葛舉生
(國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司,南京 210032)
輔機(jī)故障減負(fù)荷RB(runback)試驗(yàn)的目的是考核當(dāng)機(jī)組部分重要輔機(jī)(一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、給水泵、空預(yù)器等)發(fā)生故障跳閘,導(dǎo)致機(jī)組的帶負(fù)荷能力降低或影響機(jī)組的安全運(yùn)行時(shí),通過(guò)協(xié)調(diào)模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)、輔機(jī)順序控制系統(tǒng)(SCS)等主要子控制系統(tǒng)動(dòng)作,快速將機(jī)組負(fù)荷降低到預(yù)設(shè)的RB目標(biāo)負(fù)荷并保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的能力。RB試驗(yàn)的品質(zhì)指標(biāo)是RB期間爐膛負(fù)壓、主蒸汽溫度、再熱蒸汽溫度等主要參數(shù)波動(dòng)不危及機(jī)組運(yùn)行安全、不引起機(jī)組保護(hù)動(dòng)作跳閘[1]。
與其他爐型相比,W型火焰鍋爐因在燃用無(wú)煙煤方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),得到了世界范圍內(nèi)的廣泛采用[2]。與普通煤粉鍋爐不同,此類型鍋爐爐膛斷面與容積較大、爐膛結(jié)構(gòu)復(fù)雜、燃燒火焰不集中、燃料較難著火、不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷較高,因此RB期間需特別注意投油穩(wěn)燃控制。由于無(wú)煙煤硬度較高,煤粉需要磨制得相對(duì)較細(xì),W型火焰鍋爐多配置雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)[2]。該制粉系統(tǒng)的入爐煤量不能直接由給煤機(jī)給煤量反映,一般只能根據(jù)容量風(fēng)量、風(fēng)門(mén)開(kāi)度、一次風(fēng)壓、煤倉(cāng)料位等參數(shù)進(jìn)行模擬計(jì)算、近似表征[3]。間接計(jì)算的入爐煤量與實(shí)際進(jìn)入爐膛的煤量會(huì)存在一定偏差,容易導(dǎo)致風(fēng)煤比、水煤比失調(diào),造成機(jī)組主要運(yùn)行參數(shù)波動(dòng)大,鍋爐燃燒不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)甚至影響機(jī)組運(yùn)行的安全性。這也給該類型機(jī)組RB試驗(yàn)的成功實(shí)施造成了很大影響。
圖1 煤粉燃燒器及油槍布置示意Fig.1 Layout of pulverized coal burner and oil burner
在各項(xiàng)RB試驗(yàn)中,一次風(fēng)機(jī)RB是風(fēng)險(xiǎn)比較高的試驗(yàn)項(xiàng)目。文中介紹某600 MW超臨界W型火焰鍋爐一次風(fēng)機(jī)RB控制策略,針對(duì)一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出了優(yōu)化控制方案,優(yōu)化后再次進(jìn)行了一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn),控制策略的應(yīng)用效果良好,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。
鍋爐采用東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司制造的DG-1852/25.31-Ⅱ8型超臨界參數(shù)、W型火焰燃燒、垂直管圈水冷壁變壓直流鍋爐,為單爐膛露天島式布置,燃用無(wú)煙煤,一次再熱,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,全鋼架,全懸吊結(jié)構(gòu),∏型鍋爐。汽輪機(jī)采用上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的超臨界、中間一次再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓、凝汽式、八級(jí)回?zé)?