常規(guī)思維的“一步”代“多步”的一體酸概念,注水井在線酸化增注技術(shù)國內(nèi)最早是由西南石油大學(xué)趙立強(qiáng)教授[5]提出的,通過在海上油田應(yīng)用,取得較好的增注效果,從而進(jìn)一步推廣到陸地油田[6-7]。
結(jié)合華慶油田超低滲儲層地質(zhì)概況,通過室內(nèi)研究和以往現(xiàn)場施工經(jīng)驗相結(jié)合,對在線酸化技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。當(dāng)酸液隨著注入水到達(dá)地層,并出現(xiàn)壓力下降現(xiàn)象后,將排量迅速提升并進(jìn)行高低排量交替脈沖式注入,通過介質(zhì)傳送,迅速在井底形成水力脈沖波,建立脈沖波水力振蕩場,并作用在巖石和膠結(jié)堵塞上,使得近井地帶的堵塞物受到震動后自動脫落,并全部暴露在酸液中,從而達(dá)到徹底解除近井地帶堵塞的目的,并在注酸后期提高排量,將酸液隨著注入水被推送到更遠(yuǎn)的地方,達(dá)到深部解堵改造的目的。通過對該技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),目前已在華慶油田進(jìn)行先導(dǎo)性試驗。
2.2.2 脈沖式在線注入酸化模擬實驗
為了驗證該技術(shù)的實用性,真實反映COA-1S酸液脈沖式在線注入酸化的效果,室內(nèi)實驗選取目標(biāo)區(qū)巖心進(jìn)行實驗,實驗酸液濃度均為COA-1S酸液∶水=1∶1.5。
實驗步驟:首先用基液測得2塊巖心的原始滲透率,然后進(jìn)行脈沖式在線酸化與常規(guī)在線注入酸化,注酸階段結(jié)束后,采用基液進(jìn)行驅(qū)替,測定酸化后的滲透率變化情況。酸化效果實驗K/K0與累計孔隙體積倍數(shù)PV的關(guān)系如圖1、圖2所示。
圖1 脈沖式在線酸化增注效果曲線
圖2 常規(guī)在線酸化增注效果曲線
由實驗可知,采用脈沖式在線酸化增注后,滲透率比原始值提高了8.0倍;采用常規(guī)在線酸化增注后,滲透率比原始值提高了6.2倍;相比之下,脈沖式在線注入酸化增注效果較好。
2.2.3 在線酸化增注設(shè)備改造升級
根據(jù)華慶油田注水井注入壓力高(17~24mPa),吸水能力差等特點,由長慶油田油氣工藝研究院與川慶鉆探長慶井下聯(lián)合研制了“高壓、小排量”移動式在線酸化裝置。通過對該設(shè)備進(jìn)行3次升級改造,將發(fā)電機(jī)組與撬裝泵集約一體,目前可滿足各種類型酸液介質(zhì)在7~50 L/min排量下的注入要求,同時加裝遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),可實現(xiàn)高精度操作,達(dá)到實時監(jiān)控。脈沖式在線注入酸化增注設(shè)備的施工參數(shù)如下。①3LP80-3/30注酸柱塞泵Qmax=54 L/min,最大工作壓力為35mPa。②發(fā)電機(jī)組:68 Kw/KvA。③控制系統(tǒng):本地控制、遠(yuǎn)程控制。④灌注離心泵 流量:3.5m3/h,揚(yáng)程:20m⑤工作溫度:-35~45℃
截至目前,脈沖式在線注入酸化增注現(xiàn)場實施4口井,有效率100%,施工過程平穩(wěn)有序,平均施工用時9.0 h,措施增注后平均注水壓力下降9.0mPa,目前壓降4.3mPa,單井日增注14.0m3/d,累計增注9458m3,平均有效期達(dá)到182 d,目前均能達(dá)到配注要求。通過對酸液體系、在線增注工藝流程的改進(jìn),使其達(dá)到了較好的降壓增注效果,保證了措施效果,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表3。
該技術(shù)將常規(guī)酸化施工占井周期大大縮短,設(shè)備動遷難度大幅降低,施工步驟簡便,安全風(fēng)險低,同時降壓增注效果顯著,而且季節(jié)對該技術(shù)的應(yīng)用基本沒有限制,冬季能照常施工,該技術(shù)的成功應(yīng)用為欠注井治理贏取了更多有利時機(jī)。
YD1-1是目標(biāo)區(qū)的一口注水井,2015年10月投注,初期日配注10m3/d,日實注10m3/d,井口油壓0.2mPa,2016年5月欠注,實施補(bǔ)孔酸化增注,2017年3月進(jìn)行自生土酸酸化增注,有效期27 d,配注10m3,日實注1m3/d,井口油壓13.2mPa,決定對該井實施脈沖式在線酸化增注。
為了實現(xiàn)深部解堵,該井設(shè)計COA-1S酸液用量為15m3。施工過程中,當(dāng)酸液到達(dá)地層并出現(xiàn)壓力下降現(xiàn)象后,采取脈沖注入方式進(jìn)行注酸(2min脈沖交替一次(3m3/1m3)),最后采用大排量注入2m3酸液,施工結(jié)束后注入壓力由14.8mPa下降到2.4mPa,酸化效果顯著。目前注入壓力為13.6mPa,日配注13m3,實注13m3,累計增注2131m3,有效期已達(dá)188 d。
表3 在線脈沖式酸化增注效果統(tǒng)計
該工藝具有不返排特點,酸液可隨著注水被推進(jìn)地層深部,有效解決常規(guī)酸化解堵半徑短的問題;同時該酸液具有較好的螯合性能,酸化后二次污染小,從而達(dá)到深穿透、長距離解堵,延長解堵有效期。
1.通過對酸液體系進(jìn)行優(yōu)化,研制出的COA-1S酸液體系具有較好的沉淀抑制及緩蝕性能,能滿足在線酸化要求。
2.對現(xiàn)有的在線酸化工藝進(jìn)行改進(jìn),在施工中改變泵注程序,通過加入脈沖段塞,在井底建立水力振蕩場,使膠結(jié)堵塞物受到振蕩力而脫落,完全暴露在酸液中,更加充分地溶解堵塞物;通過現(xiàn)場試驗,降壓增注效果明顯。
3.該工藝將常規(guī)酸化施工周期縮短至7.0~12.0 h,通過施工設(shè)備集約優(yōu)化后改裝成車載撬裝一體式,降低了設(shè)備動遷困難,并加裝了遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),提高了作業(yè)精準(zhǔn)度和作業(yè)效率,建議推廣應(yīng)用。