李強
(華電淄博熱電有限公司,山東 淄博 255054)
華電淄博熱電有限公司(以下簡稱淄博熱電)#6機組原煙塵排放質(zhì)量濃度按50 mg/m3進行系統(tǒng)設計選型,自2013年3月1日起,煙塵排放質(zhì)量濃度執(zhí)行20 mg/m3限值。為了保證#6機組順利投產(chǎn),通過深入研究和論證,確定采用脫硫塔出口布置濕式電除塵器(WESP)這一除塵提效技術方案。
#6機組WESP采用復式臥式結(jié)構(gòu)布置。針對濕法脫硫與煙囪之間場地非常狹窄、無法布置常規(guī)結(jié)構(gòu)的濕式電除塵器的問題,采用上下復式臥式布置,使?jié)袷诫姵龎m器在占用面積不變的情況下,仍可成倍增加收塵面積,同時,煙氣流向和沖洗液的流向相互垂直,有利于提高除塵效率。WESP由除塵器本體、循環(huán)水系統(tǒng)、配套高壓整流設備及低壓控制系統(tǒng)共同組成,設計除塵器入口粉塵質(zhì)量濃度70 mg/m3時,出口粉塵質(zhì)量濃度≤15 mg/m3,后期論證除塵器入口質(zhì)量濃度25 mg/m3時,出口粉塵質(zhì)量濃度≤5 mg/m3。
運用現(xiàn)狀調(diào)查表進行診斷。通過查閱缺陷記錄和檢修總結(jié)報告,調(diào)查濕式電除塵器電場短路掉閘情況,見表1。
電場投運率是衡量電除塵器運行穩(wěn)定性的一項重要指標,電場短路跳閘須結(jié)合機組停機檢修機會進行處理,在正常運行中無法處理。電場長期無法投運、運行不穩(wěn)定,使凈煙塵存在超標排放的環(huán)保風險。
可靠性低的原因主要有:內(nèi)部水系統(tǒng)覆蓋范圍不足,不能滿足全覆蓋的要求,局部垢下腐蝕嚴重;水系統(tǒng)噴嘴系發(fā)生堵塞,尤其是管道末端噴嘴極易發(fā)生堵塞;水系統(tǒng)管道緊固裝置不牢靠,管道易脫落;集水灰斗濾網(wǎng)易堵塞,造成水漫電場短路跳閘;水箱液位測量裝置指示不準確等原因都造成水系統(tǒng)運行可靠性低。
表1 濕式電除塵器電場短路掉閘情況統(tǒng)計Tab.1 Statistical table of short circuit and tripping of WESP electric field 個
極線固定方式采用端頭夾扁的固定工藝,長時間的摩擦會使固定孔擴大,最后導致陰極線無法固定、脫落,陰陽極搭接,造成電場短路報警。
沖洗水覆蓋范圍不足,造成局部陽極板、吊板、支承掛板不在沖洗覆蓋范圍內(nèi),發(fā)生嚴重的垢下腐蝕。
原設計過濾程序僅考慮時間控制模式,未考慮壓差控制模式,靠人工設置時間調(diào)節(jié)控制不好把握,往往錯過了最佳反沖時機,一旦堵塞后,很難沖洗干凈。
過濾器反沖洗設計為旁路回水反沖洗濾芯,旁路手動閥門正常開啟30%~45%,即使濾芯反沖洗時,旁路管道通水難免會未經(jīng)過過濾器直接用于噴嘴噴淋,攜帶的雜質(zhì)易堵塞噴嘴。
噴淋管道固定方式采用U形卡環(huán)吊裝,此處沖洗水無法沖洗到。即使是316L不銹鋼材質(zhì),在無可靠沖洗水的條件下,與脫硫后濕煙氣接觸也難免會發(fā)生腐蝕現(xiàn)象。
集水灰斗設置U形水封,水封回水管路上設有一濾網(wǎng)(規(guī)格GFW10.0/2.5(平紋)),用于過濾灰水中的大塊雜物,防止進入水箱,內(nèi)部脫落的防腐鱗片等大塊雜物極易造成濾網(wǎng)堵塞,導致灰水在集水灰斗內(nèi)淤積,當灰斗液位達到一定高度,積水會漫過下層電場極板極線,造成下層電場輸出短路跳閘[1]。
水箱液位計采用超聲波液位計,為減少熱氣對測量數(shù)據(jù)的影響,特設置導波管,導波管在底部與水箱連通,4個連通口尺寸50 mm×50 mm,由于水箱底部淤泥較多,經(jīng)常將連通口堵塞,導致測量指示不準確。