、反?dòng)式汽輪機(jī),型號(hào)為N600-24.2/566/566,額定出力為600 MW,額定轉(zhuǎn)速為3 000 r/min。發(fā)電機(jī)采用上海電機(jī)廠生產(chǎn)的QFSN-600-2型汽輪發(fā)電機(jī),是汽輪機(jī)直接拖動(dòng)的隱極式、二級(jí)、三相同步發(fā)電機(jī)。風(fēng)煙系統(tǒng)配置2臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī),2臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),2臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī)和2臺(tái)容克式空氣預(yù)熱器。控制系統(tǒng)采用maxDNA大型分散控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)機(jī)組一體化控制。
機(jī)組采用雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)爐配6臺(tái)雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)。每臺(tái)磨煤機(jī)帶4個(gè)雙旋風(fēng)煤粉濃縮燃燒器。24個(gè)煤粉燃燒器順列布置在下?tīng)t膛的前后墻爐拱上,前、后墻各12個(gè)。每個(gè)煤粉燃燒器配1支簡(jiǎn)單機(jī)械霧化油槍(即24支,A1/A2/A3/A4,…,F(xiàn)1/F2/F3/F4),如圖1所示。油槍緊靠煤粉噴嘴布置,用于點(diǎn)火和低負(fù)荷穩(wěn)燃,高能點(diǎn)火器直接點(diǎn)燃#0輕柴油,設(shè)計(jì)總?cè)萘繛?0%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)輸入熱量。鍋爐采用富氧微油點(diǎn)火系統(tǒng),微油點(diǎn)火燃燒器共8個(gè),對(duì)應(yīng)鍋爐的B(B1/B2/B3/B4),E(E1/E2/E3/E4)磨煤機(jī)。
除了常規(guī)的手動(dòng)投入功能,一次風(fēng)機(jī)RB還設(shè)計(jì)了自動(dòng)投入功能,避免因運(yùn)行人員忘記投入RB功能給機(jī)組帶來(lái)的安全隱患。
2.1.1 自動(dòng)投入條件(與)
(1)負(fù)荷>340 MW;
(2)協(xié)調(diào)控制方式。
自動(dòng)投入條件滿足后,脈沖3 s,自動(dòng)投入RB功能。
2.1.2 手動(dòng)投入條件(與)
(1)手動(dòng)投入按鈕,脈沖3 s;
(2)負(fù)荷>340 MW;
(3)協(xié)調(diào)控制方式或汽機(jī)跟隨方式。
手動(dòng)投入條件滿足后,運(yùn)行人員可手動(dòng)投入RB功能。
RB功能投入后,任意一臺(tái)一次風(fēng)機(jī)跳閘則觸發(fā)一次風(fēng)機(jī)RB。
2.1.3 一次風(fēng)機(jī)RB復(fù)位條件(或)
(1)手動(dòng)復(fù)位按鈕;
(2)負(fù)荷<300 MW;
(3)不在協(xié)調(diào)控制方式且不在汽機(jī)跟隨方式。
為保證一次風(fēng)機(jī)RB過(guò)程中鍋爐燃燒穩(wěn)定,根據(jù)燃燒器的排列布置方式,一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作后將觸發(fā)FSSS執(zhí)行跳磨投油邏輯。
跳磨之前由邏輯自動(dòng)判斷當(dāng)前磨煤機(jī)運(yùn)行數(shù)量,若運(yùn)行磨煤機(jī)數(shù)量大于3臺(tái),則執(zhí)行如下跳磨程序:RB動(dòng)作,立即跳閘1臺(tái)磨煤機(jī);5 s后跳閘第2臺(tái)磨煤機(jī); 20 s后,若熱一次風(fēng)母管壓力低于5 kPa,則跳閘第3臺(tái)磨煤機(jī);跳磨順序?yàn)镈,C,F(xiàn)磨煤機(jī)。
若運(yùn)行磨煤機(jī)數(shù)量≤3臺(tái),則不執(zhí)行跳磨邏輯。
在執(zhí)行跳磨邏輯的同時(shí),每隔10 s投入1對(duì)正在運(yùn)行的磨煤機(jī)燃燒器所對(duì)應(yīng)的油槍,共投入12對(duì)油槍。投油順序?yàn)椋篍(E1/E4),E(E2/E3),A(A2/A3),A(A1/A4),F(xiàn)(F2/F4),F(xiàn)(F1/F3),C(C1/C4),C(C2/C3),B(B2/B3),B(B1/B4),D(D1/D4),D(D2/D3)。
(1)一次風(fēng)機(jī)RB時(shí),由于鍋爐瞬間失去大量燃料,燃燒工況劇烈惡化,爐膛負(fù)壓產(chǎn)生較大波動(dòng),為保證正常投油穩(wěn)燃,需屏蔽投油允許條件中的“爐膛負(fù)壓正常(-800~600 Pa)”條件;
(2)一次風(fēng)機(jī)RB時(shí),需要投12對(duì)油槍,雖然聯(lián)啟了備用供油泵,但依然會(huì)導(dǎo)致短時(shí)間燃油母管壓力低,為避免此時(shí)觸發(fā)油燃料跳閘(OFT)、導(dǎo)致投油失敗,需屏蔽OFT條件中的“燃油母管壓力低低”保護(hù);
(3)一次風(fēng)機(jī)RB時(shí),為避免爐膛負(fù)壓波動(dòng)對(duì)火檢的信號(hào)干擾導(dǎo)致觸發(fā)主燃燒跳閘(MFT),屏蔽MFT條件中的“失去臨界火焰”保護(hù)。
為防止RB發(fā)生時(shí)因控制參數(shù)或動(dòng)作指令變化較快而反饋較慢造成的偏差大引起自動(dòng)退出和影響自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)的情況,RB發(fā)生時(shí)需屏蔽一些主要控制指令與反饋信號(hào)偏差大則自動(dòng)回路切至手動(dòng)的功能:
(1)屏蔽汽機(jī)主控偏差大(壓力偏差)切手動(dòng);
(2)屏蔽給水主控偏差大(給水量偏差、轉(zhuǎn)速偏差)切手動(dòng);
(3)屏蔽引風(fēng)機(jī)控制偏差大(爐膛負(fù)壓偏差、動(dòng)葉指令與反饋偏差)切手動(dòng);
(4)屏蔽一次風(fēng)機(jī)控制偏差大(熱一次風(fēng)母管壓力偏差、動(dòng)葉指令與反饋偏差)切手動(dòng);
(5)屏蔽所有磨煤機(jī)容量風(fēng)門(mén)偏差大(容量風(fēng)門(mén)開(kāi)度指令與反饋偏差)切手動(dòng);
(6)屏蔽過(guò)、再熱減溫水控制偏差大(溫度偏差、調(diào)門(mén)開(kāi)度指令與反饋偏差)切手動(dòng)。
(1)協(xié)調(diào)控制。鍋爐主控切手動(dòng),機(jī)組進(jìn)入汽機(jī)跟隨方式運(yùn)行;為防止機(jī)組負(fù)荷反調(diào),RB期間汽機(jī)主控指令閉鎖增;考慮到試驗(yàn)過(guò)程中鍋爐動(dòng)態(tài)總?cè)剂狭繜o(wú)法精確計(jì)算,將燃料主控切手動(dòng),根據(jù)跳磨數(shù)量開(kāi)環(huán)控制實(shí)際燃料量,RB控制側(cè)重于維持鍋爐燃燒穩(wěn)定。
(2)壓力控制。強(qiáng)制切為滑壓運(yùn)行,滑壓速率由正常運(yùn)行的0.3 MPa/min切為1.5 MPa/min,20 s內(nèi)壓力設(shè)定值跟蹤當(dāng)前實(shí)際壓力,20 s后壓力設(shè)定值按RB設(shè)定滑壓速率滑至目標(biāo)壓力(目標(biāo)壓力為負(fù)荷指令對(duì)應(yīng)的滑壓曲線)。
(3)燃燒控制。為防止系統(tǒng)漏風(fēng)造成一次風(fēng)壓降低,聯(lián)鎖關(guān)閉已停運(yùn)磨煤機(jī)容量風(fēng)門(mén)、旁路風(fēng)門(mén)、熱一次風(fēng)入口關(guān)斷門(mén)、冷一次風(fēng)入口關(guān)斷門(mén)、密封風(fēng)門(mén)、分離器出口閥;聯(lián)鎖關(guān)閉一次風(fēng)機(jī)出口聯(lián)絡(luò)門(mén),聯(lián)鎖關(guān)閉跳閘一次風(fēng)機(jī)對(duì)應(yīng)的空預(yù)器出口熱一次風(fēng)門(mén);超馳關(guān)閉燃盡風(fēng)調(diào)節(jié)閥。
(4)給水控制。給水流量設(shè)置低限為850 t/h,給水指令三階慣性時(shí)間由正常運(yùn)行時(shí)的20 s切為3 s。
(5)燃油控制。為維持燃油母管壓力,保證能夠正常投油穩(wěn)燃,聯(lián)鎖啟動(dòng)備用的供油泵,頻率開(kāi)至50 Hz。
(6)汽溫控制。為防止蒸汽溫降幅度過(guò)大,當(dāng)RB發(fā)生時(shí),超馳關(guān)閉過(guò)/再熱減溫水調(diào)節(jié)閥(脈沖30 s);隨后根據(jù)汽溫變化,重新開(kāi)始自動(dòng)調(diào)節(jié)。