對極線固定方式進行改造,采用端頭夾扁及拗L彎或者防退螺栓固定安裝工藝,并使陰極線不易脫落。
對內(nèi)部噴淋管路進行改造,共增加6條噴淋管路(直徑65 mm),新增每條噴淋管路13個螺旋噴嘴,在原8條噴淋管道末端每條增加1個螺旋噴嘴,且在電場西南角再增加1個螺旋噴嘴,增加共計88個螺旋噴嘴,以增大了噴淋覆蓋面積,水源來自循環(huán)水管道,加上放電區(qū)原有的96個螺旋噴嘴,改造后放電區(qū)螺旋噴嘴共計184個。按上層400個方形噴嘴(1個噴嘴2.0 L/min)和44個螺旋噴嘴(1個噴嘴8.5 L/min)全部開啟計算,流量共計71 t/h,同時,查閱循環(huán)水泵性能曲線[2],循環(huán)水泵出力滿足工況需求。
在保留時間控制模式的基礎上,增設壓差控制模式,當壓差達到100 kPa時自動觸發(fā)反沖洗,運行正常后,切換為時間控制模式。
在噴淋主管道上增加4套Y形過濾器(20目,過濾直徑0.9 mm),噴嘴孔徑2.4 mm(方形、90°)和3.2 mm(螺旋、120°)大于Y形過濾器的過濾直徑,不易堵塞噴淋噴嘴。
對固定方式進行略微的改造,腐蝕主要發(fā)生在U形卡環(huán)固定螺栓處,U形卡環(huán)不存在腐蝕現(xiàn)象,考慮將U形卡環(huán)固定螺栓采用“玻璃鱗片”“防腐樹脂”進行“密封”“封閉”,使其與脫硫后濕煙氣隔絕。
對集水灰斗進行改造,使其可以在不停運水系統(tǒng)的前提下,對濾網(wǎng)進行定期在線清理,經(jīng)過計算,灰斗的容積40 m3,循環(huán)水總流量約17 m3/h,補給水流量約20 m3/h,在不考慮煙氣帶水等水損耗的情況下,灰斗可容納1 h的循環(huán)水和補給水的水量,而清理濾網(wǎng)每次只需要20 min,故可在濾網(wǎng)前U形水封管道上設置2只手動蝶閥,正常保持全開狀態(tài),當清理濾網(wǎng)時,關閉2只手動蝶閥,隔斷下灰斗來水,清理完成后,開啟2只手動蝶閥,確保濕式除塵器的安全穩(wěn)定運行;在濕式除塵器下灰斗壁板上部1/3處(距離灰斗頂部約300 mm)采用斜插的方式加裝316L不銹鋼溢流管,規(guī)格?108 mm×4 mm,增加U形水封管路和排空門(DN40不銹鋼球閥),變徑?56 mm×3 mm順至濕式除塵器下灰斗廢水箱,用手動蝶閥做隔斷門,手動蝶閥保持常開狀態(tài),當灰斗存水液位漫過溢流管上管口時,溢流管底部管口有大量的灰水流出,故可憑此判斷下灰斗濾網(wǎng)存在堵塞現(xiàn)象,能夠及時作出有效處理。
將連通口孔徑擴大,為保證導波管的穩(wěn)定性,將一組相對的連通孔擴至50 mm×500 mm,以增大通流面積,避免堵塞。
按照上述措施實施后,提高了#6機組WESP水系統(tǒng)的運行可靠性,降低了內(nèi)部噴嘴的堵塞程度,緩解了由于水系統(tǒng)故障導致的電場短路跳閘停運,提高了設備的安全穩(wěn)定性[3]。
提高了WESP水系統(tǒng)的運行可靠性,消除了由于水系統(tǒng)原因造成的電場短路跳閘,進而導致凈煙塵超標的環(huán)保隱患,確保濕除運行可控再控。措施實施后,每年減少更換16塊316L不銹鋼陽極板(3 480元/塊)和36個316L不銹鋼濾芯(3 210元/個),共節(jié)省WESP水系統(tǒng)運行維護費17萬元。
此外,實施的水系統(tǒng)優(yōu)化方案對同類型金屬極板濕式電除塵器水系統(tǒng)后續(xù)優(yōu)化工作具有一定的參考價值。
濕式靜電除塵器應用能有效地減少煙氣中污染物排放,尤其對石膏液滴、酸霧、有毒重金屬以及PM10.5,尤其是PM2.5的微細粉塵有良好的脫除效果。由于設計、施工等方面的原因,在后續(xù)運行過程中出現(xiàn)了一系列的問題,經(jīng)改造后,設備已逐漸平穩(wěn)運行。