(7)運(yùn)行風(fēng)機(jī)控制。在自動(dòng)狀態(tài)運(yùn)行一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,超馳控制開(kāi)10 s,開(kāi)度變化速率為5%/s,開(kāi)度上限為85%;聯(lián)鎖關(guān)小引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度(變參數(shù):若RB發(fā)生時(shí)負(fù)荷為600 MW則2臺(tái)引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度共關(guān)小10%,若RB發(fā)生時(shí)負(fù)荷為400 MW則2臺(tái)引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度共關(guān)小5%),3 s后聯(lián)鎖關(guān)小送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度(變參數(shù):若RB發(fā)生時(shí)負(fù)荷為600 MW則2臺(tái)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度共關(guān)小4%,若RB發(fā)生時(shí)負(fù)荷為400 MW則2臺(tái)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度共關(guān)小2%);因部分風(fēng)量測(cè)點(diǎn)不準(zhǔn),為防止總風(fēng)量異常波動(dòng)導(dǎo)致送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)失穩(wěn),進(jìn)而引起爐膛負(fù)壓大幅波動(dòng)、影響機(jī)組安全運(yùn)行,RB期間,將總風(fēng)量控制切手動(dòng);
(8)吹灰控制。因RB期間需要投油穩(wěn)燃,為避免發(fā)生空預(yù)器著火事故,需投入空氣預(yù)熱器吹灰器,同時(shí)退出其他吹灰器。
試驗(yàn)前,機(jī)組在595.0 MW負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)際主蒸汽(以下簡(jiǎn)稱主汽)壓力維持在23.80 MPa,所有磨煤機(jī)均正常運(yùn)行。
一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)條件具備后,于2018年4月19日進(jìn)行了該項(xiàng)試驗(yàn)。11:28:55運(yùn)行人員手動(dòng)停運(yùn)A一次風(fēng)機(jī),隨即觸發(fā)一次風(fēng)機(jī)RB,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)切至汽機(jī)跟隨模式,鍋爐主控切手動(dòng)、燃料主控切手動(dòng);11:31:06,負(fù)荷低于300.0 MW,一次風(fēng)機(jī)RB自動(dòng)復(fù)位。試驗(yàn)過(guò)程持續(xù)131 s,一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)取得成功。一次風(fēng)機(jī)RB工況下機(jī)組各主要參數(shù)變化見(jiàn)表1。
表1 一次風(fēng)機(jī)RB工況下主要參數(shù)Tab.1 Main parameters of primary fan under RB condition
注:再熱蒸汽溫度簡(jiǎn)稱為再熱汽溫。
3.1.1 負(fù)荷、燃料量、給水量變化分析
RB期間燃料量及給水量變化趨勢(shì)如圖2所示。
圖2 RB期間燃料量及給水量變化趨勢(shì)Fig.2 Change trend of fuel quantity and water supply during RB
圖2中第46 s時(shí)一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,立即聯(lián)跳D磨煤機(jī),第51 s時(shí)聯(lián)跳C磨煤機(jī),第66 s時(shí)因一次風(fēng)壓低于5 kPa,聯(lián)跳F磨煤機(jī),燃料量從213 t/h降至132 t/h。RB動(dòng)作283 s后,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定在410.0 MW附近,燃料量穩(wěn)定在111 t/h,給水量穩(wěn)定在1 197 t/h。由于機(jī)組降負(fù)荷過(guò)程中需要克服鍋爐金屬的蓄熱量,因此水煤比的控制是先升高然后逐步恢復(fù)正常數(shù)值(8.1)。
3.1.2 爐膛負(fù)壓變化分析
RB期間爐膛負(fù)壓變化趨勢(shì)如圖3所示。圖3中第46 s時(shí)一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,第66 s時(shí)爐膛負(fù)壓第1次波谷-1 693 Pa,第84 s時(shí)爐膛負(fù)壓第1次波峰24 Pa,第126 s時(shí)爐膛負(fù)壓第2次波谷-491 Pa,此后負(fù)壓逐漸回升,RB復(fù)位時(shí),負(fù)壓為-274 Pa,此后負(fù)壓基本穩(wěn)定。
圖3 RB期間爐膛負(fù)壓變化趨勢(shì)Fig.3 Change trend of furnace negative pressure during RB
3.1.3 蒸汽溫度變化分析
RB期間蒸汽溫度變化趨勢(shì)如圖4所示。圖4中第46 s時(shí)一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作36 s內(nèi),主/再熱汽溫沒(méi)有發(fā)生大幅變化。這主要是由于鍋爐受熱面蓄熱釋放以及水煤比調(diào)整的原因;RB動(dòng)作復(fù)位后,主汽溫從動(dòng)作前的569.7 ℃最低降至563.4 ℃;再熱汽溫從動(dòng)作前的570.6 ℃最低降至550.4 ℃,主/再熱汽溫變化幅度滿足汽輪機(jī)運(yùn)行要求。
圖4 RB期間主/再熱汽溫變化趨勢(shì)Fig.4 Change trend of main/reheat steam temperature during RB
需要注意的是,雖然一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)取得了成功,但在試驗(yàn)過(guò)程中,爐膛負(fù)壓出現(xiàn)了較大波動(dòng),雖未造成鍋爐MFT(爐膛負(fù)壓低于-1 960 Pa時(shí)觸發(fā)MFT),但對(duì)試驗(yàn)可靠性有影響。
為減小試驗(yàn)過(guò)程中爐膛負(fù)壓的波動(dòng)幅度,通過(guò)對(duì)一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作后機(jī)組運(yùn)行情況的綜合分析,提出如下優(yōu)化方案。
(1)600 MW工況下,一次風(fēng)機(jī)RB聯(lián)鎖關(guān)小引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度由10%改為15%,取消一次風(fēng)機(jī)RB聯(lián)關(guān)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉邏輯;盡可能消減燃燒工況惡化對(duì)爐膛產(chǎn)生的沖擊,減輕爐膛負(fù)壓的下降幅度。
(2)一次風(fēng)機(jī)RB目標(biāo)負(fù)荷由300 MW改為330 MW,與單臺(tái)一次風(fēng)機(jī)實(shí)際帶負(fù)荷能力匹配。
(3)一次風(fēng)機(jī)RB時(shí),滑壓設(shè)定值為正?;瑝呵€,取消壓力保持回路,即取消“20 s內(nèi)壓力設(shè)定值跟蹤當(dāng)前實(shí)際壓力”邏輯;避免原邏輯中保持回路結(jié)束時(shí),因?qū)嶋H壓力低于壓力設(shè)定值而導(dǎo)致汽機(jī)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度突降。
(4)一次風(fēng)機(jī)RB復(fù)位后,將汽機(jī)主控切手動(dòng),機(jī)組在基本方式下運(yùn)行,由運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)整,恢復(fù)機(jī)組正常運(yùn)行;避免一次風(fēng)機(jī)RB復(fù)位后,由于汽機(jī)主控指令閉鎖增消失,而此時(shí)實(shí)際壓力高于壓力設(shè)定值而導(dǎo)致的汽機(jī)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度突升。
(5)試驗(yàn)前關(guān)注330 MW工況下2臺(tái)一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉的開(kāi)度,以便在RB結(jié)束后恢復(fù)一次風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行時(shí),以此動(dòng)葉開(kāi)度為基準(zhǔn)調(diào)節(jié)動(dòng)葉指令,防止風(fēng)機(jī)失速跳閘。
采取了上述優(yōu)化方案后,再次進(jìn)行一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)。試驗(yàn)前,負(fù)荷在600.0 MW附近穩(wěn)定運(yùn)行,15:43:35運(yùn)行人員手動(dòng)停運(yùn)A一次風(fēng)機(jī),隨即觸發(fā)一次風(fēng)機(jī)RB,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)切至汽機(jī)跟隨模式,鍋爐主控切手動(dòng)、燃料主控切手動(dòng),15:45:50,負(fù)荷低于330.0 MW,一次風(fēng)機(jī)RB自動(dòng)復(fù)位,試驗(yàn)過(guò)程持續(xù)135 s,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 優(yōu)化后一次風(fēng)機(jī)RB工況下主要參數(shù)Tab.2 Main parameters of primary fan under RB condition after optimization
從表2可以看出,優(yōu)化后RB試驗(yàn)期間,各主要參數(shù)依然很穩(wěn)定,爐膛負(fù)壓的波動(dòng)情況有了一定改善。優(yōu)化后的爐膛負(fù)壓變化趨勢(shì)如圖5所示:第127 s時(shí)一次風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作,第147 s時(shí)爐膛負(fù)壓第一次波谷達(dá)-1 578 Pa;第164 s時(shí)爐膛負(fù)壓第一次波峰達(dá)32 Pa;第212 s時(shí)爐膛負(fù)壓第二次波谷達(dá)-472 Pa;此后負(fù)壓逐漸回升,RB復(fù)位時(shí),負(fù)壓為-99 Pa,此后負(fù)壓基本穩(wěn)定。
2次一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)的持續(xù)時(shí)間接近,但相比于首次一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)的情況,優(yōu)化后的爐膛負(fù)壓在RB過(guò)程中更加穩(wěn)定,RB結(jié)束后爐膛負(fù)壓接近正常值。
圖5 優(yōu)化后RB期間爐膛負(fù)壓變化趨勢(shì)Fig.5 Change trend of furnace negative pressure during RB after optimization
文中針對(duì)600 MW超臨界W型火焰鍋爐的結(jié)構(gòu)及運(yùn)行特點(diǎn),對(duì)一次風(fēng)機(jī)RB控制策略進(jìn)行了分析,并進(jìn)行了一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn);針對(duì)首次試驗(yàn)中出現(xiàn)的爐膛負(fù)壓波動(dòng)大等問(wèn)題,提出了相應(yīng)的優(yōu)化方案,優(yōu)化方案實(shí)施后再次進(jìn)行了一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,本文提出的優(yōu)化方案應(yīng)用效果良好,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,主要參數(shù)波動(dòng)幅度較優(yōu)化前有了明顯改善,對(duì)提高故障工況下機(jī)組的抗干擾能力、保障機(jī)組安全可靠運(yùn)行、減少運(yùn)行操作風(fēng)險(xiǎn)等方面都有較好的實(shí)用價(jià)值,可為同類型機(jī)組一次風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)的成功實(shí)施提供有益借鑒。